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        實現(xiàn)空調(diào)新風(fēng)均質(zhì)化 提高溫度控制穩(wěn)定性

        2013-12-30 09:34:58王志文
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年3期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)壓補償

        王志文

        摘 要:中央空調(diào)新風(fēng)口大多根據(jù)機組的布置而安裝在通道內(nèi)。一方面:空調(diào)機組依靠自己產(chǎn)生的負壓從通道內(nèi)吸入室外新風(fēng),吸入新風(fēng)量不能調(diào)節(jié)和控制;另一方面:通道跨度長且由于建筑原因一端封閉,只有一側(cè)開有百葉窗,新風(fēng)進入通道后自循環(huán)效果較差,通道南北新風(fēng)溫度相差10℃,處于通道內(nèi)側(cè)的空調(diào)機組吸入的新風(fēng)起不到溫濕度調(diào)節(jié)作用,造成在過渡季節(jié)控制區(qū)域兩側(cè)的平均溫度相差3℃,溫濕度控制十分困難,延長了制冷機組的運行時間。文章對如何實現(xiàn)空調(diào)新風(fēng)的均質(zhì)化等進行探討和分析。

        關(guān)鍵詞:新風(fēng)溫度;風(fēng)壓;補償

        1 溫濕度控制機組現(xiàn)狀、缺陷及原因分析

        1.1 溫濕度控制機組現(xiàn)狀、缺陷

        蚌埠卷煙廠1#~4#空調(diào)機組的補償新風(fēng)是由南北通道跨度較長(85m)的新風(fēng)管囊引入,新風(fēng)管囊只有北側(cè)開有百葉窗,在實際運行過程檢測發(fā)現(xiàn):北側(cè)新風(fēng)口的空調(diào)機組與管囊內(nèi)側(cè)的機組新風(fēng)溫度近7℃溫差(如圖1)。

        圖1 K1、K4機組(新風(fēng)管囊南側(cè)機組)新風(fēng)溫度對比

        實際運行中在夏季及過渡季節(jié)車間南北兩側(cè)平均溫度相差3℃,見圖2。

        圖2 K1、K4機組空調(diào)溫度對比

        通過對現(xiàn)場的溫度抽查結(jié)果顯示:探測點溫度最大極差為6℃,不能滿足車間環(huán)境溫濕度要求,影響產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性;并且由于補償新風(fēng)溫度較實際室外溫度高,增加了制冷機能耗,不利于節(jié)約能源。

        1.2 溫濕度控制機組缺陷的原因分析

        1#~3#空調(diào)機組的設(shè)計送風(fēng)量為100000m3/h,4#空調(diào)機組設(shè)計送風(fēng)量為120000m3/h,總設(shè)計新風(fēng)量為75000m3/h。新風(fēng)夾道現(xiàn)有的新風(fēng)百葉面積為17.71m2,當(dāng)?shù)叵募臼彝馄骄L(fēng)速為2.5m/s,新風(fēng)百葉凈面積系數(shù)為0.7,考慮新風(fēng)百葉局部阻力的影響取系數(shù)0.8,則通過新風(fēng)百葉的風(fēng)量平均為17.71×2.5×0.7×0.8×3600=89260m3/h,應(yīng)該可以滿足空調(diào)機組的需求,但由于新風(fēng)管囊過長且末端密閉,空氣對流效果不良,先端進入新風(fēng)的溫度符合使用要求,空調(diào)機組僅僅依靠自身負壓自吸從通道內(nèi)引入室外新風(fēng),吸入新風(fēng)量不可調(diào)節(jié)和控制,新風(fēng)通過管囊之后溫度逐步升高,且補充量不足,待進入南(內(nèi))側(cè)空調(diào)時,溫度升高后的新風(fēng)已經(jīng)起不到溫濕度控制的作用,造成位于管囊南北兩側(cè)機組控制的區(qū)域溫度出現(xiàn)偏差。因此原新風(fēng)補償系統(tǒng)缺陷是造成新風(fēng)溫度存在差異及卷包車間溫濕度偏差大的主要原因。

