劉德武
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 德興銅礦,江西 德興 334224)
德興銅礦大山選礦廠2.25萬(wàn)t/日的半自磨系統(tǒng)2010年12月投入使用,φ10.37 ×5.19M 半自磨機(jī)是其主要設(shè)備之一。半自磨機(jī)是通過(guò)給料小車給礦[1],主要是皮帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)送的礦石及破碎用的φ120 鋼球和水,進(jìn)入給料小車,通過(guò)小車的溜槽,自動(dòng)滑入半自磨機(jī)里進(jìn)行磨碎加工。由于半自磨機(jī)給料小車是單一的,更換溜槽襯板時(shí)必須使半自磨整套系統(tǒng)停止下來(lái),所以溜槽襯板的使用壽命直接影響磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率。在該設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)期間,溜槽襯板使用壽命很短,只有約300 個(gè)h,礦石處理量?jī)H為26萬(wàn)t。而更換全套溜槽襯板約耗時(shí)6~8h,這就使得整個(gè)系統(tǒng)不能正常穩(wěn)定運(yùn)行,也就不能充分發(fā)揮該系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),所以提高溜槽襯板的使用壽命就顯得尤為重要[2]。
對(duì)于如何提高溜槽襯板的使用壽命,我們先后進(jìn)行了多方案的研究,并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),最終取得了理想效果,充分發(fā)揮了該系統(tǒng)優(yōu)勢(shì),經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。現(xiàn)就研究及試驗(yàn)過(guò)程敘述如下。
原來(lái)溜槽襯板厚度為80~140mm,為了延長(zhǎng)其使用壽命,我們將其尺寸加厚到100~160mm。經(jīng)試驗(yàn),壽命提高不多,約為400h,礦石處理量約為36萬(wàn)t。對(duì)此我們認(rèn)真地進(jìn)行了分析,并對(duì)襯板的殘?bào)w進(jìn)行了晶像檢查,發(fā)現(xiàn)加厚襯板不能有效提高其壽命的原因是襯板材質(zhì)沒變,且襯板加厚后影響了熱處理加工,沒有達(dá)到預(yù)期的效果,僅僅靠加厚襯板來(lái)提高其使用壽命的方案是不可行的。
從襯板的材質(zhì)上來(lái)改變,原襯板材質(zhì)是Cr -Mo合金鋼[3],從現(xiàn)場(chǎng)使用情況來(lái)看,這種材質(zhì)不適合在這使用,結(jié)合其實(shí)際工況,我們將其改為BBT -KMC-3 變質(zhì)鋼(由長(zhǎng)沙博厚公司提供)。經(jīng)試用壽命有明顯提高,使用壽命約為920h,處理量達(dá)到83萬(wàn)t,由此可見,改變溜槽襯板的材質(zhì)是提高其使用壽命的有效途徑。
為了進(jìn)一步提高壽命,我們對(duì)溜槽襯板整體進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),縮小了單塊襯板的形狀尺寸。這樣有利于對(duì)襯板進(jìn)行熱處理,提高熱處理改變材質(zhì)性能的作用,使其耐磨性和抗沖擊性有效提高。經(jīng)過(guò)試驗(yàn),襯板使用壽命進(jìn)一步提高,約為1200h,處理量約110萬(wàn)t。
經(jīng)過(guò)對(duì)礦石在溜槽中運(yùn)動(dòng)軌跡[4]的分析,我們提出了滑動(dòng)和跳躍并行的礦石運(yùn)動(dòng)方式,這樣更有利于提高襯板壽命。我們?cè)诹锊垡r板上適當(dāng)添加縱向和橫向筋條,使礦石在溜槽滑動(dòng)時(shí)遇到橫向筋條的堵?lián)醍a(chǎn)生碰幢,礦石跳躍離開襯板。這樣礦石是滑動(dòng)、跳動(dòng)并行,減少了滑動(dòng)磨損,襯板壽命也進(jìn)一步提高。
在進(jìn)行上述改進(jìn)及試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,我們對(duì)整個(gè)溜槽襯板[5]進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)成自固式,只有上下兩端的襯板有螺栓固定,其余襯板上沒有螺栓孔。襯板尺寸盡量小,有利于通過(guò)熱處理提高襯板的整體性能。同時(shí)打破原設(shè)計(jì)的思路,每一塊襯板結(jié)構(gòu)尺寸設(shè)計(jì)都不相同,這樣有利于發(fā)揮每一塊襯板的作用,也可以根據(jù)使用情況對(duì)個(gè)別襯板進(jìn)行調(diào)整。材料選用長(zhǎng)沙博厚公司的BBT-KMC -3 變質(zhì)鋼[6],這樣更有利于襯板的壽命提高(詳見下圖1)。
圖1 整體改進(jìn)后的溜槽襯板外形示意圖
通過(guò)2011~2013年兩年多從襯板的材質(zhì),結(jié)構(gòu)、安裝形式、熱處理工藝的試驗(yàn)和改進(jìn)研究,襯板的使用壽命得到逐步提高,目前襯板壽命已達(dá)到1400h,處理量為140萬(wàn)t,為半自磨機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ),也充分發(fā)揮了該磨機(jī)的綜合性能,取得了不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益。
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[5]馬永磊.運(yùn)焦系統(tǒng)溜槽襯板的改進(jìn)[J].河北冶金,2007(02).
[6]劉海峰,劉耀輝.高速鋼復(fù)合軋輥的研究現(xiàn)狀及進(jìn)展[J].鋼鐵研究學(xué)報(bào),1999(05).