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        循環(huán)水泵電動(dòng)機(jī)振動(dòng)及噪音異常的原因分析及處理

        2013-10-17 02:24:28梁峻偉
        河南科技 2013年17期
        關(guān)鍵詞:噪音繞組定子

        梁峻偉

        (陽城國際發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 晉城 048102)

        1 引言

        循環(huán)水泵電機(jī)是火力發(fā)電廠冷卻水系統(tǒng)的重要電氣設(shè)備,對(duì)火力發(fā)電廠安全穩(wěn)定運(yùn)行起著重要作用。某電廠6*350MW機(jī)組各配2臺(tái)循環(huán)水泵,循環(huán)水泵除供水給凝汽器和輔助冷卻水系統(tǒng)外,還向循環(huán)水用戶母管供水。循環(huán)水采用單元結(jié)構(gòu)方式,即每臺(tái)機(jī)組2臺(tái)循環(huán)水泵擔(dān)負(fù)著該機(jī)組全部的冷卻水供給,特別在夏季時(shí)停一臺(tái)循環(huán)水泵則使機(jī)組減負(fù)荷運(yùn)行。該電廠與循環(huán)水泵匹配的電動(dòng)機(jī)均采用湘潭電機(jī)廠生產(chǎn)的強(qiáng)迫水冷卻方式的鼠籠式電動(dòng)機(jī),該電動(dòng)機(jī)型號(hào)為YKSL2000-14/1730-1、接線為2Y、定子線圈絕緣采用F級(jí)、額定功率為2000kW、額定電壓為 6kV、額定電流為 250.2/249.2A、轉(zhuǎn)速為424RPM、功率因數(shù)為0.82。在負(fù)荷日益增長的今天,循環(huán)水泵電動(dòng)機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)火力發(fā)電廠安全生產(chǎn)意義重大。

        由于某電廠41循環(huán)泵電動(dòng)機(jī)在運(yùn)行中振動(dòng)呈上升趨勢(shì)且電磁噪音逐漸增大,為了徹底解決此現(xiàn)象,設(shè)備部點(diǎn)檢員在2012年12月13日對(duì)該電動(dòng)機(jī)進(jìn)行解體檢修。檢查發(fā)現(xiàn)該電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端籠條與端環(huán)有一處明顯開焊情況(見圖1);轉(zhuǎn)子多處籠條與硅鋼片槽型存在明顯松動(dòng)的現(xiàn)象(圖2);電動(dòng)機(jī)定子端部繞組綁扎及定子槽楔存在松動(dòng)情況。

        2 原因分析[1]

        2.1 籠條之間產(chǎn)生的較大溫差是焊接質(zhì)量不穩(wěn)定所造成的,由于焊接質(zhì)量不一致,引起籠條熱膨脹有差異,另外籠條在啟動(dòng)過程中的擠流效應(yīng),籠條中強(qiáng)大電流都集中在槽口使籠條上下之間有很大的電流密度差(籠條發(fā)熱與電流的平方和時(shí)間成正比)。由于籠條上下的不均勻溫升會(huì)使籠條產(chǎn)生向轉(zhuǎn)子中心彎曲的應(yīng)力。由于籠條鐵芯沖孔工藝差異使籠條在嵌裝的松緊程度不一樣,當(dāng)籠條在槽內(nèi)存在徑向間隙時(shí),則籠條上的徑向振動(dòng)力會(huì)傳遞給端環(huán),由于各籠條中電流的相位不同,傳遞給端環(huán)的振動(dòng)力會(huì)使端環(huán)產(chǎn)生扭曲,受力最大的部位是籠條的焊接處,而此處正是鼠籠結(jié)構(gòu)的最弱點(diǎn)。由于熱傳導(dǎo)性能差異會(huì)使各籠條間產(chǎn)生不均勻的溫升,因而各籠條之間將產(chǎn)生不同的軸向位移而使籠條產(chǎn)生軸向的拉應(yīng)力。且使籠條產(chǎn)生電磁振動(dòng)應(yīng)力,特別是在電動(dòng)機(jī)剛啟動(dòng)的瞬間,振動(dòng)幅值到最大值,是正常運(yùn)行時(shí)的50-60倍。由于各種應(yīng)力作用點(diǎn)大都集中在籠條與端環(huán)的焊口附近,且每啟動(dòng)一次便交變一次,這樣各應(yīng)力的破壞作用隨啟動(dòng)次數(shù)的增加和溫升積累而增加。從而加劇了籠條與端環(huán)焊接處開焊情況,進(jìn)而使該電動(dòng)機(jī)振動(dòng)及電磁噪音增大。

