黃揆, 馮雪
(哈電集團現(xiàn)代制造服務產(chǎn)業(yè)有限責任公司,哈爾濱150046)
某電廠安裝有哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的超臨界600MW汽輪發(fā)電機組。型號:CLN600-24.2/566/566,為超臨界、一次中間再熱、三缸、四排汽、凝汽式汽輪發(fā)電機組。機組運行至今,發(fā)現(xiàn)其漏汽較嚴重,導致5~8 段抽汽口蒸汽泄漏,抽汽溫度超過設計值,其中5 段抽汽超溫約40℃,6 段抽汽超溫約70℃,7 段抽汽超溫約110℃,8 段抽汽超溫約50℃。本文在分析了機組抽汽超溫原因的基礎上,提出并實施了改造方案。
經(jīng)過分析,產(chǎn)生抽汽超溫的原因有如下六點:
(1)由于結(jié)構(gòu)的復雜性,低壓缸在運行中存在較大的內(nèi)部“不均勻”溫度場,這容易導致低壓缸中分面變形,低壓進汽并沒有經(jīng)通流部分作功,而是直接漏入5~8 段抽汽夾層,使該處溫度超過設計值。
(2)低壓缸是一個焊點多而且復雜的焊接成型較大的設備,如果在焊接過程及去應力處理不到位,就會產(chǎn)生殘余焊接應力,隨著機組運行將易導致中分面變形,從而引起漏汽。
(3)低壓隔板套中分面較厚,在運行中易變形,也可能會漏汽。
(4)低壓隔板套和內(nèi)缸的密封面,若接觸不良,將導致漏汽。
(5)低壓抽汽插管的密封不嚴,將導致漏汽。
(6)低壓通流部分的汽封間隙不合理,易導致5~8 段抽汽漏汽。
針對以上產(chǎn)生漏汽的原因,確定了以下處理方案。
(1)隔板套中分面增加把緊螺栓和密封鍵,使隔板套、低壓內(nèi)缸中分面處的漏汽量大大降低,從而改善5、6 抽溫度過高問題。如圖1 所示為改造后隔板模型。(2)將隔板套法蘭螺栓材料改為20Cr1Mo1VTiB,抗松弛性能提高,這有利于增大剩余應力,從而保證密封性。
圖1 改造后隔板模型
(3)隔板套軸向定位面處增加環(huán)形擋汽片。
(4)在隔板套上開一圈槽,用來放擋汽片。
(5)在低壓內(nèi)汽側(cè)補焊環(huán)形法蘭,然后開槽。
圖2 改造示意圖
圖3 工藝孔焊接示意圖
(1)增大螺栓預緊力和增加法蘭中分面密封鍵。
(2)將如圖2 所示的原螺栓1、2、3的材料均改為20Cr1Mo1VTiB-Ⅳ,加工尺寸按原圖加工,螺栓抗松弛性能提高,有利于增大剩余應力,從而保證密封性。
(3)減少如圖2所示的雙頭螺栓4的長度,減小螺栓伸長量;將內(nèi)六角螺母5 改為內(nèi)六角罩螺母,減少螺栓自由長度和密封面,保證初應力。
(4)將工藝孔蓋板焊牢,如圖3 所示。
圖4 汽封齒改造圖
將汽封齒由兩齒改為三齒,如圖4 所示。具體材質(zhì)要求:1~4 級隔板汽封和1~6 級葉頂汽封兩齒改三齒,材質(zhì)為15CrMoA;5、6級隔板汽封兩齒改三齒,材質(zhì)為1Cr12Mo。
隔板套軸向定位面處增加環(huán)形擋汽片,改進后漏入5、6 段抽腔室的。在隔板套上開一圈槽,用來放擋汽片;在低壓內(nèi)汽側(cè)補焊環(huán)形法蘭,然后開槽,如圖5 所示。
圖5 隔板套軸向改造圖
對抽汽插管的密封形式進行改進,改為碟片形式。在自由狀態(tài)時碟片形式抽汽插管內(nèi)環(huán)的裝配與進汽插管相配,碟片形式抽汽插管外環(huán)與內(nèi)環(huán)間留有徑向間隙,工作時內(nèi)環(huán)與接管和外環(huán)槽端面依靠壓差產(chǎn)生的徑向力和軸向力貼緊,從而減少原結(jié)構(gòu)的蒸汽泄漏。對1#內(nèi)缸抽汽管活塞環(huán)槽進行堆焊后補充加工;對2#內(nèi)缸5、6#抽汽管進行補充加工,改進后漏入5、6 段抽腔室的汽量大大減少,如圖6 所示。
圖6 抽汽插管改造后示意圖
表1 改造前后抽汽溫度對比表/℃
按照哈汽廠提供的新的通流間隙對低壓缸動葉葉頂、隔板汽封間隙、端部汽封間隙進行調(diào)整。
改造前,低壓缸5~8 段抽汽溫度偏高,低壓缸經(jīng)過以上改造后,5~8 段抽汽溫度偏高得到了明顯改善,雖然抽汽溫度仍略高于設計值,但已經(jīng)較改造前有了很大的改觀。
根據(jù)改造后熱力試驗報告計算,機組熱耗降低了25.67kJ/kW·h,折合標煤0.87g/kW·h、年可節(jié)約標準煤約3400t,可見機組低壓缸改造后的節(jié)能效果和經(jīng)濟效益都較改造前有了明顯的改善。
機組通過低壓缸改造后,解決了低壓缸5~8 段抽汽口超溫的問題,設備運行中存在的不安全隱患被消除,使機組的運行更加安全、可靠,并提高了機組的經(jīng)濟效益。
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(編輯 明 濤)