邵云川
攀鋼發(fā)電廠 四川攀枝花市
DTM320/580型球磨機是攀鋼發(fā)電廠生產(chǎn)中主要粉碎研磨設備,襯板則是球磨機正常運轉中的最主要工作部件。隨著煤炭采購困難,煤質大幅下降,對襯板質量要求越來越高。雙燕尾夾槽式磨煤機襯板(材料為Mn13),使用周期1年,維修量和更換量都相當大,直接影響生產(chǎn)效率,已不能滿足發(fā)電廠的生產(chǎn)需要。因此,研究新型抗磨材質的襯板,創(chuàng)造球磨機最佳工作狀態(tài),是提高產(chǎn)量、降低消耗、爭取良好經(jīng)濟效益的重要途徑。
(1)介質的影響。火力發(fā)電廠的燃料煤是球磨機的主要輾磨介質,國內(nèi)各地的原煤的可磨系數(shù)一般在0.8~2.0之間,可發(fā)電廠使用煤中摻進了一定量的煤矸石及砂子,可磨性差,必定造成襯板過早失效。
(2)工況運行的影響。發(fā)現(xiàn)處理缺陷不及時,短時間導致磨煤機內(nèi)煤量不足,部分鋼球直接磨擦和撞擊筒體襯板,形成兩體磨損。
(3)襯板材料的影響。ZGMn13高錳鋼襯板硬度15~18HRC偏低,相對鋼球硬度廣泛在37~39HRC之間,襯板與鋼球的匹配硬度差異太大,襯板磨損加劇。易發(fā)生塑變起鼓、磨損或磨穿。
(4)設計制作和安裝質量的影響:襯板的作用大致兩個,一個是維護筒體,其次是在特定的轉速將鋼球晉升到請求的高度,使鋼球呈瀑布狀著落,達到理想的輾磨后果。目前攀鋼發(fā)電廠其襯板在筒體上的安裝情勢是采用壓條緊固筒體襯板周向方向,襯板與襯板選擇燕尾結構咬合,壓條、固定楔、擰緊楔采取螺栓與筒壁緊固。安裝時襯板與筒壁之間不吻合和自身的鑄造缺點,襯瓦制作尺寸偏差大,造成安裝要求高,維護量大。
(1)劣質的原煤不但使球磨機襯板磨損嚴重,而且對全部煤粉燃運系統(tǒng)都有不同的影響。嚴厲節(jié)制進廠煤質,下降煤中含灰量和矸石含量,把持供給商的滲砂、石的現(xiàn)象,是提高原煤的可磨系數(shù)的有效道路。
(2)三體磨損轉化為兩體磨損是加劇襯板磨損和磨球磨損的主要因素,輸煤系統(tǒng)帶病工作,造成磨煤機內(nèi)斷續(xù)供煤、空倉運行所至。必須杜絕此運行方式,避免鋼球對襯瓦直接沖擊。低負荷運行時,及時調(diào)劑磨煤機的進煤量,依據(jù)負荷情形,將制粉出力集中在1臺或幾臺磨煤機,而停用部分磨煤機,確保磨煤機在較高負荷區(qū)的運行。
(3)公道選擇襯板,磨球材料的匹配等,重要體現(xiàn)在兩大指標,即沖擊韌性ak值和硬度HRC值,這兩個指標在玄色金屬中廣泛的是互為倒數(shù)關系,ak值大,HRC值小,材料不耐磨,反之,耐磨而輕易決裂。
控制磨煤機襯板的質量,控制指標主要是控制其HRC硬度值和沖擊韌性值。磨煤機襯板質量控制指標見表1。
通過對幾種磨煤機襯板進行比較,江蘇靖江市晨光冶金電力有限公司生產(chǎn)的二代自固型無螺栓襯板(材料為ZG60Cr6Ni2Mo2MnSiN Re),各項指標能滿足要求,球磨機襯板材料化學成分見表2。
表1 質量具體控制指標
表2 化學成分一覽表
機械性能:沖擊韌性 ak≥25~45J/cm2,硬度 45~55HRC(端襯板 38~45HRC)。
鋼球的硬度控制在37~39HRC之間,鋼球直徑控制在60mm。
ZG60Cr6Ni2Mo2MnSiNRe型高鉻鑄鐵襯板,具有精良的力學性能和耐磨性,其應用壽命比高錳鋼襯板進步 1~2倍,且具有磨損均勻,不變形的特色。
(4)襯板結構和襯板安裝工藝,是球磨機正常運行的主要因素。組合自固式襯板給各使用廠家?guī)砹藰O大的方便。
襯板的安裝結構轉變了傳統(tǒng)型襯板采用螺栓緊固模式。襯板資料選擇,按工況條件可到達幻想的抗磨匹配。襯板的形貌按最佳的力學性能設計。壽命比ZGMn13進步兩倍以上。
運行噪聲可下降2~5dB。 球磨機襯板的維修工時減少90%以上。 筒體螺栓在運行中不受力,故無螺栓斷裂和漏粉事故,且安裝簡便,運行安全、穩(wěn)固、可靠。
