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        焦?fàn)t炭化室壓力自動調(diào)節(jié)技術(shù)

        2013-12-31 00:00:00陳毅趙希超
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2013年12期

        摘 要:為實現(xiàn)焦?fàn)t炭化室壓力穩(wěn)定,改善焦?fàn)t爐頂環(huán)境,新開發(fā)一種焦?fàn)t碳化室壓力自動調(diào)節(jié)技術(shù),經(jīng)過工程檢驗證明,該技術(shù)易于操作,運行穩(wěn)定。

        關(guān)鍵詞:焦?fàn)t碳化室壓力 自動調(diào)節(jié)

        中圖分類號:TQ545文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1674-098X(2013)04(c)-0063-03

        目前,國內(nèi)外焦?fàn)t炭化室內(nèi)壓力,主要是通過集氣管對整個爐組進行調(diào)節(jié)。由于焦?fàn)t各個炭化室所處的結(jié)焦?fàn)顟B(tài)不同,易產(chǎn)生壓力波動,對焦?fàn)t生產(chǎn)帶來不良影響,如裝煤時荒煤氣導(dǎo)入集氣管的量不夠,使大量荒煤氣外逸,嚴重影響環(huán)境,或使裝煤除塵系統(tǒng)不能正常運行;焦?fàn)t結(jié)焦末期,炭化室內(nèi)產(chǎn)生的荒煤氣減少,有時甚至導(dǎo)致集氣管內(nèi)的荒煤氣向該炭化室倒流并分解;并且在炭化室結(jié)焦末期焦?fàn)t炭化室底部出現(xiàn)負壓,導(dǎo)致炭化室爐墻串漏,對焦?fàn)t造成不良影響等。國外有采用一種叫Proven系統(tǒng)的單個炭化室壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng),可以實現(xiàn)焦?fàn)t單個炭化室壓力穩(wěn)定,裝煤時可以將大量荒煤氣導(dǎo)入集氣管中,防止煙塵外溢,結(jié)焦末期又可以避免集氣管內(nèi)的荒煤氣向焦?fàn)t炭化室倒流,并可解決炭化室結(jié)焦末期焦?fàn)t炭化室底部出現(xiàn)負壓的問題,有利于焦?fàn)t生產(chǎn)和穩(wěn)定運行。它采用一種叫做固定杯的裝置,在控制機構(gòu)的控制下,通過改變荒煤氣的流通斷面來實現(xiàn)對單個炭化室壓力的調(diào)節(jié),解決了前述常規(guī)焦?fàn)t集氣系統(tǒng)存在的問題。但是,該系統(tǒng)相對復(fù)雜,對固定杯的制作要求高,且易粘結(jié)焦油,堵塞,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行,給使用維護也帶來了一定的難度。中冶焦耐工程技術(shù)有限公司和濟鋼共同開發(fā)了一種焦?fàn)t炭化室單調(diào)系統(tǒng),通過改變橋管閥體結(jié)構(gòu)形式,并通過執(zhí)行機構(gòu)和計算機控制系統(tǒng),實現(xiàn)焦?fàn)t炭化室壓力的單獨調(diào)解和控制。該項技術(shù)已在濟鋼8、9#6 m焦?fàn)t開發(fā)成功,于2010年11月全爐投產(chǎn),經(jīng)過2年多的檢驗,運行穩(wěn)定,便于操作,通過對單個炭化室的單獨壓力調(diào)節(jié),實現(xiàn)了焦?fàn)t炭化室壓力的穩(wěn)定,解決了原系統(tǒng)存在的上述問題,焦?fàn)t爐頂環(huán)境大有改善。本項技術(shù)已在新興鑄管蕪湖三山工程成功采用,現(xiàn)正在開工調(diào)試階段。

        1 技術(shù)方案

        焦?fàn)t炭化室壓力自動調(diào)節(jié)裝置,它包括上升管、橋管閥體、橋管水封閥裝置、集氣管、計算機控制系統(tǒng),流量調(diào)節(jié)裝置、測壓裝置等。焦?fàn)t炭化室在干餾過程中,荒煤氣由炭化室經(jīng)上升管、橋管閥體、橋管水封閥裝置導(dǎo)入集氣管再經(jīng)管道在煤氣鼓風(fēng)機產(chǎn)生的負壓作用下導(dǎo)出。為了實現(xiàn)焦?fàn)t炭化室壓力自動調(diào)節(jié),將橋管閥體的筒體下端部,設(shè)計成傾斜面,通過控制水封閥盤的開度,實現(xiàn)改變氣體流速,進而實現(xiàn)控制單個炭化室壓力的目的。水封閥盤的開度由氣動執(zhí)行機構(gòu)控制。通過設(shè)置在橋管上的壓力檢測裝置,根據(jù)檢測壓力通過計算機來實現(xiàn)每個炭化室壓力的調(diào)節(jié)。見圖1:焦?fàn)t炭化室壓力自動調(diào)節(jié)裝置示意圖(圓形集氣管)、圖2:焦?fàn)t炭化室壓力自動調(diào)節(jié)裝置示意圖(U形集氣管)。

