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        一起軸流壓縮機(jī)振動(dòng)間歇波動(dòng)故障分析與處理

        2013-10-15 08:11:02侯新軍張建峰廖與禾
        化工裝備技術(shù) 2013年4期
        關(guān)鍵詞:渦動(dòng)軸流油膜

        瞿 雷 侯新軍 金 穎 張建峰 廖與禾

        (西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司)

        0 前言

        大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備廣泛應(yīng)用于冶金、石化、電力及能源等領(lǐng)域,作為工廠關(guān)鍵的動(dòng)設(shè)備,其是否安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行,將直接影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益。為降低機(jī)組維護(hù)、檢修費(fèi)用,提高機(jī)組利用率,各工廠的設(shè)備檢修模式已由傳統(tǒng)的定期檢修、事后檢修向基于機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)的檢修模式逐漸轉(zhuǎn)變[1]。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備故障診斷技術(shù)的日益發(fā)展與成熟,以遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)設(shè)備為載體的遠(yuǎn)程在線監(jiān)測(cè)技術(shù)憑借其實(shí)效性強(qiáng)、特征信息全面、響應(yīng)速度快、故障定位效率高等優(yōu)勢(shì)[2],深受廣大設(shè)備管理者青睞。

        本文主要針對(duì)國(guó)內(nèi)某化工企業(yè)硝酸裝置中軸流壓縮機(jī)出現(xiàn)的間歇性振動(dòng)波動(dòng)故障,利用遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)平臺(tái)對(duì)故障現(xiàn)象進(jìn)行精密分析與診斷,定位故障源并提供排查、檢修措施,有效地提高了設(shè)備檢修效率,保證了該機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 機(jī)組概況

        該軸流壓縮機(jī)為西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司生產(chǎn)的全靜葉可調(diào)式軸流壓縮機(jī) (型號(hào)為AV40-15),采用水平剖分的一體式結(jié)構(gòu),支承軸承直接安裝在下機(jī)殼上。該軸流壓縮機(jī)的主要特性參數(shù)如表1所示。整個(gè)硝酸裝置的低速軸系部分由軸流壓縮機(jī)、尾透、齒輪箱組成,各單機(jī)間均采用剛性聯(lián)軸器連接,該機(jī)組的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng) (S8000)總貌圖低速軸系部分如圖1所示。

        表1 軸流壓縮機(jī)的主要特征參數(shù)

        圖1 硝酸裝置遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的低速軸系部分

        圖2 軸流壓縮機(jī)振動(dòng)間歇波動(dòng)趨勢(shì)

        2012年3月7日至6月13日,軸流壓縮機(jī)處于連續(xù)運(yùn)行狀態(tài),振動(dòng)十分平穩(wěn)。自2012年6月16日啟機(jī)、平穩(wěn)運(yùn)行一段時(shí)間后,軸流壓縮機(jī)開始出現(xiàn)間歇性振動(dòng)波動(dòng)現(xiàn)象 (見圖2)。在工藝系統(tǒng)參數(shù)無(wú)明顯變化的條件下,軸流進(jìn)氣側(cè)的振動(dòng)由14μm、15μm 突變至74μm、51μm (停機(jī)值80μm),軸流排氣側(cè)振動(dòng)亦存在明顯突變。軸流壓縮機(jī)的振動(dòng)間歇性波動(dòng)已經(jīng)嚴(yán)重影響到用戶的機(jī)組安全運(yùn)行及正常生產(chǎn),陜鼓遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)中心通過(guò)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)平臺(tái)對(duì)此次故障進(jìn)行精密分析、診斷,解決了該軸流壓縮機(jī)的振動(dòng)故障。

        2 振動(dòng)特征及原因分析

        2.1 振動(dòng)特征譜圖分析

        軸流壓縮機(jī)自6月16日啟動(dòng)后至6月29日期間,先后發(fā)生過(guò)5次間歇性波動(dòng)。在穩(wěn)定工況下,對(duì)比軸流壓縮機(jī)振動(dòng)波動(dòng)前、后的振動(dòng)頻譜和軸心軌跡等特征 (見圖3~圖5),可以看到有如下一些特點(diǎn)。

