尚洪奎 ,王 蒙 ,常咸偉 ,徐計常
(1.華能嘉祥發(fā)電有限公司,山東 濟寧 272400;2.國網(wǎng)山東省電力公司電力科學(xué)研究院,山東 濟南 250002)
華能嘉祥煤炭地下氣化發(fā)電示范工程2×330MW機組,鍋爐為上海鍋爐有限責(zé)任公司制造,型號為SG1036/17.50-M882。 該鍋爐為亞臨界壓力、一次中間再熱、單爐膛、控制循環(huán)、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、汽包型燃煤(摻燒20%水煤氣)鍋爐。汽輪機為上海汽輪機有限公司制造,型號為 N300-16.7/538/538。 該汽輪機是300 MW單軸、雙缸雙排汽、亞臨界、一次中間再熱、凝汽式汽輪機。汽輪機在VWO工況下的出力為331.9 MW,主蒸汽流量為1025 t/h。 發(fā)電機為山東濟南發(fā)電設(shè)備廠生產(chǎn),型號為WX25R-127。額定功率330 MW、空冷發(fā)電機,采用靜態(tài)勵磁。熱力系統(tǒng)除輔助蒸汽系統(tǒng)采用母管制外,其余系統(tǒng)均按單元制系統(tǒng)進行設(shè)計。每爐裝設(shè)2臺雙進雙出鋼球磨煤機。每臺磨煤機出力可滿足鍋爐60%額定負(fù)荷時的燃煤量。每爐設(shè)置4臺耐壓稱重帶式給煤機,驅(qū)動裝置采用電磁無級變速電機,在給煤機進、出口均設(shè)置斷煤監(jiān)控裝置。每臺給煤機的給料量可以滿足以“單進雙出”方式運行時磨煤機的需煤量。
機組自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)可以劃分為:1)鍋爐燃燒控制系統(tǒng):由爐膛壓力控制系統(tǒng)、送風(fēng)控制系統(tǒng)、一次風(fēng)壓控制系統(tǒng)、磨煤機控制系統(tǒng)等構(gòu)成;2)給水控制系統(tǒng);3)汽溫控制系統(tǒng);4)機爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng);5)機網(wǎng)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng):由一次調(diào)頻、AGC控制等組成;6)其它結(jié)構(gòu)較為單一的單回路控制系統(tǒng)等。
爐膛壓力控制系統(tǒng)。通過調(diào)整引風(fēng)機的轉(zhuǎn)速來維持爐膛壓力,為改善動態(tài)調(diào)節(jié)品質(zhì),引入送風(fēng)機的前饋控制,該調(diào)節(jié)系統(tǒng)為雙執(zhí)行機構(gòu)調(diào)節(jié),設(shè)計有調(diào)節(jié)回路的增益平衡功能。
送風(fēng)控制系統(tǒng)。鍋爐燃燒所需要的總風(fēng)量是通過調(diào)節(jié)兩臺送風(fēng)機動葉的角度來控制。對動葉角度控制的輸出是基于總風(fēng)量指令。總風(fēng)量指令根據(jù)燃料量指令的函數(shù)和鍋爐輸入變化率相加形成,并通過煙氣含氧量的校正以確保完全燃燒??傦L(fēng)量指令與總?cè)剂狭拷徊嫦拗疲苑乐範(fàn)t膛中燃料量多于風(fēng)量的情況發(fā)生。去送風(fēng)機動葉的指令通過方向閉鎖回路后送出,方向閉鎖回路是為了防止當(dāng)爐膛壓力偏差過大時送風(fēng)機動葉指令朝更惡化的方向變化。當(dāng)喘振閉鎖功能檢測到送風(fēng)機快要發(fā)生喘振時,方向閉鎖送風(fēng)機動葉指令的增加,以避免送風(fēng)機出現(xiàn)喘振。
一次風(fēng)壓控制系統(tǒng)。機組的一次風(fēng)控制設(shè)計為控制一次風(fēng)母管風(fēng)壓。通過調(diào)節(jié)兩臺一次風(fēng)機變頻器維持到合適的熱一次風(fēng)母管風(fēng)壓。
磨煤機控制系統(tǒng)。磨煤機控制系統(tǒng)是由旁路風(fēng)控制、磨煤機冷熱風(fēng)門以及磨煤機料位等單回路系統(tǒng)構(gòu)成的復(fù)合控制系統(tǒng)。
