許志向
舟山萬邦永躍船舶修造有限公司裝備部 浙江舟山市
跨度為12m的5t電動單梁起重機在啟動、停車的過程中出現(xiàn)異?;蝿?,運行中多次脫軌,經(jīng)過幾次調(diào)整維修后,脫軌現(xiàn)象依舊。
(1)軌道變形。軌道的不均勻沉降會導(dǎo)致車輪不能同時接觸軌道。排查過程中發(fā)現(xiàn)一跨約6m的距離內(nèi)出現(xiàn)約30mm的沉降,修復(fù)調(diào)整后起重機起止扭晃問題未見改善。
(2)橋架變形。起重機橋架在外力作用下發(fā)生塑性變形,會產(chǎn)生車輪不能同時接觸軌道,同側(cè)車輪不在同一行進直線上,兩側(cè)車輪的行進線不平行,輪距變化等現(xiàn)象。排查中,將主梁與行走梁的連接螺栓松開之后重新進行緊固。試車初始階段,起重機啟動行進停車過程運行平穩(wěn),在反復(fù)試車過程中,起重機在行進中無任何征兆的情況下再一次脫軌。
(3)車輪晃動、轉(zhuǎn)動不暢。車輪本身的制造和裝配缺陷會導(dǎo)致起重機行進中兩側(cè)速度不同步,行進方向不穩(wěn)定等問題。逐個檢查車輪未發(fā)現(xiàn)異常,用轉(zhuǎn)速表測量主動輪的線速度,讀數(shù)幾乎相等。調(diào)整電機剎車盤,用手轉(zhuǎn)動剎車盤松緊程度大致相當(dāng)。但起重機起止扭晃現(xiàn)象仍不見改善。
(4)傳動件磨損。減速器、聯(lián)軸節(jié)等部位的齒輪磨損缺失,或傳動軸連接螺栓松動缺失等問題會導(dǎo)致起重機起止扭晃、兩側(cè)車輪行進速度不同等問題。將整臺起重機吊至地面后,對橋架、減速箱、車輪平行度、車輪踏面平面度進行仔細的檢查,均沒有發(fā)現(xiàn)異常。
(5)驅(qū)動電機不同步、剎車力矩不一致。驅(qū)動電機不同步直接導(dǎo)致起重機兩側(cè)車輪速度不同步,而剎車力矩不一致會導(dǎo)致停車過程中一側(cè)車輪停止轉(zhuǎn)動,另一側(cè)車輪還在慣性作用下繼續(xù)行進。對兩臺驅(qū)動電機通電檢查,用轉(zhuǎn)速表測量轉(zhuǎn)速大致相當(dāng),但相同的兩臺電機空載電流偏差近1A,并且電流偏差值隨空載運行時間的延長而增大。用轉(zhuǎn)速表測量發(fā)現(xiàn),電流較大的一臺電機轉(zhuǎn)速持續(xù)下降,兩臺電機開始出現(xiàn)嚴(yán)重的不同步。因此可以判斷,這臺單梁起重機脫軌是由兩臺電機不同步引起的。
單梁起重機的兩臺驅(qū)動電機均是錐形轉(zhuǎn)子電機(圖 1),電機的制動器與電機集成于一體。電機通電時,磁場在軸向的分力克服彈簧力使制動盤座脫離,同時圓周方向上的分力使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動;電機斷電時,磁場力消失,轉(zhuǎn)子在彈簧力的作用下復(fù)位,制動輪與制動座發(fā)生摩擦,使電機制動。
圖1 錐形轉(zhuǎn)子電機
經(jīng)過反復(fù)測試發(fā)現(xiàn),空載電流偏大的1臺電機轉(zhuǎn)子軸向可移動距離很小,通電后,制動盤與制動座之間間隙很小,因脫離不徹底而相互摩擦,使電機產(chǎn)生額外負載,造成電流偏大。兩臺電機啟動運轉(zhuǎn)初期,轉(zhuǎn)速上沒有明顯區(qū)別,但運轉(zhuǎn)一段時間后,制動盤與座之間間隙小的電機,由于盤與座一直處于輕微摩擦狀態(tài),盤和座開始發(fā)熱膨脹,使其間隙進一步變小而摩擦力增大,造成電機的負載越來越大,電機轉(zhuǎn)速逐步降低,最終導(dǎo)致兩電機的轉(zhuǎn)速嚴(yán)重不同步。
調(diào)整電機制動盤的定位螺栓,使其與制動座之間間隙變大,在長時間空載運行下,電流與另一臺電機沒有明顯區(qū)別后,將電機回裝復(fù)位?;匮b后經(jīng)長時間測試,運行平穩(wěn),交付使用至今有兩個多月,沒有再發(fā)生脫軌事故。
由相同原因引起的故障,實際可能是兩個完全不相干的因素所致。在對設(shè)備故障排查與維修中,要考慮時間因素的影響,有些故障現(xiàn)象需要經(jīng)過足夠長的時間積累后才會顯現(xiàn),一些維修方法的實際效果,也需要足夠長的時間才能得到驗證。