駱時雨
(江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)
江銅貴溪冶煉廠(以下簡稱貴冶)一系統(tǒng)閃速爐有2套銅精礦干燥系統(tǒng),一套是一期工程從日本引進的三段式氣流干燥系統(tǒng),干燥能力為140t/h;另一套是1999年從挪威引進的固定式蒸汽干燥系統(tǒng),設(shè)計干燥能力為70t/h。2套干燥系統(tǒng)可滿足年產(chǎn)30萬t礦銅的需求[1-2],但是隨著國家環(huán)保要求的提高,以及江銅創(chuàng)建資源節(jié)約、環(huán)境友好型企業(yè)的需要,原有的兩套干燥系統(tǒng)其技術(shù)已趨落后,且存在煙氣排放超標、能耗高、維護成本高的缺點,不符合國家環(huán)保和節(jié)能要求,具體體現(xiàn)在以下兩個方面:
(1)原有氣流干燥系統(tǒng)以燃燒重油為熱源,不可避免地造成尾氣SO2排放超標,同時由于收塵系統(tǒng)效率不高,也會造成部分銅精礦流失,無法達到2010年9月國家頒布了新的《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物料排放標準》(GB25467-2010的)排放要求。
(2)原有固定式蒸汽干燥機自投入運行以來,故障頻發(fā)、盤管磨損嚴重,長期在低負荷狀態(tài)下作業(yè),干燥能力只有40t/h,達不到70t/h設(shè)計能力,維護成本居高不下。
新建的蒸汽干燥機處理能力為220t/h,熱源來自于新建的飽和蒸汽發(fā)電機組,即閃速爐和轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐產(chǎn)出的飽和蒸汽先直接進入透平發(fā)電機組,從透平發(fā)電機組抽出1.3 MPa背壓蒸汽作為蒸汽干燥機的熱源,將含水約8.0% ~10%的混合銅精礦一步干燥到水分低于0.3%。干燥過程產(chǎn)生的煙氣幾乎不含SO2,煙氣經(jīng)布袋收塵后,其含塵濃度降到10mg/Nm3以下,然后經(jīng)由排風機引出后放空。
干燥后的混合銅精礦自流至干燥機尾部出料倉,由回轉(zhuǎn)閥將干礦連續(xù)均勻地帶入干礦回旋篩(篩分能力為200t/h),回旋篩進一步篩除干礦中的粗料(如鵝卵石、塊狀精礦)和稻草等。篩分后的粉礦通過溜槽流入到空氣提升機系統(tǒng)(輸送能力為200t/h),被垂直輸送到51m高的樓面,樓面的收塵系統(tǒng)包括擴散沉塵室、旋風收塵器和布袋收塵器,含塵煙氣經(jīng)收塵后,由排風機排空。收集下來的干礦由溜槽流入到風動溜槽系統(tǒng)(輸送能力為200t/h,輸送距離約為50m),最終輸送到閃速爐頂部的干礦倉[4-6]。
工藝流程如圖1所示。
圖1 220t蒸汽干燥機系統(tǒng)工藝流程圖
2.1.1 問題分析
在試運行期間,因干燥量低、運行時間短等原因這個問題未完全暴露出來。正式投入使用后,隨著干燥量大幅提升至180t/h(濕基)以上,該問題愈加嚴重,嚴重影響了閃速爐裝入量的穩(wěn)定。面對這一問題,貴冶工程技術(shù)人員和瑞林公司該項目設(shè)計人員進行了多次探討后,制訂了應(yīng)對措施,實施后最終解決了這一難題。
2.1.2 具體措施
(1)將振動篩振幅加大,且經(jīng)過力學計算后,加固了原有振動篩機座和承重立柱。
(2)原有篩網(wǎng)為增加“開孔率”,孔與孔之間的“筋骨”太小,而材質(zhì)又是韌性遠大于剛性的工程塑料,造成篩網(wǎng)剛性不足,運行時“釋放”了振動篩的振幅。為解決這一問題,我們效仿原氣流干燥篩網(wǎng),制作了呈“品”字形、由橡膠夾鋼絲板制成的篩網(wǎng),雖然“開孔率”有所降低,但效率卻大大增加[3]。
(3)因干燥量大以及精礦下料較為集中,導(dǎo)致精礦無法均勻覆蓋篩網(wǎng)表面,這也就不能充分發(fā)揮篩網(wǎng)的篩礦能力。我們在下料口設(shè)計、安裝了來回擺動的分料擋板,在一來一回的擺動中將精礦均勻地灑在篩面上,最大限度地發(fā)揮了篩網(wǎng)的過礦能力。
2.2.1 問題分析
(1)干燥機內(nèi)部料位偏高,有部分精礦未充分干燥就從進料端“流”出干燥機,落至可移動皮帶上,導(dǎo)致可移動皮帶過負荷。
(2)可移動皮帶深入干燥機內(nèi)部,干燥機頂部落下的精礦返回到皮帶上,增加了皮帶負荷,甚至流入皮帶內(nèi)側(cè)滾筒內(nèi),導(dǎo)致皮帶跑偏。
