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        300MW循環(huán)流化床鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行措施分析

        2013-12-31 00:00:00喬利冰
        電子世界 2013年20期

        【摘要】文章結(jié)合某300MW循環(huán)流化床鍋爐,從燃燒效率、風(fēng)機(jī)利用率、汽溫合格率等方面提出了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行策略,實(shí)踐表明,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo),可為類似鍋爐運(yùn)行優(yōu)化提供參考。

        【關(guān)鍵詞】循環(huán)流化床鍋爐;經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

        鍋爐作為火力發(fā)電廠能量轉(zhuǎn)換的重要環(huán)節(jié),一直以來受到了廣泛的關(guān)注和深入的研究,目前為止,已經(jīng)歷了無數(shù)次的鍋爐技術(shù)革新,也使火電生產(chǎn)中流入了多種類型的鍋爐產(chǎn)品。其中,循環(huán)流化床鍋爐以其煤種適應(yīng)性廣、負(fù)荷調(diào)節(jié)性好、穩(wěn)定燃燒、排污量少、易控制等諸多優(yōu)點(diǎn)而在火電生產(chǎn)中得到了廣泛的應(yīng)用,因此,循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性直接關(guān)系著大多數(shù)火電廠的生產(chǎn)成本和經(jīng)濟(jì)效率,對(duì)其進(jìn)行研究具有一定的實(shí)際意義,文章主要結(jié)合某300MW循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行分析。

        1.提高燃燒效率

        鍋爐熱效率是循環(huán)流化床鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要指標(biāo)之一,根據(jù)筆者的日常工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié),發(fā)現(xiàn)對(duì)爐煤粒度的控制是提高燃燒效率的前提,同時(shí),合理的風(fēng)煤配合、一二次風(fēng)配合及適當(dāng)?shù)臓t腔溫度也是提高鍋爐燃燒效率的有效途徑,具體包括以下內(nèi)容。

        (1)入爐煤粒度的控制。鍋爐設(shè)計(jì)時(shí),爐膛的幾何尺寸是由密相區(qū)的速度決定的,所以要得到最佳的鍋爐運(yùn)行性能必須控制燃煤的粒度。粒度大,引起排渣量大,床溫高,帶負(fù)荷能力低等問題;粒度過細(xì),可能導(dǎo)致分離器超溫、飛灰可燃物高、床壓不能維持等問題。合理選取燃煤粒度、確定合理的流化速度使之與爐膛尺寸相配合,是提高碳粒燃燒效率以及鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要舉措。燃煤粒度的確定必須綜合考慮設(shè)計(jì)參數(shù)、安全運(yùn)行、碎煤機(jī)實(shí)際運(yùn)行情況和冷澄器出力等多方面因素,并通過多次篩分試驗(yàn),確定適合鍋爐入爐煤粒度控制指標(biāo)。

        (2)飛灰及底灰含炭量的降低。飛灰含炭量和底灰含炭量是鍋爐燃燒效率的重要參數(shù),炭顆粒燃燒越完全,飛灰、底灰含炭量越低,主要通過合理的風(fēng)煤配合和合理的一、二次風(fēng)配合來實(shí)現(xiàn)。因?yàn)橐淮物L(fēng)量增加,內(nèi)循環(huán)加強(qiáng),底澄停留時(shí)間加長(zhǎng),對(duì)底澄燃盡有利。但一次風(fēng)量增加同時(shí)帶來了一些負(fù)面作用,磨損增加。且一次風(fēng)量達(dá)到一定值時(shí),床溫將降低,對(duì)底渣燃盡不利,過量空氣系數(shù)也會(huì)增加,導(dǎo)致鍋爐熱效率降低。因此,需要反復(fù)進(jìn)行運(yùn)行調(diào)整,以確定合適的一次風(fēng)量和一、二次風(fēng)比率。一次風(fēng)量對(duì)飛灰影響明顯,它在設(shè)計(jì)上占總風(fēng)量的45%(300MW負(fù)荷時(shí),一次風(fēng)量為2×202203Nm3/h)。該循環(huán)流化床鍋爐在運(yùn)行調(diào)節(jié)中,為了降低對(duì)受熱面管壁的磨損,將一次風(fēng)量降低到2×180000Nm3/h,后來又進(jìn)一步降低到2×165000Nm3/h,這一措施不僅對(duì)降低管壁磨損效果顯著,同時(shí)使飛灰含炭量進(jìn)一步降低,提高了鍋爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,具體數(shù)值如表1所示。

