趙為民 耿 杰 常永超
作者通聯(lián):烏魯木齊石化公司熱電廠 烏魯木齊市米東區(qū)830019
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CC50-8.83/4.02/1.27型汽輪發(fā)電機(jī)組的調(diào)節(jié)系統(tǒng),于2001年10月改造為數(shù)字式電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),改造后每次開機(jī),自動主汽門均不同程度地出現(xiàn)遠(yuǎn)方打閘后關(guān)閉慢的現(xiàn)象。尤其是在2006年機(jī)組小修和2007年機(jī)組大修后,表現(xiàn)尤為突出。主要表現(xiàn)為遠(yuǎn)方打閘后主汽門關(guān)閉緩慢,甚至關(guān)閉后又出現(xiàn)一定程度自開現(xiàn)象。通過觀察,AST母管存在殘壓,殘壓最高時(shí)可達(dá)4MPa。
2006年機(jī)組小修后做試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)自動主汽門遠(yuǎn)方打閘后主汽門關(guān)閉緩慢,通過對AST電磁閥組(圖1)逐個(gè)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)20-2、20-4閥組的任一閥油路敞開時(shí),能完全泄去油壓,而當(dāng)20-1、20-3閥組的任一閥油路敞開時(shí),卻不能完全泄去油壓。通過各種組合、閥門換位及各種方式的遠(yuǎn)方打閘試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)故障存在一定的偶然性。聯(lián)系汽輪機(jī)廠,專家建議將AST集成塊至無壓回油管線改為兩根,且集成塊泄油路短接內(nèi)徑由12mm擴(kuò)為16mm,AST電磁閥動作后仍存在0.8~2MPa的殘壓。
圖1 電磁閥組
2007年機(jī)組大修后做遠(yuǎn)方打閘停機(jī)試驗(yàn),同樣發(fā)生自動主汽門遠(yuǎn)方掉閘緩慢、AST母管存在殘壓。在就地通過解脫滑閥打閘試驗(yàn)中,自動主汽門均能迅速關(guān)閉,不存在掉閘慢的現(xiàn)象且AST母管不存在任何殘壓。為保證機(jī)組安全,決定將AST集成塊上4號電磁閥拆除換為絲堵,即油路敞開,以減小系統(tǒng)流體阻力。試驗(yàn)多次,主汽門每次均能快速關(guān)閉到位。由于就地控制回路和遠(yuǎn)方打閘控制回路不同,自動主汽門遠(yuǎn)方掉閘速度慢的原因基本確定為AST電磁閥動作后殘壓高,油壓不能及時(shí)泄去所致。
改造為數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)后,超速保護(hù)系統(tǒng)中除布置有兩個(gè)并聯(lián)的超速保護(hù)電磁閥(OPC-1、2)外,保留的機(jī)械保安系統(tǒng)設(shè)置有兩只飛錘式危急遮斷器及危急遮斷器杠桿和滑閥,通過就地打閘或危急遮斷器的遮斷器杠桿,壓下危急遮斷器滑閥,泄掉薄膜閥上腔的保安油,使EH油系統(tǒng)通過薄膜閥泄壓停機(jī)。除此以外,在EH油系統(tǒng)中還布置有四個(gè)二“或”一“與”的(AST-1、2、3、4)停機(jī)電磁閥組件,用來接收各種保護(hù)停機(jī)信號,遮斷汽輪發(fā)電機(jī)組。
四個(gè)串并聯(lián)布置的AST電磁閥(直流220V的先導(dǎo)式電磁閥)是由DEH系統(tǒng)的自動停機(jī)保護(hù)部分所控制,正常運(yùn)行時(shí)這四個(gè)AST電磁閥是失電關(guān)閉的,封閉了AST母管的泄油通道,使各主汽門和調(diào)節(jié)汽門執(zhí)行機(jī)構(gòu)活塞的下腔建立起油壓,當(dāng)機(jī)組發(fā)生危急情況時(shí),AST信號輸出,這四個(gè)電磁閥就帶電打開,使AST母管油液經(jīng)無壓回油管路排至EH油箱。這樣主汽門執(zhí)行機(jī)構(gòu)和各調(diào)節(jié)閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)上的泄荷閥就快速打開,使主汽門、各調(diào)門及旋轉(zhuǎn)隔板快速關(guān)閉。
四個(gè)AST電磁閥布置成串并聯(lián)方式,目的是為了保證汽輪機(jī)運(yùn)行的安全性,AST1和AST3、AST2和AST4每組并聯(lián)連接,然后兩組串聯(lián)連接,這樣在汽輪機(jī)危急遮斷時(shí)每組中只要有一個(gè)電磁閥動作,就可以將AST母管中的壓力油泄去,從而保證汽輪機(jī)的安全。在復(fù)位時(shí),兩組電磁閥只要有一組關(guān)閉,就可以使AST母管中建立起油壓,使汽輪機(jī)具備啟機(jī)條件。
調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造后,檢修后開機(jī)試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)主汽門遠(yuǎn)方打閘關(guān)閉緩慢,甚至關(guān)閉后又出現(xiàn)自開,AST油母管殘壓通過多次試驗(yàn)(隔膜閥動作和主汽門關(guān)閉電磁閥動作,AST油壓均能泄去),基本確定為AST電磁閥動作后殘壓高,油壓不能及時(shí)泄去所致。