        2 新風(fēng)輔組送風(fēng)系統(tǒng)的方案選型、優(yōu)化設(shè)計、實施及驗證

        2.1 新風(fēng)輔組送風(fēng)系統(tǒng)方案選型

        通過對溫濕度控制機組缺陷的原因分析得出原新風(fēng)系統(tǒng)缺陷是造成補償新風(fēng)溫差及車間溫濕度偏差大的主要原因,為此進行了補償新風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化的方案選型(如表1)

        通過對兩種方案優(yōu)缺點的對比可以看出,方案二可以使得送往機組的新風(fēng)溫度能夠得到保證,同時對存在的問題可以通過合理的設(shè)計、增設(shè)降噪和減震的技術(shù)手段得到優(yōu)化解決,且增設(shè)降噪和減震的投入不高,故確定為最終選擇。

        2.2 新風(fēng)輔組送風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案的設(shè)計

        2.2.1 新風(fēng)輔助送風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量

        考慮到1#空調(diào)機組距新風(fēng)百葉較近,實測數(shù)據(jù)也符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,為了避免不必要的投資,對1#機組送風(fēng)仍采用自然吸風(fēng);對2#~4#空調(diào)機組進行輔助送風(fēng)。2#、3#空調(diào)機組總風(fēng)量各為100000m3/h,4#空調(diào)機組總風(fēng)量為120000m3/h,三臺總風(fēng)量320000m3/h;新風(fēng)量為總風(fēng)量的20%~30%,即64000m3/h~96000m3/h,由于受場地限制,并考慮到節(jié)約投資成本,項目采取新風(fēng)總風(fēng)量的下限設(shè)計即為64000m3/h。

        2.2.2 壓損的計算

        繪制送風(fēng)系統(tǒng)軸測圖,并對各管段編號,標(biāo)注長度及風(fēng)量。

        送風(fēng)系統(tǒng)軸測圖

        2.2.3選定管段1-2-3-4-5為最不利環(huán)路,逐段計算摩擦阻力和局部阻力。

        (1)管段1-2

        風(fēng)量64000m3/h,各段長L=48.2m,摩擦阻力部分:因場地限制,風(fēng)管尺寸不能太大,初選風(fēng)速為16m/s,風(fēng)量為64000m3/h,,算得風(fēng)道斷面積為:F′=64000÷(3600×16)=1.111m2。將F′規(guī)格化為1400×800mm后F=1.12m2

        這時64000÷(3600×X)=1.12m2得實際流速為X=15.87m/s;流速當(dāng)量直徑為DV=(2×1.4×0.8)÷(1.4+0.8)=1.018m;根據(jù)流速15.87m/s;流速當(dāng)量直徑1018mm,查通用管道單位長度摩擦阻力線介圖,得到單位長度摩擦阻力Rm=2.0Pa/m。

        管段1-2的摩擦阻力△Pm1-2=LRm=48.2×2.0=96.4 Pa

        局部阻力:a:查單個消聲器阻力為50Pa,2個消聲器阻力為100 Pa

        b:查局部阻力系數(shù)表:彎頭阻力系數(shù)ξ=0.55則

        局部阻力Z彎1-2=0.55×1.2(空氣系數(shù))×15.872÷2=83 Pa

        c: 風(fēng)機箱突縮節(jié)局部阻力系數(shù)ξ=0.55

        風(fēng)速V=64000÷(3600×12.4×1.2)=6.17m/s

        則:Z突縮節(jié)=0.5×(1.2×6.172÷2)=11.4 Pa

        (2)管段2-3

        通過風(fēng)閥調(diào)節(jié),2#空調(diào)新風(fēng)量20000m3/h,2-3段總風(fēng)量為64000m3/h-20000m3/h=44000m3/h,

