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        天鋼2000m3高爐低品位礦生產(chǎn)實踐

        2013-10-23 09:12:30楊正祥董文明
        天津冶金 2013年1期

        趙 輝,楊正祥,董文明

        (1.天津鋼鐵集團有限公司原料部,天津300301;2.天津鋼鐵集團有限公司煉鐵廠,天津300301)

        1 引言

        受國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩和市場競爭激烈的影響,降低成本是鋼鐵企業(yè)生存和發(fā)展的重中之重。天津鋼鐵集團有限公司(以下簡稱天鋼)煉鐵成本在整個鋼鐵生產(chǎn)成本中占有很大的比重。因此,降低煉鐵成本成為公司生存和發(fā)展的重中之重。煉鐵廠以保證爐況的安全順行為基礎,全面降低煉鐵成本為目標,通過采取精料、優(yōu)化裝料制度、提高頂壓和壓差、富氧噴煤等多種強化措施,冶煉效果取得了實質(zhì)性改善,使天鋼高爐各項技術(shù)經(jīng)濟指標處于全國前列。

        2 近年高爐主要經(jīng)濟指標情況

        受鋼鐵產(chǎn)能過剩的影響,高爐操作放棄了“七分原料”的理念,樹立了原燃料只會比現(xiàn)在的惡化,不會變好的思想。在現(xiàn)有的原燃料條件下,不斷進行高爐自身的調(diào)整和挖潛[1],以求適應原燃料的波動,降低高爐煉鐵制造成本。

        3 高爐原料情況

        近年來,由于高爐成本壓力太大,國內(nèi)高爐的入爐品位由最高的58%,下降到54%,渣鐵比也上升到400 kg/tFe以上,如表1所示,高爐做好了長期吃低價礦的準備。高爐通過深入挖潛,優(yōu)化高爐指標等措施[3],取得了煤比165 kg/tFe,燃料比530 kg/tFe的技術(shù)經(jīng)濟指標[2]。

        表1 高爐近年主要經(jīng)濟技術(shù)指標情況統(tǒng)計表

        天鋼高爐2012年塊礦、球團使用種類較多,最多時使用4種不同的塊礦和2種球團礦。燒結(jié)礦換堆頻繁,一堆料只能使用一周時間,每次換堆對高爐渣系以及爐況有較大的影響。燒結(jié)使用的精礦粉由原來的澳大利亞鐵礦粉,改為國內(nèi)鐵礦粉,使煉鐵成本下降了100元/tFe。

        由于爐料根據(jù)市場在變化,高爐不能預知爐料的冶金性能和強度,所以在使用Al2O3含量較高的塊礦時,入爐原料中Al2O3含量升高,對爐渣流動性、脫硫能力產(chǎn)生不利影響。2012年渣中Al2O3含量最低13%,最高17%,平均14.9%,過高的Al2O3會影響高爐爐渣的流動性。在現(xiàn)代冶煉條件下,渣中Al2O3含量不能超過15%~16%。但現(xiàn)在的原料情況會導致爐渣流動性變差,高爐順行困難。為了改變這種情況,一方面天鋼公司努力降低燒結(jié)礦中Al2O3,從1.97%降低到1.80%;另一方面,配加Al2O3低至0.27%的俄球,最高用量達19%,國產(chǎn)球的用量降至3%~6%。由于供貨緊張,我們轉(zhuǎn)而將俄球用量改為10%,再加上10%印球,澳礦降至5%,使渣中Al2O3低至13%,為高爐順行奠定了堅實的基礎,保障了冶煉強度的不斷提高。輔礦配比與渣中Al2O3以及燒結(jié)中Al2O3的關(guān)系見圖1。

