王 鋒
中國水利水電第七工程局成都水利水電建設(shè)工程有限公司成都市
中國水利水電第七工程局成都水電建設(shè)工程有限公司主要從事水工建筑物基礎(chǔ)處理工程施工、地基與基礎(chǔ)工程施工。擁有各型進(jìn)口全液壓錨固鉆機(jī)多臺(tái)套及國產(chǎn)宜昌黑旋風(fēng)全液壓錨固鉆機(jī)鉆機(jī)1臺(tái)。公司購進(jìn)黑旋風(fēng)巖土錨固鉆機(jī)由冶金部探礦技術(shù)研究所于1994開始研究設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)者是在參考了國內(nèi)外各型鉆機(jī)性能后,以國外鉆機(jī)為模型來研制的。由于當(dāng)時(shí)可以借鑒的設(shè)備較少,加之研制開發(fā)費(fèi)用的局限性,該機(jī)型在試制成功后就存在很多缺陷。目前,國內(nèi)各施工單位引進(jìn)的國外先進(jìn)鉆機(jī)主要有:瑞典產(chǎn)atlas copocoA66CB系列鉆機(jī),德國產(chǎn)KLEMM KR803系列、KR805系列鉆機(jī)。該類鉆機(jī)的優(yōu)點(diǎn)主要是:故障率低、操作系統(tǒng)輕便靈活、充足的動(dòng)力及強(qiáng)大的給進(jìn)、提升力和扭矩,鉆孔能力強(qiáng)、成孔質(zhì)量高。為此,YZB-1全液壓錨固鉆機(jī)的升級(jí)改造要充分借鑒國外鉆機(jī)的優(yōu)點(diǎn),盡量達(dá)到國外進(jìn)口全液壓鉆機(jī)的性能指標(biāo),以提高公司復(fù)雜地層鉆孔施工的整體實(shí)力。
公司于2004年購進(jìn)該鉆機(jī)后,因其生產(chǎn)能力極低,基本上處于閑置狀態(tài)。在使用過程中由于該鉆機(jī)諸多設(shè)計(jì)存在缺陷而故障不斷,致使該機(jī)一直處于用一時(shí)停一時(shí)的狀態(tài),其缺陷主要有以下幾點(diǎn):
(1)整機(jī)結(jié)構(gòu)不合理。由于機(jī)箱過大,在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生噪音大、震動(dòng)大,結(jié)構(gòu)件經(jīng)常因共振而疲勞斷裂。
(2)鉆機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與主、副油泵聯(lián)接不合理。鉆機(jī)采用三角皮帶傳動(dòng),而且還要由壓盤式離合器配合使用,否則發(fā)動(dòng)機(jī)不能啟動(dòng)。另外,由于皮帶傳動(dòng)的缺點(diǎn)較多(松弛、打滑等)而導(dǎo)致傳動(dòng)功率損耗比較大,引起工作部分壓力不足。
(3)主、副油泵配置不正確。該機(jī)設(shè)計(jì)時(shí)只考慮了行走時(shí)所需求的壓力和流量,忽略了鉆進(jìn)時(shí)回轉(zhuǎn)和給進(jìn)的壓力需要,從而導(dǎo)致了行走有力鉆進(jìn)時(shí)無力,甚至連變幅油缸都不能動(dòng)作。
(4)控制回路全部采用直接控制,這是操縱上的主要缺點(diǎn)。首先控制不精確;其次由于直接控制高壓油路,加之使用的都是國產(chǎn)閥件,長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)就會(huì)出現(xiàn)漏油。
(5)液壓系統(tǒng)采用定量輸出,執(zhí)行元件體現(xiàn)的就是泵的額定功率減去損耗,那么實(shí)際輸出就遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于理論計(jì)算壓力和扭力。
結(jié)合施工、維修保養(yǎng)中的具體情況并充分借鑒各種國外進(jìn)口鉆機(jī)的優(yōu)點(diǎn),對(duì)全液壓錨固鉆機(jī)采取如下改造措施。
(1)采用北內(nèi)913-F發(fā)動(dòng)機(jī)替代其原機(jī)安裝的北內(nèi)912-F發(fā)動(dòng)機(jī),使其輸出功率增加。
(2)將原有的手動(dòng)換向閥改裝為先導(dǎo)控制主閥,加裝節(jié)流閥、調(diào)壓閥、散熱器、回油濾清器、壓力表等通配件來構(gòu)成液壓回路。
(3)采用國產(chǎn)換向閥ZL25H-2OT替代原鉆機(jī)行走操作閥,將原鉆機(jī)側(cè)面操作方式,改換為國際通用尾部操作方式,使之行走操作便捷,視野更為開闊,解決了運(yùn)輸裝車時(shí),側(cè)面操作無法上車的問題。
