李鵬
(新疆華電紅雁池發(fā)電廠,新疆 烏魯木齊 830047)
新疆華電紅雁池發(fā)電廠(以下簡稱紅雁池電廠)#1,#2鍋爐為武漢鍋爐廠制造的WGZ 670/13.7-10型超高壓鍋爐,基本形式為:自然循環(huán)、一次中間再熱、倒U形布置、中速磨煤機正壓直吹式制粉系統(tǒng)、直流燃燒器四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架和緊身封閉。每臺鍋爐配4臺ZGM-95型中速正壓直吹式磨煤機,每臺磨煤機帶6個噴燃器采用一層半布置。
#3,#4鍋爐為 DG 670/13.7-10型超高壓鍋爐,基本形式為:一次中間再熱超高壓自然循環(huán)汽包爐、П形布置、單爐膛、燃燒器四角布置,切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、采用管式空氣預(yù)熱器和鋼構(gòu)架(雙排柱)。
自運行以來,在相同煤質(zhì)、相同負荷的情況下,出現(xiàn)了#1,#2鍋爐比#3,#4鍋爐結(jié)焦嚴重的情況。特別是最近幾年,原煤供應(yīng)緊張,煤質(zhì)較差,機組負荷較高,#1,#2鍋爐結(jié)焦嚴重、渣量大的弊端尤為突出,除渣系統(tǒng)經(jīng)常超負荷運行,撈渣機、碎渣機和渣溝經(jīng)常出現(xiàn)故障,不但增加了工作人員的工作強度,還嚴重影響機組的正常運行。在結(jié)焦嚴重時,需減負荷運行,甚至停爐除焦。因此,筆者從#1,#2鍋爐與#3,#4鍋爐結(jié)構(gòu)上的差異入手,分析其結(jié)焦性能的差異,以此提出技術(shù)改造意見,力圖減輕#1,#2鍋爐的結(jié)焦狀況。
紅雁池電廠#1,#2鍋爐于2000年建成投產(chǎn),#3,#4鍋爐于2004年投產(chǎn),因初期原煤煤源充裕,燃煤發(fā)熱量高,基本上都與設(shè)計煤種相符,雖然#1,#2鍋爐出渣量相對較大,但對鍋爐的除渣系統(tǒng)和安全生產(chǎn)沒有造成影響。隨著經(jīng)濟發(fā)展,原煤供應(yīng)緊張,煤質(zhì)每況愈下,鍋爐結(jié)焦量也日益增大,#1,#2鍋爐多次出現(xiàn)撈渣機、碎渣機故障現(xiàn)象,還多次發(fā)生結(jié)焦嚴重被迫減負荷的事故。
紅雁池電廠除渣系統(tǒng)采用刮板撈渣機、碎渣機和脫水倉的連續(xù)出渣汽車拉運的方式,#1~#4鍋爐的結(jié)焦及其平均出渣量情況見表1。
表1 #1~#4鍋爐每天平均出渣量
從表1可以看出,#1,#2鍋爐的焦渣量比#3,#4鍋爐要多出將近1/3,#1,#2鍋爐撈渣機設(shè)計出力是5 t/h,在機組負荷高時,所產(chǎn)生的焦渣量已遠遠高于撈渣機的設(shè)計出力,盡管對撈渣機進行了換型改造,但撈渣機還是經(jīng)常出現(xiàn)故障現(xiàn)象。
設(shè)計燃煤與實際燃煤的差異較大,表2為紅雁池電廠鍋爐設(shè)計燃用煤及2008年4臺鍋爐送檢煤樣的分析指標。
(1)灰中Na2O對鍋爐積灰結(jié)焦的影響。由表2的數(shù)據(jù)可知,五彩彎礦煤樣灰中Na2O實測值為10.65%,而#1,#2鍋爐設(shè)計值為0.98%,#3,#4鍋爐設(shè)計值為0.96%。通過查閱有關(guān)堿性氧化物資料可知,Na2O對鍋爐玷污影響最為顯著。依據(jù)GB/T 18666—2002《商品煤質(zhì)量驗抽查和驗收方法》的規(guī)定,可以灰中Na2O的質(zhì)量分數(shù)作為判斷煤中積灰結(jié)渣的標準,見表3。
