【摘 要】本文針對某發(fā)電公司汽輪機(jī)軸封故障問題,深入分析軸封系統(tǒng)結(jié)構(gòu),從造成軸封漏氣的各原因進(jìn)行分析,逐項(xiàng)排查故障原因,通過正確的改進(jìn)措施,成功解決軸封漏氣問題,保證了機(jī)組的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,供同行參考借鑒。
【關(guān)鍵詞】汽輪機(jī);軸封系統(tǒng);故障;改進(jìn)
軸封是防止泵軸與殼體處泄漏而設(shè)置的密封裝置,在汽輪機(jī)大軸伸出汽缸的兩端處和軸穿過隔板中心孔的地方,為了避免轉(zhuǎn)動(dòng)部件與靜止部件的摩擦、碰撞,應(yīng)留有適當(dāng)?shù)拈g隙。但由于壓力差的存在,在這些間隙處必然要產(chǎn)生漏汽,造成損失。為了減少這些漏汽損失,在發(fā)生漏汽的部位都要裝有軸封?,F(xiàn)對汽輪機(jī)軸封故障作相關(guān)淺析。
1 設(shè)備概況
某發(fā)電公司汽輪機(jī)型式:超超臨界、一次中間再熱、沖動(dòng)式、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機(jī)。型號:N1030-25/600/600;鍋爐型式:超超臨界參數(shù)、變壓直流爐、單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天島式布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、對沖燃燒方式,n型鍋爐。型號:DG3000/26.15-Ⅱ1;發(fā)電機(jī)為QFSN-1O3O-2-27型三相交流隱極式同步發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)冷卻為水氫氫,即定子繞組水內(nèi)冷、轉(zhuǎn)子繞組氫內(nèi)冷、定子鐵芯及引線氫冷。
2 汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)簡介
汽輪機(jī)軸端汽封(簡稱軸封)的作用主要表現(xiàn)為:一是,防止高中壓汽缸內(nèi)的蒸汽從軸端向大氣中泄漏,造成汽輪機(jī)油中進(jìn)水和環(huán)境污染;二是,防止大氣中的空氣從低壓缸的軸端漏入低壓排汽中,造成凝汽器真空降低、循環(huán)熱效率減低、抽真空功耗增加,同時(shí)由于低壓缸排汽壓力升高造成低壓葉片過負(fù)荷、低壓缸振動(dòng),威脅到機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2.1 汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)
汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)分為軸封供汽系統(tǒng)和軸封回汽系統(tǒng)兩部分,汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)設(shè)計(jì)為正常運(yùn)行中汽輪機(jī)軸端密封供汽為自密封系統(tǒng),即高中壓缸軸端泄出的壓力蒸汽經(jīng)過減溫后供低壓缸的軸端密封。軸封回汽系統(tǒng)是將高、中、低壓缸軸端的最末端的汽、氣混合物回收至軸封加熱器,回汽中的蒸汽凝結(jié)成水回收至凝汽器,回汽中的空氣經(jīng)軸加風(fēng)機(jī)排至大氣,確保汽輪機(jī)軸端無蒸汽漏出。
2.2 汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)主要設(shè)備的作用
軸封加熱器:它是利用軸封回汽的熱量加熱凝結(jié)水,提高凝結(jié)水溫度、提高經(jīng)濟(jì)性,同時(shí)它可以將軸封回汽中蒸汽凝結(jié)成水后回收至凝汽器、回收工質(zhì)。軸加風(fēng)機(jī):它是將軸封加熱器內(nèi)不凝結(jié)的氣體及時(shí)排出,以維持軸封加熱器以及軸封回汽管道內(nèi)一定的負(fù)壓,保證汽輪機(jī)軸端無蒸汽漏出。
3 存在問題
2013年3月21日23:50#2機(jī)組停運(yùn)檢修,至4月11日#2機(jī)組停機(jī)檢修結(jié)束啟動(dòng)后,A低壓缸后軸封處出現(xiàn)蒸汽外漏現(xiàn)象,始終沒有消除,并伴隨有#5、6、7、8軸瓦振動(dòng)逐漸增大現(xiàn)象。4月11日3時(shí),#2機(jī)軸瓦振動(dòng)過大跳機(jī)。
4 原因分析
5 改進(jìn)辦法
針對以上可能造成軸封漏汽的原因進(jìn)行逐一排查。
(1)我公司高、中、低壓缸的軸端密封均為整體車制、迷宮式軸封。A低壓缸軸端汽封間隙值如表1。
(2)#2機(jī)小機(jī)在運(yùn)行中,存在軸封供汽汽中帶水問題,主要原因在于小機(jī)軸封供汽管在主機(jī)軸封供汽母管上的接口位置太靠近噴水減溫點(diǎn),導(dǎo)致減溫水在主機(jī)軸封母管內(nèi)霧化不開,汽中帶水。為此,本次#2機(jī)停機(jī)檢修中將小機(jī)軸封供汽管在主機(jī)軸封供汽母管上的接口位置后移10米,以解決減溫水霧化不均勻的問題。改造示意圖如圖2。
