李大偉
(廣州地鐵車輛中心,廣東廣州511400)
在投入運(yùn)營(yíng)的廣州地鐵1,2,8號(hào)線增購(gòu)車上,采用的是株洲時(shí)代電氣股份有限公司研發(fā)的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TGN51E型國(guó)產(chǎn)車輛牽引系統(tǒng),這將是國(guó)產(chǎn)車輛牽引系統(tǒng)首次在廣州地鐵A型車上的批量應(yīng)用。牽引系統(tǒng)是地鐵列車的關(guān)鍵設(shè)備,對(duì)其進(jìn)行設(shè)備維護(hù)和試驗(yàn)的費(fèi)用十分昂貴。本文以廣州地鐵1,2,8號(hào)線增購(gòu)車牽引逆變器再生制動(dòng)、電阻制動(dòng)為研究對(duì)象,介紹廣州地鐵列車牽引逆變器再生制動(dòng)、電阻制動(dòng)的工作原理,充分分析斬波相IGBT爆裂的原因,指出牽引系統(tǒng)在邏輯控制設(shè)計(jì)上的問(wèn)題和缺陷,并提出整改措施。
廣州地鐵1,2,8號(hào)線增購(gòu)車是由4動(dòng)2拖車組成的6列編組列車,每列車由兩個(gè)相同的3車單元(A-B-C-C-B-A)構(gòu)成。B車和C車為動(dòng)車,具有相同的、獨(dú)立的列車牽引設(shè)備。牽引系統(tǒng)其主要功能是DC 1 500V電壓逆變成帶有可變振幅和頻率的三相電壓,用于牽引和制動(dòng),牽引電機(jī)產(chǎn)生牽引力或制動(dòng)力,將電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能或?qū)C(jī)械制動(dòng)能量轉(zhuǎn)換成電能,實(shí)現(xiàn)牽引或再生制動(dòng)。
牽引系統(tǒng)主回路電路圖如圖1所示。
主回路主要由高速斷路器、電抗器、充電電路、逆變器、牽引電機(jī)(4個(gè))、斬波管、制動(dòng)電阻等組成,紅色框部件為牽引逆變器的電阻制動(dòng)電路[1]。
輸入電壓:DC1 500V(1 000V~1 800V)
額定輸出容量:2×530kVA
最大輸出容量:2×1 000kVA
輸出電壓:0~1 400V
輸出頻率:0~150Hz
開(kāi)關(guān)頻率:500Hz
額定輸出電流:2×262A
牽引最大輸出電流:2×384A(有效值)
制動(dòng)最大輸出電流:2×534A(有效值)
額定工作點(diǎn)效率:0.98
制動(dòng)斬波最大電流:800A
控制方式:VVVF直接轉(zhuǎn)矩控制
圖1 牽引系統(tǒng)主電路
廣州地鐵1,2,8號(hào)線增購(gòu)車制動(dòng)方式采用電制動(dòng)(含再生制動(dòng)和電阻制動(dòng))與空氣制動(dòng)混合運(yùn)算的控制方式。按列車制動(dòng)力的需求,系統(tǒng)優(yōu)先充分發(fā)揮電制動(dòng)力的作用,以減少閘瓦磨耗并節(jié)約電能。電制動(dòng)時(shí),優(yōu)先使用電網(wǎng)吸收再生能量,VVVF控制單元(牽引控制單元)連續(xù)監(jiān)控電網(wǎng)狀態(tài),檢查能量的吸收狀況。當(dāng)電網(wǎng)吸收電能能力不足或不能吸收時(shí),電網(wǎng)電壓(濾波電容端電壓)會(huì)升高,牽引控制單元根據(jù)濾波電容器端電壓情況,控制制動(dòng)斬波器的開(kāi)通。當(dāng)電容器端電壓超過(guò)1 830V時(shí),斬波控制器開(kāi)通,制動(dòng)電阻投入工作,將多余能量轉(zhuǎn)換成熱能消耗掉。當(dāng)電制動(dòng)力不足或失效時(shí),由空氣制動(dòng)控制裝置控制投入空氣制動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)足或替代??