(錦西天然氣化工有限責(zé)任公司,遼寧葫蘆島125001)
錦天化公司大化肥裝置自投產(chǎn)后,合成氨的脫碳系統(tǒng)存在一個(gè)明顯的瓶頸問(wèn)題,冷凝液再沸器低液位控制操作,排污效果不好,運(yùn)行到一定周期后內(nèi)漏,嚴(yán)重影響了裝置長(zhǎng)周期安全運(yùn)行。本文對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了分析,并提出改進(jìn)方案。
脫碳溶液再生系統(tǒng)流程如圖1。
圖1 脫碳溶液再生系統(tǒng)流程
如圖1所示,再生塔T2頂部閃蒸出的CO2氣體和水蒸氣,經(jīng)循環(huán)水冷卻器E68、E17冷卻至40℃,其中大量的水蒸汽被冷凝,在分離罐V11中進(jìn)行氣液分離出冷凝水后,CO2氣體被送往尿素作原料。在分離器V11中分離出來(lái)的冷凝液經(jīng)回流泵P7大部分回流至再生塔,剩余的被排出系統(tǒng)?;亓髦猎偕?shù)睦淠航?jīng)三層洗滌塔盤(pán)后被送至E12,作為冷凝液再沸器E12的給水。低變出口氣首先經(jīng)過(guò)冷凝液再沸器E12,溫度從230℃降至156℃,產(chǎn)生310 kPa的飽和蒸汽,供閃蒸槽噴射器用[1]。然后經(jīng)過(guò)溶液再沸器E13進(jìn)一步回收熱量加熱再生塔底部的苯菲爾溶液。
苯菲爾冷凝液再沸器E12是脫碳溶液再生系統(tǒng)的一臺(tái)重要設(shè)備,它回收低變出口工藝氣余熱,但由于錦天化脫碳再生熱量不足,特別是在系統(tǒng)開(kāi)停車(chē)時(shí)更為明顯,為了保證脫碳系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,將E12液位控制在30%操作,有一半的U型管沒(méi)有浸在冷凝液中,這樣操作后,低變出口工藝氣熱量后移,溶液再沸器E13多吸收熱量,保證再生熱量充足。這樣調(diào)整后,開(kāi)始系統(tǒng)運(yùn)行一直平穩(wěn),但隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),發(fā)現(xiàn)送往尿素車(chē)間的CO2中H2含量偏高,達(dá)到了0.7%,而錦天化公司CO2控制指標(biāo)中H2含量<0.5%,正常生產(chǎn)時(shí),如果CO2氣體中H2含量超出控制指標(biāo)將影響尿素裝置的安全運(yùn)行[2]。
經(jīng)過(guò)分析造成再生塔T2頂部出口工藝氣中H2含量升高的原因有三個(gè):
1)吸收塔T1底部產(chǎn)生渦流,造成碳酸鉀溶液對(duì)合成氣的夾帶;2)E12內(nèi)部泄露;3)E13內(nèi)部泄露。
通過(guò)分析排查確定是E12內(nèi)部泄露造成的。因此,冷凝液再沸器E12內(nèi)漏已成為合成氨裝置安全運(yùn)行的一大隱患。
裝置停車(chē)后,拆下冷凝液再沸器E12封頭,對(duì)E12進(jìn)行試漏,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)集中在氣液交匯處,檢查損壞的管子,發(fā)現(xiàn)管子受到了嚴(yán)重的腐蝕,以致最終被腐蝕穿孔而產(chǎn)生泄漏。
E12內(nèi)的水來(lái)自V11冷凝液,而V11冷凝液中堿度一般在1%左右,在實(shí)際運(yùn)行中,來(lái)自再生塔T2頂部洗滌后的冷凝液夾帶少量堿液,又因我公司E12液位一直控制在30%操作,造成排污效果不理想,對(duì)排污液進(jìn)行成分分析,發(fā)現(xiàn)堿液濃度高達(dá)20%左右,使得E12長(zhǎng)期在碳酸鉀溶液中運(yùn)行。
E12是U型管換熱器,實(shí)際上也是一臺(tái)低壓蒸汽鍋爐,正常運(yùn)行時(shí)要求液位控制在60%左右,而錦天化公司液位控制在30%左右,致使排污效果不好,E12長(zhǎng)期在碳酸鉀溶液中運(yùn)行,碳酸鉀溶液中有氯化物存在,從而產(chǎn)生腐蝕,尤其在水和蒸汽的交織界面液位一線(xiàn),因氯根濃縮而產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕。
根據(jù)冷凝液再沸器E12產(chǎn)生腐蝕的具體情況,考慮保持換熱器材質(zhì)和結(jié)構(gòu)不變,為了徹底解決E12內(nèi)漏問(wèn)題,在大修時(shí)將E12內(nèi)芯更換,并通過(guò)改變其工藝運(yùn)行條件來(lái)解決這一問(wèn)題。
將液位由原來(lái)的30%提高到60%操作,又增加一條8″旁路橫跨E12換熱器,[3]如下圖2所示,在開(kāi)車(chē)時(shí)將8″旁路上閥門(mén)打開(kāi)少許,將工藝氣所帶的熱量后移,保證脫碳系統(tǒng)熱量充足,防止脫碳溶液變稀,保證系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。[4]
又將E12排污位置進(jìn)行調(diào)整,由原來(lái)的底部排污調(diào)至液面排污,保證了排污效果,通過(guò)分析確認(rèn)E12內(nèi)的堿液濃度一般維持在1%左右。
圖2 再沸器E12工藝流程
1)對(duì)于冷凝液再沸器E12存在的問(wèn)題,提出了相應(yīng)的改進(jìn)方案,改變了工藝操作,增加了一個(gè)開(kāi)車(chē)旁路,技術(shù)改造投入較少,消除了E12腐蝕問(wèn)題,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益可觀(guān),為裝置的安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行創(chuàng)造了條件。實(shí)現(xiàn)了裝置達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)和節(jié)能降耗。
2)冷凝液再沸器改造后運(yùn)行至今,未發(fā)生泄漏,去尿素裝置的CO2純度一直穩(wěn)定正常。
因此,E12泄露問(wèn)題的解決,對(duì)裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行,提高裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)率減少裝置停車(chē)損失有重大的意義。
[1]陳五平.日產(chǎn)千噸氨廠(chǎng)合成氨 [M].大連:理工大學(xué)出版,1989.
[2]顧志誠(chéng).布朗工藝的發(fā)展即在中國(guó)的現(xiàn)狀[J].大氮肥,1998.
[3]陳五平.無(wú)機(jī)化工工藝學(xué)[J].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000.
[4]趙永清.合成氨脫碳系統(tǒng)穩(wěn)定與優(yōu)化[J].四川大學(xué),2008.