薛 鵬
(萊蕪鋼鐵集團有限公司機械動力部,山東 萊蕪 271104)
萊鋼銀山型鋼有限公司有3座100t轉(zhuǎn)爐。2010年發(fā)現(xiàn)3#轉(zhuǎn)爐傳動側(cè)和非傳動側(cè)耳軸出現(xiàn)裂紋,造成重大設(shè)備隱患,之后又對1#、2#、3#轉(zhuǎn)爐表面著色滲透探傷、超聲波探傷,發(fā)現(xiàn)1#~3#轉(zhuǎn)爐耳軸均存在裂紋且急劇惡化,必須停產(chǎn)修復(fù)。而更換轉(zhuǎn)爐耳軸的工期長,工程量大,損失大。
3#轉(zhuǎn)爐耳軸裂紋有4道較嚴重,間距200mm,其中一道長300mm,已延伸到耳軸軸承內(nèi)部,且正在急劇惡化。1#轉(zhuǎn)爐、2#轉(zhuǎn)爐的耳軸裂紋也較為嚴重。目前,國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)爐耳軸出現(xiàn)裂紋后基本都采用整體更換,尚未有現(xiàn)場修復(fù)經(jīng)驗。
1.化驗取樣
在3#轉(zhuǎn)爐耳軸修復(fù)前,對材質(zhì)進行的取樣分析結(jié)果如下。
(1)硬度檢測
①傳動側(cè)檢測結(jié)果見表1。
表1
表2
如表1、2所示:裂紋處硬度比非裂紋處高,并高于原設(shè)計硬度(241~269HB),最高處達338HB,其他部位基本符合原設(shè)計標準。
(2)金相分析
對耳軸裂紋及完好處取樣塊進行金相分析,結(jié)果如下。
①該耳軸的晶粒組織十分粗大,屬非正常形態(tài)(圖1)。
②非傳動側(cè)檢測結(jié)果見表2。鋼中含有較大的夾雜物(圖2)。
2.具體原因
(1)材料選擇
37SiMn2MoV為綜合性能優(yōu)良的高級調(diào)質(zhì)鋼,淬透性高,調(diào)質(zhì)后具有較高的強度,使用溫度范圍為-20~520℃。但韌性略低,焊后表面極易變脆。
(2)制造加工
耳軸為大型鍛件,在制造過程中尤其是錐體部位,壓縮比小,晶粒較粗大,達不到鍛件應(yīng)有的組織形態(tài),因而錐體部位質(zhì)量較難控制。而3#轉(zhuǎn)爐耳軸在制作時,制造廠家降低了探傷級別。
(3)現(xiàn)場工況
轉(zhuǎn)爐煉鋼時,大量的1 600℃以上的鋼渣從爐口噴出,部分濺到耳軸錐體部位,使耳軸錐體表面溫度快速升高,由于耳軸本身有冷卻水,升高的部位又快速冷卻下來,使耳軸表面形成了一層硬脆層。硬脆層在交變應(yīng)力作用下,形成表面龜裂。同時因為轉(zhuǎn)爐搖爐時存在著高速制動的問題,使轉(zhuǎn)爐沖擊晃動比較嚴重,錐體受力加大,從而加劇了裂紋的擴展速度。
針對3#120t轉(zhuǎn)爐進行了滲透探傷、超聲波探傷、硬度檢測、光譜檢測、金相分析及焊補實驗,通過分析研究,最終確定只要對耳軸表面淬硬層及裂紋修復(fù)即可恢復(fù)到原設(shè)計狀態(tài),達到使用要求。針對耳軸屬于大鍛件、持續(xù)承受較大交變應(yīng)力的特點,在耳軸修復(fù)上采用國外先進保養(yǎng)焊接技術(shù),首先剝掉裂紋區(qū)域母材,然后用進口特種合金焊條進行現(xiàn)場焊接,焊接過程中多遍焊接工序之間使用風鎬來消除應(yīng)力,焊接后采用磨削和保溫措施,并最后在表面焊一層保護層。通過以上措施,保證了焊接質(zhì)量,減少了應(yīng)力的產(chǎn)生。
1.直接效益
計算備件費用、施工費用和修復(fù)成本,直接經(jīng)濟效益約6 954萬元。
2.間接效益
若3座轉(zhuǎn)爐全部長期停產(chǎn),將造成巨大經(jīng)濟損失,此修復(fù)方案節(jié)約停爐停產(chǎn)時間近90天,間接效益巨大。