徐 巍,李 祺,汪玉來(lái),劉大為,白江濤
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠,天津300301)
天鋼3200 m3高爐于2006年5月2日投入生產(chǎn)以來(lái),原燃料長(zhǎng)期不穩(wěn)定,造成渣皮頻繁脫落,導(dǎo)致冷卻壁溫度波動(dòng)異常。2011年5月,冷卻壁水管出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,10月開始,呈現(xiàn)加速破損的趨勢(shì),10天左右能達(dá)到7根左右,爐皮局部溫度達(dá)到120℃以上,嚴(yán)重影響了高爐的穩(wěn)定順行和各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo),難以保證安全生產(chǎn)。經(jīng)全面考慮,決定于2012年2月15日進(jìn)行停爐中修,高爐采用爐頂打水降料面方法,料線降到風(fēng)口中心線以下,降料面前期回收高爐煤氣。打水空料線停爐方法經(jīng)濟(jì)、實(shí)用,且操作方法容易掌握,近幾年在國(guó)內(nèi)得到廣泛應(yīng)用[1]。
天鋼3200 m3高爐采用爐體全冷卻壁方案,爐底至爐喉鋼磚下沿共設(shè)置16段冷卻壁,其中6~10段為銅冷卻壁,根據(jù)其所處部位的工況選用相應(yīng)內(nèi)襯鑲?cè)肜鋮s壁內(nèi),磚壁合一薄內(nèi)襯結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)爐型即為操作爐型。高爐破損部位集中在7段冷卻壁,在爐體結(jié)構(gòu)上均為爐腰位置,冷卻壁水管破損數(shù)量總計(jì)55根,其中6段破損5根,7段破損45根,8段破損5根,9段3根,10段2根。
停爐前全面周密的準(zhǔn)備工作是打水停爐安全、順利實(shí)施的基礎(chǔ)和保障,本次停爐主要更換爐腰6~7段的銅冷卻壁,不更換爐缸冷卻壁,不需要放殘鐵。主要從爐況調(diào)整、安裝打水設(shè)施以及預(yù)休風(fēng)前的檢修工作等方面進(jìn)行準(zhǔn)備。
(1)保證爐缸熱量充沛
預(yù)休風(fēng)前要保證高爐處于良好的穩(wěn)定順行狀態(tài):[Si]=0.45%~0.55%、R=1.10~1.15、PT≥1510℃,保證爐缸熱量充沛,渣鐵的物理熱充足、流動(dòng)性良好,防止出現(xiàn)高堿度、涼爐等異常爐況。
(2)降低焦炭負(fù)荷
為了保證停爐前高爐的穩(wěn)定順行,焦炭負(fù)荷從2月12日由5.01左右逐步降低,2月12日焦炭負(fù)荷降至4.71,2月13日逐步焦炭負(fù)荷降至4.35,同時(shí)縮3 t批重,2月14日焦炭負(fù)荷降至3.86,縮批重3 t,2月15日夜班先將焦炭負(fù)荷降至3.74,之后按要求把焦炭負(fù)荷降至2.71,進(jìn)行全焦冶煉,縮3 t批重,全焦料共布17批。
(1)做好查水工作。預(yù)休風(fēng)期間檢查風(fēng)口、冷卻壁有無(wú)漏水,各閥門是否靈活好用,對(duì)破損和懷疑破損的風(fēng)口小套和冷卻壁要徹底處理,杜絕在停爐期間內(nèi)出現(xiàn)內(nèi)漏問(wèn)題。
(2)安裝爐頂打水槍。在預(yù)休風(fēng)時(shí)把十字測(cè)溫卸下,換上提前制作好的打水槍,并調(diào)試正常。每根水管安裝1個(gè)流量表,并校對(duì)準(zhǔn)確,供降料面時(shí)根據(jù)工長(zhǎng)指令調(diào)節(jié)水量,并將打水控制箱安裝在中控室,保證操作簡(jiǎn)便靈活。
