摘要:為將秧苗按時、按序、準確地送到投苗口,在2YZS自走式煙草移栽機上安裝了投苗檢測系統(tǒng),該系統(tǒng)以ATMEGA64單片機為核心,LCD1602為顯示器,片內(nèi)RAM和EEPROM為數(shù)據(jù)存儲介質(zhì),利用片內(nèi)10位AD采集傳感器信號和片內(nèi)8位PWM合成DA輸出。實現(xiàn)了信號的采集、存儲,并設計報警系統(tǒng),可以防止漏苗、無苗現(xiàn)象的發(fā)生,從而明顯改善機械作業(yè)的可靠性和自動化水平, 為煙草的增產(chǎn)打下基礎。
關鍵詞:2YZS自走式煙草移栽機;落苗檢測系統(tǒng);ATMEGA64單片機;自動化
中圖分類號:S223.99 文獻標識碼:B 文章編號:0439-8114(2013)13-3153-03
目前,我國自主研制使用的栽植機械多以半自動為主,且處于起步階段[1]。提高移栽機的自動化程度和可靠性成為現(xiàn)在許多科研工作者的研究熱點課題。
將秧苗按時、按序、準確地送到投苗口是有序移栽的關鍵工序,其移箱裝置是有序移栽機的關鍵部分之一[2,3]。投苗裝置是移栽過程中關鍵部件之一,它直接決定投苗的可靠性和投苗頻次。在移栽機上安裝投苗檢測系統(tǒng),可以將煙苗按時、按序、準確地送到投苗口,防止漏苗、無苗現(xiàn)象的發(fā)生, 從而明顯改善機械作業(yè)的可靠性和自動化水平, 為煙草的增產(chǎn)打下堅實的基礎。針對以上情況設計了投苗檢測系統(tǒng)。
1 移栽機落苗檢測系統(tǒng)的介紹
1.1 檢測系統(tǒng)安裝位置的選擇
信號采集部分可以使用光敏元件, 如光敏電阻、光敏管、光電池等, 將檢測到的光信號轉換為電信號進行后續(xù)處理。選擇光敏元件的基本原則為: 依據(jù)設計的結構和有利于信號采集的原則, 以及對傳感器靈敏度、響應特性、線形、穩(wěn)定性、精確性等進行選擇[4]。其安裝情況如圖1,將光敏元件安裝在位置8處,直接接收來自缽苗體下落時由于位移變化帶來的信號,因安裝在缽苗下落與固定導苗管碰撞點的反方向,因此有利于保護光敏元件。
1.2 檢測系統(tǒng)的工作過程
系統(tǒng)以ATMEGA64單片機為核心,LCD1602為顯示器,片內(nèi)RAM和EEPROM為數(shù)據(jù)存儲介質(zhì),利用片內(nèi)10位AD采集A、B輸入通道的數(shù)據(jù),利用片內(nèi)8位PWM合成DA輸出,實現(xiàn)了信號的采集、存儲與回放[5]。主要工作過程如圖2, 檢測系統(tǒng)數(shù)據(jù)經(jīng)過調(diào)理電路后一路送至單片機的AD,另一路經(jīng)比較器送至單片機的捕捉引腳,單片機完成信號捕捉后,將捕捉頻率經(jīng)過處理送至定時器定時啟動AD;單片機在AD和捕捉中斷到來之前顯示和進行鍵盤處理;當單片機檢測到按鍵信號到來后,停止AD采樣并啟動PWM合成信號輸出。
2 移栽機落苗檢測系統(tǒng)的設計
2.1 輸入輸出電路的設計
由于ATMEGA64單片機的AD不能輸入負電壓,為了提高測量的準確性,需要將傳感器輸入信號先經(jīng)過放大,然后再做加法運算,使負電壓變成在AD基準范圍內(nèi)的單極性電壓。具體實現(xiàn)電路如圖3。
