汪得亭,張西巍,李孝云,汪金華
(華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 技術中心,馬鞍山 243061)
在激烈的市場競爭中,如何在生產(chǎn)過程中處理好產(chǎn)量、質(zhì)量、庫存之間的關系,進而優(yōu)化物料管理,合理庫存,減少資源浪費,提高經(jīng)濟效益,是汽車生產(chǎn)商必須要解決好的課題。近些年,各大汽車生產(chǎn)商相續(xù)將AVI系統(tǒng)作為解決這些問題的首選,以此提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和自動化水平。
華菱汽車在新生產(chǎn)基地建設中,為調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏,在焊裝和涂裝之間設置了白車身緩沖積放輸送鏈存儲區(qū),因這個區(qū)域存儲二大類共十種型號的近百臺白車身,將其正確識別并合理排序關系到整個生產(chǎn)系統(tǒng)的調(diào)度效率,生產(chǎn)節(jié)奏,以及產(chǎn)品質(zhì)量。為此,AVI被設置在該積放鏈控制系統(tǒng)中來維護和監(jiān)控存儲區(qū),AVI系統(tǒng)可對不同的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和相關的質(zhì)量信息進行實時采集監(jiān)視,并通過與上層ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口,得到全廠的訂單信息、生產(chǎn)計劃等,結(jié)合本身的車身跟蹤信息,進行合理的排產(chǎn)。同時,AVI系統(tