范玉清
福建寧德發(fā)電責(zé)任有限公司,福建寧德
寧德發(fā)電公司共安裝4臺機(jī)組,1單元1、2號機(jī)組為660MW、2單元3、4號機(jī)組為600MW,四臺機(jī)組共設(shè)置8臺循環(huán)水泵,采用海水開式冷卻方式。每單元兩臺機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)置聯(lián)絡(luò)門,能相互備用。循環(huán)水泵電機(jī)均采用湘潭電機(jī)廠YKSL3400—16/2150—1TH電機(jī),額定功率3400 KW,額定電流416.7A。
根據(jù)循環(huán)水泵投入條件和節(jié)能的需要,寧德發(fā)電公司于2009年9月,對2B、4B循環(huán)水泵電機(jī)由單速16極改為雙速16/18極雙速電機(jī)。低速運(yùn)行方式時電流218A~233A(根據(jù)海水潮位變化循環(huán)水泵電流有所不同)。改造后節(jié)能效果明顯。但電機(jī)改為雙速切換電機(jī)后,由于運(yùn)行方式的需要,經(jīng)常需對循環(huán)水泵電機(jī)接線柱連接片進(jìn)行高低速切換,造成電機(jī)切換后,在啟動過程中多次出現(xiàn)循環(huán)水泵電機(jī)切換端子連接片處打火、過熱、和放炮現(xiàn)象,使電機(jī)定子線圈損壞,造成設(shè)備維修費(fèi)用增加、設(shè)備可靠利用率降低、甚至造成機(jī)組被迫降出力或機(jī)組非停事故,給安全運(yùn)行帶來隱患,威脅機(jī)組安全運(yùn)行。
以下是循環(huán)水泵高低速切換箱、接線柱、連接片過熱損壞圖片:
圖1 循環(huán)水泵高低速切換箱導(dǎo)電桿燒損照片
圖2 高低速切換箱連片損壞照片
循環(huán)水泵切換箱接線柱出現(xiàn)打火、過熱現(xiàn)象后,將造成高速運(yùn)行的循環(huán)水泵不能及時切換到低速運(yùn)行、低速運(yùn)行的循環(huán)水泵電機(jī)不能及時切換到高速運(yùn)行,造成循環(huán)水流量和壓力不能滿足機(jī)組凝汽器背壓的需要,使機(jī)組處于高汽耗、高廠用狀態(tài)下運(yùn)行。也造成設(shè)備潛能得不到應(yīng)有的發(fā)揮,給維護(hù)人員帶來“循泵切換”危機(jī)。
為了滿足循環(huán)水泵電機(jī)高、低速切換需要,確保電機(jī)切換操作后能滿足電氣動穩(wěn)定和溫升要求和機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,徹底消除在切換后帶來的接線端子放炮隱患。特提出對循環(huán)水泵高低速接線端子進(jìn)行改造。
為徹底解決循環(huán)水泵電機(jī)高低速切換箱接線柱過熱、打火、放炮的設(shè)備隱患,經(jīng)過多次對燒損的接線柱和連片進(jìn)行分析。過熱集中部位在接線端子導(dǎo)電桿和連片的通流導(dǎo)電的結(jié)合部位。造成導(dǎo)電部位過流、過熱的主要原因是原有接線柱和接線端子箱存在設(shè)計問題。后經(jīng)多次論證最終提出設(shè)備改造方案:
改造方案主要從以下五個方面進(jìn)行改進(jìn):
(1)徹底改變循環(huán)水泵高低速切換箱尺寸。加大切換箱接線柱中心孔距。有限增加接線柱間距離。防止接線柱間啟動過程中空氣電離、擊穿造成相間短路。
(2)增大循環(huán)水泵高低速接線端子導(dǎo)電部位的有效解除面積。將原來有方形“點(diǎn)接觸”改變?yōu)橥膱A“面接觸”導(dǎo)電。
(3)改變原切換箱導(dǎo)電螺桿的螺紋寬度(即螺距)。
(4)改變原切換箱導(dǎo)電螺桿與電機(jī)過橋線的連接方式。
(5)增加切換箱連接片寬度、同時減小連接片電阻。連接片采用銅排外部鍍銀處理。
1).增大原循環(huán)水泵高低速切換箱的尺寸。原高低速切換箱寬*高*厚的尺寸為500*1000*390改造后變?yōu)?60*1050*500接線柱中心孔矩由原100mm變?yōu)?30mm,改造后大大增加了導(dǎo)電桿間距,有效防止導(dǎo)電桿間電弧放電、空氣擊穿造成相間短路。以確保接線柱安全距離。提高設(shè)備絕緣強(qiáng)度。
2).適當(dāng)增大導(dǎo)電螺栓、螺母、墊片尺寸,以增加外部接觸面,減小接觸電阻,提高載流量。
3).徹底更換原設(shè)計的導(dǎo)電螺桿,增加導(dǎo)電螺桿螺紋間距,使內(nèi)部引線螺桿與外部連接的接觸面增加。同時增加了導(dǎo)電螺桿與連接片的接觸面積(具體見下圖)。為電機(jī)起動創(chuàng)造了較好的條件。
4).新導(dǎo)電桿與引線的連接處由原穿孔式焊接,改成導(dǎo)電桿與引線連接處采用半開式設(shè)計(具體見下圖)。使銀焊錫能充分填充導(dǎo)電部位,有效防止導(dǎo)電桿與引線間焊接不良造成過熱、打火現(xiàn)象,同時導(dǎo)電桿與引線焊接采用銀焊條,以減少接觸電阻,提高載流量。
5).改變導(dǎo)電螺桿的設(shè)計結(jié)構(gòu),將原螺桿與連片的接觸面積的方形改為同心圓。改造后大大增加導(dǎo)電桿與連片的有效接觸面積,減小過度電阻。有效防止接觸部位過熱、打火現(xiàn)象的發(fā)生。
(高低速導(dǎo)電螺栓改造前與改造后圖形比較)
