楊啟軍,薛闕章,石志亮
(1.義煤河南大有能源股份有限公司 技術(shù)中心瓦斯研究所,河南 義馬472300;2.義煤集團(tuán)新義礦業(yè)公司,河南 新安471821;3.鄭煤集團(tuán)國瑞煤業(yè)有限公司 通風(fēng)防突處,河南 新密452371)
瓦斯災(zāi)害嚴(yán)重威脅礦井安全生產(chǎn)。目前,防治煤礦井下瓦斯災(zāi)害最有效的措施是瓦斯抽采,而我國95%以上高瓦斯和突出礦井屬于低透氣性煤層〔1-3〕,其透氣性系數(shù)只有10-3~10-4mD〔3-5〕,煤層透氣性差,加之目前瓦斯抽采鉆孔封孔不嚴(yán)造成抽采過程中漏氣嚴(yán)重,鉆孔的瓦斯抽采濃度衰減較快,瓦斯抽采困難、瓦斯抽采效率低是國內(nèi)突出礦井普遍存在的技術(shù)難題。為實(shí)現(xiàn)高負(fù)壓、高濃度連續(xù)瓦斯抽采,著手開展了膠囊封孔技術(shù)研究。該技術(shù)已在義煤集團(tuán)新義礦業(yè)公司12041工作面皮帶順槽本煤層鉆孔進(jìn)行了封孔應(yīng)用,效果顯著。
膠囊封孔技術(shù),是基于采煤工作面煤壁內(nèi)存在應(yīng)力擾動(dòng)溝通的裂隙,利用帶壓注漿方式來達(dá)到改變瓦斯抽采鉆孔周圍煤體特性和密封微孔裂隙的目的。該膠囊封孔技術(shù)的具體施工工藝為:封孔前利用壓風(fēng)吹凈孔內(nèi)鉆屑,然后將膠囊封孔器和抽采花管置入鉆孔預(yù)定位置,利用專用風(fēng)動(dòng)雙液注漿泵將A、B兩種封孔材料經(jīng)注漿泵混合槍頭注入膠囊;在注漿泵的壓力下,封孔材料充滿整個(gè)膠囊,膠囊與鉆孔內(nèi)壁緊密接觸,初步實(shí)現(xiàn)了封孔效果。由于膠囊兩端采用的是防滲透材料而膠囊中部采用的是可滲透材料,隨著注漿泵繼續(xù)泵入封孔材料,在強(qiáng)大的注漿壓力下,封孔材料從膠囊中部透過到達(dá)膠囊和鉆孔之間的空隙,充滿整個(gè)空間并向煤體裂隙內(nèi)部運(yùn)移,從而實(shí)現(xiàn)密閉瓦斯泄漏通道的目的(見圖1)。
圖1 膠囊封孔技術(shù)封孔系統(tǒng)示意
1.2.1 膠囊封孔器膠囊研制
膠囊封孔器膠囊采用特殊材料制成,由特殊羅紋布和高密封無污染橡膠材料兩部分構(gòu)成,膠囊的大小和長度可以根據(jù)需要定制。膠囊用羅紋布具有伸縮性,即膠囊的直徑可以脹大,且膠囊羅紋布在較高的壓力下具有滲透性能,膠囊兩端采用橡膠密封。
1.2.2 膠囊封孔用注漿材料研制
膠囊封孔注漿材料應(yīng)具有膨脹、速凝、可注性等特點(diǎn)。為實(shí)現(xiàn)良好的封孔效果,在滿足上述要求的基礎(chǔ)上,成功研制了雙液型注漿封孔材料,該材料滲透性好,固結(jié)強(qiáng)度高,凝結(jié)時(shí)間可調(diào),可操作性強(qiáng)。
1.2.3 膠囊封孔用注漿泵研制
為實(shí)現(xiàn)A、B兩種封孔材料均勻混合并具備一定的壓力注入封孔器,結(jié)合井下現(xiàn)有壓風(fēng)資源研制了體積小、重量輕、移動(dòng)方便以壓風(fēng)為動(dòng)力的封孔用注漿泵,并研制了高密封、免清洗、自動(dòng)混合槍頭。
瓦斯抽采鉆孔合理封孔深度的范圍必須超過巷道松動(dòng)區(qū)范圍,但同時(shí)又要小于巷道煤壁應(yīng)力峰值點(diǎn)的深度。由于鉆屑量沿鉆孔的變化與沿鉆進(jìn)方向煤體內(nèi)的應(yīng)力變化趨勢一致,因此,可以從鉆屑量的變化規(guī)律分析煤體內(nèi)的應(yīng)力分布規(guī)律,從而確定出松動(dòng)區(qū)的范圍和應(yīng)力峰值點(diǎn)的位置,為確定合理封孔深度提供依據(jù)。經(jīng)現(xiàn)場實(shí)測,抽采鉆孔合理封孔深度應(yīng)在鉆孔7~9m深度位置。
本次試驗(yàn)地點(diǎn)為義煤集團(tuán)新義礦業(yè)公司12041工作面皮帶順槽。在皮帶順槽施工了巷幫本煤層鉆孔,鉆孔孔徑Φ89mm,孔間距3m,鉆孔仰角2°;鉆孔開孔位置距巷道頂板1.4m,鉆孔深72m,施工完畢后及時(shí)進(jìn)行了封孔,封孔段長度均為8m。
