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        壓氣站硫腐蝕TD-02緩蝕劑的制備與應(yīng)用

        2013-10-21 00:56:52崔振鐸劉兆增陳兆龍范兆存朱勝利楊賢金
        機(jī)械工程材料 2013年4期
        關(guān)鍵詞:壓氣碳鋼緩蝕劑

        韓 燁 ,崔振鐸,劉兆增,魏 強(qiáng),巴 林,陳兆龍,沈 健,范兆存,朱勝利,楊賢金

        (1.天津大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,天津 300072;勝利油田2.油氣集輸總廠;3.油氣集輸總廠輸氣分廠;4.東營壓氣站,東營 257000)

        0 引言

        壓氣站是油氣田天然氣外輸和輕烴生產(chǎn)的重要基地,由于我國天然氣中的硫含量逐年增加,造成的硫腐蝕也日益嚴(yán)重,導(dǎo)致壓氣站壓縮機(jī)組出現(xiàn)了明顯的腐蝕問題。因此,我國相關(guān)科研工作者對(duì)油氣田設(shè)備硫腐蝕的機(jī)理和防治都非常重視[1-2]。勝利油田東營壓氣站自20世紀(jì)90年代以來開始采用吡啶類YH-901氣相緩蝕劑對(duì)離心機(jī)組設(shè)備進(jìn)行硫腐蝕的防護(hù),初期收到了良好的效果[3-4],但是隨著國家對(duì)吡啶類物質(zhì)在工業(yè)使用中的限制,加之合成原料品質(zhì)下降,導(dǎo)致YH-901緩蝕劑不能夠正常使用。腐蝕的主要表象為管線內(nèi)壁形成了大量堅(jiān)硬的腐蝕產(chǎn)物,尤其是高壓壓縮機(jī)出口部位,大量腐蝕產(chǎn)物積聚在葉輪流道及迷宮密封梳齒上,梳齒填滿腐蝕產(chǎn)物后與轉(zhuǎn)子接觸,對(duì)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生摩擦切割作用,磨出溝槽,對(duì)安全生產(chǎn)構(gòu)成極大威脅。

        為解決東營壓氣站進(jìn)口壓縮機(jī)組硫腐蝕的問題,作者在前期工作的基礎(chǔ)上,研發(fā)了新型TD-02緩蝕劑,并應(yīng)用于壓氣站現(xiàn)場(chǎng),期望能收到較好的防護(hù)效果。

        1 試驗(yàn)方法

        1.1 實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)

        1.1.1 腐蝕試驗(yàn)

        TD-02緩蝕劑的主要成分是喹啉類物質(zhì)及其衍生物。試驗(yàn)采用失重法考查緩蝕劑的緩蝕效率[5]。試驗(yàn)材料選用的是Q235 鋼,其化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為0.19%C,0.62%Mn,0.26%Si,0.04%S,0.04%P。將其加工成10mm×10mm×3mm 的試樣,經(jīng)500#~1000#砂紙打磨后再經(jīng)拋光、醇洗、干燥、稱量后待用。腐蝕溶液選用飽和硫化氫水溶液,添加的緩蝕劑是乙醇按體積比4∶1 稀釋后的TD-02緩蝕劑,添加的體積分?jǐn)?shù)為5%。

        試驗(yàn)在1L 的密閉廣口瓶中進(jìn)行,廣口瓶?jī)?nèi)裝有飽和硫化氫溶液400mL,并通入硫化氫氣體,在氣相和液相環(huán)境中各掛3 片試樣。試驗(yàn)裝置放在50 ℃的恒溫水浴裝置內(nèi),在靜止?fàn)顟B(tài)下分添加緩蝕劑組和空白組同時(shí)進(jìn)行,5d后結(jié)束試驗(yàn)取樣分析。

        試驗(yàn)結(jié)束后取出試樣觀察形貌,清洗、干燥后用AL104-1C型分析天平(精度0.000 1g)稱量并記錄每個(gè)試樣的質(zhì)量,從而得到失重?cái)?shù)據(jù);試驗(yàn)5次取平均值。

        根據(jù)試樣質(zhì)量的變化,用下式計(jì)算緩蝕效率η。

        式中:Δm0和Δm分別為空白和添加緩蝕劑后試樣在試驗(yàn)前后的質(zhì)量差。

        1.1.2 電化學(xué)試驗(yàn)

