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        格柵除污機缺陷原因分析及應(yīng)對措施

        2013-12-04 01:50:18陳紅衛(wèi)傅仁浦王新剛
        設(shè)備管理與維修 2013年2期
        關(guān)鍵詞:格柵鋼絲繩小車

        陳紅衛(wèi) 傅仁浦 王新剛 潘 翔

        中核核電運行管理有限公司秦山第二核電廠 浙江海鹽縣

        核電廠用水系統(tǒng)(SEC系統(tǒng))固定式垂直格柵除污機,沈陽電力機械廠生產(chǎn),型號GCC-750?,F(xiàn)場共有8臺,設(shè)備位號分別為1/2SEC101/102/103/104DG,主要作用是在SEC鼓網(wǎng)前清除攔截在格柵上的草木、垃圾等懸浮物。若格柵除污機出現(xiàn)故障,會導(dǎo)致與SEC系統(tǒng)相連的余熱排除系統(tǒng)(RRA系統(tǒng))失去冷卻水源,進而影響機組安全穩(wěn)定運行。SEC格柵除污機自投運以來,由于設(shè)備受到現(xiàn)場空氣濕度大、存在鹽霧、海水水源中泥沙含量大等惡劣條件影響,造成格柵除污機故障頻繁。

        一、格柵除污機結(jié)構(gòu)及缺陷

        SEC格柵除污機主要包含格柵、導(dǎo)軌、除污耙、橫梁、壓輪、導(dǎo)污板與升降機構(gòu)等部件。

        格柵除污機的兩根鋼絲繩一端固定在鋼絲繩卷筒上,一端固定在除污耙上,當(dāng)格柵除污機動作時,鋼絲繩卷筒在升降機構(gòu)電機、齒輪蝸桿減速機帶動下將鋼絲繩下放,承載著除污耙的小車沿軌道下行,此時行程控制裝置開始計數(shù),當(dāng)小車行止格柵水室底部時,小車底部擋塊與軌道底部擋塊相撞,小車停止下行,除污耙斗依靠自重翻轉(zhuǎn)90°,耙齒伸進格柵內(nèi)部,當(dāng)行程計數(shù)裝置預(yù)置時間過后,電機反轉(zhuǎn),鋼絲繩帶動除污耙小車上行,耙齒將攔截在格柵上的雜物耙進除污耙耙斗內(nèi),當(dāng)小車行至地面后,小車上部與導(dǎo)污板相連的配重相撞,導(dǎo)污板轉(zhuǎn)動一定角度,處于卸污狀態(tài)。此時,除污耙耙斗與橫梁上的壓輪相撞,使除污耙翻轉(zhuǎn)90°,耙斗內(nèi)的雜物在重力作用下經(jīng)過導(dǎo)污板滑向排污槽,同時,高位開關(guān)發(fā)出信號,電機停止運行,至此完成一個工作循環(huán)。

        由于格柵除污機在PX廠房(聯(lián)合泵房)運行使用,攔污柵、耙斗導(dǎo)軌、耙斗、導(dǎo)污板等部件直接與海水接觸,容易受到海水侵蝕。傳動裝置、卷筒、機架等雖不與海水接觸,但會受到鹽霧侵蝕,另外海水中泥沙較多,易于導(dǎo)致軸承等部件卡澀失效。格柵除污機2004—2012年9年間產(chǎn)生的機械缺陷情況共76項。

        從表1可以看出格柵除污機85%所產(chǎn)生的缺陷集中在導(dǎo)污板、耙斗、鋼絲繩、軌道部件上,因此需要在維修保養(yǎng)時對這些部件加強關(guān)注,確保部件的可靠性。

        表1 格柵除污機機械缺陷統(tǒng)計表

        二、故障原因分析

        現(xiàn)分別根據(jù)各部件動作及防護原理,對缺陷原因進行分析。

        1.導(dǎo)污板

        格柵除污機導(dǎo)污板為一帶轉(zhuǎn)軸的矩形鋼板組件,轉(zhuǎn)軸通過軸承座安裝在上部機架上。導(dǎo)污板的轉(zhuǎn)動是通過拉動與之相連的鋼絲繩來實現(xiàn)的,鋼絲繩一端連接到配重塊,另外一端連接在導(dǎo)污板上,中間裝有導(dǎo)向滑輪進行導(dǎo)向。當(dāng)除污耙小車上行與配重塊碰撞時,導(dǎo)污板在自重作用下轉(zhuǎn)動一定角度,處于卸污狀態(tài)。當(dāng)除污耙小車下行時,導(dǎo)污板在配重塊作用力下轉(zhuǎn)動,恢復(fù)原始狀態(tài)。