        2.2 同時(shí)該電動(dòng)機(jī)是雙鼠籠深槽電動(dòng)機(jī),因而轉(zhuǎn)子線圈集膚效應(yīng)顯著,這是由于轉(zhuǎn)子槽形深而窄,當(dāng)轉(zhuǎn)子導(dǎo)體中由于定子繞組通電產(chǎn)生感應(yīng)磁場,感應(yīng)電流使得槽中漏磁通分布不均勻,促使槽底部分的漏磁通少、較近槽口部分漏磁通多。因槽中的電流分布與導(dǎo)體各部分的阻抗成反比,越接近槽口由于漏抗越少通過的電流越大,故電流熱效應(yīng)使得上層籠條發(fā)熱,尤其是籠條與端環(huán)處發(fā)熱更嚴(yán)重;使籠條與端環(huán)焊接處由于變軟造成開焊現(xiàn)象,進(jìn)而使該電動(dòng)機(jī)振動(dòng)及電磁噪音增大。

        2.3 籠條與端環(huán)是點(diǎn)對(duì)面的環(huán)焊接方式機(jī)械強(qiáng)度不夠,又加上受到電磁力及發(fā)熱緣故,加速了籠條與端環(huán)焊接處開焊現(xiàn)象,進(jìn)而使該電動(dòng)機(jī)振動(dòng)及電磁噪音增大。

        2.4 由于籠條兩端直角(圖1)剪切應(yīng)力大,加大籠條與端環(huán)振動(dòng),進(jìn)而加速了籠條與端環(huán)焊接處開焊現(xiàn)象,進(jìn)而使該電動(dòng)機(jī)振動(dòng)及電磁噪音增大。

        2.5 電動(dòng)機(jī)定子端部繞組綁扎固定及槽楔松動(dòng)情況,由于交變電磁力的作用,隨著時(shí)間的推移,使該電動(dòng)機(jī)振動(dòng)及電磁噪音逐漸增大。

        綜合上述的原因分析,該臺(tái)循環(huán)水泵電動(dòng)機(jī)振動(dòng)及電磁噪音增大的原因主要是由于轉(zhuǎn)子籠條開焊和定子端部繞組及定子槽楔松動(dòng)造成的。

        3 處理[2]

        為了徹底解決41循環(huán)泵電動(dòng)機(jī)在運(yùn)行中振動(dòng)呈上升趨勢(shì)且電磁噪音逐漸加大問題,經(jīng)電廠技術(shù)人員分析認(rèn)為,應(yīng)著重處理轉(zhuǎn)子籠條開焊、硅鋼片松動(dòng)、定子端部繞組松動(dòng)及定子槽楔松動(dòng)問題。具體處理情況如下:

        3.1 電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子部分

        從圖1、圖2及現(xiàn)場實(shí)際看籠條與端環(huán)在焊接部位開裂脫焊及轉(zhuǎn)子多處籠條與硅鋼片槽型存在明顯松動(dòng)的現(xiàn)象,且硅鋼片有明顯打火拉弧痕跡情況,隨著電機(jī)的運(yùn)行該情況會(huì)越來越嚴(yán)重。如果采取現(xiàn)場進(jìn)行局部焊接修復(fù),只能對(duì)明顯的有損壞的地方進(jìn)行補(bǔ)焊,不可能對(duì)所有硅鋼片及端環(huán)部位進(jìn)行焊接。原籠條與端環(huán)是點(diǎn)對(duì)面的環(huán)焊接方式機(jī)械強(qiáng)度不夠,又加上籠條與端環(huán)受到電磁力及發(fā)熱緣故;如該電動(dòng)機(jī)繼續(xù)運(yùn)行,存在籠條斷裂甩出將對(duì)定子線棒造成嚴(yán)重?fù)p壞的安全隱患。綜合上述分析,技術(shù)人員認(rèn)為轉(zhuǎn)子籠條應(yīng)全部更換,且籠條與端環(huán)的焊接采用鑲嵌式結(jié)構(gòu)。其處理工藝如下:

        (1)轉(zhuǎn)子解體前測(cè)量并記錄轉(zhuǎn)子鐵心長度、籠條伸出鐵心長度和端環(huán)的尺寸;在車床上割開籠條,再拆除籠條和端環(huán),測(cè)量并記錄各部尺寸。

        (2)清理鐵芯后,測(cè)量轉(zhuǎn)子槽形尺寸;轉(zhuǎn)子鐵芯損壞的硅鋼片采用氬焊修復(fù)。

        (3)按槽形尺寸重新設(shè)計(jì)并加工銅排保證新籠條在槽內(nèi)漲緊不松動(dòng),材料采用TMY電工用硬質(zhì)紫銅排,對(duì)加工銅排的兩端需在長度上放有一定的裕量尺寸,對(duì)籠條兩端直角改為R倒角,減少剪切應(yīng)力影響;電動(dòng)機(jī)原轉(zhuǎn)子籠條與端環(huán)結(jié)構(gòu)見圖3、改后見圖 4。

        (4)轉(zhuǎn)子端環(huán)經(jīng)車削加工后,再按籠條尺寸重新銑槽;將轉(zhuǎn)子籠條鑲進(jìn)槽內(nèi),逐根敲入并脹緊,按記錄尺寸,鋸掉籠條長度方向的多裕部份并修光,將端環(huán)用鑲嵌的方法,使籠條在端環(huán)內(nèi)固定好(圖4)。

        作改進(jìn)的原因是考慮到為了避免轉(zhuǎn)子籠條與端環(huán)接觸面少而發(fā)熱。該廠將端環(huán)增加了厚度并改變端環(huán)的斷面尺寸,這樣既增加了端環(huán)與籠條的接觸面積又使籠條在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的離心力因增加了端環(huán)斷面上邊緣長度和厚度受到大一點(diǎn)的限制力;同時(shí)在鉆端環(huán)孔時(shí)將孔徑稍微擴(kuò)大一點(diǎn),這樣在焊接時(shí)能填滿整個(gè)孔隙,增加了籠條與端環(huán)的接觸面、降低了接觸電阻。

        (5)焊接工藝是這次檢修該電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子的關(guān)鍵,采用銀焊為了防止端環(huán)變形,采用先點(diǎn)焊端環(huán)與籠條外側(cè),后端環(huán)與籠條內(nèi)側(cè)的焊接工藝,校正籠條與端環(huán)的垂直度,然后清除焊渣,最后逐根全面堆焊成半球形,籠條與端環(huán)內(nèi)側(cè)也加固焊接牢固可靠。在焊接時(shí)為了防止局部過熱時(shí)端環(huán)變形以減少殘余應(yīng)力,采用交叉換位技術(shù),焊完一根后再在反方向焊接另一根。全部焊接完成后,在端環(huán)冷卻到150~200℃時(shí),用10%~15%擰檬水溶劑刷洗,再用熱水沖凈,并用壓縮空氣吹干。

        (6)轉(zhuǎn)子經(jīng)干燥后,浸F級(jí)6895環(huán)氧無溶劑漆,經(jīng)滴干清揩,再進(jìn)行烘焙固化;轉(zhuǎn)子上車床校正中心后,修整端環(huán)外圓;轉(zhuǎn)子校動(dòng)平衡。