        表1 —、二次風(fēng)配比前后灰含碳量比較

        項(xiàng)目調(diào)整前調(diào)整后

        飛灰含炭量%6.784.69

        底灰含炭量%2.710.46

        該鍋爐通過對(duì)鍋爐入爐煤粒度的控制,滿足了燃燒和流化的要求,同時(shí)通過一、二次風(fēng)比率(降低一次風(fēng)量)的調(diào)整,有效地降低了飛灰和底灰中的含炭量,鍋爐的熱效率從原來的91.5%提高到92.64%,實(shí)現(xiàn)了鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        2.提高風(fēng)機(jī)利用率

        風(fēng)機(jī)是循環(huán)流化床鍋爐的主要耗能設(shè)備,提高和保證風(fēng)機(jī)的出力可以保證循環(huán)流化床的滿負(fù)荷運(yùn)行,對(duì)降低送風(fēng)總耗能、提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有重要意義,該鍋爐主要通過以下幾方面的措施來提高風(fēng)機(jī)的利用率。

        (1)一次風(fēng)機(jī)效率提高。對(duì)于循環(huán)流化床鍋爐來說,一次風(fēng)機(jī)是能耗大戶,一次風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)全壓為35.7kPa,功率3700kW,正常運(yùn)行時(shí)入口檔板開度僅為9%~20%之間,風(fēng)機(jī)效率較低,因此,一次風(fēng)機(jī)電耗的降低成為了鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)鍵。首先是一次風(fēng)系統(tǒng)的運(yùn)行優(yōu)化。為了降低一次風(fēng)機(jī)電耗,采取了降低運(yùn)行一次風(fēng)量、降低運(yùn)行床壓(一次風(fēng)壓)、增大一次風(fēng)量擋板開度,減少節(jié)流損失等方法,在未對(duì)設(shè)備進(jìn)行任何改造情況下降低了風(fēng)機(jī)電耗。其次是一次風(fēng)機(jī)換型。為根本解決一次風(fēng)機(jī)電耗問題,在經(jīng)過認(rèn)真研究、慎重考慮參,決定更換一次風(fēng)機(jī)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行參數(shù),對(duì)一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行重新選型,風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)風(fēng)壓均為28kPa,軸功率為3200kW,正常運(yùn)行風(fēng)機(jī)入口擋板開至50%以上,風(fēng)機(jī)的效率可以提高到70%。

        (2)流化風(fēng)機(jī)出力的降低。風(fēng)水聯(lián)合冷渣器需消耗流化風(fēng),影響流化風(fēng)機(jī)電耗,且需多臺(tái)流化風(fēng)機(jī)同時(shí)運(yùn)行,才能滿足出力要求;冷渣器冷卻效果差,冷卻水基本無溫升,冷渣泵也是耗電大戶。將風(fēng)水聯(lián)合冷渣器更換為滾筒式冷渣器,冷渣器冷卻水改為凝結(jié)水,并取消風(fēng)水聯(lián)合冷渣器的流化風(fēng)及冷渣泵。從運(yùn)行的情況來看,運(yùn)行狀況良好,排渣溫度很容易控制在150℃以下,冷渣泵可以停止運(yùn)行,而且較之前可以減少一臺(tái)流化風(fēng)機(jī)即可滿足出力要求,流化風(fēng)機(jī)電流降低90A,加上冷渣泵電流30A,總電流下降120A,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益顯著。