試驗(yàn)鉆孔自2011年12月5日開始施工,自2011年12月9日施工完畢。各鉆孔施工結(jié)束后立即封孔、聯(lián)管抽采并監(jiān)測抽采濃度。本次共計(jì)封孔12個(gè),其中采用聚氨酯-水泥砂漿所封鉆孔3個(gè),采用膠囊封孔技術(shù)所封鉆孔9個(gè)。各試驗(yàn)鉆孔抽采濃度隨抽采時(shí)間變化折線見圖2,采用聚氨酯-水泥砂漿封孔鉆孔及采用膠囊封孔技術(shù)所封鉆孔平均抽采濃度隨抽采時(shí)間變化折線見圖3。
圖2 各試驗(yàn)鉆孔抽采濃度隨抽采時(shí)間變化折線
圖3 兩種封孔方法下鉆孔平均瓦斯抽采濃度隨抽采時(shí)間變化折線
通過圖2、圖3可以得出以下結(jié)論:
(1)采用聚氨酯-水泥砂漿封孔法對抽采鉆孔進(jìn)行封孔后,鉆孔最大抽采濃度可達(dá)75.1%,但持續(xù)時(shí)間較短;采用膠囊封孔技術(shù)后,鉆孔最大抽采濃度可達(dá)89%,表明采用該技術(shù)后,鉆孔的密封效果更好,正是由于新型瓦斯抽采鉆孔封孔法不僅密封了鉆孔,還封堵了鉆孔內(nèi)壁與煤層溝通的發(fā)育裂隙,才實(shí)現(xiàn)了鉆孔瓦斯較高濃度的抽采。
(2)由圖2可知,采用聚氨酯-水泥砂漿封孔的大部分抽采鉆孔,在抽采7天后就發(fā)生抽采濃度急劇衰減的現(xiàn)象,這是由于膨脹后的聚氨酯幾乎沒有抗壓強(qiáng)度,不足以抵抗在地應(yīng)力的作用下鉆孔周圍煤體的變形,而由于煤層傾角較小,水泥砂漿不能充滿整個(gè)鉆孔封孔段空間,在高地應(yīng)力作用下,固化的聚氨酯材料被壓縮,造成固化的聚氨酯與鉆孔內(nèi)壁出現(xiàn)裂隙而漏氣;而膠囊封孔材料在封孔初期就對鉆孔施加支護(hù)力,限制鉆孔變形,保持鉆孔的穩(wěn)定,避免了上述漏氣現(xiàn)象,因此能保持在相對較長時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)較高濃度的穩(wěn)定抽采。
(3)由圖3可知,經(jīng)過91天的抽采,采用膠囊封孔技術(shù)后,鉆孔平均最大抽采濃度達(dá)64.7%,最小平均抽采濃度為34.3%;而采用聚氨酯-水泥砂漿封孔后,鉆孔平均最大抽采濃度為43.8%,最小平均抽采濃度為6.8%。采用膠囊封孔技術(shù)后,鉆孔平均抽采濃度較聚氨酯封孔方法提升95%以上,且在91天的抽采過程中一直保持較高的抽采濃度(34%以上),而聚氨酯-水泥砂漿封孔鉆孔經(jīng)過35天的抽采后平均抽采濃度已不足20%。
綜上所述,采用膠囊封孔技術(shù)的抽采鉆孔有效地抵抗了地應(yīng)力作用下鉆孔周圍煤體的變形,鉆孔的密封效果得到了提升,鉆孔的平均瓦斯抽采濃度較聚氨酯-水泥砂漿封孔法有較大程度的提高,具有較大的優(yōu)越性。目前該技術(shù)已在義煤集團(tuán)千秋煤礦、孟津煤礦、義安礦業(yè)公司、新安煤礦、新義礦業(yè)公司等推廣應(yīng)用,具有廣闊的應(yīng)用前景。
1)研制了順層鉆孔膠囊封孔器,該膠囊具有膨脹性能,且在較高的壓力下具有較強(qiáng)的滲透性,能透過封孔材料,可實(shí)現(xiàn)對封孔器和鉆孔內(nèi)壁之間的間隙及鉆孔內(nèi)壁發(fā)育裂隙的有效封堵,有效提高鉆孔的瓦斯抽采濃度。
2)研制了具有微膨脹性、速凝、可注性的注漿封孔材料,并研制了配套的雙液封孔泵和免清洗混合槍頭,消除了殘余在注漿泵混合槍頭中的余料固結(jié)造成槍頭堵塞的弊病。
3)在對膠囊封孔技術(shù)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,經(jīng)過91天的抽采后,采用膠囊封孔技術(shù)的鉆孔平均瓦斯抽采濃度仍保持在34%以上,而經(jīng)過相同時(shí)間的抽采,采用聚氨酯-水泥砂漿封孔法的鉆孔平均瓦斯抽采濃度已不足7%。
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