        電化學(xué)試驗(yàn)采用三電極體系。參比電極和對(duì)電極分別為市售氯化鉀電極和鉑網(wǎng)電極,工作電極為自制Q235鋼電極,其制樣方法是將1cm×1cm×3cm的鋼片一面焊上銅導(dǎo)線,再將試樣置于準(zhǔn)備好的塑料環(huán)套內(nèi),澆注環(huán)氧樹脂封樣,待樹脂凝固后得到工作電極。試驗(yàn)溶液選用飽和硫化氫水溶液,添加的緩蝕劑是乙醇按體積比4∶1稀釋后的TD-02緩蝕劑,各組試驗(yàn)的添加體積分?jǐn)?shù)依次是2%,3%,4%,5%。

        信號(hào)的加載和數(shù)據(jù)的采集由電化學(xué)工作站Gamry Reference 600完成。試驗(yàn)進(jìn)行了極化阻力和極化曲線的測(cè)量,動(dòng)電位掃描試驗(yàn)的掃描頻率為0.5mV·s-1。

        1.2 現(xiàn)場(chǎng)旁路試驗(yàn)

        現(xiàn)場(chǎng)旁路試驗(yàn)所選用的試樣材料也是Q235鋼,試樣暴露在含硫的天然氣環(huán)境中,天然氣中硫化物的含量為20mg·kg-1。掛片裝置由一個(gè)小冷凝器和小分離器組成,置于壓縮機(jī)組三段入口和二段出口管線之間。冷凝器內(nèi)部裝有兩個(gè)不銹鋼架,上邊打孔,可以懸掛試樣。

        試樣通過螺栓連接固定,將鋼架放入冷凝器內(nèi)部緊貼管壁放置,封閉冷凝器后打開進(jìn)氣閥門即可開始試驗(yàn)。小冷凝器的進(jìn)出口壓力差不大于0.1 MPa,溫度變化范圍為150 ℃~常溫。緩蝕劑加注裝置由計(jì)量?jī)?chǔ)液罐、調(diào)控裝置和加注管線三部分組成,用計(jì)算機(jī)控制緩蝕劑的加入。

        試驗(yàn)分為空白試驗(yàn)和加注緩蝕劑試驗(yàn)兩組。加注試驗(yàn)即利用加注裝置在全程加入緩蝕劑,緩蝕劑通過旁路裝置加入,緩蝕劑(用乙醇按體積比4∶1稀釋)加注量為0.031t·d-1[6],兩組試驗(yàn)分別在旁路裝置內(nèi)放置3片試樣。21d后結(jié)束試驗(yàn),取出試樣對(duì)比表面形貌,經(jīng)機(jī)械清洗、化學(xué)清洗[7]和在乙醇溶液中超聲清洗30min后用天平稱量。

        1.3 現(xiàn)場(chǎng)加注試驗(yàn)

        自2010年4月初開始自2011年3月初為止,共進(jìn)行了350d的TD-02緩蝕劑現(xiàn)場(chǎng)加注試運(yùn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)通過向流程添加TD-02 緩蝕劑和控制加注方式,主要針對(duì)高壓機(jī)組進(jìn)行腐蝕與磨損的防護(hù)。試驗(yàn)結(jié)束后,觀察高壓機(jī)組內(nèi)部服役情況,并和試驗(yàn)前的情況對(duì)比,以了解緩蝕劑的使用效果。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

        2.1 實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)緩蝕效果

        實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)束后取出鋼片,可見添加緩蝕劑組的鋼片上有些紅棕色的腐蝕斑點(diǎn),清洗后仍有部分殘留,但大部分是黑色光亮的表面。由表1數(shù)據(jù)計(jì)算得到TD-02緩蝕劑的氣相緩蝕效率為63%。

        由表2可以看出,添加緩蝕劑后,自腐蝕電流降低,自腐蝕電位略有升高,極化電阻增加較大,腐蝕速率顯著降低。

        另外,由圖1曲線的形狀可以看出,添加了緩蝕劑的腐蝕體系是活化體系。

        2.2 緩蝕劑加入量對(duì)緩蝕效果的影響

        從表3可以看出,隨著TD-02緩蝕劑加入量的

        表1 碳鋼試樣在氣相緩蝕試驗(yàn)前后的質(zhì)量Tab.1 Mass of carbon steel after inhibition test in gas environment