諝庵苿?dòng)補(bǔ)足時(shí)優(yōu)先使用拖車的空氣制動(dòng)力。列車所需制動(dòng)力大小,由空氣制動(dòng)電子控制單元根據(jù)制動(dòng)指令和列車載荷進(jìn)行演算,然后轉(zhuǎn)換成電制動(dòng)力指令向牽引逆變器(VVVF)發(fā)送。制動(dòng)系統(tǒng)能隨時(shí)根據(jù)車輛載荷及由牽引逆變器(VVVF)反饋回的實(shí)際施加電制動(dòng)力等效信號(hào)對(duì)空氣制動(dòng)力進(jìn)行修正,以滿足不同制動(dòng)指令對(duì)制動(dòng)力的要求。電制動(dòng)與空氣制動(dòng)隨時(shí)自動(dòng)配合、平滑相互轉(zhuǎn)換,列車無(wú)沖動(dòng),如圖2所示。
圖2 信號(hào)傳遞示意圖
2012年8月23日12時(shí)24分鐘,廣州1,2,8號(hào)線增購(gòu)車第3列8B105車牽引逆變器模塊1斬波相兩個(gè)IGBT元件爆裂。
圖3 HMI故障履歷表
如圖3所示,故障發(fā)生時(shí)刻,HMI故障履歷表內(nèi)首先出現(xiàn)VVVF中間電流過(guò)流,其次分別是VVVF模塊1、2逆變過(guò)流、VVVF的1C管故障、差動(dòng)電流大于50 A、模塊斬波管故障等信息。
列車回庫(kù)后,檢查故障車牽引設(shè)備箱,發(fā)現(xiàn)牽引逆變器內(nèi)部IGBT斬波管爆裂,如圖4所示。
圖4 牽引逆變器IGBT斬波管
根據(jù)DCU故障記錄分析,如圖5所示,發(fā)現(xiàn)在故障發(fā)生之前,A相(粉紅色)、B相(天藍(lán)色)逆變輸出電流是正常的,電網(wǎng)電壓(黃色)和中間直流電壓(紅色)均在允許范圍之內(nèi)。因此可基本排除外電路牽引電機(jī)負(fù)載的影響。
圖5 DCU故障記錄波形
故障發(fā)生在再生制動(dòng)工況下,直流中間電壓會(huì)由于再生能量的回饋而提升,正常情況下當(dāng)中間電壓超過(guò)斬波電壓開(kāi)通門(mén)檻時(shí),斬波元件將開(kāi)通,抑制中間電壓過(guò)度提升。當(dāng)中間電壓低于斬波電壓關(guān)斷門(mén)檻時(shí),斬波元件將關(guān)閉。從當(dāng)天ERM下載的數(shù)據(jù)上來(lái)看,在相同給定力矩情況下,B1車中間直流電流長(zhǎng)時(shí)間明顯比其他車低得多,故障時(shí)刻中間直流電壓在1 750V左右,很明顯斬波支路存在異常電流。
由于該器件經(jīng)常應(yīng)用于大功率及開(kāi)關(guān)速率快的場(chǎng)合。因此發(fā)生擊穿甚至炸管的幾率非常高,究其根本原因有以下3點(diǎn):過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫。
IGBT的快速開(kāi)通和關(guān)斷有利于縮短開(kāi)關(guān)時(shí)間和減小開(kāi)關(guān)損耗,但過(guò)快的開(kāi)通和關(guān)斷,在大電感負(fù)載下反而有害。開(kāi)通時(shí),存在續(xù)流二極管反向恢復(fù)電流和吸收電容器的放電電流,因此開(kāi)通越快,IGBT承受的峰值電流也就越大。甚至急劇上升,導(dǎo)致IGBT或者續(xù)流二極管損壞。關(guān)斷時(shí),大電感負(fù)載隨IGBT的超速開(kāi)通和關(guān)斷,將在電路中產(chǎn)生頻率和幅值很高而寬度很窄的尖峰電壓L×di/dt,常規(guī)的過(guò)電壓吸收電路由于受到二極管開(kāi)通速度的限制難以吸收該尖峰電壓,因而 陡然上升產(chǎn)生過(guò)沖現(xiàn)象,IGBT將承受較高的duce/dt沖擊,有可能造成自身或電路中其他元器件因過(guò)電壓擊穿而損壞,所以在大電感負(fù)載時(shí),IGBT的開(kāi)關(guān)時(shí)間不能過(guò)短。
