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        天鋼N80石油套管用鋼的生產(chǎn)實踐

        2013-11-08 03:29:42聰,張
        天津冶金 2013年1期
        關鍵詞:鋼包鋼液鑄坯

        趙 聰,張 恭

        (天津鋼鐵集團有限公司技術中心,天津 300301)

        1 引言

        隨著鉆井深度越來越深,鉆井工況日趨復雜,對油井管的質量要求越來越高。原J55 鋼級套管已不能滿足深井、超深井和特殊情況采集的要求,其用量在不斷減少,而以N80 為代表的更高鋼級的油井管數(shù)量在不斷增加[1]。因此,天津鋼鐵集團有限公司在轉爐冶煉J55 石油套管用鋼的基礎上,成功研發(fā)了N80 石油套管用鋼38Mn2V,并實現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn),滿足了市場需求,取得了良好的經(jīng)濟效益。

        2 石油套管鋼技術要求

        2.1 化學成分要求

        N80 鋼(38Mn2V)的化學成分要求見表1。

        表1 N80鋼(38Mn2V)化學成分 /%

        2.2 鑄坯低倍組織

        低倍組織要求:心部裂紋≤0.5 級,其他裂紋≤1.0 級,縮孔≤1.5 級,疏松、偏析和夾雜物分別≤2.0 級。不允許有其它影響使用的缺陷。

        3 生產(chǎn)工藝實踐

        考慮該鋼種的術要求和現(xiàn)場冶煉條件,制定N80 石油套管鋼38Mn2V 的生產(chǎn)工藝流程為:100 t頂?shù)讖痛缔D爐(鐵水+廢鋼)—LF—VD—圓坯弧形連鑄機。

        3.1 轉爐冶煉

        由于鐵水中的[P]較高、石灰有效CaO 含量和活性度偏低等條件影響,轉爐冶煉的難點和重點是終點磷的控制。在轉爐冶煉過程中,應使渣保持高堿度、高FeO、良好的流動性,使轉爐鋼水中[P]與渣中的CaO、FeO 反應生成穩(wěn)定的磷酸鈣。根據(jù)鐵水條件,選擇合適的鐵水與廢鋼配比,以保證吹煉過程能加入適量的鐵礦石,平衡溫度和改善化渣,提高轉爐前期脫磷效率;通過加強對槍位的控制和優(yōu)化轉爐底吹系統(tǒng),提高轉爐脫磷的動力學條件,優(yōu)化終點吹煉控制技術,實現(xiàn)轉爐終點磷含量≤0.015%的控制目標。

        在工藝流程中鐵水不進行預處理,在轉爐只完成脫磷、溫度的控制和爐后鋼包合金化的任務。由于LF 鋼包精煉爐具有保持爐內還原氣氛、氬氣攪拌和合成渣精煉等獨特的精煉功能,可以更好地完成脫硫的任務,因此轉爐對脫硫不作過多的要求。這就意味著脫硫的任務幾乎全部轉嫁于LF 精煉爐,因此必須重視和加強轉爐的終點控制,為LF 精煉操作創(chuàng)造良好的工藝條件。生產(chǎn)中嚴格執(zhí)行轉爐出鋼條件:終點C≥0.10%,杜絕后吹;終點溫度在1 640~1 680℃;渣中(FeO+MnO)控制在14%~18%。

        3.2 LF 及VD 精煉工藝

        LF 爐精煉工藝的控制重點在降低鋼液中的自由氧,進一步脫除鋼水的硫,并使脫氧產(chǎn)物上浮并去除。轉爐爐后鋼液經(jīng)過鋼芯鋁脫氧后,夾雜物的上浮和頂渣的吸附成為夾雜物去除的瓶頸問題。因此,LF 精煉過程中要控制氬氣攪拌功率,為鋼液中夾雜物與渣接觸創(chuàng)造良好條件,促使夾雜物上浮。此外LF 精煉渣采用CaO-A12O3型渣系,具有很強的脫硫、脫氧能力。研究表明,鈣鋁酸鹽與鈣硅酸鹽相比,對硫的吸收速度和硫化物的允許容量更大,具有很強的脫硫、脫氧能力,也有利于吸附鋼液的夾雜[2]。鋁脫氧后的鋼水需進行鈣處理,對鋼中A12O3夾雜物進行改性,防止水口堵塞,達到提高鋼種質量的目的。

