高志興,王福航
(大化集團大連化工股份有限公司,遼寧 大連 116308)
我公司于2007年搬遷改造中,新建了一套60萬t/a聯(lián)堿裝置。該套裝置采用了大量的新工藝、新材料、新設備,尤其是率先引進了進口的水平帶式真空過濾機應用于重堿過濾,取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
目前純堿行業(yè)中普遍采用的重堿過濾設備是回轉真空過濾機,少量采用離心式過濾機進行二次過濾?;剞D真空過濾機由于過濾面積小,設備能力較低,往往需要較多的設備數(shù)量才能滿足生產(chǎn)需要,而離心式過濾機由于是二次過濾降低重堿水分,在純堿生產(chǎn)中較少采用。我公司引進進口的水平帶式真空過濾機代替原來的回轉真空過濾機,其工藝流程敘述如下:
帶濾機主電機通過減速裝置帶動頭輪轉動,頭輪拖動環(huán)狀濾帶連續(xù)循環(huán)移動。碳化懸浮液經(jīng)過進料分配器入倒魚尾形進料箱,將堿液均勻分布在移動的濾布上。真空通過脫水皮帶沿著真空盤收集分離出來的濾液。固液分離的動力來源于真空泵產(chǎn)生的壓差,濾布將固體截留,濾液穿過濾布進入脫水皮帶槽里,進入真空盤后通過排水口進入濾液收集總管,最后排至氣液分離罐。濾餅隨濾布向前移動中要經(jīng)過兩段洗水逆流洗滌,一段分兩級,二段分三級,洗去殘留在重堿中的母液,洗滌液分別收集循環(huán)利用,最終進入母液系統(tǒng)。濾帶不斷向前移動,在擠壓輥和真空作用下,不斷壓出和抽出重堿中的游離水,完成濾餅的干燥過程。當真空結束時,濾布及濾餅與脫水皮帶分離,并經(jīng)過一個小直徑的卸料輥使濾布與濾餅分離,濾餅脫落掉入卸料漏斗,進入重堿皮帶運輸機,去煅燒工序煅燒。
分離罐分離出的母液自壓流入母Ⅰ桶。氣體進入凈氨塔用清水吸收氣體中的氨后,由真空泵抽出排空。
卸料后,濾布洗滌水泵打出的高壓水通過清洗頭清洗濾布,殘留在濾布上的固體被清洗掉和洗水一起收集到卸料端接水盤中,作為濾餅洗滌循環(huán)使用水。濾布得到再生清洗后,可獲得較高的過濾速率和濾帶使用周期。再經(jīng)糾偏機構實現(xiàn)方向糾正,重新返到過濾段,如此往復循環(huán)完成過濾全過程。工藝流程圖如圖1。
水平真空過濾機具體技術參數(shù)如下:
總長度,m 26.5
總寬度,m 4.6
有效寬度,m 2.87
真空作業(yè)區(qū)長度,m 21.45
過濾面積,m265
單臺處理能力,t/h 40
濾餅水分,%: ≤16.5
鹽分,% ≤0.2
固體回收率,% ≥98
圖1 水平帶式真空過濾機工藝流程
帶濾機在較低負荷下試生產(chǎn)體現(xiàn)了很大的優(yōu)勢。但隨著生產(chǎn)負荷的增加,此設備的不足也逐步表現(xiàn)出來,主要體現(xiàn)在:
1)真空度波動較大;
2)濾餅洗滌不均勻,重堿鹽分波動大;
3)濾布清洗不徹底,導致濾餅厚度不均勻;
4)重堿水分達不到設計要求;
5)布料不均勻,對濾布及皮帶沖擊大,使皮帶跑偏嚴重,導致設備緊急停車;
6)一次表及開關進水導致儀表報警急停。
針對出現(xiàn)的問題各專業(yè)技術人員對帶濾機部分結構進行了改進。
1)改進了母液布料裝置,使其結構更加合理,布料更加均勻,避免布料不均使皮帶跑偏;
2)對母液區(qū)與洗滌區(qū)域的分布進行了微調(diào),避免了重堿鹽分的波動;
3)對重堿卸料方式的改進,減少重堿物料的損失,延長濾布使用周期;
4)對濾布清洗方式進行改進,使濾布清洗更徹底;
5)對噴淋洗滌裝置進行改進,使濾餅洗滌效果更好;
6)利用副產(chǎn)低壓蒸汽,增加重堿干燥設施,進一步降低重堿水分、提高重堿松散度;
7)重新布置儀表位置,進行防水防腐處理,減少儀表的誤動作。
經(jīng)過一系列改進,帶濾機的運行更加平穩(wěn),經(jīng)過負荷試車各項指標均達到或超過了設計水平,處于行業(yè)領先水平。
水平帶式真空過濾機過濾各區(qū)段沿水平方向布置,可以連續(xù)完成母液過濾、洗滌、干燥、卸料、濾布再生,與回轉真空過濾機相比有明顯的優(yōu)勢。
1)運行平穩(wěn),設備大型化,可以結合DCS系統(tǒng)實現(xiàn)自動化操作。
2)洗水可以連續(xù)循環(huán)使用,顯著降低洗水當量。同時對濾餅采用兩段逆流或多級洗滌,獲得了最佳的洗滌效果。
3)增設干燥設施,延長了干燥段,濾餅含水分低,使困擾同行業(yè)的重堿水分高的難題得到根本性解決。
4)母液區(qū)、洗滌區(qū)、干燥區(qū)可以嚴格區(qū)分,方便進行控制,由于洗水當量的減少可以顯著減低母液氯差,解決了聯(lián)堿系統(tǒng)母液膨脹問題。
5)通過濾餅測厚儀測得濾餅厚度信號,反饋信號用來控制變頻驅(qū)動裝置,自動控制帶速,以最佳的運行方式保證產(chǎn)品質(zhì)量。
6)重堿卸料改變了過去刮刀卸料方式,減少了重堿漏料損失,提高生產(chǎn)能力。
水平帶式真空過濾機由我公司率先引進,并進行了消化吸收,目前運行平穩(wěn)。由于各項技術指標先進,取得良好的經(jīng)濟效益,同時又對行業(yè)純堿生產(chǎn)有很大的指導意義。主要性能指標與同行業(yè)較好水平的性能指標比較如表1。
表1 帶式過濾機性能指標與同行業(yè)較好水平對比表
水平帶式真空過濾機經(jīng)過兩年多的運行,除已經(jīng)實施改造的問題之外,如何提高濾布的使用周期、如何降低系統(tǒng)真空損失量等方面,有待于進一步改進。
水平帶式真空過濾機在純堿生產(chǎn)中的應用,將引領行業(yè)的發(fā)展方向,在企業(yè)節(jié)能減排工作上取得可喜成績,為下一步系統(tǒng)優(yōu)化工藝條件,提高生產(chǎn)能力,進一步降低消耗打下了堅實基礎。
[1] 中國純堿工業(yè)協(xié)會.純堿工學(第一版)[M].北京:化學工業(yè)出版社,1990
[2] 王楚.純堿生產(chǎn)工藝與設備計算[M].北京:化學工業(yè)出版社,1995