表1 牽引系統(tǒng)中間電流數(shù)值
表1所示,4個(gè)動(dòng)車牽引系統(tǒng)中間電流相比較后,發(fā)現(xiàn)B1車的中間電流與其他3節(jié)車相比,中間電流小了120 A左右,而同時(shí)下載DCU數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)牽引系統(tǒng)未斬有流,當(dāng)時(shí)的中間電壓為1 750V,沒(méi)有達(dá)到斬波相開(kāi)啟門(mén)檻值。因此,可以得出斬波相IGBT存在異常,分析得出是IGBT的續(xù)流二極管失效導(dǎo)致。
開(kāi)通關(guān)斷時(shí)間的長(zhǎng)短直接影響到開(kāi)關(guān)損耗,每開(kāi)通關(guān)斷一次損耗就會(huì)累加,如果開(kāi)關(guān)頻率很高,損耗就會(huì)很大,除了降低逆變器的效率以外,損耗造成的最直接影響就是溫度升高。這不僅會(huì)加重IGBT發(fā)生擎住現(xiàn)象的危險(xiǎn),而且,會(huì)延長(zhǎng)集電極電流的下降時(shí)間和集電極—發(fā)射極電壓的上升時(shí)間,引起關(guān)斷損耗的增加。顯然,這是一個(gè)惡性循環(huán)。因此,為IGBT提供良好的散熱條件是有效利用器件、減少損耗的主要措施。
由圖5可以看出,因?yàn)閿夭ㄏ啻嬖诋惓k娏鲗?dǎo)致斬波相元件過(guò)熱而損壞。元件之所以爆裂,是由于瞬間大能量通過(guò)斬波相元件,引起了上述斬波相元件爆裂。斬波回路短路引起主電路直流(LH2)側(cè)過(guò)流故障。
元件爆裂拉弧放電,造成回路接地,引起差分電流傳感器(VH1)動(dòng)作。
目前,列車斬波管開(kāi)通的門(mén)檻值:在牽引狀態(tài)時(shí)是1 845V,在制動(dòng)狀態(tài)時(shí)是1 830V;而同時(shí)此門(mén)檻值并沒(méi)有多做保護(hù)措施,只要電壓分別達(dá)到這兩個(gè)數(shù)值,那么斬波管就會(huì)開(kāi)通。通過(guò)讀取故障車的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),列車在制動(dòng)時(shí)的電壓波動(dòng)比較頻繁,中間電壓頻繁在1 830 V這個(gè)數(shù)值來(lái)回的波動(dòng),造成斬波管頻繁的開(kāi)啟和關(guān)斷,對(duì)元件造成很大的損傷。
根據(jù)以上現(xiàn)象分析,斬波元件使用過(guò)程中出現(xiàn)異常是此次故障的直接原因,而引起IGBT燒損的直接原因是控制IGBT開(kāi)關(guān)的兩個(gè)脈沖之間沒(méi)有足夠的間隔時(shí)間,導(dǎo)致續(xù)流二極管不能正?;謴?fù)而損壞,繼而橋臂貫穿。
針對(duì)此次出現(xiàn)的斬波管故障,生產(chǎn)廠家調(diào)整了逆變程序,增加斬波相溫度、過(guò)壓、過(guò)流等觀測(cè)變量,并進(jìn)行了預(yù)防控制,降低斬波管使用率為20ms。從2012年8月28日刷新程序后至今牽引系統(tǒng)表現(xiàn)情況良好。相信通過(guò)對(duì)斬波管開(kāi)通頻率的控制在很大程度上可以解決此類故障現(xiàn)象,也能使?fàn)恳到y(tǒng)穩(wěn)定性得到很大的改善,大大提高了列車牽引性能。
[1]株洲時(shí)代電氣股份有限公司.廣州地鐵1,2,8號(hào)線電動(dòng)車組維修手冊(cè)[Z].2012.