唐斌,朱光明
(1. 大唐耒陽發(fā)電廠,湖南 耒陽421800;2. 國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南 長沙410007)
湖南省是一個少煤的內(nèi)陸省份,近年來年原煤生產(chǎn)總量保持在5 000 萬t 左右,70%為難著火、難穩(wěn)燃、難燃燼、難磨的無煙煤。為滿足電站鍋爐燃煤供給,年采購省外燃料約2 000 萬t,覆蓋了褐煤、煙煤、貧煤、無煙煤等多煤種。基于電站鍋爐燃煤復(fù)雜多變,為安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟地進行多煤種摻燒,大唐湖南公司聯(lián)合湖南省電力科學(xué)研究院等單位開展了一系列關(guān)于混煤摻燒方式和摻混比優(yōu)化的試驗研究,取得良好的經(jīng)濟、社會效益。
研究主要選擇了中儲式制粉系統(tǒng)四角切圓爐、直吹式W 型火焰鍋爐、直吹式對沖燃燒鍋爐等有代表的爐型,主要設(shè)備情況見下表1,2。
表1 鍋爐設(shè)備情況
表2 機組BMCR 工況下主要參數(shù)
表3 為各電廠設(shè)計煤種的特征參數(shù)。
表3 設(shè)計燃料特性參數(shù)
1)對于新進煤種,首先進行工業(yè)分析,進行混煤實驗室可磨性、燃燒特性測試,摸清新進煤種、混煤的特點。湖南省近年主要燃用煤種煤質(zhì)情況見下表4。
表4 主要煤質(zhì)工業(yè)分析結(jié)果
2)湖南省典型燃煤多數(shù)著火溫度偏高,在420 ~500 ℃之間。在難著火煤種中混入易著火貧煤(煙煤)后,混煤著火溫度明顯下降,著火溫度降低約50 ~60 ℃。
3)通過實驗室研究,發(fā)現(xiàn)混煤的可磨性與單煤不呈線性關(guān)系,并非2 組分煤種加權(quán)平均,而是趨向于難磨的煤;可磨性差異越大的2 種煤摻混時,混煤的可磨性越趨向于難磨煤種〔1〕。
4)實驗發(fā)現(xiàn),混煤成粉粒徑分布呈現(xiàn)粗徑無煙煤多、細(xì)徑貧煤(煙煤)多的特征,混煤的燃盡特性接近于難燃煤種,混煤的煤粉細(xì)度不能由混煤的Vdaf決定,而是由難燃盡煤種的揮發(fā)分決定〔1〕。
1)對于帶庫叉管設(shè)計的中間儲倉式制粉系統(tǒng),原煤可磨性或燃燒特性差異較大時可采用分磨磨制、倉內(nèi)摻混、爐內(nèi)混燒方式,如石門電廠#1爐。
2)對于直吹式制粉系統(tǒng),設(shè)計使用無煙煤而未考慮防爆措施,在摻燒高揮發(fā)分原煤時宜采用爐前摻混、爐內(nèi)混燒方式,如耒陽電廠#2 爐。高揮發(fā)分原煤的摻混由20%逐步提升到50%。
3)對于直吹式制粉系統(tǒng),原設(shè)計為貧煤的可視原煤的可磨性或燃燒特性差異采用爐前摻混、爐內(nèi)混燒或分磨制粉、爐內(nèi)混燒方式,如湘潭電廠#2爐。
4)不同無煙煤間或無煙煤與貧煤摻燒時采用分磨摻燒,與爐前摻混方式進行對比研究。
5)試驗時主要記錄制粉系統(tǒng)安全性(如磨煤機出口風(fēng)溫等),燃燒安全性(如爐膛溫度、燃燒器壁溫),燃燒經(jīng)濟性(如主/再熱汽溫、飛灰含碳量等),低負(fù)荷調(diào)峰能力(最低穩(wěn)燃負(fù)荷率等)等數(shù)據(jù),以確定不同煤種間的最佳摻燒方式和摻混比例。
6)由于摻燒的煙煤、褐煤灰熔點很低,同時部分煙煤、晉城煤硫分較高,造成爐膛結(jié)焦的趨勢明顯,爐膛掉大焦的概率明顯增加,甚至威脅到鍋爐的長期穩(wěn)定運行。通過衛(wèi)燃帶優(yōu)化布置、適時地噴入除焦劑、嚴(yán)格控制爐內(nèi)空氣動力場等手段,有效地控制結(jié)焦現(xiàn)狀。
