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        盲孔電鍍填平不良改善研究

        2014-01-13 09:31:26雷華山于永貞劉彬云肖定軍
        印制電路信息 2014年12期
        關(guān)鍵詞:盲孔夾頭電鍍

        雷華山 于永貞 劉彬云 肖定軍

        (廣東東碩科技有限公司,廣東 廣州 510245)

        1 前言

        隨著時(shí)尚消費(fèi)類電子產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代,給PCB行業(yè)帶來(lái)了更大的發(fā)展機(jī)遇。該類電子產(chǎn)品具有輕薄化、多功能化、集成化、傳輸信號(hào)快、傳輸頻率高等特點(diǎn),要求其布線密度越來(lái)越大[1]。近年來(lái)HDI板產(chǎn)業(yè)因其高密度互連、高精細(xì)線路著稱得到快速增長(zhǎng)。目前多階HDI板的層間互連大多采用微孔疊孔及交錯(cuò)連接方式設(shè)計(jì)[2],一般是采用電鍍銅填孔方式導(dǎo)通[3],如何運(yùn)用好電鍍填盲孔技術(shù),確保填孔過程中品質(zhì),成為業(yè)界工作者考慮的問題。畢竟電鍍填孔與傳統(tǒng)電鍍有一定的差別,在工藝參數(shù)、流程設(shè)計(jì)、設(shè)備方面有著更為嚴(yán)格的要求。填孔過程中的空洞、凹陷值(Dimple)、填孔藥液控制穩(wěn)定性等均是電鍍填孔的難點(diǎn)。本文將主要以實(shí)際開發(fā)應(yīng)用過程中出現(xiàn)的填平不良(如空洞、凹陷值偏大、漏填等)缺陷進(jìn)行分析,通過一系列分析和相關(guān)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,得到了些改善填孔不良的思路和方法。

        2 問題分析

        2.1 不良現(xiàn)象種類

        在填孔試驗(yàn)后通過目檢發(fā)現(xiàn),每塊試驗(yàn)樣板中都會(huì)出現(xiàn)少量盲孔填孔不良,通過對(duì)不良盲孔切片分析,統(tǒng)計(jì)其不良現(xiàn)象如下表1。

        2.2 不良原因分析

        通過切片確認(rèn),不良模式主要為凹陷值偏大、漏填、空洞和孔塞四種模式。其中凹陷值值偏大、漏填比率最高,其次是空洞。影響填孔電鍍品質(zhì)的因素很多,包括填孔電鍍?cè)O(shè)備、電鍍液組成、填孔工藝參數(shù)等各方面,表2主要從人、機(jī)、料、法、 環(huán)五方面針對(duì)此次填孔不良可能造成原因進(jìn)行分析。

        表1 填孔不良缺陷表

        針對(duì)上述原因的分析,有重點(diǎn)地從以下幾方面進(jìn)行排查:

        (1)添加劑組分濃度失調(diào):原理分析,盲孔的填孔主要是通過添加劑中各組分的協(xié)調(diào)作用、吸附差異平衡化完成,組分濃度的失控,勢(shì)必造成添加劑在盲孔內(nèi)吸附平衡的破壞,打破超等角填孔模式。

        (2)導(dǎo)電性不良:每個(gè)夾頭實(shí)際電流大小直接影響到該區(qū)域很大一部分盲孔的填孔效果,,夾頭電流大小不穩(wěn)甚至夾頭電流分布不均勻,勢(shì)必影響到電場(chǎng)線在盲孔板面及孔口內(nèi)分布,最終導(dǎo)致添加劑分布差異的失常,影響填孔效果。

        (3)噴嘴堵塞:原理分析,填孔槽噴壓大小直接影響到填孔過程中孔內(nèi)藥水交換效果,若噴嘴堵塞必然造成部分孔藥水交換不好,造成填孔效果欠佳,凹陷值偏大,孔內(nèi)容易有異物,必須確保電鍍槽內(nèi)噴嘴無(wú)堵塞,避免影響填孔效果。

        (4)預(yù)鍍和填孔前處理異常:原理分析,預(yù)鍍和前處理效果直接影響到填孔效果,預(yù)鍍效果不好或是微蝕不足,均可能導(dǎo)致個(gè)別鐳射孔孔內(nèi)導(dǎo)電不良,孔內(nèi)電阻偏高,在填孔時(shí)不利于添加劑分布,導(dǎo)致填孔失敗。