        (3)二次風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)出力的提高。300MW循環(huán)流化床鍋爐的空預(yù)器,在設(shè)計(jì)上采用四分倉結(jié)構(gòu),二次風(fēng)道兩側(cè)分別是煙氣和一次風(fēng)通道,由于循環(huán)流化床鍋爐一、二次風(fēng)壓高,特別是一次風(fēng)壓,正常運(yùn)行達(dá)到20kPa以上,空預(yù)器中漏風(fēng)嚴(yán)重。鍋爐空預(yù)器平均漏風(fēng)率達(dá)到了15%以上。為改善空預(yù)器漏風(fēng)狀況,完善空預(yù)器密封扇形板,采用自動(dòng)調(diào)節(jié),效果顯著,鍋爐空預(yù)器漏風(fēng)率從15.8%降至6.2%,且—次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)電流均有一定幅度下降,滿足經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要求。

        3.提高汽溫合格率

        汽溫調(diào)節(jié)是影響鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)重要方面,目前該鍋爐由于氣溫控制存在著諸多問題,因此氣溫溫合格率僅為75%,并且超溫現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,直接影響機(jī)組的安全運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)性,必須提高循環(huán)流化床鍋爐的氣溫合格率,以實(shí)現(xiàn)鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,通過筆者的發(fā)現(xiàn),汽溫控制主要存在以下問題:外置床錐型閥不能投入自動(dòng)調(diào)整,運(yùn)行人員操作量大,床溫、汽溫的調(diào)整往往不能兼顧,容易引發(fā)超溫事故;鍋爐熱容量大,負(fù)荷變動(dòng)時(shí)滯后性強(qiáng),汽壓煤量波動(dòng)大,造成溫度波動(dòng);系統(tǒng)復(fù)雜,調(diào)節(jié)變量多,影響因素多,主蒸汽有6個(gè)減溫水調(diào)整門,再熱蒸汽2個(gè),還有4個(gè)外置床入口錐型閥,自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì)欠佳;床溫調(diào)節(jié)對(duì)汽溫影響大,特別是單側(cè)給煤線故障時(shí),床溫波動(dòng)幅度大,導(dǎo)致汽溫隨之波動(dòng)。針對(duì)這些問題可以采取以下改進(jìn)措施:優(yōu)化協(xié)調(diào)、燃煤自動(dòng)調(diào)節(jié)邏輯,盡可能減小由于煤量、汽壓波動(dòng)給汽溫調(diào)節(jié)帶來擾動(dòng);增加汽溫調(diào)節(jié)的負(fù)荷前饋,升負(fù)荷時(shí)增加減溫水,反之減少減溫水;優(yōu)化床溫自動(dòng)調(diào)節(jié)邏輯,設(shè)置床溫自動(dòng)調(diào)節(jié)死區(qū)為8℃,外置床入口錐型閥自動(dòng)調(diào)節(jié)區(qū)間為5%~35%,減小外置床入口錐型閥調(diào)節(jié)頻度,預(yù)防事故情況下錐型閥過調(diào),減小對(duì)汽溫調(diào)節(jié)的影響;制定不同工況下汽溫控制措施,加強(qiáng)異常工況手動(dòng)干預(yù)效果。通過以上改進(jìn)措施,主、再熱蒸汽汽溫的合格率穩(wěn)定到了99%,充分保證了鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        4.結(jié)語

        通過采取文章所述的各項(xiàng)優(yōu)化措施,該循環(huán)流化床鍋爐實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,不僅保證了運(yùn)行的安全性,還提高了運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,節(jié)約運(yùn)行成本,整體上提高了電廠的經(jīng)濟(jì)效益,具有一定的借鑒價(jià)值。

        參考文獻(xiàn)

        [1]譚建坤.火電廠鍋爐設(shè)備節(jié)能診斷及降耗措施分析[J].熱電技術(shù),2010(4).

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