由以上數(shù)據(jù)分析,改造后導(dǎo)電桿與連接片的增加的有效導(dǎo)電面積為:323-153.86=170.14mm2,所增加的面積按照每平方5A電流進(jìn)行計算,較未改造前增加的載流量為170.14*5=850.7A由計算的數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn),采用新型的導(dǎo)電螺桿能使電氣設(shè)備耐受更大的啟動沖擊電流,提高設(shè)備機(jī)械強(qiáng)度,提高設(shè)備可靠性。
經(jīng)濟(jì)分析:
循環(huán)水泵電機(jī)能按照環(huán)境溫度的變化,和海水潮汐變化規(guī)律,進(jìn)行及時可靠地高、低速的切換點(diǎn)決定了循環(huán)水泵電機(jī)的經(jīng)濟(jì)性。循環(huán)水溫度即海水溫度的變化決定單元機(jī)組循環(huán)水泵的運(yùn)行臺數(shù)。根據(jù)寧德發(fā)電公司所處的地理位置和四季溫度變化大(37℃-7℃)的特點(diǎn),即夏季采用兩機(jī)四泵含一臺低速泵(兩臺機(jī)組運(yùn)行用四臺循環(huán)水泵進(jìn)行冷卻),春秋兩季采用兩機(jī)三泵含一臺低速泵(兩臺機(jī)組運(yùn)行共用三臺循環(huán)水泵冷卻),冬天采用兩機(jī)兩泵(即兩臺機(jī)組兩臺循環(huán)水泵冷卻均為高速泵運(yùn)行冷卻。運(yùn)行中,電機(jī)高、低速的切換點(diǎn)溫度,可以稱之為中低溫。兩機(jī)四泵或兩機(jī)三泵對高低速電機(jī)進(jìn)行切換時的溫度越高;挖掘設(shè)備經(jīng)濟(jì)效益的潛力相對越大。對設(shè)備的可靠性、電機(jī)高低速接地端子要求越高。對頻繁操作的循環(huán)水泵電機(jī)接線端子的溫度、過熱的要求也越高。采取以上的技術(shù)措施后,循環(huán)水泵電機(jī)能隨時根據(jù)循環(huán)水溫的變化進(jìn)行切換,挖掘經(jīng)濟(jì)效益的潛力越大。
寧德發(fā)電公司兩臺循環(huán)水泵電機(jī)高低速切換箱于2012年6月進(jìn)行了徹底改造。改造后經(jīng)過一年的運(yùn)行效果明顯,在這一年中兩臺循環(huán)水泵進(jìn)行了多次的高低速切換,均未發(fā)生切換箱接線柱過熱、打火等不安全情況。使設(shè)備可靠性和經(jīng)濟(jì)性得以提高。改造后兩臺循泵電機(jī)按照其運(yùn)行天數(shù)和利用小時進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計算,由于低速運(yùn)行比高速運(yùn)行時電流降低約 90A,功率因數(shù)由0.83降至0.79,每小時兩臺循環(huán)水泵電機(jī)可節(jié)約電量1844kWh。春秋兩季六個月80%的運(yùn)行時間3456小時,節(jié)約用電6375826kWh。全年節(jié)約用電9563740 kWh,電價按0.3元/kwh計,節(jié)約28.68萬元。
安全分析:
從改造后的實(shí)際試驗(yàn)數(shù)據(jù)來看,循環(huán)水泵電機(jī)在高速運(yùn)行方式,電機(jī)電流330A時測量接線端子溫度較環(huán)境溫度高5-7℃,較改造前的溫度下降25-36℃。并且隨時根據(jù)循環(huán)水泵的運(yùn)行方式進(jìn)行高、低速進(jìn)行切換。在多次切換后接線端子的溫度均能達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。徹底消除接線端子過熱、打火、放炮現(xiàn)象。且大大提高了循環(huán)冷卻水溫度處于中低溫時循環(huán)水泵高速運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益,提高了設(shè)備安全和經(jīng)濟(jì)性。
2B、4B循環(huán)水水泵電機(jī)高、低速切換箱改造后試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表1
圖4 原接線原采用的接線柱
圖5 改造后接線柱
6.1 循泵電機(jī)雙速切換箱的改造升級,提高了機(jī)組用水調(diào)節(jié)的靈活性,能根據(jù)運(yùn)行切換和擴(kuò)大單元制的循環(huán)水供水方式即滿足了機(jī)組真空的需要又能最低限度地提高設(shè)備經(jīng)濟(jì)性。
6.2 循環(huán)水泵電機(jī)雙速切換箱改造,提高了循環(huán)水泵運(yùn)行的可靠性,有效杜絕由于循環(huán)水泵切換箱切換中出現(xiàn)的接觸不良和導(dǎo)電桿過熱燒損設(shè)備現(xiàn)象,使設(shè)備安全性得以提高。
6.3 循環(huán)水泵電機(jī)雙速切換箱的改造,為同行業(yè)同類電機(jī)中出現(xiàn)類似現(xiàn)象的機(jī)組提供了改造升級的參考,在同行業(yè)中本項(xiàng)技術(shù)。在新機(jī)組建設(shè)和老機(jī)組改造中,該項(xiàng)技術(shù)具有推廣價值。
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