        則風(fēng)速為V=44000÷(3600×1.12)=10.9m/s,

        流速當(dāng)量直徑為1.018m。查通用管道單位長度摩擦阻力線介圖,得到單位長度摩擦阻力Rm=1.1Pa/m,2-3段長度為18m,則△Pm2-3=LRm=18×1.1=19.8 Pa

        (3)管段3-4

        通過風(fēng)閥調(diào)節(jié),3#空調(diào)新風(fēng)量20000m3/h,3-4段總風(fēng)量為44000m3/h-20000m3/h=24000m3/h,則風(fēng)速為V=24000÷(3600×1.12)=5.95m/s,流速當(dāng)量直徑為1.018m。查通用管道單位長度摩擦阻力線介圖,得到單位長度摩擦阻力Rm=0.3Pa/m,3-4段長度為10m,則△Pm3-4=LRm=10×0.3=3Pa

        局部阻力:查矩形彎頭阻力系數(shù)ξ=1.7則Z3-4=1.7×1.2(空氣系數(shù))×5.952÷2=36 Pa

        (4)管段4-5

        總風(fēng)量為24000m3/h,則風(fēng)速為V=24000÷(3600×0.8)=8.33m/s,查通用管道單位長度摩擦阻力線介圖,得到單位長度摩擦阻力Rm=0.8Pa/m,4-5段長度為1.2m,則△Pm4-5=LRm=1.2×0.8=1Pa。彎頭:查矩形彎頭阻力系數(shù)ξ=1.7

        Z彎頭=1.7×1.2(空氣系數(shù))×8.332÷2=70.8 Pa

        單節(jié)送風(fēng)彎頭

        經(jīng)過計算:

        1-2段阻力:96.4+100+83+11.4=290.8 Pa

        2-3段阻力:19.8 Pa

        3-4段阻力:3+36=39 Pa

        4-5段阻力:1+70.8=71.8 Pa

        最不利環(huán)路阻力為:290.8+19.8+39+71.8=421.4 Pa;

        出口動壓=(ρ×v2)÷2=(1.2×8.332)÷2=41.6 Pa

        全壓=421.4+41.6=463Pa

        2.2.4風(fēng)機參數(shù)的確定

        通過風(fēng)量及壓損的計算,確定離心式風(fēng)機相關(guān)參數(shù)為:風(fēng)量66000m3/h、600Pa

        2.2.5 控制系統(tǒng)選擇設(shè)計

        考慮到為了不影響機組的現(xiàn)有阻力平衡,送風(fēng)送到各機組新風(fēng)入口附近,每個送風(fēng)支管設(shè)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥。新風(fēng)輔助送風(fēng)機采用低噪聲柜式離心風(fēng)機箱(風(fēng)量66000m3/h,全壓600Pa,轉(zhuǎn)速600rpm,功率22kW),落地式安裝,下設(shè)橡膠減震器;為了盡可能的減少啟動沖擊電流,控制系統(tǒng)采用星-三角啟動的方式。

        送風(fēng)機箱控制原理

        3 新風(fēng)輔助送風(fēng)系統(tǒng)實施及驗證

        3.1 測繪出系統(tǒng)風(fēng)管、消音節(jié)、風(fēng)機箱的圖紙并逐個加工,安裝。

        3.2 安裝調(diào)試(如圖3、4、5)

        圖3 三新風(fēng)口機組 圖4 管囊內(nèi)送風(fēng)管道

        3.3 優(yōu)化后新風(fēng)輔組送風(fēng)系統(tǒng)效果驗證

        3.3.1現(xiàn)場測試情況

        完成安裝調(diào)試后,進行了現(xiàn)場連續(xù)運行測試,測試顯示:靠近新風(fēng)百葉窗的K1空調(diào)新風(fēng)溫度平均在17℃,而安裝在管囊里側(cè)的K4空調(diào)新風(fēng)溫度在未采用新設(shè)計的新風(fēng)補償系統(tǒng)時,基本保持在近30℃;在10:00至17:00啟用新風(fēng)補償系統(tǒng)后,K4空調(diào)的新風(fēng)溫度呈下降趨勢,基本保持在20℃運行,降溫幅度達到近10℃,此時的新風(fēng)溫度起到了溫濕度調(diào)節(jié)的作用(如圖6、圖7)。

