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        擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的標(biāo)定與改進(jìn)

        2013-12-18 02:57:16□□,,
        建材技術(shù)與應(yīng)用 2013年3期
        關(guān)鍵詞:效率系統(tǒng)

        □□ ,,

        (山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 太原 030006)

        引言

        擠壓聯(lián)合開流磨系統(tǒng)作為輥壓機(jī)配套球磨機(jī)的水泥生產(chǎn)工藝,是目前已趨于成熟的工藝系統(tǒng),由于采取了磨前預(yù)破碎,入磨物料細(xì)度與傳統(tǒng)工藝相比大大降低,通過“多碎少磨”,減輕了球磨機(jī)負(fù)擔(dān),提高了水泥粉磨效率[1-2]。然而,由于粉磨效率涉及到設(shè)備及操作參數(shù)等諸多因素,要有效地提高整個(gè)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力,需綜合分析各種因素,并進(jìn)行全面優(yōu)化。

        筆者通過對某公司水泥粉磨系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)定和水泥磨篩析曲線分析,對影響系統(tǒng)生產(chǎn)能力的因素進(jìn)行了研究,提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,并進(jìn)行了生產(chǎn)驗(yàn)證。

        1 系統(tǒng)運(yùn)行工況

        某公司生產(chǎn)規(guī)模為10 000 t/d熟料,配套水泥粉磨系統(tǒng)采用擠壓聯(lián)合粉磨生產(chǎn)工藝和設(shè)備,設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為100 萬t,工藝流程圖見圖1,主要設(shè)備見表1。

        圖1 水泥粉磨系統(tǒng)工藝流程

        序號設(shè)備名稱規(guī)格、型號參 數(shù)1穩(wěn)流稱重倉2 940×2 9402輥壓機(jī)HFCG140-80Q=220~320 t/h;喂料粒度:≤80 mm。3打散分級機(jī)SF600/140處理量:220~300 t/h。4開流水泥磨Φ 4.2 m×13 m,Ⅰ倉長3.82 m,Ⅱ倉長2.71 m,Ⅲ倉長6.0 m。Q=120~140 t/h;入料粒度:2 mm篩篩余<60%;入磨物料溫度:<100 ℃;研磨體裝載量:250 t;主電機(jī)額定功率:3 550 kW。

        標(biāo)定時(shí),磨機(jī)進(jìn)料總量約115 t/h,含輥壓機(jī)系統(tǒng)104 t/h(熟料+石膏+石灰石)和直接入磨機(jī)11 t/h的粉煤灰。水泥品種為P·O 42.5 水泥。質(zhì)量控制指標(biāo)為:比表面積>380 m2/kg,80 μm篩篩余<1.5%。進(jìn)料組成為:熟料80.0%,石膏5.5%,石灰石6.0%,粉煤灰8.5%。通過調(diào)節(jié)打散機(jī)分級風(fēng)輪轉(zhuǎn)速控制入磨物料的數(shù)量和細(xì)度,同樣對循環(huán)回到輥壓機(jī)的物料也起到控制作用。出磨水泥溫度為119.5 ℃,對磨機(jī)外殼進(jìn)行噴水冷卻,同時(shí)用帶有袋收塵的磨機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)對磨機(jī)進(jìn)行冷卻。

        從中央控制室顯示數(shù)據(jù)來看,磨機(jī)電流220~225 A,功率3 028 kW ,電壓10 kV,功率因數(shù)為0.786,磨機(jī)轉(zhuǎn)速15.8 r/min。輥壓機(jī)固定輥在電流26.3~30 A(功率358~408 kW)、活動輥在電流21.7~23.7 A(功率295~323 kW)時(shí)運(yùn)行。

        2 系統(tǒng)標(biāo)定

        2.1 標(biāo)定方法

        (1)在典型操作條件下,磨機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行一段時(shí)間,記錄數(shù)據(jù),對輥壓機(jī)以及打散機(jī)回路系統(tǒng)采樣。取下列點(diǎn)處的樣品:①出輥壓機(jī)的物料;②打散機(jī)回粉;③輥壓機(jī)產(chǎn)品;⑤入磨物料。

        (2)急停后,對磨機(jī)內(nèi)部進(jìn)行檢查和取樣。取軸向樣本11個(gè),其中Ⅰ倉3個(gè)樣本,Ⅱ倉3個(gè)樣本,Ⅲ倉5個(gè)樣本進(jìn)行0.045~10.0 mm范圍的篩分分析。

        2.2 輥壓機(jī)標(biāo)定結(jié)果

        (1)由喂料量104 t/h與輥壓機(jī)功率692 kW,可算得輥壓機(jī)的單位功耗為 6.7 kW·h/t。按(1)式計(jì)算循環(huán)負(fù)荷率(CL)[3]。

