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        精軋機組同步齒輪箱改造

        2013-12-04 01:50:26余新望
        設備管理與維修 2013年2期
        關鍵詞:扳手校核箱體

        余新望

        武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵公司 湖北鄂州市

        1.概述

        鄂鋼高線廠于2000年9月建成投產(chǎn),采用當時國內(nèi)外先進的工藝裝備技術,其中關鍵的機械設備如精軋機組、吐絲機等引進英國阿希洛技術,設計速度110m/s,保證速度90m/s,精軋機組某些部件轉速達到9000r/min以上。

        精軋機組同步齒輪箱承擔精軋機組的所有負載。在2002年到2007年間發(fā)生多起軸承燒損故障,其中2004年、2006年每年檢修約耗時120h,嚴重制約高線廠的生產(chǎn)和經(jīng)營。為此,決定利用2007年中修對精軋機組進行改造,徹底解決問題。

        在同步齒輪箱維修過程中,發(fā)現(xiàn)箱體高度相差1mm左右,而根據(jù)外方的箱體圖紙要求其平面度誤差<0.01mm,因此,在工作過程中,箱體變形嚴重使其運行精度大大降低,在運轉時產(chǎn)生非常大的振動和噪聲,嚴重影響軸承的使用壽命。從如下幾個方面進行分析:(1)求出箱體所受的力,校核軸承壽命;(2)在采用座漿法安裝情況下,校核液壓扭矩扳手產(chǎn)生的垂直向下的力是否使箱體變形;(3)校核軸承在最大負載時,潤滑油是否充足。

        2.改造設計計算

        根據(jù)設計要求,用 1~7 編號齒輪和軸,即齒輪 1、2、3、4、5、6、7;軸 1、2、3、4、5、6、7,其中軸 1、7 輸入軸,輸入功率 P=2×1200kW,轉速n=700/1400r/min;軸2、6輸出軸,n6=3343r/min,n2=2711r/min。

        由設計可知,齒輪3、4、5和軸3、4、5起到調(diào)向和聯(lián)動作用,對箱體作用力較?。ü试诮Y構設計中設置1條肋板),而輸入輸出軸對箱體作用力較大(故在結構設計中設置3塊肋板)。輸入輸出軸由于被動軸和齒輪的差別,軸1、2對箱體的作用較大。根據(jù)最大力原則,只計算軸1、2對箱體的作用力及箱體變形,即可滿足要求。

        被動軸:d2=387.69mm,m2=127kg(左旋),軸 m2=94kg;主動軸:d1=750.77mm,m1=520kg(右旋),軸 m1=148.4kg;α=20°,β=12.8387°。

        (1)求解作用在箱壁上的力。箱壁前后支點反力相同,前后箱壁所受外力相等。

        齒輪上的受力如圖1所示:

        圖1 齒輪、軸受力圖

        由徑向力引起的水平反力Fr1x=32.63/2=16.3kN

        由軸向力引起的水平反力

        所以齒輪1和軸1所受水平力為:

        對應的箱壁受力如圖2所示。

        (2)校核輸入軸軸承的設計壽命是否滿足使用要求。在校核箱體剛度和潤滑油是否滿足要求時,選取電機功率最大,轉速最低時的轉矩來進行計算;進行軸承壽命校核時,按照日常實際工作中實際最大轉矩進行計算。

        圖2 箱體受力圖

        實際應用的當量動負載:

        由上述計算可知,軸承壽命在實際最大負載作用下壽命可達到7.7年左右,而根據(jù)不同產(chǎn)品規(guī)格的不同,精軋機的轉速、轉矩也是不同,軸承的負載還會不斷變小,軸承的壽命還將延長。因此軸承的設計壽命能滿足現(xiàn)場使用要求,軸承的選型沒有問題。

        (3)校核安裝時箱體底部的變形力。由于在同步箱安裝過程中沒有安裝設備底座,而是直接將箱體安裝在水泥基礎的墊鐵上,在安裝過程中很容易造成某一塊或幾塊墊鐵與箱體底部接觸不實,在此情況下,求出使箱體變形最小力[Fz],與安裝時使用的液壓扭矩扳手所產(chǎn)生的向下的力N進行比較(圖3),簡化成簡支梁的情況計算。

        對于碳鋼,彈性模量 E=2×1011,截面慣性矩 I=30.16×10-6m4,則使箱體變形的最小力[Fz]=251.333kN,實際使用的液壓扭矩扳手產(chǎn)生的向下力為N=264.86kN,N>[Fz],因此在此種情況下箱體容易變形。由上述計算可知,箱體的變形主要是由安裝原因引起的。

        (4)校核軸承潤滑油是否充足。噴嘴面積S=3.9mm2,設計要求噴嘴孔為 Φ5mm, 所 以 S實=19.625mm2,故 S實>S,即油量充足。

        由上述計算可知,箱體軸承故障的發(fā)生主要是由于在安裝時采用座漿法安裝,沒有設計設備底座,直接將箱體安裝在墊板上,當二次灌漿層中有空隙時在液壓扭矩扳手正常工作的壓力下,使箱體逐步變形,從而使軸承孔所需的同軸度喪失,引起較大的邊緣負載,使軸承壽命大大降低。因此,改造措施是給箱體增加一個剛性大底座,改變其地基上的安裝方式,從而增加箱體的整體垂向剛度。

        圖3 軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程

        3.同步箱設備底座設計與施工

        底座設計如圖4所示,由于箱體結構成長條型,在縱向容易變形;輸入輸出軸承載了大部分的傳動負載,在箱體的相應部位的負載也應最大,因此在底座設計時在其相應的位置設計了肋板,增加剛度,并增加底座與水泥基礎的附著力。

        基礎沒有考慮安裝底座,水泥基礎沒有安裝底座的位置,必須對原基礎作進一步的處理,打掉一部分水泥基礎,按照安裝高度安裝完底座和箱體以后,在底座與基礎之間再進行二次澆灌。在二次澆灌時必須保證澆灌空間沒有空氣,這樣可以保證底座與水泥基礎牢固結合,以保證底座的穩(wěn)定性。

        圖4 設備底座

        4.改造效果

        通過以上改造,高線廠同步齒輪箱運行平穩(wěn),振動、噪聲比改造前大幅降低,其輸出軸垂向振動均方根速度值由3.8mm/s降低到2.5mm/s,自2007年9月改造以后一直使用正常,改造取得較好效果。

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