彭德安
大冶有色金屬有限責(zé)任公司稀貴金屬廠 湖北黃石市
稀貴金屬廠硫酸鎳車間,利用電解脫銅后液生產(chǎn)結(jié)晶硫酸鎳,生產(chǎn)工藝是把電解脫銅后液灌入反應(yīng)釜中,向反應(yīng)釜夾套通蒸汽,將脫銅后液灌濃縮,濃縮過程中反應(yīng)釜內(nèi)產(chǎn)生含酸霧蒸汽,酸霧蒸汽通過板式換熱器冷卻系統(tǒng)生成冷凝水,濃縮過程中產(chǎn)生的濃縮液灌入冷凍結(jié)晶槽,濃縮液在制冷鹽水機(jī)組作用下冷凍結(jié)晶,生成結(jié)晶混合物,結(jié)晶混合物通過壓濾機(jī)壓濾,產(chǎn)生的濾渣即是結(jié)晶硫酸鎳產(chǎn)品,該產(chǎn)品年產(chǎn)結(jié)晶硫酸鎳2000多噸,生產(chǎn)工藝流程見圖1。濃縮反應(yīng)產(chǎn)生的含酸蒸汽,由真空換熱系統(tǒng)換熱生成冷凝水富集回收,再返回到銅電解重復(fù)利用。真空換熱系統(tǒng)的水環(huán)真空泵,每天外排大量工作水,既浪費(fèi)又污染環(huán)境。如果外排水能循環(huán)利用,則可減少水排放,降低生產(chǎn)成本。
(1)真空換熱系統(tǒng)由7臺(tái)BK0.8B型板式換熱器及8臺(tái)HTB-SK-80型真空泵等設(shè)備組成。真空泵是水環(huán)式的,需要工作水35L/min·臺(tái),耗水量大,7臺(tái)真空泵(開7備1)每天共需要工作水350多噸,沒有循環(huán)利用,全部外排。
圖1 工藝流程
(2)水環(huán)式真空泵工作水的水質(zhì)和溫度。正常情況下,呈弱酸性(pH值6~8),但特殊情況下,也就是在含酸性冷凝水進(jìn)真空換熱系統(tǒng)情況下,呈酸性(pH3~4);排水水溫夏季>40℃,其他季節(jié)20~40℃。要求真空泵進(jìn)水的水質(zhì)呈弱酸性,水溫<40℃即可。如果排水呈酸性(pH3~4),易腐蝕真空泵,導(dǎo)致停機(jī);如果排水水溫>40℃,真空度降低,影響生產(chǎn)。
為了達(dá)到水環(huán)式真空泵工作,制定了較詳細(xì)的方案(圖2),方案工作原理:水環(huán)式真空泵工作水流入回水池,通過液下泵(開1備1)抽至冷卻塔變?yōu)槔鋮s水,冷卻水排入高位水槽,高位槽的水(真空泵工作水)通過進(jìn)水管進(jìn)入真空泵,從汽水分離器排出的水(回水),通過回水管排入回水池。
圖2 水循環(huán)利用方案
為了穩(wěn)定回水池水的弱酸性,在裝置中安裝一套自動(dòng)中和系統(tǒng)(圖3),系統(tǒng)具備在線檢測(cè)回水池pH值功能,可根據(jù)回水池pH值自動(dòng)計(jì)算投加堿液,將循環(huán)水pH值控制在6.5~8。堿量大小可直觀顯示、計(jì)量,數(shù)據(jù)記錄保存,并且控制參數(shù)根據(jù)要求隨時(shí)可以修改,可檢測(cè)循環(huán)水池液位并自動(dòng)補(bǔ)充清水,可在線稀釋配制堿液,堿液反沉降式過濾以及在線顯示回水池水溫。
自動(dòng)中和系統(tǒng)工作原理:當(dāng)pH探桿1或2探到低位水池回水呈酸性時(shí),電磁閥4或3(此時(shí)截止閥7開啟,截止閥5、6關(guān)閉)工作管路打開,帶壓的進(jìn)水流入脈動(dòng)式制動(dòng)投藥機(jī)內(nèi),使堿池管與出水管聯(lián)通,堿液自動(dòng)流入低位水池,達(dá)到中和的目的。
為了保養(yǎng)自動(dòng)中和裝置,定期對(duì)其進(jìn)行沖洗,工作原理是截止閥7關(guān)閉,截止閥5、6打開,脈動(dòng)式制動(dòng)投藥機(jī)內(nèi)部管路聯(lián)通,進(jìn)水在管線流動(dòng)排出,達(dá)到?jīng)_洗的目的。為了使循環(huán)水溫穩(wěn)定40℃以下,在高位水槽之上安裝30m3/h的冷卻塔,達(dá)到回水充分冷卻的目的。
整個(gè)真空泵工作水循環(huán)利用系統(tǒng)方案的實(shí)施,從節(jié)省的原則出發(fā),充分利用現(xiàn)場(chǎng)條件,在真空泵廠房屋頂上砼制高位水槽,利用廠房屋頂當(dāng)作高位水槽的支架平臺(tái),利用廠房不用的沉淀池作為低位水池。該系統(tǒng)僅新增冷卻塔1臺(tái)、液下泵2臺(tái)、自動(dòng)中和裝置1套、水管、閥門等設(shè)備材料,投入的經(jīng)費(fèi)較少。
這套真空泵工作水循環(huán)利用系統(tǒng),運(yùn)行安全平穩(wěn),管路通暢,操作簡(jiǎn)易。自該系統(tǒng)方案,成功實(shí)施后,一是每天節(jié)水350t,降低了硫酸鎳的生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益;二是減少水排放,響應(yīng)國家節(jié)能減排的政策要求,產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益。
為執(zhí)行國家節(jié)能減排政策,節(jié)省用水,正在實(shí)施其他生產(chǎn)系統(tǒng)真空泵工作水循環(huán)利用方案。廠老焙燒系統(tǒng)有HTB-SZ-125型真空泵8臺(tái)(開4備4)是全天候運(yùn)行的,需要工作水70L/min·臺(tái),每天需要工作水400多噸。由于是老系統(tǒng),受生產(chǎn)工藝及場(chǎng)地條件限制,該系統(tǒng)真空泵工作水循環(huán)不能利用。新建焙燒系統(tǒng)有HTB-SZ-125型真空泵12臺(tái),考慮新建焙燒系統(tǒng)的真空泵工作水是外供水,水價(jià)高,在廠職能部門的要求下,設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)了真空泵工作水循環(huán)利用系統(tǒng),若該系統(tǒng)成功實(shí)施,正常運(yùn)行,每天可節(jié)水1200t。