段宇炬,賈晉林,楊金剛,李 盛
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠(chǎng),天津300301)
高爐槽下篩分是礦石進(jìn)入高爐前的一道重要工序,其最理想的效果是既保證粒度<5 mm的礦石粉末盡可能少(通常要求不超過(guò)5%[1]),同時(shí),其篩下物跑粗部分(即>5 mm或大于其篩網(wǎng)規(guī)格尺寸)應(yīng)盡可能少,使礦石達(dá)到最大限度地利用,避免合格粒度的礦石進(jìn)入返礦,造成成本的浪費(fèi)。
受設(shè)備性能、管理及操作等多方面因素影響,多數(shù)企業(yè)的礦石篩分效率并不理想,通常只重視篩上粒度合格,保證入爐粉末少即可,而對(duì)是否有過(guò)多的合格粒度礦石成為篩下物,造成篩下物跑粗嚴(yán)重并不關(guān)心。更為極端者甚至認(rèn)為,篩下物跑粗越多,表明篩上入爐粉末越少,對(duì)高爐冶煉越有好處。事實(shí)上,這種放任篩下物跑粗的做法是極度有害的。雖然從表面上看,礦石入爐粉末確實(shí)少了,且5~10 mm粒級(jí)比例會(huì)降低,礦石平均粒度會(huì)有一定提升,對(duì)高爐料柱透氣性有好處。但是,我們還要看到,一方面跑粗的部分礦石成為返礦,本身利用價(jià)值就打了折扣,造成了成本損失;另一方面返礦無(wú)法直接入爐,必須要再次經(jīng)過(guò)燒結(jié)工序,至少還要犧牲燒結(jié)工序成本及額外的返礦運(yùn)輸成本,而前者通常在每噸90~140元(視熔劑添加量而變)。況且,返礦中大粒度料增加,特別是5 mm以上粒度料增加,會(huì)影響燒結(jié)造球過(guò)程,降低燒結(jié)混合制粒效果,使燒結(jié)混合料透氣性降低,進(jìn)而影響到燒結(jié)成品率、燒結(jié)燃料消耗及燒結(jié)礦質(zhì)量,并且會(huì)形成新一輪的惡性循環(huán)。
2011年,天鋼煉鐵廠(chǎng)曾經(jīng)出臺(tái)了對(duì)高爐槽下篩分系統(tǒng)的考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法,辦法規(guī)定:不定期抽查,非篩分設(shè)備原因,發(fā)生篩下物跑粗(按各倉(cāng)粒度標(biāo)準(zhǔn))超15%按倉(cāng)次扣獎(jiǎng),全月無(wú)超標(biāo)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。因篩分設(shè)備原因,礦、焦篩下物跑粗超標(biāo)則考核檢修??紤]到新辦法應(yīng)設(shè)立過(guò)渡期,1、2月份暫按超30%考核。但實(shí)際結(jié)果是盡管1、2月份跑粗超標(biāo)均達(dá)12倉(cāng)次,考核力度較大,在較短時(shí)間內(nèi)迅速見(jiàn)到了效果,但好景不長(zhǎng),由于管理方法和措施不到位,再加上一些不同聲音的干擾,此辦法實(shí)施時(shí)間不長(zhǎng),又被迫中止了。此后,篩分系統(tǒng)的管理又重新回到了原點(diǎn)。
截至2012年6月,高爐礦石槽下篩分粒級(jí)有5 mm、6.3 mm兩種規(guī)格,分布情況見(jiàn)表1。
表1 天鋼高爐礦石槽下篩分粒級(jí)規(guī)格
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)測(cè)定的燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦的返礦率(可作為基準(zhǔn)值),并按照2012年6月份當(dāng)月測(cè)定的高爐礦篩的平均跑粗情況,計(jì)算出當(dāng)月燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦的實(shí)際返礦率如表2所示。其中,返礦單價(jià)為800元/t,價(jià)差欄目列出了燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦與返礦的價(jià)格差異值。
表2 天鋼高爐2012年6月實(shí)測(cè)篩分系統(tǒng)狀況
表2中實(shí)際返礦率計(jì)算公式為:
實(shí)際返礦率(%)=100×經(jīng)驗(yàn)返礦率/(100-篩下跑粗率)
由于燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦與返礦價(jià)差的存在,篩下跑粗使原本價(jià)值高的、合格粒度的燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦,貶值為比原價(jià)值低200元/t以上的返礦,使入爐凈礦價(jià)格提高,造成了較大的成本浪費(fèi)。
下面以塊礦為例,進(jìn)行分析:
