劉 亮,汪 永
(江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪335424)
江銅貴冶制酸二系列低溫余熱鍋爐屬于重力熱管鍋爐,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。2007年投入運行,以替代SO3冷卻器,既減少了設(shè)備電耗又回收了多余的熱量,取得了顯著的經(jīng)濟效益[1]。但是運行至2009年,制酸二系列低溫鍋爐的換熱效率下降明顯,并頻繁出現(xiàn)漏水、漏氣、爆管等故障。本文對其缺陷進行了分析,并在2012年對其進行了改造,改造后,使用至今,該鍋爐運行穩(wěn)定。
圖1 熱管鍋爐結(jié)構(gòu)示意圖
制酸二系列低溫余熱鍋爐位于第四熱交換器之后,取代原來的SO3冷卻器,設(shè)計參數(shù)如表1所示。
表1 制酸二系列低溫余熱鍋爐設(shè)計參數(shù)
低溫余熱鍋爐運行過程中主要存在如下問題:
(1)鍋爐換熱效率下降速度較快。在大致相同的工況情況下,比較2008年7月和2009年7月二系列低溫鍋爐進出口煙氣溫度,鍋爐出口煙氣溫度明顯上升。如表2所示:
表2 制酸二系列低溫鍋爐換熱效率
(2)熱管爆管失效。余熱鍋爐運行過程中,在現(xiàn)場偶爾能聽到“嘭”的異常聲響,判斷為個別熱管因管內(nèi)壓力升高,熱管薄弱處承受不了壓力,產(chǎn)生了爆裂,導(dǎo)致熱管失效。
(3)熱管冷卻段與水套管的相貫線處,極易漏水,特別是系統(tǒng)開停車時,漏水更頻繁。
(4)鍋爐水管結(jié)垢堵塞。鍋爐汽包、下降管、水套管、排污管局部堵塞,換熱效果下降。
造成熱管鍋爐換熱效率下降的原因主要有以下幾方面:
(1)熱管內(nèi)工質(zhì)與管殼材料在高溫下發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或電化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生不易凝結(jié)的氣體,導(dǎo)致熱管冷卻段尾部形成氣塞,影響熱管冷卻段的冷卻面積。使熱管內(nèi)溫度、壓力上升[2]。
(2)供水不足或者水側(cè)結(jié)垢,使熱管內(nèi)工質(zhì)與爐水換熱效果下降,導(dǎo)致鍋爐換熱效率下降[3]。
2009年12月系統(tǒng)年修,打開制酸二系列低溫鍋爐汽包、熱管水套、排污管等檢查,證實了鍋爐換熱效率下降的主要原因是熱管水側(cè)結(jié)垢。鍋爐給水中的部分雜質(zhì),在汽包中沉降,進入下降管、水套管、排污管并在管壁附著結(jié)垢,造成鍋爐水側(cè)供水不足。并且鍋爐汽包從右端進水,間歇排污又位于左端,所以造成右側(cè)下降管結(jié)垢嚴(yán)重,左側(cè)下降管幾乎沒有結(jié)垢。
熱管最不耐壓的位置是封頭,熱管封頭通常采用不銹鋼管壓扁后點焊的方法密封。在密封過程中,容易使封頭封口位置的不銹鋼管局部變薄,同時擠壓會使封頭材質(zhì)產(chǎn)生損傷,使熱管可承受的壓力范圍縮小。
因不凝性氣體在熱管尾端的聚集,使熱管冷卻段面積減少,同時因熱管冷卻段水側(cè)結(jié)垢,導(dǎo)致熱管傳熱效率降低,管內(nèi)溫度升高,壓力隨之上升,當(dāng)超過到熱管封頭的極限壓力時,就發(fā)生爆管[4]。
熱管冷卻段與水套管兩端焊接在一起,但熱管內(nèi)介質(zhì)和水套內(nèi)介質(zhì)的工作壓力和溫度是根據(jù)鍋爐工況波動的,熱管冷卻段和水套的膨脹量也是隨工況波動的。貴冶采用閃速爐和轉(zhuǎn)爐的冶煉工藝,冶煉煙氣波動較大,鍋爐熱負荷隨之波動,尤其開停車時,熱管急劇膨脹或收縮,而水套管相對形變較小,應(yīng)力集中易導(dǎo)致熱管與水套管相貫線處開裂。如圖2所示。
圖2 熱管尾端封頭位置示意圖(改造前)