        LF 進站后早化渣并盡快形成白渣,控制精煉終渣中(FeO+MnO)≤1.0%,爐渣堿度≥3.5。強化脫硫操作,白渣精煉時間大于20 min,要求精煉出站鋼水[S]≤0.010%。鋼水VD 處理要求真空度小于67 Pa 時保持時間大于等于10 min,同時采用弱吹氬攪拌。鋼水出站后要求軟吹氬8 min 以上,保證鋼水化學成分均勻,并且使夾雜物有充足的上浮時間。

        3.3 連鑄工藝

        在連鑄過程中,只有防止鋼水再污染,在鋼水流動過程中要創(chuàng)造條件去除夾雜物,提高非穩(wěn)態(tài)澆注操作水平,才能保證最終產(chǎn)品的潔凈度[3]。

        生產(chǎn)中防止鋼水再污染的有效措施是防止?jié)沧⑦^程的二次氧化和下渣、卷渣。因此生產(chǎn)中使用如下措施:采用全程鋼包保護套管,采取開澆前中間包氬氣置換;中間包恒重操作,防止?jié)沧⑦^程下渣;采用恒拉速澆鋼技術,避免鋼水液面的頻繁波動而導致卷渣。澆注過程中采取中間包擋墻加壩來改變中間包內鋼水流動軌跡、使用結晶器的電磁攪拌(EMS)等措施促進夾雜物在鋼水流動過程中進一步排除。此外生產(chǎn)實踐表明非穩(wěn)態(tài)澆注會使鑄坯潔凈度明顯惡化,因此生產(chǎn)中強調開澆、換鋼包過程的精細化操作,盡量減少拉速突然變化的情況,澆鑄結束時中包液面降到臨界高度800 mm 時就關閉水口,從而提高鑄坯潔凈度。

        4 試制結果

        2013年1月生產(chǎn)N80 石油套管鋼38Mn2V 圓坯32 爐,具體產(chǎn)品質量情況如下。

        4.1 成分控制(見表2)

        表2 38Mn2V原坯主要成分 /%

        從成分控制看,成分比較穩(wěn)定。另外根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,平均相鄰連澆爐間C 偏差為0.010 3%,Mn 偏差為0.024%,成分波動較小。

        在該批次38Mn2V 圓坯成品中Pb、Sn、As、Sb、Bi 五害元素之和小于70×10-6,單一元素含量小于30×10-6,如表3 所示。轉爐流程冶煉原料主要是鐵水,廢鋼比平均為7.02%,加入廢鋼較少,因此帶入的雜質元素較少,在控制五害元素含量具有明顯的優(yōu)勢,完全可以滿足石油套管鋼的嚴格要求。

        表3 38Mn2V五害元素含量 /%

        4.2 鑄坯低倍組織情況

        鑄坯生產(chǎn)規(guī)格為Ф200 mm。圓坯表面質量良好,無表面夾渣、裂紋等缺陷。圓坯低倍檢驗情況較好,各種缺陷級別最高不超過0.5 級,出現(xiàn)頻次低,并且沒有出現(xiàn)其它影響使用的缺陷。

        4.3 軋制情況

        產(chǎn)品經(jīng)下游客戶進行軋制,未出現(xiàn)因鑄坯質量造成的成品管缺陷及性能不合格等問題,說明產(chǎn)品質量能夠滿足用戶需要。

        5 生產(chǎn)工藝分析與優(yōu)化

        5.1 轉爐終點P 值的控制

        該批次38Mn2V 圓坯生產(chǎn)中,轉爐終點P 平均為0.013%,較好地實現(xiàn)了終點磷含量的控制目標。LF 進站P 平均為0.017%,出鋼回P 平均為0.004%,回P 最高為0.009%,回P 超過0.005%的比例占40.6%,出鋼過程回P 控制較好。