        導(dǎo)污板在運行過程中經(jīng)常出現(xiàn)無法翻轉(zhuǎn)的缺陷,導(dǎo)污板轉(zhuǎn)軸位置裝有兩個自潤滑的滑動軸承(圖1),這種滑動軸承特性適用于無法加油或較難加油的場合,可以在使用時不保養(yǎng)或少保養(yǎng)。耐磨性能好,摩擦因數(shù)小,使用壽命長。有適量的彈塑性,能將應(yīng)力分布在較寬的接觸面上,從而提高軸承的承載能力。在運轉(zhuǎn)過程中能形成轉(zhuǎn)移膜,起到保護對磨軸作用,無咬軸現(xiàn)象。從軸承特性可以看出這種軸承比較適合格柵除污機運行工況。但軸承運行時間過長,則會潤滑性能不足,另外隨著導(dǎo)污板軸承的磨損,見圖2,軸承座與軸承間隙增大,難免會有小沙粒等硬質(zhì)顆粒進入間隙情況,進而導(dǎo)致轉(zhuǎn)軸卡澀。在早期的檢修過程中,往往在出現(xiàn)軸承出現(xiàn)卡澀后,通過車削擴大軸承內(nèi)孔來消除缺陷,這樣在檢修完成后,可以暫時消除缺陷,但之后更容易造成雜質(zhì)異物等進入軸承間隙而導(dǎo)致轉(zhuǎn)軸卡澀。

        導(dǎo)污板在翻轉(zhuǎn)時與軌道之間間隙很小,同時導(dǎo)污板作為一個矩形鋼板組件,本身在使用過程中存在框架結(jié)構(gòu)變形的可能性,若變形過大,可能與軌道產(chǎn)生擠碰,使其無法正常翻轉(zhuǎn),這種缺陷出現(xiàn)頻率很小,且在動作過程中,可以通過肉眼直接看出導(dǎo)污板是否與軌道碰撞,缺陷較易判斷,此時需要對導(dǎo)污板進行校正處理。

        導(dǎo)污板在翻轉(zhuǎn)時需要配重塊提供重力,配重塊在軌道滑槽上運行,且之間間隙很小。若軌道或配重塊表面出現(xiàn)腐蝕、生銹,油漆鼓包等缺陷易造成配重和軌道之間摩擦力過大,會使導(dǎo)污板失去動力而無法翻轉(zhuǎn)。

        圖1 自潤滑軸承

        圖2 磨損后的軸承

        2.除污耙

        格柵除污機除污耙由小車和耙斗組成,帶沖洗水槽和帶耙齒的耙斗靠兩個轉(zhuǎn)軸安裝在小車上,它們可以在小車上轉(zhuǎn)動90°,小車兩側(cè)各安裝有兩個導(dǎo)向輪,可在其導(dǎo)軌內(nèi)上下移動,除污耙采用兩根鋼絲繩牽引上行或下方。其動作過程為:除污耙小車在初始位置(耙斗垂直)開始動作下行至水室底部后,小車下部擋塊與軌道擋塊碰撞,小車停止下行,耙斗依靠自重翻轉(zhuǎn)90°,耙齒與格柵條嚙合,然后電機反轉(zhuǎn),小車在鋼絲繩帶動下上升,將攔截在格柵上的雜物耙進除污耙耙斗內(nèi),在除污耙上行到地面以后,在機架上部橫梁及壓輪作用下,翻轉(zhuǎn)90°進行卸污,污物經(jīng)導(dǎo)污板排至導(dǎo)污溝,至此完成一個工作循環(huán)。除污耙出現(xiàn)缺陷也主要集中在無法翻轉(zhuǎn)及耙斗上升時出現(xiàn)過載報警、下降時松繩報警缺陷。