        圖6 K1空調(diào)實測新風(fēng)溫度 圖7 K4空調(diào)實測新風(fēng)溫度

        3.3.2 投入使用情況

        在新設(shè)備投入使用過程中,由于新增的新風(fēng)輔助送風(fēng)系統(tǒng)前期始終在運行,管囊內(nèi)側(cè)的溫度下降到理想的區(qū)間,可以看出,兩部空調(diào)的新風(fēng)溫度基本保持在20℃,溫差在2℃以內(nèi),取得了良好的效果(如圖8、9)。

        圖8 K1空調(diào)實測新風(fēng)溫度 圖9 K4空調(diào)實測新風(fēng)溫度

        3.3.3 溫濕度控制情況

        由于空調(diào)補償新風(fēng)溫差的大幅度減低,車間空調(diào)溫濕度穩(wěn)定性得到提高,最大平均溫差為小于1℃(如圖10、11),溫度抽查顯示探測點溫度最大極差為2.8℃,滿足了工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求。

        圖10 K1空調(diào)平均溫度 圖11 K4空調(diào)平均溫度

        4 取得的效果、項目意義及推廣價值

        4.1 項目的意義

        通過對原有的新風(fēng)供給方式優(yōu)化改進,設(shè)計實施的“新風(fēng)補償及氣流控制系統(tǒng)”運行效果顯著,取得了很好的效果,有以下幾個創(chuàng)新點:(1)4臺機組新風(fēng)溫度基本保持在2℃以內(nèi),且送往各機組的新風(fēng)量實現(xiàn)人為調(diào)節(jié)和干預(yù),過渡季節(jié)此系統(tǒng)的運行,可以滿足環(huán)境溫濕度的控制要求。(2)車間南北平均溫度差值降為0.8~1℃,實現(xiàn)了南北兩側(cè)新風(fēng)溫度和新風(fēng)量的精確控制,實現(xiàn)了進入各機組新風(fēng)的均質(zhì)化,消除了卷接包車間南北溫差,提高了車間溫濕度的控制精度,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)一性、穩(wěn)定性。(3)機組新風(fēng)補充量的增加,提高了作業(yè)環(huán)境的空氣置換效率,進一步改善了生產(chǎn)環(huán)境的空氣品質(zhì)。(4)縮短了制冷機組的運行時間,年節(jié)電40余萬元。

        4.2 推廣價值

        通過項目的成功實施,保證了車間溫濕度合格率,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性;同時通過項目的方案選擇、理論計算、設(shè)計安裝,提高了技術(shù)人員的理論水平、實踐能力和創(chuàng)新的信心。

        5 經(jīng)濟效益測算

        制冷機組通常要運行至11月上旬,通過此項技術(shù)措施,制冷機組只要運行到10月中旬即可進入間歇運行,提高了設(shè)備使用壽命。按照機組停運20天計算:2臺制冷機組共計574KW×2=1148kw,20天節(jié)約運行費用=(1148kwh-22kw)×24小時×20天×0.75元/kwh=405360元,節(jié)能效果顯著。

        參考文獻

        [1]李慶宜.通風(fēng)機[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,2005.

        [2]樂志成.通風(fēng)機[M].北京:機械工業(yè)出版社,1994.

        [3]GB50019-2003采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范[S].

        [4]電子工業(yè)部第十研究所.空氣調(diào)節(jié)設(shè)計手冊[M].北京:中國工業(yè)出版社,1996.

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