王魯濟
(山鋼集團濟鋼煉鐵廠,山東 濟南 250101)
設(shè)備管理的前沿是設(shè)備點檢,傳統(tǒng)的設(shè)備點檢是靠人的感覺和經(jīng)驗判斷設(shè)備狀態(tài),可靠性低。用簡單的儀器進行測試無法找出設(shè)備隱患,通過設(shè)備狀態(tài)點檢及精密診斷能夠發(fā)現(xiàn)設(shè)備早期故障。
設(shè)備狀態(tài)點檢系統(tǒng)具有簡便的、圖形化的數(shù)據(jù)分析功能。按信號處理方式的不同,設(shè)備狀態(tài)點檢包括時域分析、趨勢分析、頻域分析和專用分析(如共振解調(diào))。不同的分析方法都有其專門用途。各項點檢數(shù)據(jù)上傳后系統(tǒng)可自動生成頻譜圖,通過頻譜圖等的分析,可判斷出設(shè)備故障原因并預(yù)測出設(shè)備劣化趨勢。時域分析可直接對設(shè)備故障作出初步判斷,包括時間波形圖、棒圖等。趨勢分析可獲得設(shè)備狀態(tài)發(fā)展的趨勢。包括趨勢圖、歷史趨勢圖、單個測點的多特征參數(shù)趨勢圖、多個測點的測量值趨勢圖等。頻域分析的目的是將構(gòu)成信號的各種頻率成分都分解開,以便進行振動源或故障源的識別,包括幅值譜、倒頻譜、多個測點的多頻譜、瀑布圖、窄帶包絡(luò)分析等。專用分析的目的是提高信噪比,突出頻譜中故障特征頻率成的譜線。
1.實例1:3#1750高爐發(fā)電機型號為QFRW2-15-2-10.5,功率15MW。2012年1月8日,由離線點檢測振動數(shù)椐(為電機負荷端軸承座振動數(shù)椐)顯示,速度值水平方向為18.26 mm/s,通過頻譜分析1倍頻、3倍頻為主要頻率,初步診斷為轉(zhuǎn)子動不平衡、不對中、松動、軸瓦有損壞現(xiàn)象。但機組在線3#TRT機組的軸振動檢測報警系統(tǒng)采用vibro-meter公司的VM600產(chǎn)品,顯示軸位移的數(shù)椐為16UM(此系統(tǒng)沒有分析診斷功能),車間維修人員認為無故障,專業(yè)診斷人員通過檢測殼振動數(shù)椐及頻譜等認為有故障,建議盡快對機組進行檢修。2012年1月10日機組進行檢修發(fā)現(xiàn)軸瓦已振壞,更換軸瓦后機組開機,振動數(shù)椐降為10.93mm/s,3倍頻下降,1倍頻仍偏大,2012年1月14日再次停機做現(xiàn)場在線動平衡,負荷端加300g,再次開機振動降為2.36mm/s,機組正常運行。如果沒有發(fā)現(xiàn)此故障,將造成更大的設(shè)備故障。
見圖1時域分析、圖2頻譜分析、圖3振動趨勢。
圖1 水平振動時域分析
圖2 水平振動頻譜圖
圖3 水平振動趨勢圖
2.實例2:150t干熄焦發(fā)型號N25-8.82,額定功率25MW,額定轉(zhuǎn)速3 000r/min。
2011年6月13日150t干熄焦鍋爐中修更換爐管時,同步機組中修實施的檢修項目:(1)汽輪機開蓋離線進行轉(zhuǎn)子高速動平衡。原計劃為低速動平衡,汽輪機轉(zhuǎn)子吊出后發(fā)現(xiàn)電軸徑處出現(xiàn)磨損,隨確定汽輪機轉(zhuǎn)子返廠修復(fù)軸徑并進行高速動平衡。(2)汽輪機軸承中心,頂部、側(cè)間隙,緊力調(diào)整。(3)上下汽缸軸封、汽封、油擋更換并調(diào)整間隙。(4)油口及油囊清理調(diào)整,速關(guān)閥漏油修復(fù)。(5)調(diào)節(jié)汽閥拆檢及閥桿漏汽處理。(6)盤車潤滑油管滲油處理。(7)更換注油器。(8)發(fā)電機、勵磁機清灰。(9)潤滑油箱清理換油。7月14日汽輪機中修結(jié)束,16日暖機、沖轉(zhuǎn),12:20發(fā)電并網(wǎng),發(fā)電負荷增至15 000kW前,振動符合要求,15:30發(fā)電負荷在15 000kW時左右振動突然增大,2#、3#在線監(jiān)測(此系統(tǒng)沒有分析診斷功能)軸振動達到110μm,隨降低負荷,當負荷降至4 000kW時,2#、3#軸振動仍達90μm,機組不能繼續(xù)維持安全運行。