張昌
【摘 要】結合某電廠氣力輸灰系統(tǒng)實例,分別從電廠氣力輸灰系統(tǒng)的改造工作、改造后的運行調整參數(shù)變化,以及設計與調試過程中面臨的問題等幾個方面,詳細闡述了電廠氣力輸灰系統(tǒng)改造調試與分析工作。通過分析與探究,希望能夠為廣大電廠技術人員提供一些參考和幫助。
【關鍵詞】電廠;氣力輸灰系統(tǒng);改造;調試
0.引言
新形勢下,隨著現(xiàn)代化科技的蓬勃發(fā)展,以及國家綠色環(huán)保理念的不斷深入,促使各類發(fā)電廠輸灰系統(tǒng)的改造與調試工作越來越受到人們的廣泛關注及重視。加強電廠氣力輸灰系統(tǒng)的改造調試,不但能夠提高除灰技術,有效降低能耗,確保系統(tǒng)穩(wěn)定、遠距離輸送,同時還能夠為發(fā)電廠創(chuàng)造出更多的經(jīng)濟效益,可見,研究輸灰系統(tǒng)的改造與調試工作,具有不容忽視的意義。
1.分析電廠氣力輸灰系統(tǒng)的改造與調試
1.1原電廠氣力輸灰系統(tǒng)概述及不足
結合某電廠的氣力輸灰系統(tǒng)來看,該廠的1號爐電除塵器配置三電場,且每個電場下規(guī)定使用4個灰斗。電除塵器飛灰處理系統(tǒng)為正壓濃相氣力除灰系統(tǒng),切換方式采用干灰、濕灰兩種。隨著該系統(tǒng)的運行使用,當前共發(fā)現(xiàn)其存在以下幾點弊端。具體包括:(1)干灰輸送方式導致系統(tǒng)出力無法滿足干灰輸送要求,使得該系統(tǒng)干灰輸送量在總輸灰量中所占比重僅為20%~30%,而干灰市場需求量的逐年增加,無疑會給電廠的經(jīng)濟效益帶來嚴重縮減。(2)原正壓濃相氣力除灰系統(tǒng)設計耗氣量為原始設計耗氣量2倍,實際流速為設計流速2倍,導致管路磨損速度為正常磨損8倍,加重了現(xiàn)場灰管彎頭、直管道等的磨損程度,給電廠帶來了不必要的維修成本。(3)空氣斜槽、葉輪給料機等在電除塵過程中,往往容易因機械故障而導致漏灰現(xiàn)象頻繁出現(xiàn),不利于機組正常運行。(4)此外,系統(tǒng)復雜、維修工作量大、輸送壓縮空氣壓力相對較高,以及較高的能耗等,均給系統(tǒng)帶來了相當程度的影響。
1.2電廠氣力輸灰系統(tǒng)的改造工作
在原系統(tǒng)上進行雙套管穩(wěn)流干除灰系統(tǒng)改造。相對于原系統(tǒng)來說,該系統(tǒng)可實現(xiàn)微正壓、小倉泵系統(tǒng)以及正壓密相除灰系統(tǒng)等的功能,主要包括倉泵系統(tǒng)、氣源系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、程序控制系統(tǒng),以及電除塵器灰斗氣化系統(tǒng)和破堵系統(tǒng)等。應用集PLC-工控機、遠程I/O以及工業(yè)控制計算機等為一體的控制系統(tǒng)作為正壓濃相氣力除灰系統(tǒng),同時,為更好地分散連接及集中控制系統(tǒng),可采用以太網(wǎng)作為控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡結構,并用現(xiàn)場總線2層網(wǎng)絡來進行連接。
具體來說,改造主要包括以下環(huán)節(jié):(1)原系統(tǒng)進料閥的插板門、連接短管、進料閥等部分保持不動;(2)將原除塵器電場的下引式倉泵改為大容積密相流態(tài)化輸送倉泵,擬采用XCM5.0型號,輸送量可達原來5倍,且具有能耗低、效率高以及延長閥門使用壽命等優(yōu)勢;(3)引進恒壓控制裝置和流量控制裝置,促使由于灰的品質特性經(jīng)常性變化而產(chǎn)生輸送困難的問題得以解決;(4)重新布置管道,設計鍋爐電除塵器灰斗下采用1臺輸送罐,并串聯(lián)形成輸送單元,再將其與輸灰管道進行合并,構成具有2根粗灰輸送管道及1根細灰輸送管道的雙套管氣力除灰系統(tǒng)。系統(tǒng)共設5個輸送單元,其中1~3單元共用1根粗灰管,用于輸灰到粗灰?guī)臁⒃規(guī)斓龋?~5單元共用1根細灰管,用于輸送細灰到細灰?guī)臁⒃規(guī)斓?。具體如表1所示。
表1 各單元設計情況
若某灰斗及相關輸送罐發(fā)生故障,此時只需將其解列,而不至于給整個系統(tǒng)的正常運行造成影響。需要特別注意的是,為避免一電場故障迫使二電場灰量增大,進而影響系統(tǒng)安全運行,應考慮設置粗灰管的輸送出力與細灰管一致。本研究擬采用DN150/DN200/DN250作為粗、細灰管管徑,并將輸送當量長度距離設為800m。