        圖3 波動(dòng)前進(jìn)氣側(cè)的頻譜特征

        (1)振動(dòng)突變前,進(jìn)氣側(cè)以工頻 (X)為主,含少量二倍頻 (2X)及0.34倍頻 (0.34X),排氣側(cè)的主要激振頻率與進(jìn)氣側(cè)類似。振動(dòng)突變后,進(jìn)氣側(cè)振動(dòng)以低頻為主,0.34X處的能量尤其突出,工頻、二倍頻基本不變,排氣側(cè)振動(dòng)與進(jìn)氣側(cè)變化相似,但波動(dòng)幅度較小。

        圖4 波動(dòng)后進(jìn)氣側(cè)的頻譜特征

        圖5 波動(dòng)前、后進(jìn)氣側(cè)的軸心軌跡

        (2)振動(dòng)突變前,進(jìn)氣側(cè)軸心軌跡的重復(fù)性一般,形狀近似 “橢圓狀”,但偏心率較大,伴隨著輕微的軸頸渦動(dòng)與動(dòng)靜摩擦征兆,初相點(diǎn)相對(duì)位置基本穩(wěn)定;振動(dòng)突變后,轉(zhuǎn)子的軸頸在軸承中晃動(dòng),轉(zhuǎn)子初相點(diǎn)的相對(duì)位置呈現(xiàn)不規(guī)則、劇烈變化狀態(tài)。

        從軸流的激振頻率特征變化分析 (見表2),波動(dòng)前激振頻率以工頻為主,伴隨著較小比例的分倍頻,波動(dòng)后激振頻率主要集中在0.34X處,分倍頻 (0.34X)處的能量比例高達(dá)60%,軸流壓縮機(jī)的振動(dòng)波動(dòng)屬于一起典型的低頻振動(dòng)故障。該轉(zhuǎn)子的一階臨界轉(zhuǎn)速約為2500 r/min(0.32X~41.6 Hz),說(shuō)明軸流振動(dòng)波動(dòng)頻率與轉(zhuǎn)子一階固有頻率比較接近,易激發(fā)轉(zhuǎn)子的共振模態(tài),這屬于典型的轉(zhuǎn)子低頻自激振動(dòng)故障特征,符合此類振動(dòng)特征的故障有氣流激振或油膜渦動(dòng) (油膜振蕩)兩種可能[3-4]。

        表2 突變前后的進(jìn)氣側(cè)激振頻率特征對(duì)比 (單位:μm)

        2.2 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)分析

        氣流激振和油膜渦動(dòng)都屬于自激振動(dòng),兩者引起的振動(dòng)特征在很多方面是相似的。油膜渦動(dòng)故障的突出特點(diǎn)是與轉(zhuǎn)速及潤(rùn)滑參數(shù)有關(guān),氣流激振故障的突出特點(diǎn)是與機(jī)組所帶負(fù)荷有關(guān)[4]。為確定軸流振動(dòng)波動(dòng)的性質(zhì),建議現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)調(diào)節(jié)潤(rùn)滑油溫或轉(zhuǎn)速,觀察其變化對(duì)軸流振動(dòng)波動(dòng)的影響。由于軸流振動(dòng)突變后振動(dòng)幅值較高且逼近停機(jī)值,現(xiàn)場(chǎng)擔(dān)心潤(rùn)滑油溫調(diào)節(jié)過(guò)程較慢無(wú)法對(duì)波動(dòng)產(chǎn)生快速影響,最終采取了調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的實(shí)驗(yàn)方式。

        在工藝系統(tǒng)基本穩(wěn)定的條件下,軸流的出口壓力為0.3 MPa,送風(fēng)流量為60 372 Nm3/h,機(jī)組基本在設(shè)計(jì)工況區(qū)域運(yùn)行。從軸流振動(dòng)波動(dòng)產(chǎn)生的過(guò)程分析,其振動(dòng)上漲具備突發(fā)性,短時(shí)間內(nèi)振動(dòng)值增長(zhǎng)約20~50μm不等。每次當(dāng)軸流出現(xiàn)波動(dòng)后,在保持負(fù)荷基本不變的條件下,現(xiàn)場(chǎng)將軸流轉(zhuǎn)速?gòu)?875 r/min降低到7760 r/min,經(jīng)過(guò)短暫時(shí)間后振動(dòng)快速回落到原先的振動(dòng)水平,軸流的振動(dòng)波動(dòng)被有效抑制。由此可見,轉(zhuǎn)速變化對(duì)于轉(zhuǎn)子的振動(dòng)波動(dòng)影響顯著,說(shuō)明油膜渦動(dòng)是引起轉(zhuǎn)子振動(dòng)波動(dòng)的主導(dǎo)因素[5]。從多次振動(dòng)波動(dòng)發(fā)生的時(shí)刻分析,軸流振動(dòng)波動(dòng)具有較強(qiáng)的隨機(jī)性,說(shuō)明存在不穩(wěn)定的擾動(dòng)力是誘發(fā)油膜渦動(dòng)的主要原因之一。