19日決定停機4天進行問題檢查和排除。汽輪機發(fā)電機組于19日20:15解列停機。汽輪機經(jīng)過降溫后,21日開2#和3#軸瓦大蓋后,復(fù)查機組中心及各間隙、軸瓦緊力。中心復(fù)查時,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機中心比汽輪機中心高150μm,端面間隙也發(fā)生了變化。隨進行調(diào)整,發(fā)電機中心調(diào)至低于汽輪機軸10μm,3#軸瓦緊力調(diào)整至50μm、4#軸瓦緊力調(diào)整至60μm。調(diào)整完畢,22日16:35,機組并網(wǎng)試運行,發(fā)電并網(wǎng)后,經(jīng)測量振動依然過大不符合運行要求,用設(shè)備狀態(tài)點檢監(jiān)測獲取殼振動時域波形、頻譜圖振動見表1、2。
表1
測點:150t干熄焦發(fā)電機、汽輪機水平。
動態(tài)分析結(jié)論:此發(fā)電機單從頻譜上分析是轉(zhuǎn)子平衡不好。分析見表2。
表2
測點:150t干熄焦發(fā)電機底座垂直。
動態(tài)分析結(jié)論:此測點位為2#瓦底座位,基礎(chǔ)松動存在。
故障進一步分析:通過以上兩個測點位分析,轉(zhuǎn)子存在不平衡,頻譜分析1倍頻的故障機理有許多,轉(zhuǎn)子不平衡、基礎(chǔ)松動,不平衡是振源,但松動是放大器,基礎(chǔ)臺板松動的原因是由于長期汽輪機軸端漏水汽將基礎(chǔ)臺板下面水泥混合層破壞,原因查出后進行處理,對這個位聯(lián)接長絲桿緊固處理不起作用,采取了將臺板與汽輪機平臺焊在一起的方法,試車后振動仍很大,做在線機組動平衡也只能將原有的振動速度降一半左右。7月23日至24日,省電力科學(xué)研究院人員對機組進行了在線頻譜分析及在線動平衡,先后3次共加平衡重量約1 400g。試機后2#瓦水平振動速度值降為5.7mm/s,振動速度值降一半,于24日14:30并網(wǎng)發(fā)電,機組運行至今。
3.實例3:400m2燒結(jié)機汽輪機發(fā)電機組于2011年8月10日因振動傳感器信號線短路突然跳機,再次沖轉(zhuǎn)運行時在線振動監(jiān)測顯示(此系統(tǒng)沒有分析診斷功能)軸振動124μm,經(jīng)檢修人員對汽輪機對中進行調(diào)整后再次運行仍在83μm,達不到良好指標,2011年8月13日對汽輪機進行設(shè)備狀態(tài)測試振動數(shù)椐見表3。
表3
測點:400燒結(jié)機汽輪機發(fā)電、發(fā)電機負荷端。
動態(tài)分析結(jié)論:從頻譜上看汽輪機存在嚴重的不平衡或軸彎曲。
2011年8月14日在線做動平衡,發(fā)電機負荷端先后3次共加平衡重量約300g,殼振動速度值降為2.3mm/s,軸振動降為17μm,達到了良好的運行狀態(tài)。
1.設(shè)備狀態(tài)點檢可掌握汽輪機發(fā)電機組振動故障診斷分析的振動趨勢,根椐設(shè)備的振動狀態(tài)制定檢修方案,減少了過修或欠修,從而節(jié)約了資金。
2.設(shè)備狀態(tài)點檢,狀態(tài)數(shù)椐維修是根據(jù)設(shè)備的實際狀態(tài)進行檢修,因此必須實時監(jiān)測分析設(shè)備狀態(tài),在故障發(fā)生的潛伏期便可根據(jù)狀態(tài)檢修使設(shè)備缺欠及時得到處理。因此基本上消除一般性故障。
3.由于按實際需要進行檢修,防止了檢修過剩,從而消除了由于多余檢修而帶來的新的故障。
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