當(dāng)時(shí)使用的進(jìn)口塊礦平均單價(jià)1004.75元/t,CIQ檢驗(yàn)<6.3 mm為11%,進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)<6.3 mm不超過(guò)15%,故確定經(jīng)驗(yàn)返礦率為15%,即可以認(rèn)為進(jìn)口塊礦毛礦1004.75元/t,其中含15%返礦粉,返礦粉單價(jià)為800元/t,那么去除15%粉后的85%應(yīng)為凈入爐礦。凈入爐礦單價(jià)的計(jì)算公式為:
(毛礦單價(jià)×100-返礦粉單價(jià)×返礦率)/(100-返礦率)
經(jīng)計(jì)算,返礦率為15%時(shí)塊礦凈入爐礦單價(jià)為1040.88元/t,而由于跑粗率大,實(shí)際返礦率為21.42%,此時(shí),塊礦凈入爐礦單價(jià)升高至1060.56元/t,升高了 19.67 元/t。
依此類(lèi)推,可分別計(jì)算出由于篩分系統(tǒng)跑粗率大,導(dǎo)致燒結(jié)礦、球團(tuán)礦凈入爐礦單價(jià)的升高值,按照2012年6月份當(dāng)月實(shí)際單位凈礦消耗量,可計(jì)算出單位生鐵成本升高的金額。由于返礦率升高導(dǎo)致煉鐵成本升高分類(lèi)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3。
表3 天鋼高爐2012年6月篩分系統(tǒng)影響成本統(tǒng)計(jì)
從表3不難看出,由于槽下篩分跑粗率較大,導(dǎo)致燒結(jié)礦、球團(tuán)、塊礦凈入爐單價(jià)升高,并導(dǎo)致煉鐵成本分別升高 8.97 元/t、6.53 元/t、4.87 元/t,總計(jì)造成煉鐵成本損失20.37元/t,即可見(jiàn)其對(duì)煉鐵成本的影響是非常大的。
返礦的價(jià)格,由于各廠(chǎng)定價(jià)方法不同,可能存在較大差異。但從長(zhǎng)期來(lái)看,由于返礦的產(chǎn)生、使用是平衡的,其定價(jià)高低對(duì)煉鐵實(shí)際成本沒(méi)有影響。
本文中,返礦由于其品位略低于原燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦,另外,同品位的塊、粉差價(jià)本是慣例,其定價(jià)水平也基本與實(shí)際相符。
不同的礦種含粉率不同,導(dǎo)致經(jīng)驗(yàn)返礦率不同。天鋼所使用的礦、球,返礦率最低可達(dá)3%~5%,而近來(lái)為了追求低成本、高效益,采購(gòu)了一些廉價(jià)礦,部分礦返礦率可高達(dá)30%以上。但即使在這種情況下,跑粗也應(yīng)嚴(yán)格控制,測(cè)算表明,隨著經(jīng)驗(yàn)返礦率的升高,篩下跑粗對(duì)成本的影響是增大的。
供應(yīng)給高爐的焦炭在槽下進(jìn)行兩級(jí)篩分,其中12~25 mm部分作為焦丁送入焦丁倉(cāng)混入礦批中使用,12 mm以下焦炭粉末作為焦粉(返焦)返回料場(chǎng),再供應(yīng)至燒結(jié)作為燒結(jié)燃料使用。由于多數(shù)企業(yè)對(duì)入爐焦炭粒度過(guò)度重視,經(jīng)常發(fā)生篩下物跑粗較多情況,導(dǎo)致>25 mm以上焦炭降級(jí)為焦丁,>12 mm以上焦丁降級(jí)為焦粉使用,由于焦炭與焦丁、焦粉差價(jià)在300~500元/t,跑粗相當(dāng)于焦炭貶值降低使用,會(huì)導(dǎo)致入爐凈焦價(jià)格升高,從而導(dǎo)致煉鐵成本的無(wú)謂升高。由于焦炭在煉鐵的使用更加復(fù)雜,本文暫不詳述。
3.5.1 建立組織機(jī)構(gòu),細(xì)化摸底調(diào)查
2012年7 月,煉鐵廠(chǎng)選拔了一批年輕的技術(shù)人員充實(shí)到生產(chǎn)和管理的重要崗位,以此為契機(jī),以細(xì)化成本管理為核心,重新梳理了一些規(guī)章制度和考核辦法。
為了挖掘降成本潛力,由生產(chǎn)技術(shù)科牽頭,以設(shè)備管理科、檢修作業(yè)區(qū)為技術(shù)支持和后盾,以作業(yè)區(qū)原料供應(yīng)系統(tǒng)為管理對(duì)象的篩分系統(tǒng)管理小組宣告成立。小組成立后,首先從基礎(chǔ)工作入手,對(duì)所有作業(yè)區(qū)的相關(guān)篩子進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)建檔,并對(duì)每個(gè)篩子的所屬區(qū)域、篩網(wǎng)形式和規(guī)格、當(dāng)前料種、責(zé)任人員等進(jìn)行了摸底確認(rèn),并對(duì)每個(gè)篩子的篩分效果、篩網(wǎng)更換情況進(jìn)行了為期3個(gè)月的跟蹤考察,對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)的問(wèn)題及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)會(huì)并通報(bào)解決,但不納入考核。