        為了實現(xiàn)每個炭化室壓力的調(diào)節(jié),還需配置計算機控制系統(tǒng),在焦?fàn)t炭化室結(jié)焦周期一定的條件下,煤在炭化室干餾過程中產(chǎn)生的荒煤氣量是一個由大到小逐步減小波動變化的過程,通過計算機控制系統(tǒng)根據(jù)每個炭化室所處的結(jié)焦時間和壓力變化情況來調(diào)節(jié)每個水封閥盤開度的大小,達到控制荒煤氣在水封閥通行截面、進而實現(xiàn)控制單個炭化室壓力的目的。為了使炭化室壓力調(diào)節(jié)更準(zhǔn)確,防止出現(xiàn)較大的偏差,還需在上升管上檢測出每個焦?fàn)t炭化室的瞬時壓力,即在升管上設(shè)置測壓裝置,通過測壓裝置測出每個炭化室的即時壓力,根據(jù)該即時壓力與目標(biāo)壓力差,通過計算機控制系統(tǒng)發(fā)出控制指令,由氣動執(zhí)行機構(gòu)控制水封閥盤的開度,最終實現(xiàn)對炭化室壓力的穩(wěn)定調(diào)節(jié)。

        焦?fàn)t單個炭化室壓力控制,實現(xiàn)焦?fàn)t炭化室壓力的穩(wěn)定,解決了由于壓力波動帶來的一些不良影響。防止了由于焦?fàn)t炭化室負壓造成爐墻串漏,改善爐頂環(huán)境,提高自動化操作水平,延長焦?fàn)t使用壽命。

        采用本項技術(shù)可以很好解決焦?fàn)t裝煤煙塵治理問題,可以取消高壓氨水裝置??扇∠b煤除塵,實現(xiàn)裝煤煙塵治理,并且焦?fàn)t環(huán)境大有改觀。但回收系統(tǒng)需要配合改造。

        2 試驗簡介

        焦?fàn)t炭化室壓力自動調(diào)節(jié)技術(shù)是在濟鋼8、9#新建焦?fàn)t上采用的,焦?fàn)t于2009年12月投產(chǎn),2010年4月開始調(diào)試試驗工作。在試驗前對原系統(tǒng)的集氣管、橋管和炭化室底部壓力進行了標(biāo)定(見圖3),由圖可見常規(guī)焦?fàn)t集氣系統(tǒng)在結(jié)焦中后期炭化室底部常出現(xiàn)負壓,由于燃燒室與炭化室的壓力差,長時間就會使磚縫石墨燒失,產(chǎn)生爐墻串漏,引起爐墻損壞,影響焦?fàn)t使用壽命。

        經(jīng)過半年多的安裝調(diào)試和反復(fù)攻關(guān)試驗,于2010年10月底完成了全爐的生產(chǎn)調(diào)試,投入運行。調(diào)試中集氣管壓力調(diào)整在50、0、-50、-100、-150、-200、-250 Pa,根據(jù)不同結(jié)焦時間,對橋管壓力調(diào)節(jié)設(shè)定不同的設(shè)定值,目的就是防止炭化室底部出現(xiàn)負壓,使每個炭化室壓力在理想的工作范圍。投入運行后,實現(xiàn)了每個橋管壓力的穩(wěn)定調(diào)節(jié),圖4是橋管壓力、炭化室底部壓力和翻板開度的曲線圖,圖5是集氣管壓力在-100 Pa時翻板開度和炭化室底部壓力曲線圖。由圖可見,炭化室底部壓力在結(jié)焦周期內(nèi)是處在一個合理范圍內(nèi)的。

        3 結(jié)語

        (1)焦?fàn)t炭化室壓力自動調(diào)節(jié)技術(shù),實現(xiàn)了單個炭化室壓力的穩(wěn)定調(diào)節(jié),對焦?fàn)t穩(wěn)定生產(chǎn)、延長焦?fàn)t使用壽命、改善爐頂環(huán)境和提高焦?fàn)t操作水平具有積極促進作用。

        (2)可以實現(xiàn)取消裝煤除塵,實現(xiàn)裝煤煙塵治理,但回收系統(tǒng)需要配合改造,改造方式同7.63 m引進焦?fàn)t。

        (3)可以取消高壓氨水裝置。

        參考文獻

        [1]李守成,馬衛(wèi)華,屈秀珍.7.63m焦?fàn)tPROven系統(tǒng)的操作與改進[J].燃料與化工,2010,41(6):21-22.

        [2]陳玉村,邱全山,錢虎林,等.7.63m焦?fàn)tPROven系統(tǒng)的參數(shù)優(yōu)化[J].燃料與化工,2010,41(4):18-21.

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