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        蘇5-15-17AH井超3 000m 水平段的鉆井技術(shù)

        2013-10-20 06:43:44石崇東楊碧學(xué)何輝李星
        天然氣工業(yè) 2013年8期
        關(guān)鍵詞:水平

        石崇東 楊碧學(xué) 何輝 李星

        中國(guó)石油川慶鉆探工程公司長(zhǎng)慶鉆井總公司

        鄂爾多斯盆地蘇里格氣田屬于典型的低壓力、低滲透氣田。隨著該氣田勘探開(kāi)發(fā)的不斷深入,完井工藝的不斷完善,水平井的水平段長(zhǎng)度不斷增加。長(zhǎng)水平段水平井對(duì)于低孔低滲油氣藏來(lái)說(shuō),長(zhǎng)水平段增加了泄流面積,有效改善油氣藏的開(kāi)發(fā)效果和提高單井產(chǎn)量。蘇5-15-17AH井水平段設(shè)計(jì)3 000m,實(shí)際完鉆井深6 706m,水平段段長(zhǎng)3 056m,創(chuàng)國(guó)內(nèi)陸上天然氣水平井最長(zhǎng)水平段紀(jì)錄。蘇5-15-17AH井的順利完鉆對(duì)蘇里格氣田的增儲(chǔ)上產(chǎn)和低壓力低滲透油氣藏的高效開(kāi)發(fā)具有重大意義。

        1 長(zhǎng)水平段水平井設(shè)計(jì)特點(diǎn)與難點(diǎn)

        1.1 設(shè)計(jì)特點(diǎn)

        蘇5-15-17AH井在第二次開(kāi)鉆采用215.9mm鉆頭鉆造斜段和1 200m長(zhǎng)的水平段,下177.8mm套管至井底注水泥漿固井,再采用152.4mm鉆頭鉆1 800m水平段(圖1)。

        圖1 井身結(jié)構(gòu)示意圖

        1)該結(jié)構(gòu)施工長(zhǎng)水平段過(guò)程中,摩阻扭矩相對(duì)小,工具面易調(diào)整,有利于井眼軌跡控制在最有效的儲(chǔ)層中穿越。

        2)剖面設(shè)計(jì)靶前距500m,采用“單增”剖面,通過(guò)優(yōu)化鉆具組合,提高鉆具組合的復(fù)合增斜率[1]。

        1.2 長(zhǎng)水平段施工技術(shù)難點(diǎn)

        1)靶前距的不同,決定著斜井段井眼曲率的不同。優(yōu)選靶前距,實(shí)現(xiàn)摩阻扭矩最小化,成為施工長(zhǎng)水平段水平井的前提條件[2]。

        2)該井設(shè)計(jì)水平段3 000m,前1 200m水平段采用215.9mm井眼,首次將177.8mm套管下入長(zhǎng)1 200m的215.9mm井眼內(nèi)。施工方案、鉆進(jìn)參數(shù)及鉆井液性能的選擇等需要逐步摸索,增加了施工的難度。

        3)隨著水平井長(zhǎng)度的增加,鉆具剛性變?nèi)酰ぞ呙嬲{(diào)整困難,井眼軌跡控制難度增大;由于小鉆具剛性較弱,水平段達(dá)到2 000m后,摩阻較大,滑動(dòng)鉆進(jìn)過(guò)程中,鉆頭上無(wú)法施加有效鉆壓,施工困難。

        4)隨著水平井長(zhǎng)度的增加,環(huán)空壓耗逐漸升高,鉆井液排量選擇受到限制,排量小滿足不了攜帶巖屑的要求,容易形成巖屑床,滑動(dòng)鉆進(jìn)過(guò)程中摩阻大。

        5)儲(chǔ)層連續(xù)性差,鉆遇泥巖概率高,軌跡調(diào)整頻繁,復(fù)合鉆進(jìn)過(guò)程中扭矩大。

        6)裸眼段長(zhǎng),長(zhǎng)時(shí)間的鉆井液浸泡容易造成井壁坍塌,鉆井液需要具有良好的防塌性能。

        2 井眼軌跡控制技術(shù)

        2.1 斜井段施工關(guān)鍵技術(shù)

        鉆具組合:215.9mmPDC+172mm螺桿(1.5°)+MWD接頭+165mm無(wú)磁鉆鋌+轉(zhuǎn)換接頭(461×410)+127mm加重鉆桿×45根+127 mm鉆桿。