        除污耙通過安裝在小車上的軸承進行翻轉(zhuǎn)。除污耙軸承與導(dǎo)污板軸承相同均為自潤滑的滑動軸承,缺陷情況與導(dǎo)污板軸承相同,缺陷產(chǎn)生原因均為軸承運行時間過長,潤滑性能不足,另外隨著導(dǎo)污板軸承的磨損,軸承座與軸承間隙增大,難免會有小沙粒等硬質(zhì)顆粒進入間隙情況,進而導(dǎo)致除污耙轉(zhuǎn)軸卡澀,無法翻轉(zhuǎn)。

        除污耙小車在軌道上運行,小車與軌道之間間隙很小,要想保證小車與軌道之間不存在卡澀現(xiàn)象,則要求小車在上升及下方過程中處于水平狀態(tài),不出現(xiàn)較大偏斜現(xiàn)象。而除污耙小車通過兩根鋼絲繩牽引下放及上拉,若鋼絲繩上升或下降距離不一致,則會導(dǎo)致耙斗小車出現(xiàn)偏斜與軌道產(chǎn)生擠死現(xiàn)象,從而使格柵除污機鋼絲繩產(chǎn)生松繩或過載報警。

        格柵除污機除污耙在設(shè)計時存在除污死角,該位置位于格柵底部至除污耙翻轉(zhuǎn)后高度,高度為234mm。因此,除污耙在清污時,若在死角位置存在較大異物,則會卡阻除污耙翻轉(zhuǎn)。對于此種情況可以通過在除污耙下端添加臨時支撐,使除污耙在翻耙時避開異物。必要時安排人員水下排除異物。

        3.鋼絲繩

        按照之前對除污耙缺陷原因的分析,欲保證除污耙在上升下降過程中需保持水平,沒有較大偏移,則要求牽引除污耙的兩根鋼絲繩上升或下降距離一致,這就要求鋼絲繩直徑相同,而鋼絲繩直徑一方面與制造有關(guān),另外一方面也與鋼絲繩安裝有關(guān)。

        格柵除污機兩根鋼絲繩分為左右捻,并不相同。鋼絲繩左右捻分辨方法及安裝方法見圖3及圖4。

        圖3 鋼繩左右捻判斷方法

        若安裝不正確,則可能導(dǎo)致鋼絲在使用過程中出現(xiàn)散股,增大鋼絲繩直徑的差距。鋼絲繩直徑差距較大,則可能在除污耙小車20m左右的行程內(nèi)會產(chǎn)生較大的偏移,造成除污耙小車與軌道卡死。

        在早期的檢修過程中,對此問題重視不足,在格柵除污機除污耙頻繁與軌道卡死之后仔細(xì)分析才認(rèn)識了此缺陷,并對格柵除污機鋼絲繩直徑進行測量,見表2。

        圖4 鋼絲繩安裝方法

        表2 格柵除污機鋼絲繩直徑測量數(shù)據(jù)

        2SEC102DG格柵除污機剛更換過鋼絲繩,未測量。鋼絲繩測量方法按照鋼絲繩同一位置相隔90°測量,取平均值,每根鋼絲繩取相隔較遠(yuǎn)的3個點,再取平均值。

        從表2中可以看出鋼絲繩直徑相差在兩次的測量中普遍變化不大,2SEC104DG及1SEC101DG偏差變化較大,且相差值已經(jīng)超過了0.5mm,可能原因為以前鋼絲繩安裝不正確導(dǎo)致鋼絲繩出現(xiàn)散股現(xiàn)象所致。這樣可能會影響除污耙小車在上升或下降過程中的水平,導(dǎo)致除污耙小車與軌道擠死。因此在大修期間已對這兩臺格柵除污機鋼絲繩進行了更換處理。

