范倫 李永水(遼陽石化分公司尼龍廠 遼寧遼陽 111003)
尼龍廠硝酸一裝置汽輪機(N184)采用中壓蒸汽(MS)驅(qū)動,通過聯(lián)軸器帶動空氣壓縮機(C124)運轉(zhuǎn),經(jīng)壓縮機壓縮的空氣與氨氣反應(yīng)生成一氧化氮,通過后續(xù)反應(yīng)生成硝酸。生產(chǎn)過程中,通過調(diào)節(jié)蒸汽進氣閥的開度來控制空氣壓縮機轉(zhuǎn)速,從而調(diào)整生產(chǎn)負荷。當MS蒸汽波動影響生產(chǎn)時,需要通過調(diào)速器的調(diào)節(jié)來保證生產(chǎn)穩(wěn)定。
硝酸一裝置N184-C124機組2009至2010年運行狀況不理想,自從2010年4月2日檢修開車后,機組轉(zhuǎn)速就時常出現(xiàn)波動。2009-2010年期間,因N184-C124機組故障造成裝置停車3次,其中2次造成閥桿斷裂。
為了制定出有效的防范措施和檢修方案,必須清楚故障原因,造成轉(zhuǎn)速波動的原因主要有三點:
1.裝置負荷調(diào)整
2.調(diào)速器故障
3.管網(wǎng)蒸汽壓力波動
以下,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,分別對故障原因進行分析,找出真正的故障原因。
1、裝置負荷調(diào)整
仔細檢查控制室DCS記錄數(shù)據(jù)和生產(chǎn)指令記錄發(fā)現(xiàn),三次停車當天均為做出負荷調(diào)整,因此排除負荷調(diào)整造成的轉(zhuǎn)速波動。
2、調(diào)速器故障
裝置停車后,將調(diào)速器拆下送至生產(chǎn)監(jiān)測部轉(zhuǎn)機研究所,經(jīng)專業(yè)人員解體后,發(fā)現(xiàn)離心飛錘—導(dǎo)閥組件,動力缸組件潤滑良好,潔凈無油污,零部件也無損壞,經(jīng)仔細清洗后回裝,上試驗臺調(diào)校后一切參數(shù)正常,至此可以排除調(diào)速器故障。
3、管網(wǎng)蒸汽壓力波動
查看控制室透平崗位記錄數(shù)據(jù),對照N184入口壓力與轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)看出,當N184入口壓力大于3.7MPa時,機組轉(zhuǎn)速偏移正常轉(zhuǎn)速8150較多,波動越明顯,,當N184入口壓力小于3.7MPa時,機組運行波動逐漸減小,當N184入口壓力在3.5MPa附近時,機組運行穩(wěn)定。
分析DCS系統(tǒng)中壓力與轉(zhuǎn)速曲線圖可以看出,壓力在3.3MPa至3.8MPa之間波動,隨著壓力波動轉(zhuǎn)速存在一定波動。當壓力在3.5MPa或更低時,轉(zhuǎn)速維持在8130-8170左右,不會偏離正常轉(zhuǎn)速8150太多;當壓力大于3.5MPa時,此時轉(zhuǎn)速波動逐漸加大,當壓力在3.7MPa左右時,轉(zhuǎn)速達到8200RPM,當壓力達到3.8MPa時,轉(zhuǎn)速曲線驟升,壓力值已超出調(diào)速器工作范圍,蒸汽波動已不能被調(diào)速器所調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)速出現(xiàn)明顯升高,此時監(jiān)測到機組振值明顯升高,威脅到機組安全運行。
綜上所述,可以判定造成調(diào)速閥桿斷裂的原因為:MS蒸汽壓力過高導(dǎo)致調(diào)速器工作不正常,引起調(diào)速閥桿頻繁上下竄動,造成閥桿疲勞斷裂。因此MS蒸汽壓力過高是造成裝置停車的直接原因。
根據(jù)以上分析,只需降低MS蒸汽壓力,就可從根本上解決汽輪機轉(zhuǎn)速波動現(xiàn)象。而MS蒸汽來源于蒸汽管網(wǎng),經(jīng)多個分支去往各個生產(chǎn)裝置,為了保持每個裝置的穩(wěn)定生產(chǎn),MS管網(wǎng)壓力不能隨意改動,因此,依靠降低管網(wǎng)MS壓力的方法是不現(xiàn)實的。只能采取措施來降低汽輪機入口管道的MS蒸汽壓力。
流體在通過裝有節(jié)流孔板的管道時,由于節(jié)流孔板的局部阻力而產(chǎn)生的部分能量損失使得通過節(jié)流孔板的流體壓力降低。車間技術(shù)人員多方面驗證后,決定采用節(jié)流孔板的節(jié)流作用來降低汽輪機入口MS蒸汽壓力。
1.節(jié)流孔板的選型
節(jié)流孔板在降壓精度不高的前提下使用。此次改造中,只需將MS蒸汽壓力降到3.4MPa左右即可滿足生產(chǎn)需要,不需要降低至一個精確的壓力值,所以可以選用節(jié)流孔板。
2.節(jié)流孔板孔徑的計算
MS蒸汽的各項參數(shù)如下:
壓力:3.6210MPa(表壓),3.7223MPa(絕對壓力),溫度:388.1℃,流量:28.83t/h,質(zhì)量流速 G:453.4kg/m2.s,粘度 μ:2.72×10-2mpa.s(由溫度壓力表求得),Re=DG/μ=2.5×103,壓縮系數(shù)Z:0.9398,MS蒸汽絕熱指數(shù)k取1.3。
計算公式【1】如下:
由上述公式求得節(jié)流孔板孔徑d0=82mm
車間于2010年11月5日將節(jié)流孔板安裝于MS蒸汽入口管道上,安裝后壓縮機轉(zhuǎn)速未出現(xiàn)大的波動,轉(zhuǎn)速平穩(wěn),起到了良好的效果,解決了影響機組穩(wěn)定運行的瓶頸問題。
[1]化工部工藝系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)中心站.工藝系統(tǒng)工程設(shè)計技術(shù)規(guī)定[M].北京:化工部,1996,5.