2.2.2 具體措施
(1)降低干燥機出料側(cè)堰板高度,相當于降低了干燥機內(nèi)部的料位。
(2)效仿貴冶二系統(tǒng)干燥機,在干燥機入料端“螺旋線”外側(cè)增加擋圈,有效阻止精礦外流。
(3)效仿貴冶二系統(tǒng)干燥機,在可移動皮帶伸入干燥機的部分增加活動護板,防止精礦進入皮帶內(nèi)側(cè)造成皮帶跑偏。
(4)增加皮帶調(diào)節(jié)托輥的數(shù)量,提高皮帶自動調(diào)節(jié)的能力。
關(guān)于干燥機的入料方式,國內(nèi)同行業(yè)還有采用螺旋給料和振動給料器的方式。與之相比,可移動皮帶有固定投入小,維護簡單,操作和監(jiān)視簡單等優(yōu)點,但存在容易出現(xiàn)返料,容易跑偏,干燥機密封差等缺點。
2.3.1 問題分析
干燥過程中產(chǎn)生的水蒸汽,當溫度低于露點時會結(jié)露,進而使精礦潮濕、結(jié)塊并粘結(jié)在灰斗壁上,造成回轉(zhuǎn)閥下灰不暢。
2.3.2 具體措施
(1)保證布袋出入口溫度高于露點;停機時盡量將水氣排干凈再降低溫度。
(2)關(guān)閉原有“空氣炮”,對整個布袋進行“查漏”,杜絕因冷空氣進入布袋而造成局部溫度過低。
(3)對灰斗非高溫區(qū)增加伴熱銅管保溫。
(4)將灰斗溫度接入“DCS”,進行實時監(jiān)控。
(5)增加“球閥”便于點檢,增加斜管便于清理(見圖2)。
(6)制定每勤點檢2次,每次月修進行徹底清理的維護制度。
圖2 檢查清理孔
2.4.1 問題分析
回旋篩在設(shè)計時關(guān)于箱體密封方面,未充分考慮干燥后的精礦高溫、揚塵大、沖刷大、吸潮后容易粘結(jié)甚至腐蝕等因素;在傳動和維護方面未充分考慮到其極高的作業(yè)率的要求,這就導(dǎo)致了投入運行后一些故障的發(fā)生。
2.4.2 具體措施
(1)設(shè)備運行時滑動軸承潤滑不了,滑動軸承磨損加劇,導(dǎo)致篩體偏重,針對這一問題,我們通過增設(shè)軟管連接的加油嘴,使其可在設(shè)備正常運轉(zhuǎn)時進行潤滑加油作業(yè),解決了該問題。
(2)箱蓋為0.5mm不銹鋼,回旋篩使用4個月后,箱蓋磨損嚴重,針對這一問題,我們將箱蓋加厚為2mm不銹鋼,運行至今,再未出現(xiàn)問題。
(3)出入口伸縮節(jié)采用四氟板密封,投入運行后冒礦嚴重,只使用了10天就不得不進行更換。針對這一問題,我們采用了多種密封材質(zhì),但效果均不理想,多次出現(xiàn)因伸縮節(jié)破損而臨時停機檢修的情況,給生產(chǎn)帶來較大影響。通過不斷摸索后,現(xiàn)使用耐高溫防水布,可使用1個月左右,基本不會影響到閃速爐裝入量的穩(wěn)定。
220t/h蒸汽干燥機系統(tǒng)作為貴冶一系統(tǒng)閃速爐唯一的精礦干燥系統(tǒng),其運行狀況直接關(guān)系到閃速爐的生產(chǎn)組織以及工廠的產(chǎn)量任務(wù)能否完成。該系統(tǒng)主要設(shè)備皆來自于國外,運行至今已1年多,期間雖出現(xiàn)過一些問題,但貴冶工程技術(shù)人員在消化外方資料的基礎(chǔ)上,通過不斷總結(jié)摸索,找到了問題產(chǎn)生的源頭,并采取了行之有效的應(yīng)對措施,使蒸汽干燥機系統(tǒng)運行更為穩(wěn)定,為閃速爐生產(chǎn)順行和貴冶產(chǎn)量任務(wù)的完成提供了可靠保障。
[1]賴志勇.貴溪冶煉廠提高FF蒸汽作業(yè)率生產(chǎn)實踐[J].銅業(yè)工程,2009:1-2.
[2]張志偉.庫邁拉蒸汽干燥機貴冶生產(chǎn)實踐簡介[J].銅業(yè)工程,2009(S0)(4):50-52.
[3]陳金球.YAH1536精礦振動篩能力增加與改造[J].有色冶金設(shè)計與研究,2001(3):32-35.
[4]趙福生.國產(chǎn)蒸汽干燥機在銅冶煉行業(yè)中的應(yīng)用與實踐[J].有色冶金(冶煉部分),2001(3):40-41.
[5]王金波,孫熙.袋式除塵器手冊[M].沈陽:東北大學出版社,1997:60-66.
[6]王云寬主編.冶金工程設(shè)計第2冊工藝設(shè)計[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006:72-75.