王海成 黃金庫(kù) 倪偉軍
華電能源哈爾濱第三發(fā)電廠(chǎng) 黑龍江哈爾濱市
所用汽輪機(jī)組是引進(jìn)美國(guó)西屋技術(shù)并通過(guò)國(guó)產(chǎn)優(yōu)化設(shè)計(jì)后定型制造的首臺(tái)600MW火電機(jī)組,該機(jī)組于1996年投入生產(chǎn),2011年進(jìn)行第四次大修。前箱、中箱臺(tái)板在2003年以及2007年大修過(guò)程中均發(fā)現(xiàn)臺(tái)板存在變形,導(dǎo)致前箱、中箱底面與臺(tái)板間存在較大面積間隙(最大處超過(guò)1.7mm),當(dāng)時(shí)采用研磨臺(tái)板的方式進(jìn)行處理。此舉雖然解決了軸承箱與臺(tái)板接觸面的間隙問(wèn)題,但由于研磨量較大造成1#、2#、3#瓦軸承標(biāo)高降低,軸系揚(yáng)度嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值較大,進(jìn)而導(dǎo)致軸系失穩(wěn),1#、2#、3#瓦軸振動(dòng)較大,機(jī)組無(wú)法投入順序閥方式運(yùn)行。
汽輪機(jī)組是哈汽廠(chǎng)生產(chǎn)的N600-16.7/537/537型機(jī)組,配以哈電機(jī)廠(chǎng)生產(chǎn)的SN-600-2YH型發(fā)電機(jī)。全機(jī)共有高、中、低I、低II、發(fā)電機(jī)、勵(lì)磁機(jī)6段轉(zhuǎn)子,設(shè)有1個(gè)推力軸承和11個(gè)徑向軸承,低I與低II轉(zhuǎn)子、低II與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子之間采用短軸連接。其中1#-4#軸瓦為4瓦塊可傾瓦,5#-8#瓦下瓦為可傾瓦,上瓦為圓筒瓦,9#-11#均為3瓦塊可傾瓦。盤(pán)車(chē)大齒輪位于低II轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器之間。各轉(zhuǎn)子相對(duì)尺寸如圖1所示。
機(jī)組前箱、中箱臺(tái)板在2003年及2007年大修過(guò)程中均發(fā)現(xiàn)臺(tái)板存在變形導(dǎo)致前箱、中箱底面與臺(tái)板間存在較大面積間隙(最大處超過(guò)1.7mm),當(dāng)時(shí)采用研磨臺(tái)板的方式進(jìn)行處理。此舉雖然解決了軸承箱與臺(tái)板接觸面的間隙問(wèn)題,但由于研磨量較大造成1#、2#、3#瓦軸承標(biāo)高降低。由于1#瓦無(wú)可調(diào)整墊片,1#瓦標(biāo)高無(wú)法調(diào)整,如果要恢復(fù)1#瓦揚(yáng)度則對(duì)其余各瓦洼窩中心、汽封間隙影響太大,以致汽封無(wú)法調(diào)整??紤]到保證 4#、5#、6#、7#、8#瓦洼窩中心、汽封間隙及揚(yáng)度,致使1#、2#、3#瓦軸系揚(yáng)度嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值較大,進(jìn)而導(dǎo)致軸系失穩(wěn),1#、2#、3#瓦軸振較大,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。機(jī)組本次大修前運(yùn)行期間,一直無(wú)法投入順序閥方式運(yùn)行,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性大幅度降低。
此次大修過(guò)程中,通過(guò)對(duì)軸系振動(dòng)、軸瓦標(biāo)高、油膜壓力、振動(dòng)對(duì)數(shù)衰減率等進(jìn)行調(diào)研、分析、測(cè)試,并結(jié)合機(jī)組的各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)可以歸納如下影響因素。
(1)機(jī)組軸系揚(yáng)度偏離設(shè)計(jì)值較大,軸系負(fù)荷分配不均,1#、2#、3#軸承載荷較輕,造成機(jī)組在正常運(yùn)行期間振動(dòng)數(shù)值超標(biāo)。
圖1 汽輪機(jī)組軸系尺寸圖