7)受脫硫裝置設(shè)計容量的限制,為防止排放超標(biāo),盡可能控制入爐煤全硫St.ad以防止排放超標(biāo)。
1)石門電廠#1 鍋爐原設(shè)計煤種設(shè)計燃用山西晉東南無煙煤和黃陵煙煤的混煤,由于攸縣無煙煤價格低、產(chǎn)量較大,電廠易于獲得。石門電廠#1鍋爐采用分磨磨制、倉內(nèi)摻混、爐內(nèi)混燒方式摻燒攸縣煤和潞安煤,攸縣煤磨制時煤粉細(xì)度R90控制在4%以內(nèi)。攸縣煤摻燒比例低于50%時,爐膛溫度水平在1 200 ℃以上,燃燒穩(wěn)定;飛灰含碳量可以控制在3%以內(nèi),鍋爐效率90.2%以上。
2)石門電廠#1 鍋爐以潞安煤摻燒含硫高達4.3%的高硫煤時,25%的摻燒比例可控制SO2不超標(biāo),但當(dāng)高硫煤摻燒比達到33%時,SO2濃度難以控制。三次風(fēng)作用對SO2濃度影響迅速、顯著,一般延遲5 ~6 min,SO2濃度會出現(xiàn)1 個突升的現(xiàn)象,升高幅度可達33% ~60%;運行中當(dāng)發(fā)現(xiàn)SOx排放超標(biāo)時,減少高硫煤制粉系統(tǒng)的出力可以迅速的控制排放超標(biāo)。
耒陽電廠#2 鍋爐設(shè)計燃用本地?zé)o煙煤,受礦難、煤礦整合等多種因素影響,本地煤礦大范圍停產(chǎn)整頓,原煤產(chǎn)量大幅度減產(chǎn)。為了生產(chǎn)經(jīng)營的需要,電廠被迫采購印尼褐煤、陜西煙煤、晉城無煙煤、越南無煙煤等外省煤種。電廠與國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院進行如下多煤種摻燒優(yōu)化試驗。
4.2.1 陜西煙煤與本地煤摻燒優(yōu)化試驗
煙煤與本地煤摻燒,煙煤比例從20%逐步增加到50%時,爐膛溫度維持在1 500 ℃以上,爐膛結(jié)焦稍有增加但基本可以受控;在入爐煤揮發(fā)分Vad控制在14% 以下時,磨煤機出口溫度控制在120 ℃以下,制粉系統(tǒng)未出現(xiàn)自燃和自爆現(xiàn)象,燃燒器壁溫基本控制在500 ℃以下,機組安全存在一定的余度。在入爐煤揮發(fā)分Vad在14%以上時,通過調(diào)整冷風(fēng)門開度,磨煤機出口風(fēng)溫可控制在100℃以內(nèi),制粉系統(tǒng)安全性得到保證,燃燒器壁溫也在500 ℃左右。
隨煙煤摻燒比例從20%逐步增加到50%時,飛灰含碳量從5.5%左右下降到3.5%左右,當(dāng)煙煤摻燒比例超過35%以上時,機組不投油最低穩(wěn)燃負(fù)荷從55%BMCR 下降到35%BMCR 工況。
4.2.2 印尼褐煤與本地煤摻燒優(yōu)化試驗
褐煤與本地煤摻燒,褐煤比例從20%逐步增加到40%時,爐膛溫度維持在1 500 ℃以上,爐膛結(jié)焦增加但通過適時的負(fù)荷變化、每天適當(dāng)噴入除焦劑基本可以受控;在入爐煤揮發(fā)分Vad控制在15%以下時,制粉系統(tǒng)出口溫度控制在100 ℃以下,制粉系統(tǒng)未出現(xiàn)自燃和自爆現(xiàn)象,燃燒器壁溫基本控制在500 ℃以下,機組安全存在一定的余度;但在雨季,由于褐煤本身的全水分很高,當(dāng)褐煤的摻燒比例超過35%以上時磨煤機出口溫度很難超過80 ℃,磨煤機的干燥出力明顯不夠。
隨褐煤摻燒比例從20%逐步增加到40%時,飛灰含碳量從5.5%左右下降到4.5%左右。飛灰含碳量下降不明顯,這是由于褐煤的水分較大,煤粉氣流著火點較摻燒煙煤時有明顯的推遲。
摻燒褐煤達到40%時,機組不投油最低穩(wěn)燃負(fù)荷從55%BMCR 下降到35%BMCR 工況。