給水控制系統(tǒng)。給水控制是通過控制給水流量,以維持鍋爐汽包水位在不同負(fù)荷時都能穩(wěn)定在一定的范圍。給水控制系統(tǒng)的運行方式有旁路門控制、電、汽泵單/三沖量控制等。
汽溫控制系統(tǒng)。過熱器一級減溫、過熱器二級減溫、再熱溫度噴水調(diào)節(jié)等系統(tǒng)是典型的溫度串級調(diào)節(jié)系統(tǒng),在導(dǎo)前溫度和被控溫度信號正常時可以投自動。過熱器一級減溫、過熱器二級減溫是以過熱器出口溫度為被調(diào)量,通過調(diào)節(jié)減溫調(diào)節(jié)門來控制;再熱汽減溫則是以減溫器出口溫度為自變量,通過調(diào)節(jié)減溫調(diào)節(jié)門來控制的。
協(xié)調(diào)(CCS)控制系統(tǒng)。協(xié)調(diào)控制采用直接能量平衡 DEB(Direct Energy Balance)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),DEB信號與熱量信號相比較,PID輸出作為燃料指令,見式(1);燃料量作為反饋。
式中:P1調(diào)節(jié)級壓力;PT機前壓力;Ps機前壓力設(shè)定值。
DEB信號采用與汽機調(diào)閥開度成正比的信號(P1/PT)Ps作為鍋爐負(fù)荷指令,式中微分項在動態(tài)過程中加強燃燒指令,以補償機、爐之間對負(fù)荷要求響應(yīng)速度的差異[3]。由于要求補償?shù)哪芰坎粌H與負(fù)荷變化量成正比,而且還與負(fù)荷水平成比例,所以微分項要乘以(P1/PT)Ps。 熱量信號 Hr=P1+K×dPb/dt,它代表鍋爐燃燒的有效出力,其中(K×dPb/dt)代表鍋爐的蓄熱變化,這也是DEB控制策略在火電機組自動控制系統(tǒng)中普遍采用控制方式的原因。DEB控制邏輯如圖1。
綜上所述,機組自動控制系統(tǒng)是傳統(tǒng)的常規(guī)控制思路,在機組新建啟動調(diào)試時,燃料市場較好,燃煤發(fā)熱量較高,現(xiàn)場設(shè)備均為新安裝設(shè)備?,F(xiàn)在設(shè)備已經(jīng)過6年的運行磨損,均已出現(xiàn)不同程度的老化,燃煤的市場也發(fā)生本質(zhì)變化,現(xiàn)在燃煤的單位發(fā)熱量已不足投產(chǎn)調(diào)試時的60%。另一方面,由于電網(wǎng)不斷發(fā)展,為了進一步更好地服務(wù)于社會,提高供電品質(zhì),對發(fā)電企業(yè)也提出了更高要求,原來自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)已無法滿足市場需求。
圖1 直接能量平衡(DEB)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)框圖
在引風(fēng)控制回路中,增加偏差調(diào)節(jié)死區(qū),控制引風(fēng)機動葉的調(diào)節(jié)頻率,使動葉的調(diào)節(jié)更適應(yīng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)需求;根據(jù)需求加大控制器比例系數(shù),提高控制系統(tǒng)快速性;調(diào)整積分時間參數(shù)在確??焖僬{(diào)節(jié)的同時保證調(diào)節(jié)系統(tǒng)穩(wěn)定運行。關(guān)于送風(fēng)系統(tǒng)對引風(fēng)控制的前饋問題,預(yù)置前饋控制的調(diào)節(jié)參數(shù)后,投入負(fù)壓控制回路的閉環(huán)控制,通過改變送風(fēng)控制指令觀察負(fù)壓波動情況,多次擾動試驗并修正前饋控制作用后,取得滿意品質(zhì);然后投入送風(fēng)閉環(huán)控制,改變機組負(fù)荷,觀察負(fù)壓響應(yīng)曲線,通過進一步優(yōu)化控制參數(shù),直到系統(tǒng)達(dá)到響應(yīng)速度快、穩(wěn)定性高的最佳狀態(tài)。
