莊立永
(唐山三友化工股份有限公司設備部,河北 唐山 063305)
從2009年至2011年成品車間陸續(xù)在站臺上安裝了5臺全自動碼垛機,其中輕灰小袋安裝了3臺,分別安裝在2#、4#和5#生產(chǎn)線站臺皮帶的末端,最初只是完成這3條生產(chǎn)線的碼垛任務,另外3條生產(chǎn)線依舊靠人工碼垛。成品車間的輕質(zhì)純堿小袋包裝機有6條生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線的包裝能力是600袋/h,每臺碼垛機的碼垛能力是1 200袋/h,一臺碼垛機的能力完全能勝任兩條生產(chǎn)線的碼垛任務,鑒于此,采取措施實現(xiàn)生產(chǎn)線的整合。
根據(jù)碼垛機的碼垛能力和安裝位置,我車間提出整合輕灰小袋包裝生產(chǎn)線的方案,具體方法是:1#和2#包裝機共用2#站臺皮帶把小袋純堿輸送到1#碼垛機,3#和4#包裝機共用4#站臺皮帶把小袋純堿輸送到2#碼垛機,5#和6#包裝機共用5#站臺皮帶把小袋純堿輸送到3#碼垛機。每兩條生產(chǎn)線的合并是從輸出皮帶開始的,在需要合并的兩條輸出皮帶之間斜向安裝了一條過渡皮帶,貫通被合并輸出皮帶的頭部與合并輸出皮帶的尾部下料口。包裝機生產(chǎn)線合并最關鍵的問題是兩條生產(chǎn)線包裝好的堿袋不能產(chǎn)生沖突,從溜槽到站臺皮帶后堿袋間距不能過遠也不能過近,間隔必須均勻,以利于碼垛機碼垛。依據(jù)包裝速度和皮帶運行速度,袋距大約3.3~3.5m左右為宜。根據(jù)實際情況,我們首先對1#和2#包裝機的合并進行設計改造。
圖1 皮帶合并示意圖
根據(jù)以上條件設計一個過渡皮帶控制電路,此電氣回路具有結(jié)構簡單,故障率低,維修成本低,操作方便,運行穩(wěn)定可靠等特點。電氣原理如圖2。
圖2 電氣原理圖
主回路用來接通和斷開過渡皮帶電機電源,用以控制過渡皮帶的運行狀態(tài)。電氣主回路由空氣開關、接觸器、綜合保護器、電動機組成。型號分別為QF:GV-M10(4~6.3A)、KM:LC1-D0910(220V)、EOCR:EOCR-SS-05N440。通過三者的配合實現(xiàn)了主回路的短路、欠壓、過載的保護。根據(jù)電機的額定電流調(diào)整空氣開關Ie到4A,調(diào)整綜合保護器位置:Ie調(diào)到3.7A,過載保護時間OTIME調(diào)到5s,啟動時間D-TIME調(diào)到10s。
控制回路主要用來控制主回路接觸器適時的通斷。主要由控制保險、旋鈕開關、時間繼電器、光電開關組成。型號分別為FU:RT18-32/6(2A)、TQ:AH30-H311、SJ:JS-14P(220V0~9.9 s)、SG1和SG2:BGS-V50(AC240V)組成??刂苹芈分械膬蓚€光電開關和一個時間繼電器構成一個與門電路,時間繼電器的延時閉合瞬斷常開觸頭串接在交流接觸器的線圈回路,控制接觸器的接通和斷開,從而控制過渡皮帶的啟停。
本電路除了光電開關SG1與SG2分別安裝在2#輸出皮帶和過渡皮帶(此過渡皮帶主要是把1#包裝機的堿袋輸送到2#皮帶下的溜槽內(nèi))的側(cè)面的尾部位置外,其余元件全部安裝在現(xiàn)場的電氣控制箱中,控制箱體采用密封的防腐防塵箱。起動電路時,合上空氣開關QF,旋鈕開關TQ打到閉合位置,兩個光電開關SG1、SG2得電處于工作狀態(tài),它的常閉觸頭導通,時間繼電器SJ得電,它的觸頭將延時閉合,接觸器線圈得電后,皮帶啟動運行。下面以1#和2#包裝機生產(chǎn)線加以說明,當兩條生產(chǎn)線同時開啟時,兩條生產(chǎn)線上的堿袋將會輪流匯聚到2#輸出皮帶下面的溜槽內(nèi),滑落到2#站臺皮帶上,此時兩個光電開關分別采集1#包裝機過渡皮帶和2#包裝機輸出皮帶機尾堿袋位置的信號。堿袋通過光電開關時,由于遮擋作用,光電開關的軟觸點由閉合狀態(tài)轉(zhuǎn)換到斷開狀態(tài),兩個生產(chǎn)線上的堿袋分別輪流下落到溜槽時,兩個光電開關中總有一個處于導通狀態(tài),過渡皮帶不會停車;當兩條生產(chǎn)線的堿袋同時到達輸出皮帶和過渡皮帶的尾部,下落到溜槽將產(chǎn)生沖突時,兩個光電開關的軟觸頭同時斷開,時間繼電器、接觸器線圈依次失電,過渡皮帶停車。待2#輸出皮帶的堿袋下落到溜槽后,此處的光電開關軟觸點將重新閉合,接通時間繼電器線圈,經(jīng)過延時后,時間繼電器觸頭閉合,接觸器線圈得電,主回路導通,過渡皮帶電機啟動運行。此處的關鍵是調(diào)整過渡皮帶啟動延時的時間,不能過短,也不能過長,根據(jù)包裝機的包裝速度,我們把時間調(diào)整到1.8 s,此時站臺皮帶的堿袋分布均勻,袋距約3~3.5m左右,完全符合工藝要求。此后,我們逐步對輕灰小袋3#和4#包裝機、5#和6#包裝機生產(chǎn)線進行整合改造,均達到預期效果。站臺皮帶系統(tǒng)改造后,運行3年來非常穩(wěn)定。
站臺皮帶經(jīng)過整合后,可以減少11條站臺皮帶的運行。每臺滾筒電機的功率是7.5kW,節(jié)約的電能為495 000kWh/年,折合節(jié)電費用為24.75萬元。三條生產(chǎn)線節(jié)約的人工碼垛成本約189萬元。兩項節(jié)約費用合計為213.75萬元,此項改造的效益非??捎^。