涂聯(lián) 陳新殿 張法良 劉生輝 曹占玲(中原油田石油化工總廠 河南濮陽(yáng)市 457165)李建魁(中原石油化工有限責(zé)任公司 河南濮陽(yáng)市 457001)
石油在煉制過程中會(huì)排放大量CO2。由于之前沒有約束力的CO2減排指標(biāo),大部分的CO2直接排放到大氣中,造成大氣污染和資源浪費(fèi)。而目前陸上油田經(jīng)過多年的高速開發(fā)后,進(jìn)入高含水期,后備儲(chǔ)量不足,穩(wěn)產(chǎn)難度大。CO2驅(qū)油被國(guó)內(nèi)外專家認(rèn)為是最有前景的混相驅(qū)技術(shù),預(yù)計(jì)可提高采收率10%左右,前景可觀。
鑒于以上原因,中原油田石油化工總廠2002年3月建設(shè)了一套二氧化碳回收裝置并于10月投入使用。裝置年產(chǎn)量最高產(chǎn)量為2萬(wàn)液態(tài)CO2。
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裝置的原料為中原油田石油化工總廠催化裂化裝置的煙道氣。催化裂化處理量為50×104t/a時(shí),煙道氣的量為8.46×104Nm3/h。煙道氣性質(zhì)見表1:
目前生產(chǎn)CO2工藝主要是烷基醇胺法。該裝置采用的是廣泛使用的MEA法。其回收原理如下:利用一乙醇胺(MEA)作為吸收劑,另加緩蝕劑。緩蝕劑的主要作用是減緩O2、SO2、CO等對(duì)設(shè)備的腐蝕、減少吸收劑的損耗,降低生產(chǎn)成本。
MEA法較其他法有其明顯的優(yōu)點(diǎn):在相等的重量濃度時(shí)一乙醇胺吸收酸性氣體的能力比其他烷基醇胺大;堿度高;化學(xué)穩(wěn)定性好;熱降解小。
來(lái)自煙氣總管的氣體進(jìn)入洗滌塔與來(lái)自塔頂噴淋的冷卻水逆流接觸,氣體被冷卻、粉塵被洗滌,由塔頂排出的氣體經(jīng)增壓風(fēng)機(jī)升壓至0.01MPa,進(jìn)入CO2吸收塔底部。在吸收塔內(nèi)氣體中CO2組分被MEA 溶液吸收。
吸收CO2達(dá)到平衡的溶液的富液自塔底由富液泵抽出,加壓后再加熱至95~98℃,最后經(jīng)再生塔頂部入塔。在再生塔內(nèi),富液中HOCH2CH2NH3HCO3分解釋放出CO2,CO2隨同大量的水蒸汽被冷卻至40℃,然后去CO2分離器。將氣體夾帶的凝液分開,產(chǎn)品CO2經(jīng)壓縮機(jī)加壓至2.4MPa后,入精脫硫工序。
由再生塔底部引出的貧液流經(jīng)冷卻器進(jìn)一步降溫至≤40℃后,送入CO2吸收塔上部循環(huán)使用。
進(jìn)入脫硫塔脫硫后的CO2總硫≤0.1ppm ,經(jīng)過凈化干燥塔脫除水分和其他雜質(zhì),再經(jīng)殺菌除異味處理后,經(jīng)液化器用液氨冷凝成液體CO2進(jìn)入貯槽,最后裝車外輸。
目前,國(guó)內(nèi)采用MEA法回收二氧化碳裝置的原料氣主要為石灰窯氣和鍋爐煙道氣等,利用催化裝置再生煙氣回收二氧化碳未有先例。根據(jù)催化裝置再生煙氣的性質(zhì),可采取多項(xiàng)技術(shù)措施實(shí)現(xiàn)二氧化碳裝置穩(wěn)定生產(chǎn)。
