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        參數(shù)干擾法在提高智能儀控制精度方面的應(yīng)用

        2013-11-25 09:24:00曹焰州
        機(jī)械管理開發(fā) 2013年1期
        關(guān)鍵詞:控制精度爐溫爐體

        曹焰州

        (太原工具廠,山西 太原 030008)

        0 引 言

        熱處理中準(zhǔn)確地測量熱處理爐的溫度是很重要的。為確保產(chǎn)品質(zhì)量,須在準(zhǔn)確測量的基礎(chǔ)上,把熱處理溫度調(diào)節(jié)在工藝要求的范圍內(nèi)。爐溫只有實(shí)現(xiàn)自動調(diào)節(jié),才能確保熱處理產(chǎn)品的質(zhì)量,才能提高生產(chǎn)率,節(jié)約能源,因此,實(shí)現(xiàn)爐溫的自動控制尤為重要。

        1 熱處理工藝擬定

        一般情況下,爐溫自動調(diào)節(jié)是利用測溫儀與自動化裝置組成自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)的,熱處理工藝要將爐溫調(diào)節(jié)在一個(gè)預(yù)先給定的數(shù)值。如圖1所示,調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要由調(diào)節(jié)對象(爐溫)、檢測元件(一次測溫儀表)、調(diào)節(jié)器、執(zhí)行器等環(huán)節(jié)組成,每一環(huán)節(jié)都接受它前面一環(huán)節(jié)的作用,又對后一環(huán)節(jié)施加影響,并構(gòu)成負(fù)反饋的閉環(huán)系統(tǒng)[1]。

        圖1 爐溫自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)

        現(xiàn)今熱處理工藝采用的控溫系統(tǒng),一般分為位式調(diào)節(jié)和連續(xù)(PID)調(diào)節(jié)。由于位式調(diào)節(jié)存在被調(diào)參數(shù)波動較大,調(diào)節(jié)精度不高,調(diào)節(jié)器動作頻繁,易損壞,噪音較大等弊端,現(xiàn)已處于逐步淘汰。太原工具廠為進(jìn)一步提高熱處理的質(zhì)量,于2009年、2010年分別安裝調(diào)試成功兩套熱處理可控硅智能溫控系統(tǒng);利用PID程序?qū)崿F(xiàn)調(diào)節(jié)器的功能,利用晶閘管調(diào)壓器完成執(zhí)行器的功能。該設(shè)備使用兩年多時(shí)間里,提高了控溫精度,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,減少了廢品損失,收到了很高效益。然而,在使用過程中,也發(fā)現(xiàn)了一些問題,例如,一般情況下,該智能控溫系統(tǒng)的控制精度相當(dāng)出色,不僅升降溫速度較快,而且控溫精度一般都能保證在(±2.5)℃的范圍。但是,有些時(shí)候卻會發(fā)生一些用常規(guī)難以解釋的現(xiàn)象,例如爐溫有時(shí)偏差能達(dá)到10℃以上,有時(shí)則出現(xiàn)升溫速度明顯放慢的現(xiàn)象,甚至在淬火過程中,整個(gè)控制系統(tǒng)運(yùn)行在4 h左右都未達(dá)到工藝要求的溫度,對生產(chǎn)的影響很大。針對這些狀況,我們經(jīng)過長時(shí)間的調(diào)查試驗(yàn),找到問題癥結(jié),采取了有效的解決方法。

        2 智能控溫系統(tǒng)

        在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),原用智能控溫系統(tǒng)不能快速響應(yīng)外界環(huán)境的原因,主要源于PID參數(shù)自身產(chǎn)生方式的局限。按偏差的比例、微分、積分進(jìn)行控制的PID調(diào)節(jié)器,是連續(xù)控制系統(tǒng)中技術(shù)成熟、應(yīng)用最廣的調(diào)節(jié)器。它的結(jié)構(gòu)簡單、參數(shù)易于調(diào)整,長期積累了豐富的經(jīng)驗(yàn);特別是工業(yè)過程中,由于控制對象的精確模型難以建立,系統(tǒng)參數(shù)又常發(fā)生變化,運(yùn)用現(xiàn)代控制理論分析綜合要耗費(fèi)很大代價(jià),而且往往不能收到預(yù)期效果,人們便用PID調(diào)節(jié)器根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行在線整定;并且由于軟件的靈活性,PID算法可以修正得更加完善,本廠車間的智能控溫系統(tǒng)就采用了PID調(diào)節(jié)器。PID控制一般有位置式和增量式兩種開式。由于控溫的特殊性,只能采用位置式PID控制。其控制方式為“準(zhǔn)連續(xù)控制”,而PID調(diào)節(jié)器的參數(shù)常常通過實(shí)驗(yàn)確定,或通過湊成法,或通過實(shí)驗(yàn)結(jié)合經(jīng)驗(yàn)確定一個(gè)較為滿意的參數(shù)結(jié)合,但是所謂“滿意”的調(diào)節(jié)效果,是隨不同的對象控制要求而異的。此外,PID調(diào)節(jié)器的參數(shù)對于控制質(zhì)量的影響不十分敏感,因而整定參數(shù)的選擇并不是唯一的。即在比例、微分、積分三者產(chǎn)生的控制作用中,某部分的減少往往可由其他部分的增大來補(bǔ)償。由于以上這種原因,便會出現(xiàn)本來控制精確的儀表有時(shí)卻顯偏差較大[2]。

