【摘 要】通過對電動機干燥室的節(jié)能改造,采用遠紅外線輻射板替代電阻絲元件加熱,縮短了電動機繞組的干燥時間,提高了繞組的干燥質量,延長了電動機使用壽命,同時達到了節(jié)能降耗的目的,節(jié)能效果顯著。
【關鍵詞】電動機;干燥室;遠紅外線輻射板;保溫磚
0 前言
電動機干燥室是用于電動機繞組修理浸漆后干燥的地方,總機廠電修車間干燥室始建于建國初期,技術條件比較落后,干燥室的整體結構無保溫措施,電動機干燥是用電阻絲加熱烘干,熱效率低,耗電量大,為提高電動機修理質量,降低電能消耗,對它進行了節(jié)能改造。
1 改造前存在的缺點
1)由于加熱元件是用鎳鉻電阻絲纏繞鑲嵌在地坑兩側,電動機繞組是放在地坑上邊的鐵板上干燥,因此干燥時間長、熱效率低、耗電量大,電阻絲加熱功率是45kW。
2)干燥室的墻、門封閉不好,整體結構無保溫措施,散熱嚴重,熱量損失大。
3)干燥室無排煙系統(tǒng),電動機干燥時的油煙和氣味沿門的縫隙冒出來,污染車間內的環(huán)境。
4)干燥室內溫度不能自動控制在125℃~135℃,憑感覺人為的通、斷電源開關,溫升速度慢,室內溫度波動幅度大,溫度誤差也大,不是恒溫干燥,影響電動機干燥質量。
2 可行性理論計算
電動機繞組絕緣按E級。工作溫度為125℃~135℃之間,室外平均溫度按15℃計算。
2.1 耗熱量值計算
2.1.1 墻體未加砌保溫磚前
2.1.2 墻體加砌保溫磚后
2.2 電功率計算
3 方案實施
3.1 加熱元件的選擇
3.2 工作原理
根據電動機繞組浸漆干燥的工藝要求,首先把平衡電橋的電接點調整好,將WK1整定在115℃,WK2整定在125℃,WK3整定在135℃。當溫度達到整定值時,電接點狀態(tài)開始轉換。
當溫度上升到115℃時,平衡電橋內的電接點WK1斷開,使繼電器1J、1CJ線圈斷電,1CJ主接點斷開,第一組加熱元件快速升溫完畢,信號燈HL2滅。這時第二組加熱元件繼續(xù)通電,當溫度上升到125℃時,平衡電橋內的電接點WK2斷開,使繼電器2J、2CJ線圈斷電,2CJ主接點斷開,第二組調溫組元件斷電,定溫指示燈HL3滅。這時只有第三組加熱元件通電向干燥室內供熱,使室內溫度穩(wěn)定在135℃。由于一年四季室外溫差很大,因此,本系統(tǒng)設計了限超溫環(huán)節(jié),當干燥室內溫度超過135℃時,平衡電橋內的電接點WK3斷電使3J,3CJ線圈斷電,第三組加熱元件斷電,3CJ的常閉接點(5~23)閉合,HL4超溫信號燈亮。
4 改造后優(yōu)點
1)采用遠紅外線輻射板替代電阻絲元件加熱,并由底部烘干式改為兩側直烘式加熱,可大大提高熱效率,縮短干燥時間,改造后總功率是30kW。當干燥室快速升溫達到工作溫度125℃時,升溫組、調溫組斷電只有保溫組工作,功率為11kW,當溫度超過135℃時,保溫組斷電,輸出功率為零,只有溫度降到135℃以下時,保溫組元件才再次工作,可節(jié)電45%左右,節(jié)約了電能。
2)在原干燥室內墻加砌110mm厚保溫磚,干燥室門內用薄鐵板將20mm厚的石棉板夾在中間進行保溫,提高了熱能的利用率,可減少熱量損失20%,節(jié)約了熱能。
3)增設排煙孔(有煙時打開排煙孔,無煙時關閉),解決了車間內空氣污染問題。
4)干燥室溫度采用熱電偶)平衡電橋自動溫控系統(tǒng),免去人為的溫控負擔和干燥室溫度的波動幅度,達到恒溫干燥,提高了繞組干燥質量,延長了電動機使用壽命。
5 結論
電動機干燥室改造后,使用效果良好,縮短了干燥時間,提高了干燥質量,延長了電動機使用壽命,達到了節(jié)能降耗的目的,節(jié)能效果顯著。
【參考文獻】
[1]王秉銓.工業(yè)窯爐設計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,1981,10.
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