李 克,趙勝林,王 鵬
(陜西省公路勘察設(shè)計院,陜西 西安 710068)
新建的西安至銅川高速公路全線采用高速公路標準,其中起點為涇陽立交段為雙向八車道高速公路;涇陽立交—銅川為雙向六車道高速公路。項目于2009年開工建設(shè),在西銅高速公路建設(shè)期間,按照交通運輸部、陜西省交通運輸廳關(guān)于建設(shè)綠色低碳交通的要求,以及本項目試驗段鋪設(shè)橡膠瀝青路面的使用效果及項目進展情況,經(jīng)過專題研究、比選論證后將西銅高速公路上面層采用橡膠瀝青路面,已于2011年底建成通車,目前運營情況良好。
西安至銅川高速公路施工圖設(shè)計原路面為總厚度22cm的瀝青混凝土層結(jié)構(gòu),上面層為4cm細粒式瀝青瑪蹄脂碎石SMA-13。瀝青瑪蹄脂碎石具有較好的高溫穩(wěn)定性、良好的耐久性和表面特征及低溫抗裂性。但其對粗、細集料質(zhì)量及加工工藝要求高,施工監(jiān)控較復(fù)雜、造價高,而且其后期養(yǎng)護成本也高。在項目建設(shè)期間,按照省廳節(jié)約辦交通、低碳綠色辦交通的理念,對橡膠瀝青作為上面層進行了比選、論證。
橡膠瀝青是將廢舊的汽車輪胎回收,加工成橡膠粉,再將橡膠粉和某些添加劑均勻的摻加到基質(zhì)瀝青里,并在一定的溫度條件下(180℃以上)與瀝青充分的熔脹反應(yīng)得到的改性瀝青膠結(jié)材料。由于橡膠粉的加入,極大的改善了瀝青的性能,因此橡膠瀝青路面具有較強的高溫穩(wěn)定性、優(yōu)異的低溫性能、突出的抗老化、抗裂性能和抗變形能力。
在本項目中,4cmSMA-13每平方米預(yù)算為65.89元,而4cm橡膠瀝青路面每平方米預(yù)算為57.43元,降低工程造價12.8%。橡膠瀝青路面技術(shù)經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。
2008年,交通部公路科學研究院主編了“橡膠瀝青及混合料設(shè)計施工技術(shù)指南”,并由人民交通出版社出版,是橡膠瀝青在我國發(fā)展的里程碑,也為橡膠瀝青路面的推廣打下了堅實的基礎(chǔ)。
建設(shè)項目處于陜西涇渭河河谷、黃土臺塬兩大地貌單元區(qū)。多年平均氣溫13.3℃,一月平均氣溫-1.5℃,七月平均氣溫30.6℃,氣候分區(qū)為1-3-2。結(jié)合項目的建設(shè)情況,最終路面結(jié)構(gòu)為:4cm細粒式橡膠瀝青混凝土上面層,6cm AC-20中面層,12cm ATB-30)下面層。
橡膠瀝青的基質(zhì)瀝青采用A級90號道路石油瀝青,外摻瀝青用量20%的40目(0.425mm)斜交胎橡膠粉。
橡膠瀝青混凝土集料技術(shù)要求:粗集料應(yīng)潔凈、干燥、表面粗糙;細集料應(yīng)潔凈、干燥、無風化、無雜質(zhì),并具有適當?shù)念w粒級配,其質(zhì)量應(yīng)符合瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范的有關(guān)要求。
根據(jù)有關(guān)資料,擬定了混合料礦料級配作為設(shè)計級配,進行了施工礦料組成試驗:a)確定拌合樓熱料倉篩孔尺寸分別為3mm、6mm、11mm、18mm;b)根據(jù)橡膠瀝青混合料AR-GM-13目標配合比各檔料比例進行上料,現(xiàn)場取樣,對各熱料倉礦料進行篩分、密度試驗,根據(jù)篩分結(jié)果確定各熱料倉材料比例。
馬歇爾試驗:按確定的各熱料倉比例計算材料用量,試配油石比6.5%、6.8%、7.1%三組,摻加0.3%的高模量抗車轍劑氯化聚合物,并按照規(guī)范每組制備五個馬歇爾試件,根據(jù)試驗結(jié)果選定最佳油石比,具體試驗結(jié)果見表1、圖1。
表1 混合料馬歇爾試驗結(jié)果匯總
圖1 馬歇爾試驗結(jié)果圖
根據(jù)馬歇爾試驗結(jié)果,確定最佳油石比為6.8%。
最佳油石比試驗:最佳油石比為6.8%時,試驗結(jié)果見表2。
表2 最佳油石比為6.8%時試驗結(jié)果
混合料水損害性能檢驗:按最佳油石比進行48h浸水馬歇爾試驗與凍融劈裂性能檢驗,其各項性能結(jié)果詳見表3。
表3 最佳油石比為6.8%時混合料水損害性能檢測結(jié)果
高溫穩(wěn)定性能檢驗:按最佳油石比6.8%進行車轍試驗,試驗數(shù)據(jù)見表4。
表4 最佳油石比為6.8%時車轍試驗數(shù)據(jù)表
滲水試驗:按最佳油石比6.8%進行車轍板滲水試驗,試驗數(shù)據(jù)見表5。
表5 最佳油石比為6.8%時滲水試驗數(shù)據(jù)表
低溫彎曲試驗:按最佳油石比6.8%進行低溫彎曲試驗,試驗數(shù)據(jù)見表6。
表6 最佳油石比為6.8%時低溫彎曲試驗數(shù)據(jù)表
根據(jù)以上試驗結(jié)果,最終選定最佳油石比為6.8%。
通過生產(chǎn)配合比的驗證,最終確定礦料摻配比例為:4#倉∶3#倉∶2#倉∶1#倉∶礦粉∶石灰=36%∶35%∶6.5%∶15%∶6%∶1.5%,最佳油石比為礦料的6.8%,抗車轍劑氯化聚合物為混合料的0.3%。
按照施工現(xiàn)場確定的工程級配,拌和橡膠瀝青混合料上面層并進行試攤、碾壓,確定了有關(guān)拌和、運輸、攤鋪、碾壓、養(yǎng)護等技術(shù)要求,并于2011年8月全面展開施工,2011年底建成通車。目前運營情況良好。
橡膠瀝青作為路用材料,對基質(zhì)瀝青的使用性能有很大的提升,且優(yōu)于目前常用的改性劑SBS、SBR、EVA等制成的改性瀝青。
中國現(xiàn)在每年產(chǎn)生2億個廢輪胎,這給環(huán)境帶來了巨大的危害,如何處理這些廢輪胎成了棘手的問題。橡膠瀝青研究開發(fā)和生產(chǎn)推廣,可以大量消化廢輪胎,有效的保護了環(huán)境和節(jié)約了能源,符合創(chuàng)造節(jié)約型社會和環(huán)保型社會的精神,具有極大的推廣價值。
[1]交通部公路科學研究院.橡膠瀝青及混合料設(shè)計施工技術(shù)指南[M].北京:人民交通出版社,2009.
[2]孫祖望,等.橡膠瀝青技術(shù)應(yīng)用指南[M].北京:人民交通出版社,2009.