表2 設(shè)計燃用煤與送檢的五彩彎摻燒煤煤樣的分析指標
表3 根據(jù)灰中Na2O質(zhì)量分數(shù)判斷煤中積灰結(jié)渣的標準
通過分析表3可知,紅雁池電廠燃用的五彩彎礦燃煤,燃煤灰分中Na2O質(zhì)量分數(shù)。指標屬于嚴重積灰和結(jié)焦型煤質(zhì)。
(2)灰中 Fe2O3/CaO對鍋爐積灰結(jié)焦的影響。依據(jù)GB/T 18666—2002《商品煤質(zhì)量抽查和驗收方法》規(guī)定,可將灰中 Fe2O3/CaO的質(zhì)量比作為鍋爐積灰結(jié)焦判斷的標準,見表4。
表4 根據(jù)灰中Fe2O3/CaO的質(zhì)量分別判斷鍋爐積灰結(jié)焦的標準
通過對比分析表4可知,五彩彎礦燃煤的Fe2O3/CaO的質(zhì)量比為0.24,應(yīng)該不屬于中等或嚴重結(jié)焦煤。但是一旦與其他煤摻配后,F(xiàn)e2O3/CaO的質(zhì)量比會升高到某一水平,成為中等或嚴重結(jié)渣的煤種。
(3)通過分析上述表格得知:五彩灣礦燃煤的灰變形溫度低于1410℃,究其原因是煤中CaO質(zhì)量分數(shù)過高,但是一旦與其他煤摻配后,CaO質(zhì)量分數(shù)降到某一水平,會立即引起灰熔點大幅降低。
#1,#2鍋爐參數(shù)見表5,#3,#4鍋爐參數(shù)見表6。
表5 #1,#2鍋爐參數(shù)
表6 #3,#4鍋爐參數(shù)
從#1,#2鍋爐與#3,#4鍋爐參數(shù)對比中可以發(fā)現(xiàn),二者有如下設(shè)計特點:
(1)爐膛尺寸方面。采用準正方形大切角爐膛,這種爐膛為防止燃燒器區(qū)域結(jié)焦及高溫腐蝕創(chuàng)造了良好的環(huán)境條件。準正方形爐膛(12.40 m×12.08 m)使燃燒器出口射流上、下游的補氣條件接近相等,避免氣流偏斜。大切角爐膛為燃燒器出口射流兩側(cè)創(chuàng)造良好的補氣條件,減少射流兩側(cè)的壓差,保證燃燒器出口射流沿設(shè)計方向流入爐內(nèi),可防止氣流偏斜,沖刷水冷壁而結(jié)焦。
(2)選取合適的爐膛熱力參數(shù)。爐膛熱力參數(shù)是表征爐膛內(nèi)燃料燃燒后放熱強烈程度的參數(shù),#3,#4鍋爐參照燃用煤種類似于200 MW機組鍋爐設(shè)計數(shù)據(jù),選取合適的爐膛容積熱負荷為103 kW/m3,爐膛斷面熱負荷為3716 MW/m2,#1,#2鍋爐容積熱負荷為121 kW/m3,爐膛斷面熱負荷為3903 MW/m2,這是保證爐內(nèi)不結(jié)焦的有效手段。#1,#2鍋爐設(shè)計爐內(nèi)斷面熱負荷偏大,對煤質(zhì)的適應(yīng)性較差;燃料燃燒后大部分燃燒物軟化甚至熔化,互相粘連在一起,在爐內(nèi)旋轉(zhuǎn)離心力的作用下被甩至水冷壁冷卻后變成焦渣,有的脫落至渣井,有的黏附在水冷壁上形成水冷壁結(jié)焦。