3.5.2 強(qiáng)化三級(jí)設(shè)備點(diǎn)檢
跑粗問(wèn)題不但與設(shè)備有關(guān),還與設(shè)備的非正常使用有很大關(guān)系,如篩網(wǎng)卡料未及時(shí)清理,篩網(wǎng)磨損未及時(shí)發(fā)現(xiàn)與維修等。針對(duì)這些問(wèn)題,小組決定強(qiáng)化對(duì)篩子的三級(jí)點(diǎn)檢,日常點(diǎn)檢由篩子所在崗位人員實(shí)施,專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢由檢修責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員實(shí)施,雙方對(duì)所發(fā)現(xiàn)的篩網(wǎng)破損等異常情況相互溝通并分別向有關(guān)上級(jí)部門(mén)匯報(bào),專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)對(duì)篩子設(shè)備是否需要維修與更換拿出權(quán)威意見(jiàn)并付諸實(shí)施。
3.5.3 細(xì)化考核,明確責(zé)任,抓好落實(shí)
由于多方重視,問(wèn)題能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并落實(shí)解決,篩分系統(tǒng)管理提升了一個(gè)層次,篩分系統(tǒng)跑粗率得到了有效的控制。后經(jīng)篩分系統(tǒng)管理小組慎重研究決定,針對(duì)每個(gè)篩子設(shè)立了篩上、篩下考核標(biāo)準(zhǔn),確定了考核標(biāo)準(zhǔn)以篩子當(dāng)時(shí)使用粒級(jí)為準(zhǔn),發(fā)生超標(biāo)情況分別考核相關(guān)責(zé)任部門(mén)。本著穩(wěn)步推進(jìn)的原則,繼續(xù)設(shè)立2個(gè)月過(guò)渡期,在過(guò)渡期發(fā)現(xiàn)問(wèn)題警告并督促解決,自2013年1月開(kāi)始正式納入考核。
針對(duì)篩分系統(tǒng)管理的一系列措施運(yùn)行以來(lái),篩分系統(tǒng)的運(yùn)行效率持續(xù)提高,2013年4月燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦實(shí)際跑粗率分別為15.7%、11%、8.3%,均有很大改善,與2012年6月相比,篩下跑粗率分別下降了5.42%、36.07%、21.66%,按2013年4月實(shí)際價(jià)格計(jì)算,其對(duì)煉鐵成本的影響降低至7.39 元/t,見(jiàn)表 4。
表4 天鋼高爐2013年4月篩分系統(tǒng)影響成本統(tǒng)計(jì)
由于受設(shè)備篩分效率的限制,完全避免跑粗是不可能的,從上面數(shù)據(jù)看,2013年4月實(shí)際跑粗率控制在8%~16%,經(jīng)分析已基本達(dá)到了控制目標(biāo),進(jìn)一步改進(jìn)的潛力很小。
從對(duì)成本影響的絕對(duì)值看,由于跑粗改善導(dǎo)致煉鐵成本損失降低了12.98元/t,下降了63.7%。由于不同時(shí)期礦種、礦價(jià)不同,上述對(duì)比數(shù)據(jù)存在一些不可比因素,因此,我們不妨換一個(gè)角度,從篩下跑粗導(dǎo)致的成本損失額占當(dāng)期煉鐵成本的比例的相對(duì)值變化來(lái)衡量其影響,這樣的比較應(yīng)該是經(jīng)得住推敲的。經(jīng)計(jì)算,由于跑粗率下降,其對(duì)煉鐵成本的影響比重由原來(lái)的7.4‰降低至現(xiàn)在的2.9‰,下降了4.5‰,降低了一半以上(見(jiàn)圖1),說(shuō)明降低篩下跑粗效果十分顯著,其對(duì)降成本的作用也是非常有說(shuō)服力的。
(1)篩下物跑粗率升高,合格粒度的礦石進(jìn)入返礦增多,造成實(shí)際返礦率升高,導(dǎo)致凈入爐礦單價(jià)升高,是煉鐵成本升高的重要影響因素。
圖1 篩分管理效果對(duì)比圖
(2)礦種不同,經(jīng)驗(yàn)返礦率不同,對(duì)返礦率高的廉價(jià)礦,篩下跑粗對(duì)煉鐵成本的影響更加突出。
(3)加強(qiáng)管理,提高礦石篩分效率,在保證入爐粉末低的情況下,盡量降低礦石篩下物跑粗比例,對(duì)煉鐵降成本作用大。
(4)強(qiáng)化焦炭的合理使用,適當(dāng)降低焦炭篩下物跑粗,有利于降低煉鐵成本。
(5)細(xì)化篩分管理對(duì)降低煉鐵成本有重要意義。
[1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.