(2)機(jī)組自2010年進(jìn)行供熱改造,自中的導(dǎo)汽管抽汽,由于受廠(chǎng)房布局及機(jī)組條件限制,原中低導(dǎo)汽管通過(guò)3通、4通連接后延伸出供熱蒸汽管道,管道膨脹量較大,若機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中膨脹不暢,將影響附近軸承的振動(dòng)情況。
(3)機(jī)組低壓缸兩側(cè)的軸承支撐結(jié)構(gòu)采用瓦枕懸掛式結(jié)構(gòu),受支撐強(qiáng)度及低壓缸標(biāo)高變化的影響,軸承冷、熱態(tài)標(biāo)高變化量較大,容易引起通流部分間隙變化,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致動(dòng)靜摩擦,引起振動(dòng)。
(4)啟動(dòng)升速過(guò)程,各個(gè)轉(zhuǎn)子在經(jīng)過(guò)臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域時(shí)振動(dòng)數(shù)值會(huì)增大,由于高、中、低壓轉(zhuǎn)子在2007年進(jìn)行了通流改造葉片換型。2007年和2011年兩個(gè)低壓轉(zhuǎn)子又先后出現(xiàn)過(guò)葉片斷裂,當(dāng)時(shí)受客觀因素決定,均是在現(xiàn)場(chǎng)更換葉片,其后未進(jìn)行高速動(dòng)平衡試驗(yàn),所以轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速時(shí)振動(dòng)較大初步判斷為存在一定的質(zhì)量不平衡。
通過(guò)以上分析可以看出軸系中心的調(diào)整應(yīng)從軸系揚(yáng)度調(diào)整、軸瓦負(fù)荷分配、軸瓦自身狀態(tài)、轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡狀況等幾個(gè)主要方面查找原因,同時(shí)還應(yīng)對(duì)機(jī)組的滑銷(xiāo)系統(tǒng)、通流間隙等做詳細(xì)而準(zhǔn)確的檢查。
機(jī)組軸系的調(diào)整受該臺(tái)機(jī)組本身結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)以及歷史安裝條件等因素的影響,在檢修工藝方法上與其他同類(lèi)型或大型汽輪發(fā)電機(jī)組有很大不同。
(1)機(jī)組中心受汽缸、各部套、連通管自重影響較大,因此必須測(cè)量全實(shí)缸帶導(dǎo)汽管、全實(shí)缸不帶導(dǎo)汽管、半實(shí)缸3種狀態(tài)下中心狀況,對(duì)數(shù)值加以分析,確定變化量,以上工作是以后機(jī)組在半實(shí)缸狀態(tài)下調(diào)整的基礎(chǔ),對(duì)整個(gè)檢修工作都至關(guān)重要。
(2)對(duì)于包括該電廠(chǎng)機(jī)組在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組的軸系調(diào)整中1#軸承無(wú)法調(diào)整是一個(gè)普遍現(xiàn)象。因?yàn)?#軸承的瓦架直接落人前軸承箱瓦架洼窩中,完全依靠與前箱的配合實(shí)現(xiàn)1#軸承的定位,也就是說(shuō)只要前箱不動(dòng),1#軸承就動(dòng)不了。一直以來(lái)的軸系調(diào)整方式均是以1#軸承為死點(diǎn),向發(fā)電機(jī)及勵(lì)磁機(jī)側(cè)進(jìn)行調(diào)整。而本次若想徹底解決機(jī)組軸系揚(yáng)度狀況,必須要對(duì)1#軸承進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整過(guò)程通過(guò)對(duì)1#軸承及前箱進(jìn)行改造。
取消1#軸承現(xiàn)有的瓦架結(jié)構(gòu),重新加工一個(gè)瓦架,新瓦架的內(nèi)圓面與原瓦架相同,其外圓面由原來(lái)的與前箱整體配合改為由3個(gè)可調(diào)瓦墊支承的部分配合,1#軸承的支承方式就變?yōu)?瓦墊支承,1#軸承的左右及高低位置的較小變化量便可通過(guò)調(diào)整下部3個(gè)可調(diào)瓦墊的厚度實(shí)現(xiàn)。