(3)合適的燃燒器一次風(fēng)噴口間距。#1,#2鍋爐燃燒器一次風(fēng)噴口中心線之間的距離為1.180m,#3,#4鍋爐燃燒器一次風(fēng)噴口中心線之間的距離為1.400 m,6層一次風(fēng)口確定了單個噴口熱功率,為防止燃燒器區(qū)域結(jié)焦,適當拉開燃燒器一次風(fēng)噴口間距,使燃燒器壁面熱負荷數(shù)值合理,有效地減輕了燃燒器噴口周圍結(jié)焦的情況。
(4)最上排燃燒器中心到屏下端的距離。#3,#4鍋爐燃燒器上一次風(fēng)噴口至屏底和下一次風(fēng)噴口至冷灰斗拐點均有足夠的距離,最上排一次風(fēng)噴口至屏底距離為13.600 m,下一次風(fēng)噴口至冷灰斗拐點距離為2.800 m,煤粉最短停留時間長于2.0 s,為煤粉在爐膛內(nèi)著火、燃燒、燃盡提供了充裕的時間。
(5)爐膛出口煙氣溫度。#1,#2鍋爐爐膛出口煙氣溫度為1103℃,#3,#4鍋爐爐膛出口煙氣溫度為1033℃,控制爐膛出口煙氣溫度,確保熔化的和黏性的灰不進入節(jié)距比較小的對流受熱面,否則,即使有較多的吹灰器也不能清除對流受熱面迅速結(jié)渣和積灰。最可靠的辦法是選擇適當?shù)臓t膛出口煙氣溫度,使其低于灰的變形溫度。
紅雁池電廠#1,#2鍋爐為直流燃燒器(如圖1所示)四角切圓燃燒,其切圓直徑為825 mm,這是普通的四角切圓燃燒方式,其結(jié)構(gòu)簡單,通風(fēng)阻力較小,但氣流以直流射流噴入爐膛,擴散角很小,只能從氣流外邊緣卷吸熱煙氣,加熱面積小,故自身點火條件較差,由于切圓直徑較大,大量熔融、半熔融煤粉顆粒將直接撞擊水冷壁,形成結(jié)渣,同時磨損水冷壁,易發(fā)生高溫腐蝕。
圖1 直流燃燒器結(jié)構(gòu)
#3,#4鍋爐煤粉燃燒器采用四角布置、切向燃燒、噴嘴固定式直流燃燒器,所有一次風(fēng)噴口均采用百葉窗式水平濃淡燃燒技術(shù),在爐膛中心形成2個假想切圓,假想切圓直徑分別為? 529 mm和? 830 mm(如圖2所示),這種燃燒技術(shù)的濃淡分離是依靠安裝于一次風(fēng)管中的百葉窗式煤粉濃縮器來實現(xiàn)的。來自煤粉管道的煤粉氣流在經(jīng)過百葉窗式煤粉濃縮器時,由于煤粉顆粒與濃縮器葉片碰撞后,使大部分煤粉顆粒流向一側(cè),并由中隔板分隔后,在水平方向一側(cè)形成濃煤粉氣流,另一側(cè)形成淡煤粉氣流。并使?jié)獾?股氣流分別從燃燒器的左、右側(cè)分開進入爐膛,濃煤粉氣流從向火側(cè)切向噴入爐膛,形成內(nèi)側(cè)假想切圓,淡煤粉氣流在背火側(cè)切向噴入爐膛,形成外側(cè)假想切圓,從而形成水平濃淡燃燒,濃煤粉氣流由于煤粉濃度高,所需著火熱大大降低,因此容易著火。由于大部分煤粉多在濃側(cè),而這部分煤粉布置在向火側(cè),減少了煤粉顆粒沖刷水冷壁的機會,因此,對防止水冷壁結(jié)渣相當有利。
圖2 假想切圓
(1)#1,#2鍋爐每角燃燒器共布置15層噴口。其中一次風(fēng)噴口6層,頂二次風(fēng)噴口1層,其余8層為二次風(fēng)噴口,燃燒器噴口從下往上依次為2(油)-1(微油)-2-1-2(油)-1-2-2(油)-1-2-1-2(油)-1-2-2。每臺磨煤機的主層下二次風(fēng)噴口內(nèi)布置了燃油裝置,在最下層一次風(fēng)噴口內(nèi)布置了微油點火裝置(如圖3所示)。#3,#4鍋爐每角燃燒器共布置14層噴口,其中一次風(fēng)噴口6層,頂二次風(fēng)噴口1層,其余7層為二次風(fēng)噴口,燃燒器噴口從下往上依次為2-1(微油)-2(油)-1-2-1-2(油)-1-2-1-2(油)-1-2-2。燃燒器的3層二次風(fēng)噴口內(nèi)布置了燃油裝置,在最下層一次風(fēng)噴口內(nèi)布置了微油點火裝置。