        另外鋼絲繩在卷筒上繞行時,若卷筒兩端直徑存在偏差,同樣會造成鋼絲繩繞行長度不一致,因此也需加強對滾筒磨損情況的檢測。

        4.軌道

        格柵除污機軌道主要的缺陷為腐蝕。按照設(shè)計準(zhǔn)則,格柵除污機防腐采用犧牲陽極防護及油漆涂層的聯(lián)合防護方案,陽級塊材料為AZI-MGTI合金,有效壽命>20年,油漆涂層防護包含機架、導(dǎo)污板、耙斗、傳動部件等,陽極塊與軌道采用鋼筋連接,在實際的使用過程中,由于現(xiàn)場空氣濕度較大,容易受到鹽霧侵蝕,連接鋼筋銹蝕嚴(yán)重甚至斷裂。這樣軌道就失去了陽極保護,造成軌道銹蝕。

        三、改進意見

        從格柵除污機機械缺陷情況統(tǒng)計及缺陷原因分析可以看出,缺陷主要集中在導(dǎo)污板、耙斗、鋼絲繩、軌道部件,缺陷原因大多為軸承卡澀,銹蝕所致。因此在檢修過程中,需要加強對這些部件的針對性檢修。

        1.格柵除污機現(xiàn)有檢修措施

        (1)季度檢查。主要包含檢查鋼絲繩是否有斷股、壓板是否松動,軸承及減速箱潤滑是否正常,緊固件是否松動,動作試驗確認(rèn)功能是否正常。

        (2)年度檢查。主要包含鋼絲繩直徑的測量,格柵及水室的清淤,陽極塊腐蝕檢查,軸承及減速箱潤滑檢查,軌道接頭及螺栓銹蝕檢查,除污耙水平度檢查調(diào)整。設(shè)備進行再鑒定,確認(rèn)設(shè)備是否正常。

        (3)5年檢查并更換齒輪箱潤滑油。5年檢查除了包含年度檢查的所有內(nèi)容外還包含了更換減速箱潤滑油工作。

        從檢修設(shè)置情況看,格柵除污機檢修檢修頻度已經(jīng)很高了,但格柵除污機在運行過程中還是頻頻出現(xiàn)故障。一方面是由于格柵除污機所處環(huán)境惡劣,另一方面是設(shè)備可靠性不足。格柵除污機所處工況難以進行改變,只能從提高設(shè)備可靠性上著手解決,

        2.建議

        (1)加強格柵除污外部腐蝕檢查。格柵除污機軌道、配重、支架等在現(xiàn)場潮濕的運行工況下,很容易出現(xiàn)腐蝕情況,這種腐蝕情況容易導(dǎo)致除污耙,軌道連接鋼筋、配重等部件無法正常運行,因此建議在季度檢查增加格柵除污外部腐蝕檢查工作內(nèi)容,對產(chǎn)生的腐蝕及時進行清理,并做好防腐工作。

        (2)定期保養(yǎng)格柵除污機轉(zhuǎn)軸等部件。格柵除污機導(dǎo)污板及除耙斗卡澀,大部分原因是軸承運行時間過長,潤滑性能不足,另外隨著導(dǎo)污板軸承的磨損,軸承座與軸承間隙增大,難免會有小沙粒等硬質(zhì)顆粒進入間隙情況、造成軸承卡澀而無法轉(zhuǎn)動,因此需季度檢查中加強對格柵除污機轉(zhuǎn)軸等部件的清理工作,同時可以考慮軸承座兩端添加粘度較高的潤滑脂,避免異物進入。另外建議增加格柵除污機運行頻率,使軸承充分潤滑。

        (3)鋼絲繩部件定期檢查。格柵除污機除污耙與軌道卡死,鋼絲繩是其中一個重要的原因,因此在檢修中應(yīng)加強對鋼絲繩關(guān)注,在年度檢查中應(yīng)觀察其安裝旋向是否正確,測量直徑偏差是否過大、磨損是否嚴(yán)重,若存在問題,考慮更換格柵除污機鋼絲繩。

        四、總結(jié)

        格柵除污機缺陷頻發(fā)既有現(xiàn)場工況差、設(shè)備容易腐蝕的原因,也有設(shè)備各部件使用過程中可靠性不足的原因,還有在檢修過程中檢修方法不正確的原因。通過對格柵除污機機械缺陷統(tǒng)計分析,有助于加深對產(chǎn)生這些缺陷原因的了解,進一步提出糾正措施,保障格柵除污機穩(wěn)定運行。

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