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        汽油硫醇氧化裝置汽油泵機械密封故障原因分析及對策

        2014-01-03 11:35:26楊曉剛張春建馬操陽于泳波
        四川化工 2014年6期
        關(guān)鍵詞:硫醇堿液波紋管

        楊曉剛 張春建 韓 哲 馬操陽 于泳波

        (中國石油化工股份有限公司洛陽分公司 河南洛陽,471012)

        1 汽油硫醇氧化裝置簡介

        汽油硫醇氧化裝置設(shè)計加工能力為92萬噸/年,原料為催化裂化汽油,加工后產(chǎn)品為精制汽油。裝置于1985年9月由洛陽石化工程公司設(shè)計,1987年12月建成,1989年5月投入運行。1993年4月和1994年10月,分別進行了兩次技術(shù)改造,將容1114(原預(yù)堿洗汽油沉降罐)改為汽油水洗沉降罐和容1501(原閑置)用做汽油-堿液一級分離罐。2013年11月29日因二催化S Zorb裝置開工,催化汽油脫硫醇裝置停工。

        2 生產(chǎn)原理

        催化裂化汽油中含有H2S和硫醇等多種腐蝕性物質(zhì)和氧化誘發(fā)劑,必須在裝置內(nèi)加以脫除。H2S是一種弱酸性物質(zhì),可直接在NaOH稀溶液中反應(yīng)生成Na2S:

        Na2S溶解于堿渣中,通過去除堿渣進而將H2S脫除,裝置的預(yù)減洗部分,就是為實現(xiàn)這一目的。

        硫醇既是氧化誘發(fā)劑,使油品安定性變壞,又具有腐蝕性,有臭味,為保持汽油中的穩(wěn)定性,消除臭味,需將汽油的硫醇進行氧化處理。

        其反應(yīng)過程為:

        產(chǎn)生的二硫化物性質(zhì)得以改善,可作為汽油組分,溶于油品中,堿液經(jīng)分離循環(huán)使用,本裝置采用混合氧化一步法,兩步反應(yīng)在一個氧化塔中進行。脫硫醇部分完成上述任務(wù)。

        3 工藝流程

        從催化裂化裝置的吸收穩(wěn)定部分來的汽油(F651),經(jīng)混1341與8%~10%的循環(huán)堿液混合進入容1345進行預(yù)堿洗,脫除汽油中的H2S,H2S與堿液反應(yīng)生成Na2S并溶解于堿液中,堿液自循環(huán)進行,定期更換,廢堿渣自壓至環(huán)烷酸裝置,脫除H2S后的汽油從罐頂出,進入脫硫醇部分。堿洗后的汽油與帶催化劑的堿液混合進入汽油-空氣混合器(混1501),再與非凈化風(fēng)混合進入混合氧化塔(塔1501),在塔內(nèi)(40℃,0.35MPa)進行反應(yīng),反應(yīng)后溶有二硫化物的汽油、堿液和過??諝獾幕旌衔镉伤敳砍觯M入催化汽油-堿液一級分離器容1501進行分離,下部沉降下來的堿液與容1503中分離出來的少量堿液一并經(jīng)泵1503送入混1501循環(huán)使用,汽油與過??諝饣旌衔镌龠M入催化汽油堿液分離罐容1503進行氣-液分離。含烴尾氣從罐頂氣包通過PC651控制壓力壓入尾氣吸收塔(塔1503),塔內(nèi)(40℃,0.05MPa)用催化裂化吸收穩(wěn)定部分引入的柴油吸收尾氣中的烴類組份之后,脫硫醇尾氣自塔頂自壓送至五聯(lián)合,焚燒或直接放入大氣中,吸收油經(jīng)泵1504/1、2連續(xù)送至催化裂化分餾部分。汽油從容1503分出經(jīng)泵1502/1、2送至砂濾塔,通過2.03米高砂層,濾去部分殘余堿末等雜質(zhì),汽油再經(jīng)容1114水洗進一步沉降后,最后加入抗氧化劑送出裝置。容1114切出來的廢水通過LDC656自動控制界位排入含油污水系統(tǒng),帶催化劑的堿渣定期更換時用泵送至環(huán)烷酸裝置。流程圖見圖1。

        圖1 汽油硫醇氧化裝置工藝流程圖

        4 汽油泵機封基本情況簡介

        汽油硫醇氧化裝置中設(shè)計一開一備兩臺汽油泵,工藝位號為P1502A和P1502B,選用的是大連化工耐酸泵廠生產(chǎn)的型號為DZA100-2250B的機泵,設(shè)計流量150m3/h,揚程83m,轉(zhuǎn)速2950rpm,介質(zhì)溫度40℃。機械密封選用的丹東克隆集團有限責(zé)任公司按照API標準生產(chǎn)的DBM-B-1系列機械密封,金屬波紋管采用焊接結(jié)構(gòu),取消動輔助密封,非推壓式設(shè)計,追隨性和動態(tài)補償性優(yōu)良,端面材料選用耐高溫,耐腐蝕浸銻石墨和反應(yīng)燒結(jié)碳化硅。機械密封沖洗方式選用API 11方案,沖洗液從泵的吐出口經(jīng)過流量控制孔板到密封,液體進入機械密封端面的密封室沖洗端面后經(jīng)過密封返回泵中,整體設(shè)計在性能上能滿足所輸送工藝介質(zhì)特性的要求。API 11設(shè)計方案見圖2。