電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)使用的AST電磁閥型號為GS06 0600V先導(dǎo)式電磁閥,通電時(shí),電磁力作用于先導(dǎo)閥芯打開泄壓通道,主閥芯上腔室壓力迅速下降形成上低下高的壓差,流體壓力推動主閥芯向上移動泄去油壓;斷電時(shí),彈簧力下壓先導(dǎo)閥芯關(guān)閉泄壓通道,入口壓力通過先導(dǎo)孔作用于主閥芯上腔室,流體壓力推動主閥芯向下移動,關(guān)閉電磁閥。
(1)通過GS06 0600V先導(dǎo)式電磁閥說明書給定的參數(shù)及實(shí)測尺寸,計(jì)算主閥芯全部開啟理論最小壓差(不考慮摩擦阻力、卡澀等情況)。主閥芯全部開啟理論最小壓差為0.045MPa,對比電磁閥說明書,最小啟座壓差0.3MPa,0.5MPa壓差下額定流量190L/min。
(2)核算AST進(jìn)油排油面積。AST進(jìn)油由10個(gè)節(jié)流孔產(chǎn)生,孔徑0.5~0.8mm,按0.8mm計(jì)算。各處排油均按最小面積核算,則相關(guān)進(jìn)油、排油面積見表1。
表1 進(jìn)油、排油面積核算
(1)油路分析。由集成塊油路示意圖(圖2)可見,圖2中虛線部分為AST油壓;點(diǎn)劃線部分為ASP腔室壓力;實(shí)線部分為無壓回油。AST油壓經(jīng)過第一節(jié)流孔,形成ASP腔室壓力,ASP腔室經(jīng)過第二節(jié)流孔進(jìn)入無壓回油。節(jié)流孔除形成油壓外,也擔(dān)負(fù)著排除系統(tǒng)中空氣的作用。因?yàn)殡姶砰y高進(jìn)低出,1、3閥組和2、4閥組進(jìn)油都存在盲端,由于節(jié)流孔位置和高度的關(guān)系,不能完全排除盲端空氣,尤其是2、4閥組入口,因?yàn)?、3閥組動作后,泄油經(jīng)過兩次折流且遠(yuǎn)離節(jié)流孔,無法排除空氣。
圖2 集成塊油路
(2)電磁閥結(jié)構(gòu)分析。GS06 0600V先導(dǎo)式電磁閥屬于可雙向安裝,先導(dǎo)閥泄油有逆止閥。因?yàn)?、3閥組有背壓(ASP腔室壓力4.2~8.9MPa),先導(dǎo)閥泄油逆止閥有必要,而2、4閥組背壓為零,泄油逆止閥的存在使泄油面積由4.15mm2減少到1.54mm2。
(1)液壓卡緊。液壓元件一般都是采用圓柱滑閥結(jié)構(gòu),閥芯和閥體從理論上講是應(yīng)該完全同心的,不管它在多大壓力下工作,移動閥芯所需要的力只須克服粘性摩擦力就行,數(shù)值上應(yīng)該是很小的。實(shí)際上并非如此,特別是中高壓系統(tǒng)中,常產(chǎn)生很大的軸向卡緊力,尤其是在閥芯停止運(yùn)動一段時(shí)間后再開啟,有時(shí)往往需要數(shù)十牛頓甚至數(shù)百牛頓的推力才能使閥芯移動,這就是滑閥的軸向卡緊現(xiàn)象。
產(chǎn)生液壓卡緊的原因有徑向液壓力不平衡,油液中極性分子的吸附作用,雜物楔入配合間隙,滑閥幾何精度和同心度引起以及閥芯和閥套變形產(chǎn)生附加阻力等。
(2)氣穴。系統(tǒng)中進(jìn)入空氣或介質(zhì)中溶解的空氣,由于壓力變化,如在低壓區(qū)的油液體積較大,流到高壓區(qū)受壓縮,體積突然縮小,當(dāng)又流到低壓區(qū)體積突然增大產(chǎn)生空穴現(xiàn)象。AST電磁閥動作后,壓力急劇下降,氣穴通過閥口壓力降到低于大氣壓(噴流狀態(tài)),溶解于油中的空氣便分離出來,產(chǎn)生大量氣泡,這些氣泡造成泄壓困難及電磁閥不能完全開啟。這也可以從試驗(yàn)過程中AST電磁閥動作后強(qiáng)烈的噪聲加以驗(yàn)證。
綜合以上可以認(rèn)為,主汽門打閘關(guān)閉緩慢的原因是由于集成塊油路的設(shè)計(jì)不夠完善,造成AST電磁閥進(jìn)油口集聚空氣不能完全排除,而試驗(yàn)過程中多次拆裝電磁閥,造成油路中空氣大量和多次的集聚形成氣穴,再加上液壓卡緊、油液黏阻等特性造成的。
2008年利用機(jī)組小修時(shí)對AST集成塊進(jìn)行改造,改造后的AST組件,仍然是4個(gè)串并聯(lián)布置的AST電磁閥,控制原理與原設(shè)備相同。不同的是每個(gè)電磁閥控制一個(gè)插裝閥,由高壓油母管引出一路油,通過電磁閥封閉,作用在各自對應(yīng)的插裝閥上腔,形成先導(dǎo)油,先導(dǎo)油壓住插裝閥的杯閥,這樣杯閥就封住了其下部的AST母管的泄油通道。當(dāng)AST信號輸出,這四個(gè)電磁閥就帶電打開,泄掉各插裝閥的先導(dǎo)油,使插裝閥打開,由插裝閥控制的AST母管油液經(jīng)無壓回油管路排至EH油箱。
改造后的AST集成塊上采用的插裝閥通徑為25mm,排油面積加大,并且流道設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)簡單合理,泄油狀況大大改善。機(jī)組小修后的試驗(yàn)中,遠(yuǎn)方打閘自動主汽門迅速關(guān)閉,系統(tǒng)無殘壓,連續(xù)試驗(yàn)多次均正常,徹底消除了自動主汽門遠(yuǎn)方掉閘慢的重大隱患。 W13.02-08