        斜井段井眼軌跡控制技術(shù)采用復(fù)合鉆進(jìn)與滑動(dòng)鉆進(jìn)交替進(jìn)行。采用“PDC鉆頭+1.5°螺桿”組合直接定向造斜,堅(jiān)持“少滑動(dòng)、多旋轉(zhuǎn)、微調(diào)勤調(diào)”原則[3],保證井眼規(guī)則、井壁穩(wěn)定。通過(guò)收集鄰井地質(zhì)資料,分析斜井段穿越每個(gè)層位的巖性。根據(jù)該套鉆具組合在不同巖性中的增斜率,提前設(shè)計(jì)剖面,合理調(diào)整滑動(dòng)鉆進(jìn)與復(fù)合鉆進(jìn)的比例。待鉆井眼設(shè)計(jì)盡量降低井眼曲率,特別是避免局部造斜率偏高,確保井眼軌跡平滑,降低鉆進(jìn)時(shí)的摩阻和扭矩。斜井段滑動(dòng)鉆進(jìn)進(jìn)尺占斜井段進(jìn)尺的25.07%。

        2.2 215.9mm水平段施工摩阻和扭矩分析

        在長(zhǎng)水平段水平井鉆井過(guò)程中,由于鉆具與井壁底部形成的巖屑床相互作用,鉆井液固相含量高導(dǎo)致潤(rùn)滑效果下降等[4]原因,鉆具與井壁之間的摩擦阻力隨著水平段長(zhǎng)度的增加而不斷增大,影響水平段鉆進(jìn)長(zhǎng)度。根據(jù)常規(guī)水平井實(shí)鉆分析,裸眼內(nèi)摩擦系數(shù)比套管內(nèi)摩擦系數(shù)大。215.9mm井眼的水平段鉆至4 851m,鉆水平段長(zhǎng)度1 200m,下177.8mm套管固井。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工獲得的扭矩、摩阻數(shù)據(jù)分析(圖2、3),通過(guò)優(yōu)化井身結(jié)構(gòu),有效降低了長(zhǎng)水平段施工過(guò)程中的摩阻系數(shù),提高了施工效率。

        圖2 水平段摩阻變化圖

        圖3 水平段扭矩變化圖

        鉆具組合:215.9mmPDC+172mm螺桿(1.25°)+213mm扶正器+回壓閥+MWD接頭+165mm無(wú)磁鉆鋌+轉(zhuǎn)換接頭(461×410)+127 mm加重鉆桿×17根+127mm鉆桿×90根+127mm加重鉆桿×28根+127mm鉆桿

        為了保證水平段鉆進(jìn)時(shí)能給鉆頭施加有效的鉆壓,鉆具組合采用倒裝鉆具。加重鉆桿位置分為兩部分,確保鉆具中和點(diǎn)的位置在下部加重鉆桿部分,上部加重鉆桿位于直井段或井斜30°以內(nèi)的井段。該組合復(fù)合增斜率0.3°/根~0.5°/根,復(fù)合鉆進(jìn)時(shí)扭矩較大,達(dá)16~24kN·m,滑動(dòng)鉆進(jìn)時(shí),工具面調(diào)整困難,摩阻較大,上提摩阻20~30t,下放30~50t。

        2.3 152.4mm水平段主體技術(shù)

        2.3.1 鉆具組合

        152.4mm PDC+ 127mm 螺 桿 (1.0°)+148mm扶正器+回壓閥+MWD接頭+120mm無(wú)磁鉆鋌+轉(zhuǎn)換接頭+101.6mm加重鉆桿×13根+101.6mm鉆桿 ×(225~345)根+101.6mm加重鉆桿×33根+101.6mm鉆桿

        鉆進(jìn)參數(shù):鉆壓40~60kN,轉(zhuǎn)速30r/min+螺桿鉆具,排量12L/s,泵壓22.3~24.8MPa,扭矩11~14kN·m。

        待鉆井眼設(shè)計(jì)盡量降低井眼曲率[5],特別是能避免局部造斜率偏高,以降低鉆進(jìn)時(shí)的摩阻和扭矩。為了滿足水平段施工需要,采用127mm單彎螺桿,提高了螺桿的動(dòng)力及使用壽命。該套鉆具組合復(fù)合增斜率0.2°/根~0.3°/根,滑動(dòng)降斜率為0.3°/m~0.4°/m。進(jìn)行定向造斜采用MWD無(wú)線隨鉆測(cè)量方式,測(cè)點(diǎn)距鉆頭位置大約有12m的距離,每次測(cè)斜必須對(duì)井底走向進(jìn)行預(yù)測(cè)。根據(jù)不同鉆進(jìn)方式增斜規(guī)律,從而推斷出井底的井斜角和方位角。同時(shí)嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)導(dǎo)向人員要求控制軌跡,并通過(guò)巖屑、氣測(cè)值、伽馬、鉆時(shí)及鄰井地質(zhì)資料綜合分析,確保井眼軌跡穿越最有效的氣層中穿越(圖4)。