        (1)

        式中:r——出輥壓機(jī)的物料細(xì)度,80 μm 篩篩余83.2%;f——出打散機(jī)的細(xì)粉細(xì)度,80 μm 篩篩余63.6%;b——回輥壓機(jī)的粗粉細(xì)度,80 μm 篩篩余95.2%。 計(jì)算得輥壓機(jī)的循環(huán)負(fù)荷率為163%,求得總進(jìn)料為170 t/h,輥壓機(jī)單位電耗為4.1 kW·h/t,這與一般情況下輥壓機(jī)電耗2.5~3.5 kW·h/t相比偏高。

        一般而言,運(yùn)行狀況好的輥壓機(jī)工作功率大約是裝機(jī)功率的 60%~80%。該輥壓機(jī)的工作功率約為692 kW,而裝機(jī)功率為1 260 kW(2×630 kW),只有裝機(jī)功率的55%左右。

        (2)輥壓機(jī)的運(yùn)行情況穩(wěn)定,但活動輥與固定輥的輥間距較大;中心位置的機(jī)械限位塊存在著限制活動輥向固定輥運(yùn)動的現(xiàn)象。根據(jù)觀察,輥間隙在21~46 mm之間波動,意味著兩輥發(fā)生“傾斜”。其原因是:物料在輥表面分布不均;輥表面磨損;壓力補(bǔ)償未起作用;更嚴(yán)重的情況是輥出現(xiàn)機(jī)械故障(兩輥軸線不平行)。

        (3)通過對輥壓機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行粒度分析,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品較粗,高于正常水平,且計(jì)算得到的輥壓機(jī)總效率較低,表明輥壓機(jī)負(fù)荷不足。其原因,主要是由于缺乏“壅塞式”進(jìn)料和輥壓較低造成的。

        2.3 球磨機(jī)標(biāo)定結(jié)果

        2.3.1 倉內(nèi)情況

        磨內(nèi)各倉的情況見表2。

        2.3.2 磨內(nèi)篩析曲線

        在磨內(nèi)軸向取樣繪制篩析曲線,見圖2,樣本編號表示各倉取樣點(diǎn)。

        2.3.3 結(jié)果分析

        (1)出磨水泥 45 μm篩篩余為 8.7%,產(chǎn)品比表面積為 420 m2/kg,表明產(chǎn)品粒徑分布范圍相對較寬。

        (2)將磨機(jī)喂料量115 t/h 和磨機(jī)功率3 028 kW換算成磨機(jī)單位電耗為26.3 kW·h/t,按所給比表面積計(jì)算得出的磨機(jī)效率很高,為 37.6 cm2/J,而系統(tǒng)的實(shí)際效率見表3,低于理論計(jì)算值。

        表2 磨內(nèi)各倉的情況

        圖2 磨內(nèi)篩析曲線

        表3 粉磨系統(tǒng)效率計(jì)算

        (3)由圖2可以看出,Ⅰ倉的作業(yè)效能較為理想。2.36 mm、1.18 mm和0.3 mm 篩篩余分別為0.1%、0.2%和1.5%,而最大允許值分別為1%、5%和20%。

        (4)Ⅱ倉出料隔倉板的阻塞程度約為90%,主要是由陷在篩縫中的較小尺寸的物料造成的。而且從圖2可以看出,Ⅱ倉的粉磨效率較差,級配需調(diào)整。

        (5)Ⅲ倉為開放式設(shè)計(jì),磨機(jī)出口有3塊活化襯板和1個(gè)擋料環(huán)。使用這種襯板的有效性尚未得到證實(shí),但會增加磨機(jī)電機(jī)所汲取的功率。擋料環(huán)的質(zhì)量可以用更多的研磨體代替,從而可提高粉磨效率。Ⅲ倉出料倉板堵塞情況嚴(yán)重,因此需定期清理Ⅱ、Ⅲ倉隔倉板篩縫,從長遠(yuǎn)來看,需考慮對Ⅰ倉、Ⅱ倉隔倉板和出口隔倉板重新設(shè)計(jì),最好使用自清潔式、篩縫方位沿周向排列并帶有良好流量控制機(jī)制的隔倉板。