在一次風(fēng)調(diào)節(jié)回路的主控制器中,增加一次風(fēng)壓修正。當(dāng)容量風(fēng)門開度達(dá)到極限開度上限時,綜合判斷后,在一定時間內(nèi),一次風(fēng)指令自動以一定的增長率疊加+△值;同理,當(dāng)容量風(fēng)門開度達(dá)到極限開度下限時,綜合判斷后,在一定時間內(nèi),一次風(fēng)指令自動以一定的增長率疊加-△值,通過調(diào)節(jié)兩臺一次風(fēng)機動葉開度維持到合適的熱一次風(fēng)母管風(fēng)壓。原理框圖如圖2。
圖2 一次風(fēng)壓修正框圖
針對主汽壓力波動大,在一次風(fēng)壓控制思路中增加PID偏差調(diào)節(jié),即當(dāng)容量風(fēng)門開度大于設(shè)定開度時,主汽壓力設(shè)定值大于機前壓力時,一次風(fēng)壓力則以更大的速度增加,直至增加到一個固定值(⊿)為止;同樣,當(dāng)容量風(fēng)門開度小于設(shè)定開度時,主汽壓力設(shè)定值小于機前壓力時,一次風(fēng)壓力則以較大的速度減少,直至減少到一個固定值(⊿)為止;容量風(fēng)門開度處于線性開度時,一次風(fēng)偏置不再補償。
防止運行人員誤操作,特增加當(dāng)一次風(fēng)機在自動位時,且機組負(fù)荷在120 MW以上(考慮到開停機時一次風(fēng)機自動的投入)1 h后,一次風(fēng)壓設(shè)定值上限 13.0 kPa,下限 8.2 kPa。
磨煤機控制系統(tǒng)是由旁路風(fēng)控制、磨煤機冷熱風(fēng)門以及磨煤機料位等單回路系統(tǒng)構(gòu)成的復(fù)合控制系統(tǒng)。針對現(xiàn)場料位測量系統(tǒng),電磁閥切換時間滯后嚴(yán)重,將其改造為法國阿爾斯通系列產(chǎn)品。一個好的料位,即可為磨煤機料位控制提供優(yōu)化基礎(chǔ)。再對控制器比例系數(shù)進行修正,增加料位調(diào)節(jié)的快速性。
給水控制為單/三沖量控制系統(tǒng),通過控制給水流量,以維持鍋爐汽包水位在不同負(fù)荷時都能穩(wěn)定在一定的范圍。通過擾動試驗,對控制器的比例系數(shù)和積分時間進行調(diào)整,達(dá)到穩(wěn)定汽包水位的目的。
在再熱器控制回路中,增加再熱器出口溫度前饋,優(yōu)化主調(diào)節(jié)器的控制參數(shù)。系統(tǒng)投入自動后,做擾動試驗細(xì)調(diào)控制參數(shù)使調(diào)節(jié)品質(zhì)達(dá)到最佳。
鑒于減溫系統(tǒng)受到的干擾因素很多,在運行過程中主要觀察總對溫度的影響,明確其影響的作用后,可考慮在控制系統(tǒng)中加溫度信號的變化速率、溫度大偏差信號的綜合前饋控制,以提高傳統(tǒng)控制系統(tǒng)的響應(yīng)遲緩的作用。另外,放大調(diào)節(jié)系統(tǒng)溫度設(shè)定值與測量值切手動偏差范圍,增加溫度設(shè)定值與測量值切手動減溫調(diào)節(jié)門全關(guān)30 s脈沖,以適應(yīng)運行需求。
協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)根據(jù)BM(鍋爐主控)與TM(汽機主控)手操器的手/自動狀態(tài)的不同有四種運行方式:即 BASE(手動)方式、BF(鍋爐跟蹤)方式、TF(汽機跟蹤)方式和CCS(協(xié)調(diào)控制)方式等四種。因正常運行時多為CCS或BF方式,因此對CCS/BF控制器參數(shù)進行重點調(diào)整,加大偏差放大系數(shù)及CCS/BF控制器參數(shù),但在加快調(diào)整速度的同時,盡力縮短穩(wěn)定時間,另外,為了更好的服務(wù)于電網(wǎng),滿足電監(jiān)辦兩個細(xì)則要求,特對CCS主控制器加大負(fù)荷指令前饋,以提供汽機調(diào)門的響應(yīng)速度。通過試驗將協(xié)調(diào)控制優(yōu)化至最佳。
試驗時間 2011-06-23 T 14:55,擾動量 100 Pa。飛升時間14 s,無明顯超調(diào)現(xiàn)象,完全符合自動要求,表1所示。
表1 爐膛壓力試驗數(shù)據(jù)