        (5)槽內(nèi)氣泡的影響:原理分析,陽(yáng)極網(wǎng)破裂及泵浦吸入口漏氣,勢(shì)必會(huì)造成大量的氧氣及空氣進(jìn)入槽內(nèi),通過過濾泵循環(huán)過濾,將氣泡帶入整個(gè)槽體或從噴流管進(jìn)入盲孔,阻礙孔內(nèi)藥水交換而導(dǎo)致漏填現(xiàn)象發(fā)生。

        2.3 可能原因驗(yàn)證分析

        2.3.1 添加劑濃度失調(diào)

        表2 填孔不良影響因素分析

        為了驗(yàn)證填孔槽液中添加劑組分濃度是否失控,一方面進(jìn)行添加劑有效組分CVS分析測(cè)試,看組分濃度是否在參數(shù)控制范圍內(nèi)。另一方面,從大槽中取出一小部分槽液用哈林槽進(jìn)行小試驗(yàn)證,驗(yàn)證其填孔效果是否跟大槽一樣,試驗(yàn)結(jié)果如表3、4,從填孔圖片中基本可以判斷,大槽中填孔出現(xiàn)的填孔不良跟添加劑濃度失調(diào)無(wú)關(guān)。

        表3 填孔添加劑分析濃度

        表4 盲孔填孔效果圖對(duì)比

        2.3.2 導(dǎo)電性不良

        圖1是VCP槽液改善前夾板簡(jiǎn)意圖,通過電流表測(cè)試每個(gè)夾頭的電流值,發(fā)現(xiàn)夾頭電流大小不一樣,相差較大,夾頭3、4導(dǎo)電明顯不好,整個(gè)夾具導(dǎo)電不均勻。此外還發(fā)現(xiàn),試板兩端在缺少陪鍍板的前提下,填孔時(shí)因陰極銅排來(lái)回移動(dòng)(移動(dòng)幅度30 cm),勢(shì)必容易造成試板兩端30 cm處相對(duì)應(yīng)陽(yáng)極電流輸出不均勻、不連續(xù),最終也會(huì)影響試板填孔效果。改善對(duì)策:見圖2,試板兩端增加30 cm左右假板(Dummy),用稀硫酸清洗陰極銅排,夾頭接觸不良處,用銅絲把銅排與夾頭纏繞連接,改善夾頭3、4導(dǎo)電性,改善后再用電流表測(cè)試每個(gè)夾頭電流值,表5是改善前后每個(gè)夾頭的電流值(總設(shè)定為120 A)。

        2.3.3 噴嘴堵塞

        圖1 VCP改善前夾板簡(jiǎn)意圖

        圖2 VCP槽改善后夾板簡(jiǎn)意圖

        填孔槽液放置時(shí)間較長(zhǎng),濾芯又長(zhǎng)期未更換。存在噴嘴堵塞風(fēng)險(xiǎn)。改善對(duì)策:把噴管卸下,清理每一個(gè)噴嘴,同時(shí)用高壓自來(lái)水沖洗,更換過濾棉芯,改用過濾精度為1 μm棉芯加強(qiáng)鍍液循環(huán)過濾。同時(shí)對(duì)盲孔塞孔中的異物及槽液中異物進(jìn)行EDS測(cè)試對(duì)比分析,測(cè)試結(jié)果如表6所示,從表中的元素含量可以看到,盲孔內(nèi)異物跟槽液中的異物成分相似,孔塞是鍍液較臟所致。

        3 改善效果驗(yàn)證

        通過添加劑濃度分析及哈林槽小試驗(yàn)證試驗(yàn),槽液的循環(huán)過濾、噴嘴清潔、導(dǎo)電性不良的改善處理后,再進(jìn)行了盲孔板填孔試驗(yàn),確認(rèn)盲孔填孔不良現(xiàn)象是否得到改善,并進(jìn)行了填孔不良結(jié)果統(tǒng)計(jì),從表7可以看到,經(jīng)過上面幾項(xiàng)改進(jìn)措施后,填孔效果得到很大的改善,凹陷值偏大、孔塞、空洞問題得到解決,但是漏填的現(xiàn)象仍然存在,未得到根本改善,且所有漏填孔失效模式一樣,孔內(nèi)完全不上銅,甚至有溶銅現(xiàn)象發(fā)生。