        圖2 API 11設(shè)計方案

        5 機械密封運行情況

        2012年兩臺汽油泵機械密封頻繁出現(xiàn)密封泄漏,共更換四套機械密封,每臺機泵機械密封平均使用壽命大約為2400小時,低于其它低溫汽油泵機械密封平均使用壽命20000小時,遠遠低于API標準中的機械密封要求使用壽命25000小時。機械密封使用壽命情況見表1。

        表1 汽油泵P1502AB機械密封使用壽命

        6 機械密封故障原因分析

        拆檢故障機械密封發(fā)現(xiàn),波紋管外表面和靜壓蓋內(nèi)表面被堿層覆蓋,動靜環(huán)面基本沒有損傷,泵內(nèi)腔的葉輪和泵大蓋覆蓋有較厚和較脆的堿層,具體情況見圖3、圖4、圖5和圖6。

        從拆檢情況分析,是機械密封波紋管黏附聚結(jié)堿垢使波紋管喪失追隨性和動態(tài)補償性,導(dǎo)致機械密封泄漏。從工藝設(shè)計方面也能驗證汽油中含有殘堿,因P1502所要輸送的介質(zhì)是催化汽油堿洗后經(jīng)分離罐容1503進行氣-液分離后含有殘余堿末的汽油,汽油需從容1503分出經(jīng)泵1502AB送至容1114水洗濾去部分殘余堿末后進一步沉降保證汽油指標合格。從機械密封沖洗方式也能驗證波紋管會黏附聚結(jié)堿垢,因機械密封沖洗方式設(shè)計為API 11方案,沖洗液為含有殘堿的汽油,在沖洗過程中能保證熱量平衡,不能避免殘留堿在密封腔處黏附聚結(jié),填充覆蓋波紋管,而且當工藝變化或操作不當引起容1503液位和界位大副波動時,會增大汽油中攜帶的殘堿量。

        圖3 波紋管外表面

        7 改進措施及可行性分析

        從故障機械密封拆檢情況來分析,只要能避免汽油中殘堿在波紋管處黏附聚結(jié),保證和延長波紋管的追隨性和動態(tài)補償性,即可提高機械密封使用壽命。

        圖4 靜壓蓋內(nèi)表面

        圖5 泵內(nèi)腔

        圖6 泵大蓋內(nèi)部和葉輪

        車間提出將P1502機械密封沖洗方式由API 11方案改造為API 32方案,沖洗介質(zhì)選用除鹽水的改進措施。API 32方案是將溫度、壓力、粘度適宜的清潔沖洗液從外部引入到密封,液體進入機械密封端面的密封室沖洗端面后隨泵介質(zhì)一起輸送至下個流程。采取該措施可行,滿足機械密封沖洗介質(zhì)選用要求,因堿在水中的溶解度高于汽油,和汽油經(jīng)泵1502加壓后送至容1114,使用除鹽水水洗濾去部分殘余堿末等雜質(zhì)并進一步沉降分離,沖洗介質(zhì)選用除鹽水既能有效降低殘留的堿末在波紋管處黏附聚結(jié),又能保證不對介質(zhì)造成污染,而且API 32方案中機械密封沖洗系統(tǒng)除鹽水用量為300L/h,小于V1114除鹽水用量2000L/h,不會對下一步工藝操作帶來任何影響。API 32設(shè)計方案見圖7。

        圖7 API 32設(shè)計方案

        8 改造前后效果對比

        車間于2013年4月2日組織對汽油泵P1502AB機械密封沖洗方案進行了改造,改造后投用至2013年11月29日二催化S Zorb裝置開工,催化汽油脫硫醇裝置停工,機械密封運行良好,運行時間至少達到5760小時。

        9 結(jié)論

        通過對汽油硫醇氧化裝置中兩臺汽油泵機械密封沖洗方案的改造,達到了提高了機械密封使用壽命的目的,可見機械密封的運行壽命既與機械密封的結(jié)構(gòu)和材料有關(guān),還與輔助系統(tǒng)選型密切相關(guān),優(yōu)良的沖洗方案的選擇,不僅對密封的穩(wěn)定性而且對延長使用壽命都有重要意思,在設(shè)計選型和日常機械密封維護中我們應(yīng)提高認識,加強管理。

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