圖3 微油點火裝置
就數(shù)量而言,#1,#2鍋爐在3,4層一次風(fēng)噴口中間多增加了1個二次風(fēng)噴口,在煤粉中間多增加了二次風(fēng),使得煤粉在中間增加了燃燒氧量,火焰中心溫度更高,在低負荷時增加了燃燒的穩(wěn)定性,但在高負荷時卻增加了鍋爐的結(jié)焦性。
(2)#1,#2鍋爐燃燒器一次風(fēng)噴口布置有可調(diào)節(jié)的周界風(fēng),但是,每角1,2,3 層和4,5,6 層一次風(fēng)噴口分別用一個手動門來控制周界風(fēng)的大小,這樣,就降低了在機組負荷變化時調(diào)節(jié)各個一次風(fēng)噴口周界風(fēng)大小的靈活性。而#3,#4鍋爐一次風(fēng)噴口四周布置有偏置周界風(fēng),左右側(cè)采用偏置周界風(fēng),即向火面一側(cè)周界風(fēng)層較薄,背火側(cè)較厚,形成了風(fēng)包粉的結(jié)構(gòu),這樣,能延長煤粉氣流到達水冷壁的時間,延長煤粉的冷卻時間。周界風(fēng)出口向外翻邊,周界風(fēng)由單獨的風(fēng)門控制,從而可控制噴嘴出口煤粉氣流著火點,在高負荷時,可推遲煤粉的著火,提高了噴嘴出口氣流的剛性,避免氣流的偏轉(zhuǎn)和還原氣體生成而引起的爐膛結(jié)焦。在低負荷時,使著火點提前,周界風(fēng)門應(yīng)關(guān)小甚至全關(guān),提高燃燒器在低負荷時的穩(wěn)燃能力。周界風(fēng)的設(shè)置保證了燃燒器噴口得到冷卻。
偏置周界風(fēng)對防止結(jié)焦及高溫腐蝕有2個好處:一是提高燃燒器出口射流的“剛性”,減少射流的偏斜傾向;二是偏置周界風(fēng)具有風(fēng)屏保護條件,能提高爐膛水冷壁處氧化性氣氛,而氧化性氣氛使得煤灰粒子的軟化溫度相對升高,進一步弱化了結(jié)焦傾向,有利于防止結(jié)焦。同時,氧化性氣氛也可防止高溫腐蝕。
(3)#1,#2鍋爐頂部設(shè)置頂二次風(fēng)(OFA)噴口反切13°,#3,#4鍋爐OFA噴口反切15°,由于反切角度較大,頂二次風(fēng)切圓直徑大于一次風(fēng)切圓直徑,一次風(fēng)煤粉氣流集中于爐膛中央,形成爐膛中央富燃料區(qū)、爐壁富氧區(qū)的“風(fēng)包粉”燃燒方式,這將減少煤粉氣流沖刷水冷壁的機會,有利于防止和減少燃燒器區(qū)的爐壁結(jié)渣。
從上面的分析比較可以看出,#1,#2鍋爐和#3,#4鍋爐在結(jié)構(gòu)上有較大的差異,這些差異導(dǎo)致#1,#2鍋爐和#3,#4鍋爐結(jié)焦性能也存在差異。因此,已計劃在#1,#2鍋爐大修時對鍋爐燃燒器進行換型改造,將一次風(fēng)燃燒器更換成水平濃淡燃燒器并將周界風(fēng)改為每個周界風(fēng)門單獨控制。經(jīng)過改造,期待#1,#2鍋爐結(jié)焦量大的問題能得到根本性的改善。
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