對于此爐型摻燒煙煤、褐煤時,必須保證摻混的均勻性,杜絕短時煙煤單獨入倉。保證制粉系統(tǒng)惰化系統(tǒng)可靠,必要時需增設(shè)防爆裝置。運行中嚴(yán)格控制磨煤機出口溫度在120 ℃以下且無異常的快速升溫現(xiàn)象,當(dāng)溫度上升較快時,應(yīng)立即停止磨煤機運行,全關(guān)熱風(fēng)門,開啟冷風(fēng)門以防止制粉系統(tǒng)自爆。
4.2.3 晉城煤與本地煤摻燒優(yōu)化試驗
由于晉城煤的工業(yè)特性除含硫較高外與本地煤十分接近,無論采用分磨摻燒還是爐前摻混,在180 MW 負(fù)荷下爐膛溫度均維持在1 500 ℃以上,燃燒穩(wěn)定性沒有問題,但低于170 MW 負(fù)荷時,爐膛負(fù)壓波動明顯增加,爐膛溫度下降明顯,燃燒穩(wěn)定性變差。晉城無煙煤燃盡特性較本地?zé)o煙煤較差,其可磨性也低于本地汽車煤,當(dāng)晉城煤與本地煤1∶ 1 摻燒時,進行分磨摻燒與爐前摻混對比試驗,分磨摻燒方式下,一般鍋爐效率可提高1%以上,降低晉城無煙煤摻混比,鍋爐效率略有升高。
4.2.4 越南煤與其他煤的摻燒優(yōu)化試驗
當(dāng)越南煤與煙煤1∶ 1 摻燒時,由于越南煤揮發(fā)分更低,可磨性更差,飛灰含碳量嚴(yán)重偏離設(shè)計值,極限達到了20%以上;通過嚴(yán)格控制煤粉細(xì)度、優(yōu)化配風(fēng)等方式,飛灰含碳量還是超過13%,鍋爐燃燒效率嚴(yán)重下降。后在保持煙煤摻燒份額在30%以上,不斷降低越南煤的摻燒比例,增加本地煤摻燒量時,飛灰含碳量不斷下降;當(dāng)越南煤、本地煤和煙煤按2∶ 4∶ 4 摻燒時,飛灰含碳量可以控制在8%以下。
從測量燃燒器噴口出口處溫度梯度來看,即使越南煤與其它煤種煤粉細(xì)度相近時,此煤的內(nèi)在水分相對較高,其著火點明顯滯后,造成飛灰含碳量偏高。
1)湘潭電廠#2 鍋爐設(shè)計燃用山西省晉城貧煤與河南省平頂山煙煤的混煤。當(dāng)采用煙煤(貧煤)中分磨摻燒30%的以下無煙煤時,嚴(yán)格控制無煙煤煤粉細(xì)度,爐膛負(fù)壓平穩(wěn)、汽溫汽壓平穩(wěn),各投運燃燒器火檢強較高度,燃燒穩(wěn)定。
2)無煙煤摻燒比例在15%以內(nèi)時,飛灰含碳量可以控制在5%左右,鍋爐效率下降不明顯;無煙煤摻燒比例超過20%以上時,飛灰含碳量上升明顯,達到8%左右,鍋爐效率下降明顯。
1)對于原設(shè)計煤種為貧煤、煙煤等高揮發(fā)分的鍋爐,摻燒無煙煤時宜采用分磨制粉的摻燒方式,如能嚴(yán)格控制煤粉細(xì)度,同時保證摻燒比例不宜過高,鍋爐燃燒穩(wěn)定,爐效不會有明顯的下降。摻燒無煙煤的比例應(yīng)根據(jù)試驗和長期運行的結(jié)論及時調(diào)整。
2)對于設(shè)計燃用無煙煤的直吹式制粉系統(tǒng)、W 型火焰鍋爐,在摻燒煙煤、褐煤時,宜采用爐前摻混方式。通過爐前摻混方式,控制混煤綜合揮發(fā)分、磨煤機出口風(fēng)溫等措施,在安全上是可靠的。但煙煤、褐煤的摻混比例不宜超過50%,入爐煤揮發(fā)分Vad不宜超過15%;摻燒高揮發(fā)分正常水分的原煤后,鍋爐的燃燒效率能夠得到明顯的提高。通過少量的技術(shù)改造,并通過不斷試驗和實踐摸索,W 型火焰鍋爐較其它型式的鍋爐具備更寬泛的煤種適應(yīng)性。
本文部分結(jié)論引用了大唐華銀電力股份有限公司、國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院等單位合作的科研項目《電站鍋爐多煤種混煤摻燒技術(shù)與管理研究》課題的成果,特此說明。
〔1〕段學(xué)農(nóng),朱光明,等。混煤可磨性與摻燒方式實驗研究〔J〕.熱能動力工程,2010 (4):410-413.