催化煙氣經(jīng)過三旋脫出大部分催化劑后,粉塵含量為120-350mg/m3,采用水洗除塵法,煙氣中的催化劑粉塵在洗滌塔被冷卻水洗滌,從塔底排出的洗滌水進(jìn)入沉降冷卻池除去夾帶的固體粒子。煙氣中含有SO2組分,對(duì)金屬腐蝕較大,針對(duì)該情況,采取了如下措施:
(1)在洗滌塔及附屬管線內(nèi)壁增加玻璃釬維防腐層,涼水塔采用玻璃鋼材質(zhì),洗滌水泵采用不銹鋼材質(zhì),同時(shí),對(duì)涼水池內(nèi)壁增加瀝青漆防腐層。
(2)通過往涼水池中注入NaOH溶液,將洗滌水控制為弱堿性或中性,杜絕洗滌水對(duì)設(shè)備的腐蝕。
二氧化碳回收裝置采用水洗除塵法去除煙氣的催化劑,煙氣中的催化劑粉塵在洗滌塔被冷卻水洗滌,從塔底排出的洗滌水進(jìn)入沉降冷卻池除去夾帶的固體粒子。
(1)采取催化劑粉塵通過洗滌塔底連續(xù)放空排出,但該方法耗水量較大,可采取用外排中水代替新鮮水。
(2)采取貧液活性炭過濾器,分離溶液中的催化劑,定期進(jìn)行再生沖洗。同時(shí),在貧液活性炭過濾器前路增加機(jī)械過濾器,保證溶液過濾效果
在正常生產(chǎn)中,貧液溫度需低于40℃,吸收效果理想,但在夏季時(shí),貧液溫度夏季可達(dá)60℃??韶氁豪鋮s器換型改造,增加換熱面積以保證貧液溫度。
(1)在生產(chǎn)中,溶液正常時(shí),顏色淡黃色且透明,一旦發(fā)現(xiàn)顏色變深、渾濁,則說明降解產(chǎn)物增多。一乙醇胺的變質(zhì)高溫沸點(diǎn)產(chǎn)物可從系統(tǒng)循環(huán)液中分流一部分去溶液回收加熱器,采用蒸餾方法除去。
(2)當(dāng)一乙醇胺溶液溫度達(dá)到150℃后,溶液將會(huì)出現(xiàn)顯著熱降解。在生產(chǎn)中,將再生塔重沸器蒸汽入口溫度控制為≯135℃,以控制控制溶液熱降解。
二氧化碳進(jìn)入壓縮機(jī)前的仍攜帶大量的水,如果排水不及時(shí),容易發(fā)生撞缸事故。同時(shí),二氧化碳?xì)怏w被冷卻時(shí),水分稍多則會(huì)冷卻成冰,造成換熱器管壁結(jié)冰,影響液化器的液化效果,結(jié)冰嚴(yán)重則會(huì)堵塞氣體通道。為解決此問題,可二氧化碳?jí)嚎s機(jī)前后采取脫水罐定期排出。
主要技術(shù)指標(biāo)下表2;
產(chǎn)品規(guī)格見表3
中原油田石油化工總廠生產(chǎn)的CO2目前正用于中原油田三次采油單井吞吐礦場(chǎng)試驗(yàn)。其中,由中原油田采油二廠承擔(dān)的中國(guó)石化重點(diǎn)科研項(xiàng)目—濮城油田沙一油藏二氧化碳驅(qū)提高采收率先導(dǎo)試驗(yàn)取得重要進(jìn)展,3口井開始注氣,濮1-1井已完成前3個(gè)段塞的注入,累計(jì)注入二氧化碳1.704萬(wàn)噸,注水8.24萬(wàn)立方米,對(duì)應(yīng)的3口油井全部見效,累計(jì)增油3600噸。
(1)通過工業(yè)應(yīng)用表明,采用MEA法回收催化裂化裝置煙道氣中二氧化碳完全可行。催化裂化裝置的煙道氣不同于石灰窯氣和鍋爐煙道氣,解決催化劑的攜帶、降低硫含量等問題是二氧化碳回收裝置運(yùn)行的前提保障。
(2)催化裂化裝置煙道氣中二氧化碳成功回收后,不僅可以減少溫室氣體排放,而且回收的二氧化碳可以實(shí)現(xiàn)老油田的原油增產(chǎn),經(jīng)濟(jì)效益顯著。