        圖4 水平段實(shí)測(cè)伽馬圖

        2.3.2 優(yōu)選無(wú)線隨鉆測(cè)量?jī)x器

        由于該井鉆井至5 637m時(shí)發(fā)生井漏,經(jīng)過(guò)堵漏后,鉆井過(guò)程中排量受限,排量為12~13L/s。該井前期采用海藍(lán)公司生產(chǎn)的座鍵式無(wú)線隨鉆測(cè)量?jī)x器。由于水力振蕩器工作時(shí)產(chǎn)生的縱向振動(dòng)相對(duì)較大,與該型號(hào)的無(wú)線測(cè)斜儀配合使用容易提前損壞儀器[6]。該井水平段后期為了應(yīng)用水力振蕩器。采用中天啟明生產(chǎn)的懸掛式MWD進(jìn)行隨鉆測(cè)量,下鉆至5 100m測(cè)試儀器,當(dāng)排量小于15L/s時(shí),該型號(hào)隨鉆測(cè)量?jī)x器不工作,當(dāng)排量達(dá)15L/s時(shí),泵壓已達(dá)29.5MPa,隨鉆測(cè)量?jī)x器才能正常工作。由于該井存在井漏現(xiàn)象,水平段鉆進(jìn)過(guò)程中排量受限,若下鉆到底后,鉆井液排量不能滿足MWD儀器發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速的需要,無(wú)法使用,起鉆更換隨鉆測(cè)量?jī)x器。

        采用APS無(wú)線隨鉆測(cè)量?jī)x器配合水力振蕩器組合[7]。APS的渦輪發(fā)電機(jī)可在高達(dá)200℃的環(huán)境下提供可靠、持續(xù)的電源,并根據(jù)井眼狀況設(shè)置,以配合鉆具組合及井眼尺寸要求的排量。旋轉(zhuǎn)脈沖發(fā)生器通過(guò)增加和恢復(fù)鉆柱內(nèi)壓力來(lái)產(chǎn)生壓力脈沖信號(hào)。旋轉(zhuǎn)脈沖發(fā)生器能咀嚼通過(guò)可能卡阻其他脈沖器的堵漏劑材料,適用較寬范圍的鉆井液密度與工況。該井從6 069m開(kāi)始鉆進(jìn),泵沖65沖/min,排量12L/s,泵壓24.5~25.5 MPa,扭矩13~15kN·m,無(wú)線隨鉆儀器工作正常。該趟鉆施工進(jìn)尺346m,平均機(jī)械鉆速7.44m/h。

        2.3.3 水力振蕩器的應(yīng)用分析

        長(zhǎng)水平段存在摩擦阻力大,滑動(dòng)鉆進(jìn)工具面調(diào)整困難,水力振蕩器可通過(guò)水力的作用產(chǎn)生沿鉆桿軸線方向上的振動(dòng),將靜摩擦阻力轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)摩擦阻力,摩擦阻力就大大降低,可以有效地減少因井眼軌跡而產(chǎn)生的鉆具托壓現(xiàn)象,保證有效的鉆壓,且不影響MWD儀器、螺桿鉆具的使用[8],另一方面水力振蕩器產(chǎn)生軸向高頻振動(dòng),對(duì)鉆頭形成類似于沖擊鉆井的效果,也有利于提高機(jī)械鉆速。

        該井鉆至6 069m,為了提高滑動(dòng)施工效率,水平段鉆具組合中應(yīng)用了水力振蕩器。根據(jù)水力振蕩器安裝原則,在鉆具組合中距離鉆頭位置的已鉆水平段長(zhǎng)度的1/3處安裝,即該趟鉆中水力振蕩器距離鉆頭位置720m。在不同排量的情況下,在井口對(duì)水力振蕩器進(jìn)行壓力測(cè)試(表1)。下鉆到底后,泵沖65沖/min,泵壓23.0MPa,加壓至40~60kN,泵壓24.5~25.2MPa(未使用水力振蕩器時(shí),泵沖65沖/min,泵壓是23~25MPa)。復(fù)合鉆進(jìn)至井深6105m,進(jìn)尺36 m后需要調(diào)整軌跡進(jìn)行滑動(dòng)鉆進(jìn),但活動(dòng)鉆具上提摩擦阻力18t,下放28~40t,經(jīng)過(guò)多次劃眼后,下放摩擦阻力依然較高,在20~30t(圖2),調(diào)整工具面依然困難,滑動(dòng)鉆進(jìn)效果差。進(jìn)行多次嘗試后,工具面依然調(diào)整困難。通過(guò)調(diào)整泵沖,改變排量,鉆進(jìn)至6 415 m,鵝頸管刺漏起鉆。起出水力振蕩器后井口測(cè)試,工具不工作,振動(dòng)短節(jié)不振動(dòng),而且振動(dòng)短節(jié)振動(dòng)處有膠皮露出,這可能導(dǎo)致其在使用進(jìn)尺36m后,不能起到傳遞鉆壓和振動(dòng)效果的原因(圖5)。