        下一步工作要降低回P 超過0.005%的比例,實現(xiàn)轉爐出鋼過程回P 的穩(wěn)定控制:首先要擋好渣,減少出鋼過程的下渣量最為關鍵;其次是嚴格出鋼合金化操作的標準化和規(guī)范化,杜絕出鋼后期補加合金(如硅鐵、碳粉等);最后是當爐渣過稀,應出鋼前向轉爐內加石灰稠化爐渣,減少出鋼過程的下渣量。

        5.2 生產(chǎn)節(jié)奏的控制

        在轉爐流程生產(chǎn)石油套管中,能否解決快速精煉問題是生產(chǎn)節(jié)奏是否匹配的關鍵所在。生產(chǎn)N80石油套管鋼各個環(huán)節(jié)平均生產(chǎn)時間如下:轉爐冶煉周期平均為34.5 min,LF 精煉周期平均為63.3 min,VD 處理周期平均為35.2 min,連鑄周期平均為42 min。LF 精煉周期比較長,跟轉爐冶煉、VD 處理和連鑄節(jié)奏不匹配,并且增加了LF 電耗和電極消耗。

        因此下一步工作要縮短LF 精練時間:首先應做好轉爐下渣控制及爐渣改質,降低鋼包進站初始氧含量,減輕精煉脫氧負擔,進一步優(yōu)化精煉渣系,縮短成渣時間:其次要LF 進行泡沫渣埋弧操作,優(yōu)化LF 電壓電流,積極推進回收連鑄熱態(tài)鋼渣,實現(xiàn)快速升溫,減少LF 升溫時間;最后要做好生產(chǎn)調度,控制好上下工序節(jié)奏,縮短鋼水在該工位的非作業(yè)時間。

        5.3 [Al]s 的穩(wěn)定控制

        在生產(chǎn)實踐中,鋼液中[Al]s 的穩(wěn)定控制是提高產(chǎn)品質量、保證生產(chǎn)順行的關鍵。在該批次38Mn2V 圓坯生產(chǎn)中,為達到鋼液中[Al]s 的穩(wěn)定控制,將原來的精煉出站喂鋁改為進出站兩步喂鋁法,并在生產(chǎn)中采取如下措施來穩(wěn)定控制鋼中[Al]s,保證生產(chǎn)順行和提高產(chǎn)品純凈度:(1)必須保證充足的精煉處理時間,LF 爐造好白渣后再進行喂Al 絲操作;(2)在軟吹過程中,注意調整氬氣量,保證渣面涌動而不裸露鋼水,防止二次氧化;(3)在澆鑄過程中做好全程保護澆鑄,防止二次氧化。

        6 結論

        采用100 t 頂?shù)讖痛缔D爐—LF—VD—圓坯弧形連鑄工藝生產(chǎn)的N80 石油套管用鋼具有較高的清潔度,五害元素含量很低,可滿足石油套管用鋼對成分的嚴格要求。

        轉爐冶煉N80 石油套管用鋼工藝操作和控制還有待進一步優(yōu)化,以保證成品性能的穩(wěn)定和提高產(chǎn)品純凈度。

        [1]張勇,康建光,任煥,等.80t轉爐—LF—VD—CC流程冶煉N80-1石油套管鋼的工藝實踐[J].特殊鋼,2010,31(5):33-35.

        [2]李正嵩,魏福龍,伍從應,等.水鋼LF精煉渣及造渣制度規(guī)劃[J].冶金標準化與質量,2011,49(5):52-55.

        [3]蔡開科.轉爐—精煉—連鑄過程鋼中氧的控制[J].鋼鐵,2004,39(8):49-57.

        [4]黃希祜.鋼鐵冶金原理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008:270-280.

        [5]李晶.LF精煉技術[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2009:8-35.

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