(4)整機(jī)液壓油管接頭形式采用國際通用的錐形接頭,提高配件的互換性。
(5)將原來的外置空氣濾清器設(shè)置在發(fā)動(dòng)機(jī)隔艙內(nèi),防止了灰塵和雨水的進(jìn)入,有效提高發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命。
(6)調(diào)整鉆機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)安裝位置,預(yù)留安裝A10V071前、后高壓油泵的有效空間;更換液壓油泵,將原鉆機(jī)國產(chǎn)MXBS1-H100FL主油泵、CBY2040齒輪泵、CBY2010齒輪泵,升級(jí)為國產(chǎn)貴陽A10V071前、后泵(此泵與國外油泵參數(shù)相同)。
(7)發(fā)動(dòng)機(jī)通過高精度同心花鍵軸傳動(dòng)與高壓油泵連接方式,替代原機(jī)三角皮帶傳動(dòng),發(fā)動(dòng)機(jī)輸出轉(zhuǎn)速與高壓油泵所需轉(zhuǎn)速相匹配,滿足了高壓油泵的壓力和排量,實(shí)現(xiàn)與其他國外進(jìn)口鉆機(jī)的主要配件的互換性。
(8)夾持器和擰管器采用進(jìn)口atlas鉆機(jī)的夾持機(jī)構(gòu)方式。
(9)增設(shè)電氣保護(hù)系統(tǒng),能直觀檢測發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)和有效的保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行安全。
(10)動(dòng)力頭加裝緩沖裝置,克服因鉆孔過程中潛孔錘對(duì)動(dòng)力頭產(chǎn)生的沖擊力,更有效地保護(hù)動(dòng)力頭傳動(dòng)齒輪、軸承、密封偶件及液壓馬達(dá),延長動(dòng)力頭的使用壽命。
(11)采用強(qiáng)制風(fēng)冷散熱器方式,有效降低因鉆機(jī)長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)工作時(shí)液壓油的溫度,克服液壓油溫度升高所導(dǎo)致的密封偶件老化、漏油等現(xiàn)象。
(12)將原鉆機(jī)串聯(lián)的雙液壓油箱改裝為獨(dú)立油箱,體積由原來的280L加大到360L,加強(qiáng)液壓系統(tǒng)的散熱效果。
(13)借鑒采用國外atlas鉆機(jī)的操作臺(tái)形式,將原機(jī)固定置于中部側(cè)面的獨(dú)立的變幅操作閥塊,調(diào)整、集中到到統(tǒng)一的操作臺(tái)上,變?cè)葹閮蓚€(gè)人同時(shí)操作為一個(gè)人獨(dú)立操作。
改造后鉆機(jī)外觀簡潔、美觀、人性化;液壓系統(tǒng)壓力平穩(wěn),各系統(tǒng)匹配良好,進(jìn)給、起拔力大大增強(qiáng);操作簡單方便;增加的電路保護(hù)系統(tǒng)、強(qiáng)制散熱系統(tǒng)能有效降低鉆機(jī)的故障發(fā)生率;改進(jìn)后的操作系統(tǒng)輕巧、靈活,降低了操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度、保障了操作者的安全;操作平臺(tái)及其他機(jī)構(gòu)的位置調(diào)整使維修保養(yǎng)便利;大量采用國內(nèi)通用標(biāo)準(zhǔn)件降低維修成本,縮短了維修周期。改造前后鉆機(jī)主要技術(shù)性能對(duì)比見表1。
表1 改造前后鉆機(jī)主要參數(shù)對(duì)比
國產(chǎn)黑旋風(fēng)錨固鉆機(jī)升級(jí)改造后,強(qiáng)勁的動(dòng)力能滿足各種氣候和地層條件下的鉆孔施工需要,提高了鉆機(jī)的工作范圍、鉆孔工效及質(zhì)量。當(dāng)前,國外產(chǎn)全液壓錨固鉆機(jī)售價(jià)達(dá)200~300萬人民幣,國產(chǎn)黑旋風(fēng)鉆機(jī)在當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)價(jià)值才20多萬,現(xiàn)經(jīng)過升級(jí)改造后,技術(shù)參數(shù)基本達(dá)到了國外鉆機(jī)的技術(shù)性能,性價(jià)比高,同時(shí),鉆機(jī)經(jīng)技術(shù)改造,極大提高了公司設(shè)備的整體施工能力。