        3 故障排查

        綜合上述的分析,可以初步確診軸流風(fēng)機(jī)的振動(dòng)波動(dòng)主要是由油膜渦動(dòng)引起的。引起油膜渦動(dòng)的因素較多,大致可以歸納為軸承穩(wěn)定性不足和過(guò)大的外界擾動(dòng)力等兩個(gè)方面。因此排查、治理故障的措施應(yīng)從提高軸承穩(wěn)定性、減小外界振動(dòng)力等兩方面著手[6-7]。重點(diǎn)應(yīng)檢查軸流壓縮機(jī)支承軸承的安裝情況,轉(zhuǎn)子與定子部件的各級(jí)間隙,并確認(rèn)是否存在明顯碰磨現(xiàn)象。

        通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),第14級(jí)部分靜葉O形圈已老化,靜葉出現(xiàn)松動(dòng),松動(dòng)后的靜葉與轉(zhuǎn)子存在明顯的摩擦現(xiàn)象,嚴(yán)重影響轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性。另外,進(jìn)氣側(cè)軸承的頂間隙達(dá)到0.25 mm,已經(jīng)達(dá)到技術(shù)要求的上限值,且比投運(yùn)之初的值明顯增大。由此說(shuō)明,由于機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,進(jìn)氣側(cè)軸承已由橢圓瓦向圓瓦轉(zhuǎn)變,使得軸承穩(wěn)定性降低,發(fā)生油膜渦動(dòng)乃至油膜振蕩的可能性增加。

        最后,通過(guò)更換部分松動(dòng)的靜葉O形圈消除了動(dòng)靜部件的碰磨現(xiàn)象,同時(shí)研磨了進(jìn)氣側(cè)軸瓦的中分面以縮小頂隙,從而提高了進(jìn)氣側(cè)軸瓦穩(wěn)定性及抗擾動(dòng)能力。在完成上述檢修及整改工作后,機(jī)組重新組裝,然后試車。在工作負(fù)荷下,軸流壓縮機(jī)的振動(dòng)值整體保持在較低水平,其中進(jìn)氣側(cè)振動(dòng)約為12μm,排氣側(cè)振動(dòng)為17μm,四個(gè)測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)均十分平穩(wěn)。圖6所示為該機(jī)檢修后連續(xù)運(yùn)行約半個(gè)月的振動(dòng)狀況,由圖可見,軸流壓縮機(jī)未再出現(xiàn)劇烈的波動(dòng)現(xiàn)象,振動(dòng)波動(dòng)現(xiàn)象完全消除。

        圖6 檢修后的軸流壓縮機(jī)振動(dòng)狀況

        4 結(jié)束語(yǔ)

        綜合分析軸流振動(dòng)波動(dòng)的特點(diǎn)、檢修結(jié)果和最后的試車情況可知,轉(zhuǎn)子與部分靜葉摩擦產(chǎn)生的擾動(dòng)激振力是引起波動(dòng)的直接原因,而進(jìn)氣側(cè)軸承頂隙偏大導(dǎo)致軸承穩(wěn)定性不足、抗擾動(dòng)能力差,也是導(dǎo)致此次故障不可忽視的因素。

        油膜渦動(dòng)作為一種低頻自激振動(dòng)故障,其治理措施從減小擾動(dòng)激振力與提高軸承穩(wěn)定性兩方面著手可以取得十分顯著的效果,這對(duì)于提高機(jī)組檢修效率、縮短機(jī)組停機(jī)時(shí)間、減少用戶經(jīng)濟(jì)損失有著十分重要的意義。

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