        圖1 輔礦配比與渣中以及燒結(jié)中走勢圖

        4 優(yōu)化操作制度,改善高爐經(jīng)濟技術(shù)指標

        4.1 維護好合理的操作爐型,保證中心氣流

        隨著原燃料質(zhì)量的下降,渣鐵比已經(jīng)上升到400 kg/t以上,因此高爐必須保證中心的發(fā)展[4]。穩(wěn)定風量在4100 m3/min以上,標準風速達到215 m/s,2011年以來風口長度逐步由450 mm全部變?yōu)?00 mm,使氣流能夠吹透中心死料堆。特別是焦比降低,礦焦比增加,中心不易吹透,邊緣氣流發(fā)展,所以必須采取適當增加中心焦量,焦礦層同時外移平鋪的方法。同時,裝料制度由2007年的礦石由過渡到現(xiàn)在的礦批由53 t縮小到46 t。爐料透氣性好轉(zhuǎn),高爐不易形成管道,中心氣流充沛,煤氣利用率持續(xù)提高,在爐喉形成了焦平臺+漏斗的料面模型。

        4.2 加強入爐料管理

        (1)創(chuàng)造性地實行了T/H值管理(就是在一定時間內(nèi)規(guī)定每個篩子的排料量)。要求原料的T/H值(每小時過篩量)小于130 t,加入了監(jiān)控畫面,發(fā)現(xiàn)超標及時處理,保證供料和過篩,并納入當月考核;狠抓篩網(wǎng)的清堵工作,規(guī)定每班進行四次清篩工作,提高篩子的篩分率。

        (2)從2010年底開始對焦炭進行預篩分。通過在原料場的篩分,降低了高爐過篩負擔,極大地減少了高爐入爐粉末量。同時對篩子進行改造,增大了篩網(wǎng)和增加了篩子,使高爐料篩分明顯好轉(zhuǎn)。嚴格控制槽下給料器閘門開度,采用了控制料流速度和排料延時的方法,使入爐料混勻,減少了原料入爐時的邊界效應,保證了徑向煤氣流的均勻,提高了煤氣利用率。

        (3)長期生產(chǎn)表明,即使高爐使用單一的熟料如燒結(jié)礦或球團礦生產(chǎn),也并不一定能獲得最佳的指標和效益。對燒結(jié)礦、球團礦以及天然富塊礦的冶金性能進行測試研究之后,了解到他們有各自的優(yōu)缺點,可以將它們組合成一定的爐料結(jié)構(gòu)模式,來使高爐生產(chǎn)獲得最好的經(jīng)濟技術(shù)指標和效益。同時,爐料結(jié)構(gòu)的選擇要根據(jù)各自的資源條件、資源市場、供礦和價格、到廠的運輸情況等進行經(jīng)濟技術(shù)比較后進行確認?,F(xiàn)階段我公司高爐的配礦為:70%高堿度燒結(jié)礦+15%球團+生礦15%。

        4.3 穩(wěn)定熱制度,實行低硅冶煉

        要實現(xiàn)高爐的高產(chǎn)低耗就要實現(xiàn)低化學熱高物理熱[5]。高爐采取了加強爐前出鐵管理、高頂壓抑制[Si]的還原、提高爐缸熱量等手段,實行了低硅高鐵水溫度的冶煉。圖2給出了高爐入爐品位及鐵水爐溫與鐵水硅含量[Si]的趨勢圖。要求工長能提前判斷爐況的涼熱發(fā)展趨勢,多看風口,調(diào)整時要做到穩(wěn)定和準確,避免反向操作。根據(jù)以往經(jīng)驗,降低1%的硅可降低50 kg/tFe燃料比,下調(diào)操作方針中的[Si]到0.35%,每月可節(jié)省上百萬的成本。高爐爐溫的穩(wěn)定是高爐穩(wěn)定順行下降低燃料比的基礎。要求工長日常操作及時調(diào)整熱量和渣系,保證爐況的穩(wěn)定。

        圖2 高爐入爐品位及鐵水爐溫[S i]趨勢圖

        4.4 加強爐前出鐵

        在目前高冶煉強度的情況下,渣量增大使爐前壓力增大[6]。爐前渣鐵是否能夠及時排放,將直接決定爐況的穩(wěn)定。爐前人員和檢修人員一起完成了爐前開口機和泥炮設備的改造工作,顯著降低了設備的慢風率,同時提高了開口和堵口效率,出鐵爐數(shù)由原先的18次減少到12次。加強爐前出鐵的組織工作,建立考核體系。要求鐵口深度控制在2800~3000 mm,1 h沒有下渣時,打開第二個鐵口進行出鐵,保證高爐不憋渣鐵。實行3個鐵口使用3種炮泥競爭,優(yōu)勝劣汰的措施。這些措施實施后,爐前生產(chǎn)井井有條,煉鐵成本和勞動強度反而降低了。