小機(jī)軸封供汽改造后開機(jī)運(yùn)行,在2013年4月10日啟動(dòng)并網(wǎng)運(yùn)行過程中,觀察小機(jī)軸封處向外漏汽水現(xiàn)象明顯減少,軸封汽中帶水現(xiàn)象消失,改造效果明顯。但由于#2機(jī)組在運(yùn)行中同時(shí)出現(xiàn)了A低壓缸后軸封處向外漏汽現(xiàn)象,懷疑漏汽原因是小機(jī)軸封改造引起的,于是在4月11日將小機(jī)軸封重新改回原來位置,恢復(fù)原狀。
(3)對于可能是低壓缸軸封回汽管道積水原因,隨立即組織維護(hù)人員對低壓缸后軸封回汽管道各疏水罐下部疏水管進(jìn)行檢查,最后查明,#2機(jī)#6軸封回汽疏水管道內(nèi)部堵塞嚴(yán)重。
(4)聯(lián)系運(yùn)行人員,降低軸封供汽壓力,控制軸封供汽母管壓力達(dá)27.5kPa,投入壓力調(diào)節(jié)閥自動(dòng),投入軸封溢流調(diào)節(jié)閥自動(dòng),確認(rèn)動(dòng)作正常。
(5)如果軸加風(fēng)機(jī)出力不足不能及時(shí)將軸封加熱器內(nèi)不凝結(jié)的氣體及時(shí)排出,也可能造成汽輪機(jī)軸端蒸汽漏出。針對可能出現(xiàn)軸加風(fēng)機(jī)出力不足的現(xiàn)象,立即聯(lián)系運(yùn)行和維護(hù)相關(guān)人員去就地檢查設(shè)備,對軸加風(fēng)機(jī)進(jìn)出口門,風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和設(shè)備可能出現(xiàn)的漏空氣等進(jìn)行檢查。最后確認(rèn),軸加風(fēng)機(jī)出力正常。
6 最終原因
針對以上可能造成軸封漏汽的原因進(jìn)行逐一排查后,最終查明,造成此次軸封漏汽的原因是由于#2機(jī)A低壓缸后軸封回汽管道疏水罐下部疏水管堵塞,導(dǎo)致軸封回汽管內(nèi)的積水無法排出,使A低壓缸后軸封回汽管最低處至軸封回汽母管之間3米高的疏水罐兩側(cè)Φ159管道內(nèi)存滿水,形成了一個(gè)很大的水柱,導(dǎo)致A低壓缸后軸封回汽不能回至軸封回汽母管,蒸汽外漏。
蒸汽外漏后,由于外漏蒸汽溫度在200℃,對A低壓外缸后部及#6軸承座加熱,使A低壓外缸后部受熱變形,#6軸承座受熱抬高,#2機(jī)軸系標(biāo)高發(fā)生變化,#2機(jī)汽缸內(nèi)動(dòng)靜部件碰磨,使軸承振動(dòng)過大跳機(jī)。在對堵塞的疏水管道進(jìn)行了疏通處理后,#2機(jī)組再次啟動(dòng)正常,漏汽現(xiàn)象及軸承振動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)象均消除,說明#2機(jī)A低壓缸后軸封回汽疏水管道堵塞是導(dǎo)致這次事故發(fā)生的根本原因,而軸封處向外漏汽以及軸承振動(dòng)超標(biāo)跳機(jī)是疏水管道堵塞后表現(xiàn)出來的現(xiàn)象。
7 處理效果
4月11日18時(shí),問題處理后,#2機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng),A低壓缸后軸封處蒸汽外漏現(xiàn)象消失,各軸瓦振動(dòng)正常。
8 改造方案
根據(jù)#2機(jī)A低壓缸后軸封回汽疏水管道堵塞的情況,進(jìn)行以下改進(jìn):
(1)對#1、2機(jī)所有低壓缸共8套、高中壓缸共2套軸封回汽疏水管進(jìn)行改造,改變疏水罐底部豎直段疏水管的規(guī)格,從Φ34改為Φ57,并加裝一個(gè)DN40的檢查排污門,門后安裝Φ57的管道排至地坑,方便檢查疏水管道是否存在堵塞情況,同時(shí)有雜物及時(shí)排除;將原自動(dòng)疏水裝置疏水管接至Φ57的豎直管上。
對#1、2機(jī)所有汽水系統(tǒng)管道底部有可能存在積水沉積的地方利用停機(jī)機(jī)會進(jìn)行排查,檢查疏水裝置是否有異常導(dǎo)致疏水管道堵塞情況,并進(jìn)行相應(yīng)處理。
9 結(jié)語
總之,軸封漏汽除了使損失增大外,嚴(yán)重時(shí)還會使汽輪機(jī)功率下降,對汽輪機(jī)的安全運(yùn)行也有很大的威脅,因此,務(wù)必時(shí)刻對汽輪機(jī)進(jìn)行必要的檢查,及時(shí)掌握設(shè)備情況,采取正確的維修方式進(jìn)行改進(jìn),保證設(shè)備的安全進(jìn)行。
【參考文獻(xiàn)】
[1]仵華南,李新建,王文寬.超超臨界汽輪機(jī)軸封控制系統(tǒng)典型設(shè)計(jì)應(yīng)用[J].電站系統(tǒng)工程,2011(03).
[2]張德娟.淺析軸封系統(tǒng)對機(jī)組的影響[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2012(09).
[責(zé)任編輯:劉帥]