摘 要:鋼鐵生產(chǎn)過程中除塵系統(tǒng)中會產(chǎn)生大量的含鐵塵泥,這些塵泥如處理不當(dāng)既會造成環(huán)境的污染而且產(chǎn)生鐵資源的嚴(yán)重浪費。安鋼集團舞陽礦業(yè)公司根據(jù)自身塵泥的特點,進行選鐵工藝試驗研究,最終確定了先浮后磁、磁重結(jié)合的工藝流程,并建成了21萬噸/年的瓦斯泥處理廠,年收入達(dá)2011.51萬元,實現(xiàn)了瓦斯泥資源的有效利用和回收。
關(guān)鍵詞:選礦 瓦斯泥 效益評估
中圖分類號:TQ54 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)04(a)-0114-02
在鋼鐵生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)生大量塵泥(主要包括轉(zhuǎn)爐、電爐粉塵和高爐瓦斯泥、重力除塵灰)[1]。目前,塵泥由于長期得不到有效處理,在許多鋼廠附近堆積如山,不僅占據(jù)了大量的土地,污染了環(huán)境,浪費了其中有價資源,而且影響高爐的正常操作和使用壽命。由于塵泥中富含鐵、碳、鋅、鉛等有價元素,具有良好的綜合利用價值。如何高效利用鋼鐵廠塵泥中的有價資源,提高其綜合附加值,減少環(huán)境污染,成為鋼鐵企業(yè)面臨的重大課題。[2]
為充分開發(fā)這一再生資源,河南安陽集團舞陽礦業(yè)公司對其自身瓦斯泥進行了小型試驗及擴大試驗研究。為獲得較大的經(jīng)濟效益,采用技術(shù)成熟、工藝簡單的選礦方法對高爐瓦斯泥中的鐵進行回收,并投入現(xiàn)場生產(chǎn)。
1 工藝礦物學(xué)特性
安鋼瓦斯泥中全鐵含量大于30%,鐵礦物以Fe3O4和Fe2O3為主,金屬鐵含量極少,僅有的金屬鐵珠鑲嵌在渣之中,呈獨立的金屬鐵幾乎沒有。高爐瓦斯泥所含鐵礦物與天然鐵礦物的表面性質(zhì)存在較大差異,且細(xì)粒礦物在高溫作用下膠結(jié)在一起,極易包裹脈石礦物,鏡下鑒定及單體解離度測定結(jié)果均表明了這一點。膠結(jié)在一起的脈石與鐵礦物用物理方法難以分離,這樣給選礦帶來了較大的難度,在影響精礦質(zhì)量的同時,造成全鐵回收率偏低。
2 實驗研究
2.1 不同磨礦細(xì)度試驗
鏡下觀察高爐瓦斯泥鐵礦物和脈石礦物單體解離度仍較低,僅為60%左右,對不同磨礦粒度進行對比試驗。試驗用XCGS-73型磁選管,將未經(jīng)磨的原礦及-200目含量分別為76%、81%的磨礦產(chǎn)品分別充分?jǐn)嚢杞o入磁選管,場強為1800Oe。試驗結(jié)果如(表1)。
結(jié)果表明,隨著磨礦細(xì)度的提高,原礦的單體解離度也相應(yīng)提高,磁選鐵精礦品位隨之提高,鐵精礦產(chǎn)率及回收率則隨之下降,尾礦全鐵含量提高??紤]隨著磨礦細(xì)度提高,磨礦產(chǎn)品中細(xì)粒級別含量也隨之提高,這樣勢必給后續(xù)重選作業(yè)帶來影響。且結(jié)合現(xiàn)場實際,選-0.074 mm占76%時指標(biāo)進行試驗。
2.2 磁選試驗
為得到合適品位和回收率的鐵精礦,對細(xì)度為-0.074 mm占76%的瓦斯泥做場強試驗,試驗采用濕式半逆流筒式磁選機,磁場強度分別為1400Oe、1600Oe、1800Oe、2000Oe。實驗結(jié)果如(圖1)所示。
從9(圖1)結(jié)果來看,隨著磁選場強的增加,鐵精礦的品位下降,回收率升高。當(dāng)磁場強度增大時,精礦中的連生體含量增加,所以精礦中回收率升高,鐵精礦品位下降。綜合品位和回收率兩方面考慮,選用1600Oe為磁選機磁場強度。
2.3 重選試驗
鐵物相分析得到,鐵礦物中有部分氧化鐵,且鐵礦物與其他礦物存在一定的比重差,為了充分回收赤鐵礦中的鐵,進行了重選試驗。試驗流程見(圖2)。實驗結(jié)果見表2。
從(表2)中可以看出,經(jīng)過兩次螺旋溜槽以后,鐵精礦品位可以達(dá)到64.26%,螺旋中礦經(jīng)過搖床后,搖床精礦品位為60.89%。達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
3 效益評估
選礦生產(chǎn)成本主要有原料費用、選鐵成本、選碳成本和動力費用,約150.05元/噸。
銷售收入計算如下。
鐵精品位55%,產(chǎn)率22.58%。與鐵古坑工區(qū)品位67%的鐵精礦按1:5混合后,品位達(dá)到65%,銷售價格為1100元/噸精礦。品位67%的鐵精礦銷售價格為1140元/噸精礦。品位55%的鐵精礦折合后的銷售價格900元/噸精礦。
則銷售收入為246.36元/噸,年利潤為2022.51萬元。
投資回收期計算如下。
舞陽礦業(yè)公司瓦斯泥處理廠,基建投資共280萬元,安裝費用共1227.2萬元,設(shè)備材料費用共920.4萬元,設(shè)備投資費用共3976萬元,總投資費用共計6403.9萬元。
投資回收期=[累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份]-1+
=4-1+(336.37/1686.14)=3.20年
4 結(jié)論
(1)安鋼瓦斯泥中有價元素含量較高,通過選礦的方法可以回收得到鐵精礦和碳精礦,即解決了環(huán)境污染問題,又實現(xiàn)了資源的綜合回收利用。(2)舞陽礦業(yè)公司成功建成了年處理21萬噸瓦斯泥處理廠,鐵精礦品位55%左右,碳精礦品位50%左右。年凈利潤2022.51萬元,投資回收期為3.2年。(3)安鋼瓦斯泥中富含鉛鋅等有價元素,可進一步展開回收選礦尾礦中鉛鋅的研究,若合理開發(fā)利用,可實現(xiàn)無尾礦排放,也有客觀的經(jīng)濟效益。
參考文獻
[1] 石磊,陳榮歡,王如意.鋼鐵工業(yè)含鐵塵泥的資源化利用現(xiàn)狀與發(fā)展方向[J]. 中國資源綜合利用,2008,26(2):12-15.
[2] 羅文群,劉憲,楊云泉,等.利用高爐瓦斯泥中的鋅制備活性氧化鋅的研究[J]. 環(huán)境工程學(xué)報,2012,6(1):317-320.