1.3電廠氣力輸灰系統(tǒng)改造后的運行調整參數(shù)變化
調整改造后的輸灰系統(tǒng)參數(shù),具體應從以下幾個方面入手。包括:(1)系統(tǒng)氣固比的調整。設計采用調節(jié)閥作為系統(tǒng)各單元壓縮空氣管道的入口閥門,可根據(jù)需要對系統(tǒng)內氣固比進行調整,以確保其在負荷、灰量變化的情況下保持最佳值。氣固比值設定為20。(2)輸灰結束壓力定值的調整。設計壓力測點在管道的進、出口位置,可根據(jù)獲取到的壓力值及其變化情況作為輸灰過程正常與否的判斷依據(jù),同時也可將其用于對是否輸灰結束的判斷。一般在獲取到的壓力值相對于預先設定值要較低時,可判斷此時輸灰結束。輸灰結束壓力定值的設定,會給系統(tǒng)的出力、耗氣量及運行狀況等造成一定影響,同時,相對于單管輸灰來說,雙套管輸灰不易受到管道內殘留干灰的影響,為此,可考慮將其值設定為120~150kPa。(3)輸送系統(tǒng)設計參數(shù)變化。相對于單管輸灰,雙套管增加了1根小管,且壓縮空氣進氣壓力較低、流速較低,一定程度上會造成雙套管輸灰阻力有所增加,在對其管道阻力、輸送壓力進行計算時,需予以考慮。(4)輸送過程中壓力變化較大。受節(jié)流孔板擾動的影響,會使得雙套管內部干灰流動不夠穩(wěn)定,造成輸灰過程中輸灰壓力起伏大的情況。
1.4電廠氣力輸灰系統(tǒng)設計與調試過程中的問題
1.4.1輸灰管道支架設置方面的問題
在設計與調試過程中,發(fā)現(xiàn)輸灰單元在吹灰初期階段,管道振動明顯,尤其是受到雙套管系統(tǒng)輸灰壓力起伏大的影響,致使管道支架承受更大的沖擊力。需要對支架進行固定,或是合理滑動支架位置來解決。此時,應在輸灰管道中灰未開始加速階段,對其支架位置、型式以及管道膨脹節(jié)等進行合理設計。
1.4.2空氣管道逆止門使用方面的問題
系統(tǒng)空氣管道逆止門主要是在空氣與灰兩種介質下工作的,往往容易因微小的泄漏而使得閥門不嚴加劇磨損,導致逆止門使用壽命嚴重縮短。為此,在設計時,可采用彈簧逆止門、錐形膠皮密封逆止門等替代常規(guī)逆止門,并安裝在輸送罐體之上,通過密封性能與工作環(huán)境的調整來提高其使用壽命。
1.4.3料位計接管座方面的問題
試運行系統(tǒng)時,發(fā)現(xiàn)料位計在輸灰結束且壓力罐內已無灰的情況下,出現(xiàn)滿料位的“假信號”現(xiàn)象,影響系統(tǒng)程序的正常運行。經(jīng)分析,該種情況主要是由于料位計接管座直徑偏小,促使料位計出現(xiàn)粘灰的情況所導致的,需要經(jīng)過現(xiàn)場人工敲擊料位計管座方才消除。為規(guī)避此種情況,設計時可考慮將其設置在管座相對較大的輸送罐上,或是將料位計接口開在位于輸送罐頂部的進料閥體位置上來實現(xiàn)。
1.4.4輸灰單元平衡閥垂直高度方面的問題
在安裝工藝上,輸灰單元平衡閥的安裝高度應盡量高于水平管道的垂直高度,并確保與壓力罐的水平距離相對較遠,以免因為連通器原理而導致輸灰單元平衡閥堵塞。一般安裝時,需要保證輸灰單元平衡閥與輸送罐的水平距離在1.5m以上,可有效預防閥門卡塞情況的出現(xiàn)。
1.4.5省煤器輸灰單元方面的問題
在電除塵器一電場2單元的輸灰過程中,由于其與省煤器輸灰單元共用1條粗灰管,使得電除塵器一電場2單元的灰氣混合物往往需要流經(jīng)省煤器輸灰單元管道,待其輸灰時再將灰氣混合物輸送走,很容易給該部分管道帶來不必要的磨損以及空氣量損耗和能耗。為此,設計時可將省煤器輸灰單元當成獨立單元考慮,以此(下轉第242頁)(上接第180頁)來避免上述情況發(fā)生。
2.結束語
雙套管干除灰系統(tǒng)是現(xiàn)階段相對較為先進的電廠除灰技術,經(jīng)雙套管干除灰系統(tǒng)改造后的電廠氣力輸灰系統(tǒng),不但能夠進一步提高輸送距離,降低能耗,同時,還能夠確保系統(tǒng)的穩(wěn)定、安全運行。在本研究中,通過結合某電廠氣力輸灰系統(tǒng)改造與調試的實例,可以看出,雙套管干除灰系統(tǒng)相對于單管輸灰更具有優(yōu)勢,不過仍需對其理論研究、使用壽命等予以加強,以幫助發(fā)電廠創(chuàng)造出更多的經(jīng)濟效益。 [科]
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