若輸入UB1信號為-100~100 mV的電壓信號,信號經(jīng)過集成運放放大20倍,變成-2~2 V的電壓信號,用2 V基準做加法運算得到0~4 V的UOB1電壓信號送至單片機AD進行采樣。
2.2 信號頻率測量電路的設計
比較器采用LM339,UO2A引腳信號發(fā)送到單片機的捕捉引腳。經(jīng)過調(diào)理后的信號UI2A送進電壓比較器的同相端。電壓比較器的反相端利用二極管的物理特性給比較器提供一個0.6 V左右的基準源,當UI2A信號低于0.6 V時,LM339的反相輸入電壓高于同相輸入電壓,比較器輸出低電平,當UI2A大于0.6 V時,LM339電平發(fā)生正跳變,單片機打開捕捉功能,當?shù)诙€跳變到來的時候單片機停止捕捉。單片機發(fā)生兩次捕捉之間的時間就是信號的周期(圖4)。
2.3 報警系統(tǒng)的設計
當發(fā)生故障時,為防止在嘈雜環(huán)境中駕駛員聽不到聲音警報,還設置了燈光報警信號,同時還利用指示燈指示故障所在行。系統(tǒng)采用發(fā)光二極管(LED)作為指示燈,為區(qū)分堵塞和漏種兩種不同故障,采用了紅色和黃色兩種顏色的LED,紅燈閃爍時表明出現(xiàn)漏種現(xiàn)象,而黃燈閃爍時表示發(fā)生了堵塞故障。報警電路如圖5。
發(fā)光二極管具有體積小、抗沖擊和抗振性能好、可靠性高和壽命長等優(yōu)點。可以在低電壓、小電流下工作,而且損耗功率小,光輸出響應時間短,工作頻率高達100 MHz。常用的發(fā)光二極管的工作電壓UW為 1.5~2.5 V,電流為 5~15 mA,工作電流太大或太小都不能正常發(fā)光。在系統(tǒng)設計中6個發(fā)光二極管的工作電流處于正常工作范圍內(nèi),其最大工作電流為:
Imax=■=■=10.6 mA
最小工作電流為:
Imin=■=■=7.6 mA
2.4 顯示電路設計
系統(tǒng)顯示選擇了LCD1602顯示器。具體電路如圖6所示。
2.5 軟件設計
主控制芯片為ATMEGA64,由于處理器速度較快,所以采用C語言編程方便簡單,單片機完成初始化后,進行電壓、頻率等信息的計算和顯示,同時等待用戶按下回放按鍵,等用戶按下回放按鍵后,AD停止采樣,并將采集到的數(shù)據(jù)送PWM。主程序流程見圖7。
3 小結
采用移栽機落苗檢測系統(tǒng)對移栽機具進行實時監(jiān)測后,大幅度提高了煙草移栽機的自動化程度和移栽質(zhì)量,解決了漏苗、無苗的問題,使煙苗移栽效率大大提高。
系統(tǒng)采用單片機控制,對其稍加改造,可用于插秧機、播種機等機械的工作狀態(tài)監(jiān)視。若在移栽機落苗檢測系統(tǒng)中設計一個自動補苗系統(tǒng)則可以更顯著地提高工作效率。
參考文獻:
[1] 王娟平.玉米穴播穴施水機自動控制系統(tǒng)設計[D].陜西楊凌:西北農(nóng)林科技大學,2005.
[2] 邵 琰,錢東平.STC89C52RC單片機在幼苗移栽機控制系統(tǒng)中的應用[J].農(nóng)機化研究,2010(5):121-124.
[3] 黃操軍,陶 冶,許秀英.基于SDI-12的播種機種肥監(jiān)測傳感器研究[J].黑龍江八一農(nóng)墾大學學報,2012,24(2):80-83.
[4] 鄭家龍,王小海,章安元.集成電子技術基礎教程[M].北京:高等教育出版社,2007.
[5] 林麗君,黎小桃.單片機原理及其應用[M]. 南昌:江西高校出版社,2008.