(1)2009年在攀鋼發(fā)電廠3-1#、3-2#球磨機上開始使用,2010~2011 年在攀鋼發(fā)電廠 1-1#、1-2#、2-1#、2-2#球磨機上使用,至此攀鋼發(fā)電廠6臺球磨機全部改造完成,ZG60Cr6Ni2Mo2 MnSiNRe型高鉻鑄鐵襯板它的初始硬度在46~48HRC左右,通過一段時光工況運行,表層硬度可達到46~52HRC,這個硬度能與任何材料的高硬度磨球匹配使用。沖擊值ak≥40J/cm2,能忍受筒體直徑5m以內(nèi),鋼球直徑80mm以下的沖擊載荷,且在運行中螺栓不受力,僅在安裝和拆卸時起安全保障作用。
(2)制定襯瓦安裝標準,指導檢修人員應該按標準操作。如圖1的安裝示意圖。
圖1 襯瓦安裝示意圖
(3)球磨機無螺栓襯板安裝說明及注意事項。無螺栓襯板的固定是由襯板的內(nèi)外弦差決定,所裝鍥鐵的作用僅是安裝的方便及每圈襯板的定位。故而盡量不使用石棉墊襯底,其優(yōu)點還能增加筒體有效容積、節(jié)約成本等。
工具準備:大、小錘各1把,長撬棒兩根,撐桿(兩頭絲杠)2~3支,磨光機、電焊機、割槍、扳手、加力桿。筒體內(nèi)部整理干凈,檢查鍥鐵孔有無毛刺,入孔處螺栓是否頂出桶壁。首先按常規(guī)安裝筒體兩端襯板。筒體襯板安裝從一端開始,首先將一塊鍥鐵固定,再依次對稱安裝邊襯板、主襯板。
襯板裝至180°以上各1件時,在兩襯板最小角度的凹槽處架上撐桿,邊調(diào)整襯板位置,邊頂緊撐桿、調(diào)襯板時用大錘夯實襯板,以襯板間沒有余地為準,撐桿頂住,越緊越好。
筒體轉動180°后,先對稱安裝邊襯板、主襯板,調(diào)整好后從邊側打進鍥鐵,擰緊螺母,每圈依此類推,當安裝到最后一圈時,楔鐵的安裝應從上往下打進。若因調(diào)整襯板的位置,在襯板間所加的備用鋼板墊片須牢固焊在襯板上。
當每圈襯板在安裝第一塊楔鐵時,可擰緊螺母,兩側面的螺母不可擰緊,否則影響襯板的調(diào)整。鋼板墊片的安裝,以側面楔鐵眼對準筒體眼為準。鋼板墊片的安裝,做到一靠筒壁、二不能多片疊加。全部安裝結束后,檢查螺母是否擰緊,按順序擰緊所以螺母,根據(jù)試車情況,停機檢查2-3次,保證每個螺母完全擰緊。
(4)調(diào)整后的ZG60Cr6Ni2Mo2MnSiNRe型高鉻鑄鐵襯板應用效果。2009年5月在2-1#、2-2#球磨機上使用,并嚴格按球磨機襯瓦的安裝標準作業(yè),到2012年5月使用3年后進行檢查,襯瓦無龜裂、局部破損現(xiàn)象,磨損減薄40%,預計使用周期5年。選擇組合自固式襯板,使用壽命可提高到3~5年。而且筒體在運行使用過程中不需維護。
6臺球磨機有各種型號襯板4248件,備件價值總計344.352萬元,由于使用周期只有1年,實際每年消耗備件費用344.352萬元。經(jīng)改進調(diào)整后的自固型無螺栓襯板總計488.304萬元,使用周期4年,實際每年消耗備件費用122.076萬元。
使用ZG60Cr6Ni2Mo2MnSiRe型自固型無螺栓襯板,每年可以節(jié)省備件費用222.276萬元。改后由于設備故障大大降低,煤粉泄漏故障基本消除,一方面能大大改善運行環(huán)境,為發(fā)電車間制粉系統(tǒng)正常生產(chǎn)提供有力保證,同時大大減少了沖地用水中含粉量,減少了污水處理系統(tǒng)壓力,更極大降低維修人員工作量,維修成本降低。
(1)保證煤的質量,杜絕空倉運行,及時消除設備運行中的故障缺陷,可以提高襯瓦使用壽命。
(2)ZG60Cr6Ni2Mo2MnSiRe材料具有良好的抗沖擊、抗變形、抗磨損等特征,其使用壽命比高錳鋼廣泛提高3~5倍,使用安全可靠并顯示出良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
(3)組合自固式襯板,轉變了螺栓緊固的方法,根治了球磨機在運行過程中因螺栓、襯板掉落而發(fā)生的漏粉故障,有利于超抗磨材料的選用,襯板的設計結構簡略,且安裝簡便,運行安全穩(wěn)固可靠,可以滿足攀鋼發(fā)電廠生產(chǎn)需要。