        一般情況下,爐溫能實(shí)現(xiàn)較好的自動控制,說明PID內(nèi)存參數(shù)與當(dāng)前工作狀態(tài)較為吻合,即使稍有偏差,通過啟動儀表的自整定系統(tǒng)也能很快達(dá)到要求,這也是PID系統(tǒng)較為出色之一。但其程序是按相對穩(wěn)定狀態(tài)設(shè)計(jì)的參數(shù),而實(shí)際的工作環(huán)境卻是各有不同(爐體時(shí)而處于較高的室溫中,時(shí)而又隨天氣變化、爐體外界溫度急劇變化,以及爐體本身的新舊、爐內(nèi)電極的新舊等因素),無一不對整個(gè)控制系統(tǒng)產(chǎn)生作用;由于以往位式系統(tǒng)本身控制精度不高、這種影響尚不明顯,而對PID系統(tǒng)則不然,整個(gè)控溫系統(tǒng)的任一變化都有潛移默化的影響,成為刻不容緩要解決的問題。

        3 正確合理的解決方法

        通過了解了問題的原由,便將問題分成兩步解決:1)仔細(xì)分析系統(tǒng)升溫慢的原因,以前一直認(rèn)為升溫慢跟執(zhí)行系統(tǒng)有關(guān),但在排除了交流接觸器觸點(diǎn)、電極、可控硅等元件的可能后,問題仍然存在,尤其是想到控制不正常時(shí)大多發(fā)生在停爐較長時(shí)間后再開爐的時(shí)候,例如,星期一、節(jié)假日后,陰雨天后,因此懷疑可能是內(nèi)存參數(shù)設(shè)定不合理,便按PID參數(shù)調(diào)整原理,先將比例參數(shù)P從內(nèi)存窗口調(diào)出,試將參數(shù)由原來確定的113改為156,湊巧在這種嘗試竟然有效,爐溫不但很快升起,且使常規(guī)淬火溫度處于較滿意的控制效果。2)嘗試雖然成功,但仍有點(diǎn)疑慮:儀表本身就有自整定系統(tǒng),為什么不能自身得到合適的控制參數(shù)呢?經(jīng)過分析研究發(fā)現(xiàn),自整定系統(tǒng)無法同時(shí)較快響應(yīng)爐體的變化,同時(shí)又響應(yīng)爐溫內(nèi)部的變化,故出現(xiàn)了PID參數(shù)的不適應(yīng)性。確定了這些問題后,根據(jù)三個(gè)參數(shù)在控制中的不同作用,發(fā)現(xiàn)在實(shí)際控制中二次回調(diào)過大時(shí),可用適度減小積分的數(shù)值來解決;而當(dāng)出現(xiàn)控制中溫度上沖偏差過大時(shí),可用減小微分的數(shù)值來改善。通過多次現(xiàn)場試驗(yàn)總結(jié),逐步找到多組PID參數(shù)的理想組合,針對不同的環(huán)境和現(xiàn)象,采用了有效的參數(shù)干擾措施,在隨后裝調(diào)成功的可控硅控溫系統(tǒng)中得到具體驗(yàn)證。本次試驗(yàn)結(jié)果不僅適用于島電SR93系統(tǒng)智能表,且對英國產(chǎn)3204系統(tǒng)智能表得到驗(yàn)證,只是在PID數(shù)值調(diào)整幅度上有所區(qū)別,必要時(shí)還可通過儀表調(diào)整變壓器輸出功率的配合來達(dá)到更理想的控溫效果。本系統(tǒng)經(jīng)過近兩年來的現(xiàn)場應(yīng)用,調(diào)整方法簡單實(shí)用,不僅從理論上找到控制系統(tǒng)失常的依據(jù),而且提出正確合理的解決辦法,為進(jìn)一步提高設(shè)備控制精度、提高產(chǎn)品質(zhì)量做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

        [1]宋宏運(yùn),楊天怡.單片微型計(jì)算機(jī)原理及應(yīng)用[M].重慶:重慶大學(xué)出版社,1989.

        [2]陳特夫.測溫儀表與感應(yīng)加熱裝置[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1998.

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