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        煤粉鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與優(yōu)化

        2014-01-16 01:54:10韓娟娟
        關(guān)鍵詞:煙道氨氣導(dǎo)流

        沈 雷,韓娟娟

        (江蘇科行環(huán)保科技有限公司,江蘇 鹽城 224051)

        引言

        選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù)是指在催化劑作用下,在280℃~420℃的溫度范圍內(nèi),還原劑(氨水、尿素等)有選擇地將煙氣中的NOX還原成為N2和H2O來減少NOX排放的技術(shù),具有技術(shù)成熟、效率高、易控制等優(yōu)勢(shì)[1]。在最新標(biāo)準(zhǔn)100mg/m3的排放限值下[2],目前乃至今后SCR技術(shù)仍是國(guó)內(nèi)火電、化工等行業(yè)大機(jī)組脫硝項(xiàng)目的首選。

        SCR脫硝技術(shù)的關(guān)鍵在于煙氣能與還原劑充分地混合并以合適的速度和角度進(jìn)入催化劑發(fā)生反應(yīng),這主要取決于脫硝裝置內(nèi)的流場(chǎng)分布,其中最關(guān)鍵的兩個(gè)位置分別是噴氨格柵(AIG)上游截面和首層催化劑的上游截面,前者對(duì)氨濃度分布起到?jīng)Q定性作用,后者對(duì)脫硝性能有著最直接的影響。變異系數(shù)CV為標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)之比[3],是反應(yīng)某數(shù)據(jù)的離散程度的絕對(duì)值,可作為評(píng)價(jià)SCR脫硝系統(tǒng)CFD流場(chǎng)優(yōu)化的定量指標(biāo),其中各指標(biāo)的目標(biāo)值如表1所示。

        本文基于CFD軟件FLUENT,對(duì)完整的SCR脫硝裝置進(jìn)行了流場(chǎng)模擬,著重分析了AIG上游及首層催化劑上游截面上的各項(xiàng)指標(biāo),作為依據(jù)設(shè)計(jì)并優(yōu)化了脫硝裝置內(nèi)部的導(dǎo)流板布置方案。

        表1 CFD流場(chǎng)模擬優(yōu)化指標(biāo)[4]

        1 三維建模

        采用三維建模軟件Gambit,建立1∶1比例的幾何模型,模型范圍包括從省煤器尾部煙道至空預(yù)器入口煙道部分??紤]到導(dǎo)流板以及整流格柵的厚度遠(yuǎn)小于反應(yīng)器尺度,故都將其厚度忽略。模型如圖1所示。網(wǎng)格劃分時(shí)對(duì)模型進(jìn)行分塊處理,較規(guī)則區(qū)域采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,內(nèi)部結(jié)構(gòu)較復(fù)雜區(qū)域采用非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,總網(wǎng)格數(shù)約370萬個(gè)。

        圖1 SCR反應(yīng)器CFD模型

        2 計(jì)算模型

        采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型對(duì)SCR系統(tǒng)內(nèi)的煙氣湍流流動(dòng)過程進(jìn)行模擬,煙氣與還原劑氨的混合模擬采用多組分輸運(yùn)模型,選取多孔介質(zhì)模型對(duì)催化劑層進(jìn)行模擬。

        3 邊界條件

        本文以460t/h煤粉鍋爐BMCR工況為計(jì)算對(duì)象,省煤器出口煙氣量為442,767Nm3/h,煙氣動(dòng)力黏度為5.98×10-5m2/s。為使氨氣與煙氣充分混合,噴氨格柵共均布了216個(gè)小噴口,單個(gè)噴口面積為1.256×10-3m2,稀釋后的氨氣量為1971Nm3/h。結(jié)合以上參數(shù)和脫硝裝置進(jìn)出口尺寸可得SCR進(jìn)出口及氨氣入口的邊界參數(shù),見表2。

        表2 煙氣進(jìn)出口邊界參數(shù)

        4 結(jié)果分析與優(yōu)化

        4.1 優(yōu)化前流場(chǎng)分析

        煙氣自省煤器流出后,分別沿上偏角31o和19o的傾斜煙道流經(jīng)下彎頭進(jìn)入垂直煙道,與由AIG噴入的氨氣混合后經(jīng)上彎頭轉(zhuǎn)變?yōu)樗椒较?,再?jīng)整流格柵將速度均化后送入催化劑層完成脫硝反應(yīng)。在設(shè)計(jì)SCR脫硝系統(tǒng)內(nèi)部的導(dǎo)流裝置時(shí),為避免由于慣性作用造成彎頭處出現(xiàn)過大的速度偏差和壓力損失,在SCR裝置四個(gè)轉(zhuǎn)彎處(垂直煙道上下彎頭、反應(yīng)器出口、SCR出口)分別設(shè)計(jì)了兩片導(dǎo)流板,此時(shí)SCR系統(tǒng)的煙氣流場(chǎng)情況如圖2所示(圖2中根據(jù)煙氣流動(dòng)方向劃分了前后左右,以便于下文敘述)。