(3)保證煤氣在線檢測(cè)儀器正常。降料面前把爐頂煤氣分析儀檢查好,量程范圍確認(rèn)好,CO范圍0~30%,H2范圍0~12%,確保停爐降料面過(guò)程中不出故障。
(4)調(diào)校探尺。將3號(hào)機(jī)械探尺改為長(zhǎng)探尺,有效量程24 m,雷達(dá)探尺和長(zhǎng)探尺在預(yù)休風(fēng)時(shí)調(diào)校完畢。
(5)安裝人工煤氣取樣孔。預(yù)休風(fēng)時(shí)在煤氣上升管處安裝煤氣取樣孔,徑向插入0.5 m,管徑1 int,以便降料面時(shí)使用,并把爐頂煤氣取樣孔引到熱風(fēng)爐2層平臺(tái),并保證煤氣取氣設(shè)備正常。
(6)調(diào)校風(fēng)口監(jiān)視系統(tǒng)。在預(yù)休風(fēng)時(shí)將風(fēng)口成像系統(tǒng)調(diào)校好,保證32個(gè)風(fēng)口的風(fēng)口成像全部清晰,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)情況,及早采取應(yīng)對(duì)措施。
天鋼3200 m3采用“回收部分煤氣打水降料面”的方法停爐,在料面降至爐腹之后,停止回收煤氣。停爐操作過(guò)程如下:
2月15日13 ∶30分開始送風(fēng),進(jìn)行停爐操作;
14∶01,風(fēng)量 4300,開始噴煤富氧;
14∶29,爐頂打水開始,頂溫四點(diǎn)溫度分別為275、350、311、309 ℃;
15∶12,放長(zhǎng)探尺 8.92,雷達(dá) 8.43;
15∶43,開 1 號(hào)鐵口;
16∶10,停煤;
17∶15,開始竄氣流,開始減風(fēng)控制;
17∶59,第二次竄氣流,減風(fēng)控制;
18∶05,開3號(hào)鐵口,置換鐵溝內(nèi)的殘鐵,保護(hù)鐵溝在出末次鐵時(shí)能用;
18∶40,1 號(hào)鐵口堵口,本次一號(hào)鐵口出鐵共941 t;
19∶26,爐內(nèi)第一次爆震。測(cè)定料線長(zhǎng)探尺為20 m,雷達(dá)探尺為20.6 m,料線已經(jīng)到達(dá)爐腰部位。
19∶38,3 號(hào)鐵口堵口,本次出鐵 186 t;
19∶40 至 20∶54,又有 8 次爆震,進(jìn)行減風(fēng)操作;21∶05,停止富氧;
21∶06,開始處理煤氣。此時(shí)料面已經(jīng)到達(dá)高爐爐腹;
21∶07 至 21∶28,開始逐步加風(fēng)操作;
21∶29,爐內(nèi)第 10 次爆震;
23∶00,料線測(cè)定為長(zhǎng)探尺為23.9 m,雷達(dá)探尺為22.8 m;
1∶00,從風(fēng)口成像系統(tǒng)觀察 7、8、9 號(hào)風(fēng)口掛渣;3∶27,開 1 號(hào)和 3 號(hào)鐵口;
3∶28,關(guān)1號(hào)放散。頂壓22~5有利于渣鐵出凈;3∶29,風(fēng)口吹空;
4∶07,關(guān) 2 號(hào)放散,頂壓 70;
5∶03,開 1 號(hào)放散;
5∶45,開2號(hào)放散,開始休風(fēng),1號(hào)、3號(hào)鐵口堵,本次1號(hào)出鐵54 t,3號(hào)出鐵31 t;
5點(diǎn)47關(guān)大閘;
5點(diǎn)49風(fēng)量風(fēng)壓為0;
5點(diǎn)51休風(fēng);
5點(diǎn)52開倒流,整個(gè)停爐過(guò)程操作完畢。
本次停爐總共經(jīng)歷16 h22 min,在整個(gè)停爐期間,總打水量是2085 t,頂溫平均溫度在348.5℃。