        表2 碳鋼試樣在空白和添加TD-02緩蝕劑的硫化氫水溶液中的電化學(xué)參數(shù)Tab.2 Electrochemical polarization parameters of carbon steel in saturated H2S solution without and with TD-02inhibitor

        圖1 碳鋼試樣在添加TD-02緩蝕劑的飽和硫化氫溶液中的電化學(xué)極化曲線Fig.1 Electrochemical polarization curves of carbon steel in saturated H2S solution with TD-02inhibitor

        表3 碳鋼在加入不同濃度TD-02緩蝕劑的硫化氫溶液中的電化學(xué)極化參數(shù)Tab.3 Electrochemistry polarization parameters of carbon steel in saturated H2S solution with different concentrations of TD-02inhibitor

        增多,自腐蝕電流密度Icorr減小,但自腐蝕電位Ecorr基本保持恒定。由此可以判定TD-02 緩蝕劑在碳鋼-飽和硫化氫溶液體系中是混合型緩蝕劑,且通過幾何覆蓋效應(yīng)實(shí)現(xiàn)緩蝕[8]。

        由圖2可見,添加緩蝕劑前碳鋼試樣表面基本平滑,沒有明顯的凸起或凹陷;添加緩蝕劑后碳鋼試樣表面出現(xiàn)了凸起的瘤狀物,它是牢固結(jié)合于金屬表面的腐蝕產(chǎn)物,但它并非布滿于基體表面,而是呈團(tuán)簇狀分布??梢酝茢啵葸^程中緩蝕劑分子吸附于碳鋼試樣表面的某些活性位點(diǎn),使部分表面得到保護(hù),免于腐蝕。而且,這亦可印證緩蝕劑是通過幾何覆蓋效應(yīng)實(shí)現(xiàn)緩蝕目的的。

        圖2 添加4%TD-02緩蝕劑前后碳鋼的SEM 形貌Fig.2 SEM morphology of carbon steel before(a)and after(b)adding 4vol%TD-02inhibitor

        2.3 現(xiàn)場(chǎng)旁路試驗(yàn)緩蝕效果

        加注緩蝕劑試樣試驗(yàn)后表面呈光亮黑色,而空白試樣呈灰色(其表面附著物已去除)。

        圖3 緩蝕劑全線加注旁路試驗(yàn)后碳鋼試樣表面的SEM 形貌Fig.3 SEM morphology of carbon steel after inhibitive test for inhibitor full point filling:(a)blank sample surface after removing attachment;(b)blank sample surface after cleaning;(c)sample with inhibitor after removing attachment and(d)sample with inhibitor after cleaning

        由圖2(a)及圖3可以看出,空白組碳鋼試樣腐蝕試驗(yàn)后表面會(huì)沉積大量雜質(zhì),為天然氣夾帶雜質(zhì),由于旁路裝置氣壓比較低,使得雜質(zhì)更容易沉積;添加緩蝕劑的試樣在試驗(yàn)后表面仍很平整,更接近試驗(yàn)前的形貌,這說明緩蝕劑確實(shí)起到了良好的緩蝕效果。

        對(duì)清洗后的試樣進(jìn)行能譜(EDS)分析,發(fā)現(xiàn)空白試樣表面存在硫元素,即檢測(cè)到了硫腐蝕產(chǎn)物的存在,見圖4(a);而加注緩蝕劑試樣經(jīng)清洗后其表面的硫元素基本可以忽略,見圖4(b)。

        圖4 試驗(yàn)后碳鋼試樣表面的EDS譜Fig.4 EDS spectra of carbon steel surface:(a)blank sample and(b)sample with inhibitor after cleaning

        對(duì)添加緩蝕劑試樣表面的黑色膜層進(jìn)行EDS分析(表4)可知,膜層內(nèi)硫元素的含量極低,說明該保護(hù)膜層不是通過吸附天然氣中的含硫成分實(shí)現(xiàn)防護(hù)效果的。較高的氧元素和鐵元素說明膜層內(nèi)含有鐵的含氧化合物,系試驗(yàn)過程中試樣與環(huán)境中的氧反應(yīng)形成的;氮元素來自TD-02緩蝕劑中的喹啉衍生物成分。EDS結(jié)果表明緩蝕劑的有效成分在試樣表面存在吸附,緩蝕劑分子的吸附使試樣得到了保護(hù),使腐蝕程度得到明顯控制。