        (7)轉(zhuǎn)子的導(dǎo)磁、導(dǎo)電部份噴8037抗弧覆蓋漆,其他非配合面刷防銹漆。并對(duì)其進(jìn)行交、直流耐壓試驗(yàn)達(dá)到合格水平。

        3.2 電動(dòng)機(jī)定子部分

        (1)用壓縮空氣吹凈機(jī)座,定子鐵芯內(nèi)、外表面,通風(fēng)槽等處灰塵,再將定子送入高壓蒸汽清洗機(jī)進(jìn)行清洗,再根據(jù)油污嚴(yán)重程度,可自動(dòng)加入S-25絕緣清詵劑進(jìn)行清洗。

        (2)徹底檢查定子繞組端部和引線綁扎,對(duì)松動(dòng)部位,應(yīng)予重新綁扎固定。槽楔有斷裂、松動(dòng)等現(xiàn)象,應(yīng)敲出槽楔,用絕緣墊條墊緊,打入新槽楔。

        (3)對(duì)定子鐵芯掃膛部位打磨處理并進(jìn)行鐵芯損耗及溫升試驗(yàn)。

        表1 電動(dòng)機(jī)定子繞組絕緣及直流耐壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        (4)將定子送入烘房,烘房溫度 140±5℃,時(shí)間為 5~8 小時(shí);待對(duì)地絕緣穩(wěn)定后推出烘房;待定子自然冷卻到60~80℃時(shí),浸F級(jí)6895環(huán)氧無溶劑絕緣漆。浸透后滴干,清揩鐵心處余漆。再送入烘房,逐步提高烘房溫度,最后升到140±5℃,烘焙12~16小時(shí)以后用兆歐表測(cè)定絕緣電阻穩(wěn)定。

        (5)待冷到室溫后,測(cè)量三相定子繞組的直流電阻值,并用2500V兆歐表測(cè)定絕緣電阻值和吸收比,并進(jìn)行直流耐壓預(yù)防性試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。

        (6)直流耐壓預(yù)防性試驗(yàn)合格后,定子鐵心和繞組噴8037抗弧覆蓋漆,定子機(jī)殼內(nèi)壁涂刷防銹漆。

        4 組裝和試運(yùn)[3]

        經(jīng)上述處理后,對(duì)該電動(dòng)機(jī)進(jìn)行組裝時(shí)對(duì)準(zhǔn)磁中心后墊好轉(zhuǎn)子;上機(jī)架就位后,安好推力瓦塊,將推力頭和鏡板壓入軸上,用環(huán)鍵鎖定并保險(xiǎn)好,裝上導(dǎo)軸瓦,檢查瓦面的配合,必要時(shí)應(yīng)修刮。裝好油箱蓋板,進(jìn)行間隙測(cè)量合格,擰緊螺釘;安裝電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承,添加二硫化鉬鋰脂,并裝配下機(jī)架及軸承蓋等。該電動(dòng)機(jī)各部件組裝完成后,對(duì)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行空載試運(yùn),其振動(dòng)為0.035mm,磁噪音正常。

        5 結(jié)束語

        造成電動(dòng)機(jī)設(shè)備振動(dòng)及電磁噪音異常的原因還有許多,只有在工作中認(rèn)真觀察及分析,才能準(zhǔn)確地找出主要原因并針對(duì)性進(jìn)行處理,就能有效地解決電動(dòng)機(jī)運(yùn)行中的振動(dòng)及電磁噪音問題,保證電動(dòng)機(jī)長期安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

        [1]熊干儒。高壓異步電機(jī)轉(zhuǎn)子改造中采用復(fù)合籠條等新技術(shù)的應(yīng)用和總結(jié)。2005年第一期《上海梅山電機(jī)技術(shù)》第17-20頁。

        [2]中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》

        [3]國家標(biāo)準(zhǔn)GB10068.2-88《旋轉(zhuǎn)電機(jī)振動(dòng)測(cè)定方法及振動(dòng)限值》

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