        圖2 優(yōu)化前煙氣流速分布情況

        由于整個(gè)SCR煙道不存在左右偏轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),因此其內(nèi)部流場(chǎng)整體呈現(xiàn)左右對(duì)稱、前后偏差。由圖2可見,垂直煙道段前側(cè)的煙氣速度大于后側(cè),一方面是由煙氣在下彎頭處的慣性造成,另一方面是由于下彎頭前接的上傾斜煙道存在沿流動(dòng)方向的上偏角減小,從而導(dǎo)致流場(chǎng)整體下移。經(jīng)計(jì)算,AIG上游截面的平均流速為11.86m/s,變異系數(shù)CV為16.3%,未達(dá)到CV≤15%的指標(biāo)。AIG上游流場(chǎng)不均直接影響到還原劑與煙氣的混合效果,對(duì)脫硝性能極為不利,因此需對(duì)該截面流場(chǎng)進(jìn)一步優(yōu)化。從圖2中還可以看出,經(jīng)上彎頭轉(zhuǎn)為水平方向的煙氣大幅沖向前側(cè),直接導(dǎo)致整流格柵下游的流場(chǎng)出現(xiàn)明顯偏差。經(jīng)計(jì)算,首層催化劑上游煙氣流速CV為20.9%,也未達(dá)到CV≤15%的指標(biāo)。

        根據(jù)表1,不考慮催化劑時(shí)要求SCR系統(tǒng)壓損不超過450Pa,通常造成較大壓降的情況是流動(dòng)發(fā)生大角度轉(zhuǎn)向或煙道口徑大尺度縮小,可通過合理布置氣流導(dǎo)向部件加以改善。圖3為不考慮催化劑阻力時(shí)的壓力分布情況,可見整個(gè)系統(tǒng)壓降為396Pa,可滿足系統(tǒng)壓損小于450Pa的要求。

        圖3 優(yōu)化前煙氣壓力分布情況(不考慮催化劑時(shí))

        4.2 優(yōu)化后流場(chǎng)分析

        針對(duì)當(dāng)前速度偏差較大的問題,提出在上偏角19o段煙道增設(shè)兩片導(dǎo)流板,將下彎頭上游的煙氣流場(chǎng)上揚(yáng),減小垂直煙道的流速偏差。另在整流格柵上方增設(shè)四組導(dǎo)流葉片。兩處增設(shè)導(dǎo)流部件的位置分別見圖4a、b。

        圖4 優(yōu)化后增設(shè)的導(dǎo)流板

        圖5 優(yōu)化后煙氣流速分布情況

        從圖5可以看出,增加圖4a中的兩片導(dǎo)流板后對(duì)垂直煙道內(nèi)的流場(chǎng)影響十分顯著,速度分布較均勻,為與氨氣的均勻混合營(yíng)造了有利條件。圖6a為AIG上游截面的速度分布情況,此時(shí)該截面速度CV為12.3%。增加圖4b中的四組導(dǎo)流葉片后,緩解了大量煙氣沖向反應(yīng)器前側(cè)的問題,反應(yīng)器內(nèi)部的速度偏差減小。圖6b為首層催化劑上游截面的煙氣速度分布情況,此時(shí)該截面速度CV為9.2%。因此,優(yōu)化后這兩個(gè)截面均達(dá)到了CV≤15%的目標(biāo)。

        圖7為優(yōu)化后自首層催化劑上方0.5m處向下的煙氣流線圖。從圖7可見,由此截面射入首層催化劑的煙氣幾乎均沿軸線垂直向下,且下游煙氣運(yùn)動(dòng)軌跡流暢,無漩渦產(chǎn)生。首層催化劑上游的煙氣的入射角(與鉛垂向下方向的夾角)最大值為6.3o,并且大于1o的區(qū)域不超過整個(gè)截面的5%。

        圖6 水平方向上截面流速分布情況

        圖7 流線圖

        4.3 優(yōu)化后的氨濃度分析

        圖8為優(yōu)化后SCR系統(tǒng)全區(qū)的氨濃度分布圖。從圖8可以看出,AIG下游至首層催化劑前的氨氣濃度分布十分均勻,經(jīng)計(jì)算催化劑上游氨濃度CV為4.6%,滿足了表1中對(duì)該處濃度分布的要求。

        圖8 優(yōu)化后反應(yīng)器內(nèi)氨濃度分布情況

        5 結(jié)論

        采用Fluent軟件對(duì)460t/h煤粉爐的SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)行了數(shù)值模擬,通過對(duì)AIG上游和首層催化劑上游各指標(biāo)的分析,設(shè)計(jì)并優(yōu)化了SCR脫硝裝置的導(dǎo)流板布置方案,得到如下結(jié)論:

        (1)優(yōu)化前布置在各轉(zhuǎn)彎處的導(dǎo)流板能夠滿足SCR系統(tǒng)壓損小于450Pa的要求,但是未能滿足AIG上游及首層催化劑上游的流場(chǎng)性能要求。

        (2)進(jìn)口上傾煙道增加兩片導(dǎo)流板后,AIG上游煙氣流速CV = 12.3%,首層催化劑上游氨濃度CV = 4.6%;整流格柵上方增加4片導(dǎo)流板后,反應(yīng)器內(nèi)部流場(chǎng)均勻性增強(qiáng),首層催化劑上游煙氣流速CV = 9.2%,最大煙氣入射角為6.3o,因此優(yōu)化后導(dǎo)流板布置方案能使SCR脫硝系統(tǒng)滿足各項(xiàng)流場(chǎng)指標(biāo)的要求。

        [1]陳進(jìn)生.火電廠煙氣脫硝技術(shù)—選擇性催化劑還原法[M].北京:中國(guó)電力出版社,2008.

        [2]火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13223-2011)[S].北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,2011.

        [3]陳蓮芳.脫硝反應(yīng)器流場(chǎng)與反應(yīng)物混合模擬優(yōu)化[D].濟(jì)南:山東大學(xué),2011.

        [4]夏懷祥,段傳和.選擇性催化劑還原法(SCR)煙氣脫硝[M].北京:中國(guó)電力出版社,2012.

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