從風(fēng)量操作和熱壓變化上來(lái)看,在處理完煤氣之后,由于進(jìn)行了加風(fēng),且放散能力偏小,導(dǎo)致熱壓急劇上升,造成較大的一次爆震。前期煤氣中氫氣含量變化較大,停爐中后期煤氣中氫氣含量還是相對(duì)平穩(wěn)。前期頂溫控制偏低,打水頻繁,致使頂溫波動(dòng)較大,打水量偏多。停爐過(guò)程中雷達(dá)探尺和機(jī)械探尺變化如圖1所示。
雷達(dá)探尺與機(jī)械探尺數(shù)據(jù)對(duì)比(見表2),在整個(gè)停爐過(guò)程中,雷達(dá)探尺運(yùn)行穩(wěn)定,提供了真實(shí)有效的數(shù)據(jù)。
表1 天鋼3200m3高爐打水空料線操作控制參數(shù)
(1)經(jīng)計(jì)算2#高爐風(fēng)口中心線以上部位操作容積為2994.37 m3,料線為1.7 m,扣除料線上方體積 115.48 m3,扣除 1批(23.95 t)蓋面焦的體積43.54 m3后為2835.35 m3,壓縮率平均按10%計(jì)算,則每批料的體積為76.63 m3,則風(fēng)口中心線以上部位需加料37批,總計(jì)849.62 t焦炭,加上55.5 t焦丁則總共焦炭為905.12 t??傝F量為1518.48 t,總渣量為683.3 t。在實(shí)際生產(chǎn)中,停爐操作過(guò)程中共出鐵 1942.6 t,出渣 937 t。
圖1 機(jī)械探尺和雷達(dá)探尺的料線變化對(duì)比情況
表2 雷達(dá)探尺與機(jī)械探尺數(shù)據(jù)對(duì)比
(2)經(jīng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算燃燒1 t焦炭所需風(fēng)量為2722 m3,因此總耗風(fēng)量2463736.64 m3,考慮其他高爐以往的經(jīng)驗(yàn)需乘以過(guò)剩系數(shù)1.35,降料面過(guò)程中總耗風(fēng)量3326044.464m3,若按進(jìn)入爐腹時(shí)改常壓,進(jìn)入爐腹前耗風(fēng)2305727 m3,平均風(fēng)量按5000 m3/min,計(jì)算需7.7 h,改常壓后平均風(fēng)量按3400 m3/min,到風(fēng)口帶需耗風(fēng) 1197952.46 m3,需 5 h,累計(jì)將料面總時(shí)間約為12.7 h。本次停爐實(shí)際用時(shí)16 h22 min,實(shí)際耗風(fēng)為 3773641 m3。
表3 H含量的控制情況
(1)天鋼3200 m3高爐打水停爐的順利實(shí)施,達(dá)到了安全穩(wěn)定的停爐目標(biāo),為大型高爐進(jìn)行打水停爐提供借鑒。
(2)在停爐過(guò)程中共出現(xiàn)爆震10次,為減少爆震次數(shù),應(yīng)適當(dāng)提高頂溫控制范圍,盡量減少往爐內(nèi)打水,控制煤氣中氫含量。
(3)通過(guò)對(duì)機(jī)械探尺與雷達(dá)探尺的對(duì)比,在停爐過(guò)程中雷達(dá)探尺的測(cè)量比較準(zhǔn)確,能提供實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),機(jī)械探尺隨著料面的降低,誤差也逐漸變大,可以在以后停爐以雷達(dá)探尺為主,機(jī)械探尺輔助測(cè)量。
[1]朱建偉,尚策.高爐深空料線停爐技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展[J].煉鐵,2005(3):24-26.