        表4 添加緩蝕劑試樣表面黑色膜層的元素含量Tab.4 Element contents of black film on the surface of carbon steel with inhibitor %

        2.4 現(xiàn)場(chǎng)加注試驗(yàn)緩蝕效果

        試運(yùn)行試驗(yàn)結(jié)束后,對(duì)高壓壓縮機(jī)進(jìn)行解體,依次觀察了外殼、定子和轉(zhuǎn)子的表面腐蝕情況。發(fā)現(xiàn)側(cè)蓋和套筒表面有一層棕紅色的附著物,呈濕泥漿狀,和以往年檢時(shí)的干硬狀態(tài)有很大不同,用手可以很容易將其擦除,擦除后可以看到金屬表面呈光亮黑色,如圖5所示。

        圖5 試運(yùn)行試驗(yàn)后高壓機(jī)外殼的表面形貌Fig.5 Surface images of shell of high pressure compressor after field test:(a)side cover and(b)sleeve

        芯子拆掉上半部分的隔板后,可以看到緩蝕劑對(duì)定子和轉(zhuǎn)子的緩蝕效果。圖6中從右到左是流程的順序,這些葉輪和隔板分別標(biāo)記為1~8級(jí),分別對(duì)應(yīng)著三段(1~4級(jí))和四段(5~8級(jí))。緩蝕劑加注點(diǎn)對(duì)應(yīng)4、5兩級(jí)的位置??梢园l(fā)現(xiàn),這兩級(jí)葉輪還保持著金屬光澤,表面有一層棕紅色附著物,其與側(cè)蓋上的附著物一樣呈泥漿狀,很容易從金屬表面擦除。松軟的泥漿狀附著物可以在設(shè)備運(yùn)行過程中被氣流帶走,不會(huì)造成堆積及由堆積導(dǎo)致的堵塞和磨損。梳齒密封的服役情況和之前的檢修情況相比有很大不同。本次檢修,軸的齒根部基本看不到明顯的磨損,密封齒端處也未發(fā)現(xiàn)有明顯的堆積物。

        圖6 試運(yùn)行試驗(yàn)后高壓機(jī)定子(隔板)和轉(zhuǎn)子(葉輪)的表面形貌Fig.6 Surface morphology of stator(partition)and rotor(impeller)of high pressure compressor after field test

        現(xiàn)場(chǎng)加注試驗(yàn)的結(jié)果表明,壓縮機(jī)組中高壓機(jī)軸的磨損得到了顯著抑制,TD-02緩蝕劑在抑制腐蝕的同時(shí)起到了減小磨損的作用,達(dá)到了預(yù)期效果。

        3 結(jié)論

        (1)研制的新型TD-02緩蝕劑能有效抑制腐蝕的發(fā)生。

        (2)緩蝕劑的加入引起了碳鋼表面狀態(tài)的變化,加注后試驗(yàn)鋼片表面生成了一層黑色的膜,該膜使金屬的腐蝕得到抑制。

        (3)壓縮機(jī)組中高壓機(jī)軸的磨損得到了顯著抑制,達(dá)到了預(yù)期的效果。

        [1]朱遠(yuǎn)志,沈燕.低碳鋼輸油管穿孔原因分析[J].機(jī)械工程材料,2007,31(10):70-73.

        [2]王贏利,王建生.煉油廠電脫鹽換熱器腐蝕失效分析[J].機(jī)械工程材料,2008,32(1):81-83.

        [3]邢波,檀秀萍.壓氣站YH-901氣相緩蝕劑的研制與應(yīng)用[J].油氣儲(chǔ)運(yùn),2004,23(12):44-46.

        [4]牛書水,陳兆龍,王鵬,等.離心式壓縮機(jī)及系統(tǒng)內(nèi)壓力容器腐蝕的防護(hù)[J].中國設(shè)備工程,2006(4):24-25.

        [5]GB/T 19291—2003 金屬和合金的腐蝕 腐蝕試驗(yàn)一般原則[S].

        [6]米力田,黃和,黃汝橋.緩蝕劑加注工藝系統(tǒng)研究[J].天然氣與石油,1998(3):20-31.

        [7]GB/T 16545—1996 金屬和合金的腐蝕 腐蝕試樣上腐蝕產(chǎn)物的清除[S].

        [8]CAO C N.Principles of electrochemistry of corrosion[M].Beijing:Chemical Industry Press,2004:232-237.

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