        4.5 優(yōu)化爐內(nèi)操作,減少人為因素造成的爐況波動

        (1)高煤比、高富氧和高風溫相結(jié)合。高風溫是節(jié)省焦炭的有效措施。風溫保持1215℃以上的高水平,并且穩(wěn)定住。富氧率提高到2.7%,使風口前焦炭的理論燃燒溫度達2250℃以上,使爐缸有充足的熱狀態(tài),使煤粉的燃燒率達到70%以上,減少了未燃粉末進入軟熔帶,造成高爐爐況難行的情況。

        (2)操作上使用高頂壓。使用高壓操作是高爐強化冶煉的主要手段之一,能夠提高煤氣利用率,降低燃料比。高頂壓可以有效降低壓差,降低煤氣流速,還可以抑制高爐內(nèi)SiO2的還原,有利于低硅冶煉。高爐頂壓由2008年的180 kPa提高到195kPa,理論上可以降低5 kg/tFe燃料比。

        (3)均勻噴吹。煤粉噴吹要均勻,高爐所有風口均要噴煤,流量要實現(xiàn)均勻、穩(wěn)定。高爐均勻噴吹煤粉,會使高爐每個風口的鼓風動能一致,并會使爐缸熱量分配均勻,有利于高爐生產(chǎn)順行和噴煤量的提高,進而煤焦置換比得到提高。實現(xiàn)所有的28個風口均勻噴吹,要求噴煤速率保持穩(wěn)定,別出現(xiàn)大幅度變化,減少爐況波動。

        (4)使用煤粉助燃劑。在煤粉中添加催化劑,提高煤粉燃燒率。噴煤添加劑中含有多種稀土元素,極大地提高了噴煤燃燒效率,可以有效降低燃料比7 kg/tFe。

        (5)值班工長必須保證每班看料2次,對照原料理化性能進行分析,掌握原料變化,保證入爐料穩(wěn)定,避免因原燃料情況發(fā)生變化引起的煤氣流紊亂。

        (6)在無煙煤中加入煙煤。煙煤的熱值低,但是價格也低?,F(xiàn)階段高爐加入65%的煙煤和35%的無煙煤,這一項就可以降低成本2元/tFe。

        (7)在返礦皮帶上增加篩子,回收5~10 mm的礦石入爐。既保證了不增加入爐粉末率,有可以有效地二次利用礦石,減少了浪費。

        (8)加強班組管理和交接班管理。提高工長責任心,對當班職工的工藝紀律和勞動紀律嚴格要求。交凈班,杜絕操作的隨意性,使爐況保持穩(wěn)定和順行。

        5 結(jié)論

        (1)天鋼高爐2012年平均入爐品位54%,較2011年的56.57%下降2.57%,渣比上升40 kg/tFe的情況下,燃料比保持在530 kg/tFe,煉鐵制造成本下降了111.8元/tFe,極大的緩解了公司的壓力。

        (2)天鋼高爐在2011年由于冷卻壁破損嚴重已經(jīng)進行了中修,此后銅冷卻壁和鑄鐵冷卻壁又出現(xiàn)了不同程度的破損情況,爐役后期的漏水也是造成高爐燃料比偏高的一個因素。

        (3)在入爐原燃料一直持續(xù)惡化的情況下,高爐爐況變差,但是由于高爐自身做了大量的裝料制度的摸索和外圍的保證工作,使高爐在種種不利的條件下,燃料比仍然在緩慢下降,說明了向管理和抓細節(jié)操作要效益仍然有很大的空間。

        [1]張慶喜,劉超志.武鋼5號高爐爐況失常的分析與處理[J].煉鐵,2006,25(1):33-36.

        [2]孟令君,劉德樓.濟鋼1750m3高爐經(jīng)濟爐料冶煉實踐[J].河南冶金,2012,20(1):36-38.

        [3]楚強,薛燕.濟鋼高爐低成本爐料冶煉實踐[J].煉鐵,2010,29(1):41-44.

        [4]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002:367-368.

        [5]王筱留.高爐生產(chǎn)知識問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004:298.

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