        表5 夾頭改善前后電流值

        表6 異物測(cè)試對(duì)比圖

        表7 初步改善填孔效果圖

        針對(duì)填孔過程中漏填現(xiàn)象的發(fā)生,結(jié)合到盲孔填孔電鍍?cè)砑坝绊懸蛩兀J(rèn)為產(chǎn)生這種缺陷最大可能原因是預(yù)鍍不好,微蝕前處理不良、還有就是槽液中氣泡過多造成。因?yàn)轭A(yù)鍍不好、微蝕處理不良都會(huì)導(dǎo)致孔內(nèi)電阻過大,甚至出現(xiàn)微蝕后斷銅現(xiàn)象,導(dǎo)致填孔失敗。此外槽液氣泡過多,經(jīng)過濾泵循環(huán),將氣泡帶入整個(gè)槽體或從噴嘴進(jìn)入盲孔,嚴(yán)重阻礙孔內(nèi)藥水交換而導(dǎo)致漏填現(xiàn)象發(fā)生,針對(duì)此分析,安排以下試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。

        (1)更換不同批次沉銅預(yù)鍍后盲孔試驗(yàn)樣板,加強(qiáng)微蝕前處理工藝步驟及控制參數(shù),微蝕速率控制在0.3μm ~ 0.8 μm范圍內(nèi),保證微蝕量穩(wěn)定進(jìn)行填孔試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如下表8所示,從結(jié)果可以看到,此次漏填現(xiàn)象發(fā)生跟預(yù)鍍及微蝕前處理關(guān)系不大,漏填現(xiàn)象仍未得到解決。

        表8 不同批次試驗(yàn)板填孔效果圖

        (2)槽液氣泡問題,其來(lái)源無(wú)非從兩方面進(jìn)入。一方面,來(lái)自不溶性鈦網(wǎng)釋放出氧氣,如果陽(yáng)極網(wǎng)罩破損,氧氣很容易擴(kuò)散進(jìn)入到槽體。另一方面,管道漏氣,密封性不好,在泵浦開啟時(shí),空氣很容易被帶進(jìn)循環(huán)泵,進(jìn)而進(jìn)入槽液及盲孔。針對(duì)此兩點(diǎn)進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)最有可能產(chǎn)生氣泡地方為泵浦吸入口,有兩支管路,其中一支漏液嚴(yán)重,會(huì)導(dǎo)致泵浦在開啟時(shí)吸入空氣,而吸入的空氣經(jīng)過濾芯會(huì)變更小,容易從噴嘴進(jìn)入盲孔,導(dǎo)致填孔模式失效。因而將其關(guān)閉,只保留另外一個(gè)吸入口,試驗(yàn)結(jié)果如表9所示,從結(jié)果可以看到,關(guān)掉漏氣吸入口閥門,漏填現(xiàn)象消失,填孔效果良好,說(shuō)明此次漏填正是跟泵浦吸入口漏氣有關(guān),是槽液中氣泡所造成,阻礙了盲孔內(nèi)鍍液交換。

        表9 泵浦關(guān)掉后填孔效果圖

        4 結(jié)論

        通過改善前后對(duì)比可以看到,此次凹陷值偏大,空洞、塞孔缺失是由于夾頭導(dǎo)電不良、噴嘴堵塞、槽液較臟所致;而漏填現(xiàn)象是由于槽液中存在大量氣泡,氣泡經(jīng)過濾棉芯后會(huì)變得更細(xì)小,更容易進(jìn)入孔內(nèi),造成鍍液交換困難,是由管路漏氣原因所導(dǎo)致。當(dāng)然,影響盲孔填孔的因素還有很多,只有平時(shí)做到長(zhǎng)期監(jiān)控、細(xì)心維護(hù)、認(rèn)真排查造成填孔不良的每一個(gè)可能因素,才能真正運(yùn)用好盲孔填平技術(shù),提高HDI工藝制作水平。

        [1]孫俊杰,歐陽(yáng)小平,陸然等. 噴流方式對(duì)電鍍填孔影響分析[J].印制電路信息,2012,10(10):22-26.

        [2]楊宏強(qiáng),王洪,駱玉祥等.多階盲孔板制作中關(guān)鍵技術(shù)研究[J].印制電路資訊,2007,11(6):72-75.

        [3]陳世金,徐緩,羅旭等.影響印制線路板電鍍填盲孔效果的因素[J].電鍍與涂飾,2012,12(36):33-37.

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