低溫鍋爐使用的是經(jīng)過簡單脫鹽的軟水,雜質(zhì)含量較高,長期運行積垢、容易造成鍋爐汽包、下降管、水套管、集箱、排污管堵死。另外集箱排污管設(shè)置不太合理,存在排污死角[5-6]。
2009年系統(tǒng)年修,疏通、清理制酸二系列低溫鍋爐的下降管,并且加藥劑煮爐。鍋爐恢復(fù)運行后,其換熱效率得到了較大提高。如表3所示:
表3 2010年7月制酸二系列低溫鍋爐換熱效率參數(shù)
針對鍋爐結(jié)構(gòu)的幾個問題,在后期的改造中采用以下了幾點改進方案:
(1)改變鍋爐汽包進水管位置。由汽包一端封頭進水,另外一端間歇排污,改為汽包側(cè)面中部進水,兩端間隙排污。縮短汽包給水管與間歇排污管之間的距離,有利于排出鍋爐給水中的雜質(zhì),防止雜質(zhì)沉積結(jié)垢。如圖3所示。
圖3 鍋爐汽包給水管和間歇排污管位置
(2)鍋爐上升管和下降管的管徑增大。將其管徑適當(dāng)放大15%,增加鍋爐水循環(huán)速率,增加水套管補水量,確保水套及換熱管始終滿水,避免熱管干燒。另外提高鍋爐給水水質(zhì),采用純水,大幅度降低雜質(zhì)含量,有利于鍋爐長期穩(wěn)定運行。
(3)改變鍋爐聯(lián)箱排污管位置。現(xiàn)在鍋爐聯(lián)箱排污管與鍋爐下降管在同側(cè),排污時只能將下降管和距離下降管較近的幾排熱管水套管內(nèi)的雜質(zhì)排出,而距離較遠的水套管內(nèi)的雜質(zhì)不易排出,存在排污死角,時間長了,雜質(zhì)容易沉積結(jié)垢,熱管換熱阻力增加,影響換熱效率??梢詫峁芩滓粋?cè)進水,另外一側(cè)排污。這樣排污時,可以通過水的沖擊,將水套管內(nèi)積累的污垢排出,不存在排污死角。如圖4所示。
圖4 熱管水套排污管改動示意圖
(4)鍋爐進氣方式變更。原來設(shè)計中,煙氣從鍋爐蒸發(fā)器頂部進,底部出。鍋爐頂部的蒸發(fā)器接觸的煙氣溫度高,蒸發(fā)量大;同時因頂部蒸發(fā)器與汽包之間的落差較其他蒸發(fā)器低,蒸發(fā)器下降管與上升管之間的壓差相對較小,水循環(huán)速率相對較低,水套管容易因不滿水出現(xiàn)熱管干燒現(xiàn)象。
出現(xiàn)熱管干燒現(xiàn)象一方面導(dǎo)致熱管冷卻段腐蝕加劇,水垢積累加速,另一方面導(dǎo)致熱管管內(nèi)壓力上升,不凝性氣體產(chǎn)生速率增加,管內(nèi)壓力逐步增加,爆管的幾率增加。
本次改造中,將鍋爐煙氣從蒸發(fā)器底部進,從頂部出。最底部的蒸發(fā)器接觸的煙氣溫度高,但因該蒸發(fā)器與汽包之間的位差最大,水循環(huán)速率最大,避免了水套管不滿水導(dǎo)致熱管干燒現(xiàn)象。
(5)以前熱管尾端封頭是露出熱管水套管外,如果將封頭設(shè)置在熱管水套管內(nèi),因為水套管內(nèi)存在壓力,可以減小封頭內(nèi)外壓力差,減少爆管情況的發(fā)生;同時因熱管封頭一段與水套不在焊接,可以自由伸縮,解決了工況波動導(dǎo)致水套管應(yīng)力拉裂的問題。如圖5所示。
圖5 熱管尾端封頭位置示意圖(改造后)
熱管管內(nèi)積聚不凝性氣體,會使熱管尾端溫度降低;水套管內(nèi)結(jié)垢,會使熱管尾端溫度上升。改進熱管鍋爐設(shè)計,如汽包進水位置設(shè)在汽包中部,而從兩端間隙排污;加大下降管和上升管的管徑;改變聯(lián)箱排污管位置,消除排污死角等,都能使鍋爐的水循環(huán)得到優(yōu)化。使用純水能極大改善鍋爐給水水質(zhì),有利于鍋爐長期穩(wěn)定運行。2012年,制酸二系列低溫鍋爐更換時,采用了上述改進措施,至今,鍋爐運行穩(wěn)定。但是受限于水套管式熱管鍋爐設(shè)計限制,熱管的使用壽命雖然得到提高,但是因管內(nèi)不凝性氣體的不斷累積,換熱效率持續(xù)下降,最終只能更換。
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