        表1 水力振蕩器井口測(cè)試壓降情況表

        圖5 水力振蕩器出井照片

        3 鉆井液體系

        該井215.9mm井段采用無(wú)土相復(fù)合鹽鉆井液體系,通過(guò)加入無(wú)機(jī)鹽和有機(jī)鹽提高體系抑制性[9]。在井斜角30°、45°、60°時(shí)需調(diào)整控制鉆井液的密度;通過(guò)增加陽(yáng)離子乳化瀝青粉和細(xì)目碳酸鈣的含量,提高封堵性來(lái)降低地層的坍塌壓力;嚴(yán)格控制鉆井液的濾失量,要求API濾失量控制在2mL以內(nèi),該體系抑制性強(qiáng)、固相含量比較低(表2),性能穩(wěn)定,有效提高機(jī)械鉆速[10]。

        為了水平段鉆進(jìn)過(guò)程中降低摩阻及扭矩,控制井眼軌跡在最有效的儲(chǔ)層中穿越,在第三次開(kāi)鉆的152.4mm水平段采用強(qiáng)封堵油基鉆井液(CQ—SCO)。蘇里格區(qū)塊水平井采用無(wú)土相復(fù)合鹽鉆井液體系,由于水平段鉆遇泥巖概率大,為了平衡地層壓力,主要通過(guò)提高鉆井液密度平衡地層應(yīng)力,但是蘇5區(qū)塊地層承壓能力低,密度提至1.30g/cm3時(shí),漏失量增大。油基鉆井液通過(guò)強(qiáng)化封堵為基礎(chǔ),控制低剪切速率下的流變性等(表2),有效解決了超長(zhǎng)水平段井壁穩(wěn)定性差、井眼清潔難度大及摩阻大能難題,確保了長(zhǎng)水平段的順利施工。

        4 鉆頭優(yōu)選

        該井第二次開(kāi)鉆的241.3mm+215.9mm井眼全部采用PDC鉆頭,直井段穿越多個(gè)層位,劉家溝組以上地層平均巖石可鉆性為3級(jí),且波動(dòng)范圍較小,相對(duì)均質(zhì);劉家溝組以下井段鉆遇地層富含礫砂巖、含礫中粗粒石英砂巖,平均研磨性指數(shù)為6[11]。地層軟硬交錯(cuò)比較嚴(yán)重,巖石可鉆性及抗壓強(qiáng)度波動(dòng)范圍較大。根據(jù)地層巖性,優(yōu)選不同的鉆頭型號(hào),有效地提高了鉆井速度(表3)。

        表2 大斜度井段與水平井段的鉆井液性能表

        表3 鉆頭使用情況表

        5 177.8mm套管漂浮下入技術(shù)

        5.1 允許最大下套管速度

        177.8mm套管本體入井允許鉆井液上返速度取鉆桿本體處的環(huán)空上返速度,該井在215.9mm井眼鉆進(jìn)時(shí),排量為33L/s時(shí),井內(nèi)無(wú)漏失現(xiàn)象,計(jì)算允許上返速度為:1.19m/s。下套管速度以鉆進(jìn)時(shí)鉆井液上返速度為依據(jù)計(jì)算[12],裸眼井段內(nèi)套管下放速度為0.568m/s,每根套管長(zhǎng)度按11.0m計(jì)算,考慮下套管時(shí)的激動(dòng)壓力等因素影響,附加安全系數(shù)1.5,套管下放時(shí)間T=11/0.568×1.5=29s。裸眼內(nèi)斜井段和水平段每根套管的純下放時(shí)間應(yīng)控制在29s以上。

        5.2 模擬套管剛度通井

        該井215.9mm井眼水平段長(zhǎng)1 200m,首次將177.8mm 套管下入長(zhǎng)1200m 的215.9mm 井眼內(nèi),選用剛度大于177.8mm套管剛度的通井鉆具組合進(jìn)行通井[13-14],實(shí)施通井鉆具組合:215.9 mm牙輪鉆頭+210mm扶正器+165mm鉆鋌×2根+210mm扶正器+127mm加重鉆桿×15根+127mm鉆桿×180根+127mm加重鉆桿×34根+127mm鉆桿,計(jì)算鉆鋌與套管的剛度比(m)為:

        式中D鉆鋌為鉆鋌外徑,mm;d鉆鋌為鉆鋌內(nèi)徑,mm;D套管為套管外徑,mm;d套管為套管內(nèi)徑,mm。

        計(jì)算結(jié)果表明,套管剛度比鉆鋌小,可確保套管下至預(yù)定位置。

        5.3 漂浮接箍的應(yīng)用

        為了順利將177.8mm套管下入長(zhǎng)1 200m的215.9mm井眼內(nèi),在套管串中應(yīng)用了漂浮接箍(圖6)。漂浮接箍上部的套管柱灌入鉆井液,下部的套管內(nèi)部充滿空氣(沒(méi)有鉆井液),漂浮接箍下部套管入井后受到鉆井液的浮力作用降低了井壁對(duì)套管柱的摩擦阻力;而漂浮接箍上部的套管內(nèi)灌有鉆井液會(huì)增加套管柱的重量,確保套管順利入井。下到預(yù)定深度后向套管內(nèi)加壓,直到打開(kāi)滑套向下移動(dòng)讓鉆井液與空氣進(jìn)行交換。當(dāng)流動(dòng)穩(wěn)定后,整個(gè)套管柱內(nèi)都充滿了鉆井液投入下膠塞,注入水泥漿,浮鞋盲板打開(kāi)。當(dāng)下膠塞坐定在滑套上后,剪斷銷(xiāo)釘,水泥漿就把下膠塞和漂浮接箍的兩個(gè)滑套一起下推向下部的浮箍下膠塞和兩個(gè)滑套坐定在浮箍上,并與浮箍密封。下膠塞破裂,水泥漿通過(guò)浮鞋泵出,頂替上膠塞,并與浮箍處的下膠塞和漂浮接箍組件形成密封,確保固井質(zhì)量。

        圖6 漂浮接箍剖面圖

        該井順利后按設(shè)計(jì)要求接177.8mm套管串,下部套管不灌鉆井液,下入131根套管后接漂浮接箍,漂浮接箍安裝在套管串中井深3 393m處(井斜60°左右)。剩下的套管在下入過(guò)程中每30根灌滿鉆井液,并按設(shè)計(jì)安裝扶正器。177.8mm套管下至井深4 845.4m,按照要求對(duì)地面管線和設(shè)備試壓達(dá)到28 MPa。固井先注隔離液30m3,然后注水泥漿55m3(密度1.89g/cm3)。替漿67.1m3(設(shè)計(jì)替漿94.9 m3)頂替,憋壓20MPa候凝。

        6 結(jié)論與建議

        1)長(zhǎng)水平段水平井采用單增剖面,斜井段曲率小,井眼軌跡平滑,鉆進(jìn)過(guò)程中摩阻及扭矩小,有利于長(zhǎng)水平段施工。

        2)該井采用特殊井身結(jié)構(gòu),先在215.9mm井段鉆進(jìn)一段水平井段,下套管固井后,再進(jìn)行152.4 mm水平段鉆進(jìn),有效地減少鉆進(jìn)過(guò)程中摩阻及扭矩。

        3)長(zhǎng)水平段受井眼尺寸的限制,完井方式還需進(jìn)一步優(yōu)化。

        4)逐步摸索出同一套鉆具組合在水平段不同巖性中得增降斜規(guī)律,有助于長(zhǎng)水平段井眼軌跡在最有效的儲(chǔ)層中穿越。

        5)無(wú)土相復(fù)合鹽鉆井液體系及強(qiáng)封堵油基鉆井液的應(yīng)用,有效解決了超長(zhǎng)水平段井壁穩(wěn)定性差、井眼清潔難度大及摩阻大的難題,確保了長(zhǎng)水平段的順利施工。

        6)長(zhǎng)水平段水平井井壁穩(wěn)定技術(shù)、井眼凈化技術(shù)、井眼軌跡控制技術(shù)、裸眼減摩技術(shù)、鉆頭優(yōu)選等配套技術(shù)還需進(jìn)一步完善。

        [1]韓來(lái)聚,牛洪波,竇玉玲.勝利低滲油田長(zhǎng)水平段水平井鉆井關(guān)鍵技術(shù)[J].石油鉆探技術(shù),2012,40(3):7-10.HAN Laiju,NIU Hongbo,DOU Yuling.Key drilling technologies for long displacement horizontal wells of low permeability reservoirs in Shengli Oilfield[J].Petroleum Drilling Techniques,2012,40(3):7-10.

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