劉德強(qiáng),王 庚,崔 亮,王 嚴(yán),高俊峰
(大化集團(tuán)大連碳化工有限公司,遼寧 大連 116610)
大化集團(tuán)年產(chǎn)30萬噸甲醇裝置是由五環(huán)公司設(shè)計(jì)、部分引進(jìn)殼牌技術(shù)的以煤為原料的甲醇生產(chǎn)裝置,裝置于2009年投產(chǎn)。煤氣化循環(huán)氣管道使用的是碳鋼材料,因腐蝕減薄及生成的雜質(zhì)給生產(chǎn)帶來一系列影響,現(xiàn)將情況做一介紹。
曾發(fā)生過用來輸送循環(huán)氣的不銹鋼管道被Cl-侵蝕導(dǎo)致金屬晶間裂紋的事故,所以不銹鋼管道不宜用在循環(huán)氣管道上。而以碳鋼為主的循環(huán)氣管道,往往會導(dǎo)致以下3種情況的腐蝕:①硫化氫的酸性腐蝕;②在含硫的環(huán)境中形成硫化亞鐵其表面出現(xiàn)點(diǎn)狀腐蝕的凝結(jié)物;③在循環(huán)氣壓縮機(jī)入口三通(即TV20后)處及三通后,容易出現(xiàn)氯化銨結(jié)晶引起侵蝕性濕腐蝕。
2010年7月份,連續(xù)運(yùn)行2個(gè)月的循環(huán)氣壓縮機(jī)因軸振動觸發(fā)聯(lián)鎖而停機(jī)。當(dāng)時(shí)軸承最高溫度為63℃,壓縮機(jī)進(jìn)氣、排氣壓力無波動,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),對儀表監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行查驗(yàn),沒有斷開、松動等異常情況。隨后在對壓縮機(jī)解體檢查中發(fā)現(xiàn)葉輪流道內(nèi)結(jié)了5mm厚的垢層,并有局部脫落,留下了明顯的“斷橋”跡象。葉輪在高速旋轉(zhuǎn)過程中,懸浮在循環(huán)氣中的銹蝕物等固體顆粒粘結(jié)在葉輪上,因離心力大小不同,越靠近葉輪中心,結(jié)垢越厚;不斷增厚的結(jié)垢又在離心力的作用下,被甩出去,造成轉(zhuǎn)動平衡失效,軸系失衡。清理干凈流道內(nèi)結(jié)垢,對軸系平衡重新校核,回裝再試車,運(yùn)行平穩(wěn)。
2010年12月,運(yùn)行中的氣化爐A3環(huán)隙超溫,被迫停車檢查。檢查的結(jié)果是激冷氣聯(lián)箱被燒穿了,高溫合成氣竄到氣化爐環(huán)隙造成超溫。激冷氣聯(lián)箱有激冷氣的冷卻,怎么會燒壞呢?在進(jìn)一步的檢查中,發(fā)現(xiàn)被燒穿位置的激冷氣φ10的噴吹小孔被雜質(zhì)堵住,雜質(zhì)是管道銹蝕物。
如圖1所示,激冷氣由循環(huán)氣壓縮機(jī)加壓通過A、B、C、D共4個(gè)進(jìn)氣口送到氣化爐A3環(huán)隙的激冷氣聯(lián)箱內(nèi)。聯(lián)箱環(huán)一周均布372個(gè)φ10的噴吹小孔,激冷氣通過小孔加速進(jìn)入環(huán)爐膛均布的124個(gè)百葉窗口,在窗口外與爐膛內(nèi)的高溫合成氣混合,使高溫合成氣冷卻。1~9示意的是φ10的噴吹小孔,其中4、5、6陰影示意的是噴吹小孔被雜質(zhì)堵塞,1、2、3及7、8、9示意的是噴吹小孔正常通氣。a、b、c示意的是3個(gè)百葉窗口,簡圖示意的Ⅰ區(qū)所在的環(huán)形空間與124個(gè)窗口是連通的,激冷氣通過小孔加速后經(jīng)過環(huán)形空間進(jìn)入百葉窗里,是直線行進(jìn);所以基本是每3個(gè)小孔對應(yīng)一個(gè)窗口,1、2、3的氣流往a窗口里噴吹,7、8、9的氣流往c窗口里噴吹,堵塞的4、5、6就沒法給b窗口提供激冷氣了。