        3 球磨機(jī)篩析曲線

        2012年1月至4月篩析曲線匯總結(jié)果見圖3。

        圖3 2012年1月至4月篩析曲線匯總

        由圖3可以看出,Ⅰ倉篩余下降較大,說明Ⅰ倉破碎能力過剩。Ⅰ倉除承擔(dān)破碎作用外,還具有一定的粉磨作用,但是由于Ⅰ倉平均球徑大,粉磨效率相對Ⅱ倉和Ⅲ倉低,出倉物料偏粗,說明Ⅰ倉長度和裝球量足夠大或者偏大。Ⅱ倉篩余變化趨勢較小,說明Ⅱ倉粉磨效率較差,其級配需調(diào)整。主要原因是:① 裝球量偏少;② 倉內(nèi)鋼段分級不明顯甚至反向分級,造成粉磨效率下降。Ⅲ倉篩余變化趨勢基本正常。

        從總體上看,磨機(jī)整體篩余變化趨勢不是很合理,Ⅰ倉破碎能力偏大,Ⅱ倉粉磨效率較低。從實(shí)際生產(chǎn)控制情況看,磨內(nèi)物料流速較快,磨音清脆,粉磨效率不高,水泥細(xì)度控制的穩(wěn)定性較差。

        4 系統(tǒng)改進(jìn)

        4.1 調(diào)整輥壓機(jī)工作壓力,更換打散分級機(jī)篩板

        結(jié)合進(jìn)廠原材料的特點(diǎn),將輥縫間隙從25~30 mm調(diào)整到20~25 mm,壓力從6~7 MPa調(diào)整至7~8 MPa,輥壓機(jī)的擠壓效果明顯提高。從實(shí)際生產(chǎn)看,出輥壓機(jī)料餅厚度均勻,成餅量上升,有效地提高了打散分級機(jī)料餅打散和分選效率[4-5]。

        將打散分級機(jī)篩板更換為細(xì)篩板,篩網(wǎng)尺寸從8 mm下調(diào)為5 mm,從而將入磨物料細(xì)度從篩余65%以上下降為50%左右,為縮小磨內(nèi)鋼球直徑和進(jìn)行級配調(diào)整創(chuàng)造條件。

        4.2 球磨機(jī)研磨體的更換和級配調(diào)整

        調(diào)整前后研磨體級配見表4。針對磨內(nèi)球段磨損較快的問題,重新選擇了供應(yīng)廠家,更換為耐磨高鉻球段。

        表4 球磨機(jī)研磨體級配調(diào)整

        4.3 清掃球磨機(jī)隔倉板篦縫和更換隔倉板

        (1)定期清理篦縫。要求充分利用水泥磨定檢時(shí)間或停磨的機(jī)會,對Ⅱ倉隔倉板、Ⅲ倉出料倉板篦縫進(jìn)行清理,以保持磨內(nèi)通風(fēng)和物料流速,避免過粉磨現(xiàn)象。

        (2)將Ⅱ倉隔倉板更換為新型防堵塞隔倉板,其篦孔由直方型變更為弧形篩孔。從使用情況來看,效果良好。

        5 改進(jìn)效果

        (1)經(jīng)過改進(jìn)后,系統(tǒng)產(chǎn)量提高15%以上。

        (2)2012年8月進(jìn)行了篩析曲線測定(生產(chǎn)P·O 42.5水泥),結(jié)果見圖4。

        圖4 調(diào)整后的篩析曲線

        由圖4可以看出,對粉磨系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)后,篩析曲線更為合理。

        (3)對粉磨系統(tǒng)調(diào)整前后的水泥顆粒粒徑分布和水泥物理力學(xué)性能進(jìn)行了對比分析,結(jié)果見表5和表6。

        表5 調(diào)整前后出磨P·O 42.5水泥粒徑分布 %

        表6 調(diào)整前后出磨P·O 42.5水泥物理力學(xué)性能

        由表5可以看出,經(jīng)過調(diào)整,水泥磨系統(tǒng)的粉磨效率有所提高,水泥中0~3 μm顆粒含量下降3.43%,3~32 μm顆粒含量增加3.49%,水泥顆粒級配更為合理。由表6可以看出,水泥性能明顯提高,其中標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量下降0.4%,膠砂流動度增加13 mm,水泥的28 d強(qiáng)度略有提高。

        參考文獻(xiàn):

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        [2] 高霖,王虔虔,王學(xué)敏.高效節(jié)能的輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)[J].建材技術(shù)與應(yīng)用,2012(9):34-36.

        [3] Alex Jankovic, Walter Valery,Eugene Davis. Cement grinding optimization[J].MineralsEngineering,2004(17):1075-1081.

        [4] 孫百翔,仝瑞來.聯(lián)合預(yù)粉磨系統(tǒng)工藝參數(shù)調(diào)整的實(shí)踐和體會[J].水泥,2009(5):31-32.

        [5] 劉清林,李繼海,張世偉.水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)優(yōu)化[J].中國水泥,2009(8):70-71.

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