更換新前箱,前箱內(nèi)部及連接管路均不變,加厚前箱底板厚度,進(jìn)而達(dá)到滿(mǎn)足1#軸承標(biāo)高上抬較大量的目的。加固1#軸承下部支撐托架的強(qiáng)度,進(jìn)而滿(mǎn)足1#軸承改造為3墊鐵接觸式軸承后的支撐剛度。
(3)600MW機(jī)組低壓缸兩側(cè)的軸承支撐結(jié)構(gòu)采用瓦枕懸掛式結(jié)構(gòu),瓦偏移量的調(diào)整要通過(guò)加減瓦枕左右或下墊片來(lái)實(shí)現(xiàn),軸系中心初定以后,為保證各瓦墊接觸情況,需進(jìn)行瓦墊的研磨工作??紤]到瓦本身結(jié)構(gòu),各瓦、瓦枕在負(fù)載與空載相比會(huì)發(fā)生較大變形,必須進(jìn)行實(shí)研,可將瓦枕單側(cè)固定,另一側(cè)松開(kāi),在對(duì)輪及轉(zhuǎn)子端面支百分表,記錄轉(zhuǎn)子的移動(dòng)量。研磨時(shí)單側(cè)預(yù)留0.03mm左右的過(guò)盈量,研磨后應(yīng)保證轉(zhuǎn)子位置不變。緊力的存在有效避免了因軸瓦不實(shí)而引起的軸系振動(dòng)。另外,機(jī)組中心的調(diào)整應(yīng)參考汽缸水平、轉(zhuǎn)子揚(yáng)度、油擋洼窩的變化,滿(mǎn)足隔板中心、汽封間隙調(diào)整的需要。
(4)調(diào)整機(jī)組中心的同時(shí)應(yīng)對(duì)其他造成軸系不穩(wěn)定因素加以檢查。
檢查軸承支撐結(jié)構(gòu)、低壓缸、發(fā)電機(jī)定位L形鐵間隙。測(cè)量各轉(zhuǎn)子、短接的跳動(dòng)、瓢偏,盤(pán)車(chē)大齒輪平行度、平面度,勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子的晃動(dòng)值,以消除其對(duì)機(jī)組軸系的影響?;N(xiāo)系統(tǒng)檢查,消除因其卡澀、膨脹不暢對(duì)中心造成的影響。消除轉(zhuǎn)子部件損壞、軸瓦間隙、緊力超標(biāo)等帶來(lái)的軸系或油膜失穩(wěn)因素。轉(zhuǎn)子做動(dòng)平衡試驗(yàn)或在機(jī)組啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)過(guò)程中計(jì)算好相角及不平衡量,通過(guò)加動(dòng)平衡塊調(diào)整。
改造1#軸承現(xiàn)有的瓦架結(jié)構(gòu),重新加工一個(gè)瓦架,新瓦架的內(nèi)圓面與原瓦架相同,其外圓面由原來(lái)的與前箱整體配合改為由3個(gè)可調(diào)瓦墊支承的部分配合,1#軸承的支承方式就變?yōu)?瓦墊支承,1#軸承的左右及高低位置的較小變化量便可通過(guò)調(diào)整下部3個(gè)可調(diào)瓦墊的厚度實(shí)現(xiàn)。更換新前箱,前箱內(nèi)部及連接管路均不變,前箱底板在原基礎(chǔ)上加厚2.0mm滿(mǎn)足1#軸承標(biāo)高上抬較大量。
上下方向:1#瓦抬2.0mm,2#瓦抬0.35mm,3#瓦抬0.12mm,4#瓦 降 0.25mm,5#瓦 降 0.20mm,6#瓦 降 0.35mm,7#瓦 降0.40mm,8#瓦降 0.45mm,9#瓦抬 0.05mm,10#瓦抬 2.15mm。
左右方向:2#瓦往爐推 0.35mm,3#、4#瓦不動(dòng),5#瓦往電推0.15mm,6#瓦往電推0.05mm,7#瓦往電推0.20mm,8#瓦不動(dòng)。
600MW汽輪機(jī)組在找中過(guò)程中必須重點(diǎn)考慮軸系揚(yáng)度符合整個(gè)軸系負(fù)荷分配趨勢(shì),同時(shí)要盡量保證轉(zhuǎn)子洼窩中心向設(shè)計(jì)值靠攏,且各部套中心及各級(jí)汽封圈的調(diào)整量在可調(diào)范圍內(nèi),避免動(dòng)靜碰磨,在汽封間隙的調(diào)整上盡量達(dá)到最佳效果。另外,如何避免動(dòng)靜碰磨,在汽封圈選型及汽封間隙的調(diào)整上達(dá)到最佳效果還有待進(jìn)一步探討。