試驗時間 2011-07-27 T 15:29,擾動量 60 mm,飛升時間1 min 55 s,最大超調(diào)量32.26 mm,穩(wěn)定時間5 min 6 s,優(yōu)化性能優(yōu)良,表2所示。
試驗時間 2011-08-20T15:40:03 至 16:00:03,負(fù)荷擺動試驗幅度為248.56~289.91 MW,負(fù)荷變化率 8.0 MW/min。 爐膛壓力波動范圍-6.06~-66.07 Pa;主汽壓力波動范圍15.97~15.54 MPa;汽包水位波動范圍-2.35~-26.61 mm。根據(jù)中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T774-2004中9.6.3直吹式600 MW以下機組試驗指標(biāo)[6],試驗結(jié)果優(yōu)良,表3所示。
表2 汽包水位試驗數(shù)據(jù)
表3 負(fù)荷擺動試驗性能數(shù)據(jù)
1號機組自動調(diào)節(jié)性能優(yōu)化后,各自動調(diào)節(jié)回路調(diào)節(jié)的快速性及穩(wěn)定性大大增強,煤粉顆粒R90的比例增加,煤粉均勻性提高,爐膛燃燒趨于穩(wěn)定。飛灰可燃物含量減少0.2%~0.3%,相應(yīng)可提高鍋爐效率 0.1%~0.15%,相應(yīng)降低供電煤耗 0.25~0.5g/kWh。單臺機組按年發(fā)電量19億kWh計算,年節(jié)約標(biāo)煤594~988 t,標(biāo)煤單價按950元/t估算,年節(jié)約資金47~94萬元。
機組自動調(diào)節(jié)性能優(yōu)化后,各自動調(diào)節(jié)回路調(diào)節(jié)的快速性、穩(wěn)定性大大增強主汽壓力有原來波動1.2 MPa下降到0.48 MPa,主汽壓力設(shè)定值由原來的15.5 MPa提高至16.3 MPa,主汽壓力提高了0.8 MPa,每提高1 MPa,降低單位煤耗1.682g/kWh,單臺機組按年發(fā)電量19億kWh計算,年節(jié)約標(biāo)煤3027.6 t,標(biāo)煤單價按950元/t估算,年節(jié)約資金287.6萬元。
提高了機組運行穩(wěn)定性,自動協(xié)調(diào)優(yōu)化后,汽包水位穩(wěn)定,降低了機組非停風(fēng)險;自動協(xié)調(diào)優(yōu)化,提高了機組輔助服務(wù)補償功能,機組的負(fù)荷響應(yīng)能力有很大提高,兩個細(xì)則考核風(fēng)險大大降低,單臺機組直接經(jīng)濟效益約100萬元。
自動投入率的提高,降低了運行人員的操作風(fēng)險,減輕了運行人員的監(jiān)盤壓力。
華能嘉祥發(fā)電有限公司1號機組自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)經(jīng)過此次優(yōu)化,解決了以往自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)中存在的問題,各控制系統(tǒng)趨于穩(wěn)定,飛灰可燃物含量降低,克服了設(shè)備老化及燃料發(fā)熱量低的困難,使各控制系統(tǒng)的性能指標(biāo)均已達(dá)到了規(guī)程要求。以前給水自動常常切手動、風(fēng)機喘振現(xiàn)象消失;機前壓力由偏離設(shè)定值由最大1.5 MPa減少到0.5 MPa;協(xié)調(diào)控制穩(wěn)定,AGC控制跟蹤良好。機組接待負(fù)荷變化能力明顯增加,為節(jié)能減排,減虧增效提供了有力保障。
自動優(yōu)化工作是長期工作,也是一項艱巨工作,反映了電廠管理的綜合水平。從此次優(yōu)化工作的結(jié)果來看,不僅提高了機組自動化的水平,而且在電網(wǎng)兩個細(xì)則的考核中也取得了很大的經(jīng)濟效益,此次控制系統(tǒng)改造優(yōu)化達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
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