a、c窗口氣流連續(xù)地往爐膛里噴吹,會帶動Ⅰ區(qū)周圍的氣體,但4、5、6已經(jīng)堵塞,沒有氣源,Ⅰ區(qū)很快形成負(fù)壓區(qū);而此時(shí)爐膛的壓力又高于Ⅰ區(qū),高溫合成氣由b窗口進(jìn)入Ⅰ區(qū),在a、b、c窗口間形成熱冷循環(huán)。流動的高溫合成氣就像一把鋒利的尖刀,首先將沒有冷氣保護(hù)的b窗口蠶食,迅速蔓延,最后將聯(lián)箱燒穿。激冷聯(lián)箱燒穿的修復(fù)需要將激冷段的水冷壁切斷一節(jié),整體抬升,挪出檢修空間后才能進(jìn)行,即使有經(jīng)驗(yàn)的檢修隊(duì)伍至少也要20天,開停車的損失可想而知。
圖1 激冷器聯(lián)箱示意圖
因管道內(nèi)雜質(zhì)堵塞儀表測量點(diǎn),儀表測量誤差,甚至假指示,誤導(dǎo)操作給設(shè)備帶來嚴(yán)重?fù)p壞的案列還是屢見不鮮的。
鑒于雜質(zhì)對氣化爐運(yùn)行帶來的影響,保證激冷氣管道的潔凈度,2011年8月份對激冷氣管道進(jìn)行了清洗、吹掃,并測厚。數(shù)據(jù)如圖2所示。K1301循環(huán)氣壓縮機(jī)入口設(shè)計(jì)的管道尺寸是φ355×12,出口是φ325×12。如圖2所示數(shù)據(jù),管道已經(jīng)全部減薄,最嚴(yán)重的是TV20閥后三通的出口,此部分已經(jīng)減薄到6.3mm,國內(nèi)已有廠家因此處減薄而爆管,如果將管道全部換掉,時(shí)間上也不允許,此次只能先把TV20后的三通更換了,其余部分將材料準(zhǔn)備好以備應(yīng)急。
圖2 循環(huán)氣壓縮機(jī)入口、出口管道測厚數(shù)據(jù)
為將循環(huán)氣管線的腐蝕速率降低到可以接受的等級,關(guān)鍵是保證管線內(nèi)循環(huán)氣的溫度處于露點(diǎn)溫度之上;同時(shí)在停車檢查過程中減少曝露于空氣中的時(shí)間,主要是為防止形成易于造成硫化亞鐵保護(hù)層出現(xiàn)點(diǎn)狀腐蝕的凝結(jié)產(chǎn)物,從而保護(hù)硫化亞鐵覆蓋層,以及避免已呈飽和狀態(tài)的水蒸汽在管線內(nèi)凝結(jié)和避免達(dá)到氯化銨鹽的結(jié)晶點(diǎn)。
由腐蝕產(chǎn)生的情況來看,最簡單易行的辦法就是將循環(huán)氣管線保溫,保證溫度在235℃以上,同時(shí)加強(qiáng)對溫度的監(jiān)測,如果想要一個(gè)長周期經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的運(yùn)行就得將管道材料升級為鎳基耐蝕合金。表1是幾種耐蝕合金在不同條件下的耐蝕性對照。
表1 鎳基耐蝕合金的耐蝕性
由表1可以看出,最適用的是Inconel625和Incoloy825這兩種耐蝕合金,因Inconel625價(jià)格更高,故通常選用Incoloy825。因耐蝕合金的價(jià)格要高于碳鋼的數(shù)倍,建議采用碳鋼材料復(fù)合焊接Incoloy825的襯里,Incoloy825解決腐蝕,廉價(jià)的碳鋼來保證強(qiáng)度,這是性價(jià)比最高的使用方法。
目前國內(nèi)同類型的裝置有30多套,大部分是單套爐運(yùn)行。循環(huán)氣管道材料基本上都是碳鋼,考慮的是降低投資成本,設(shè)計(jì)也有腐蝕余量。據(jù)2011年的不完全統(tǒng)計(jì),因循環(huán)氣管道腐蝕雜質(zhì)及減薄、堵塞造成裝置停車70余次。因此,國內(nèi)同類項(xiàng)目建設(shè)時(shí),在循環(huán)氣管道的選材上應(yīng)做好分析比較。
[1] 中國機(jī)械工程學(xué)會焊接學(xué)會.焊接手冊(第2卷)材料的焊接[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1992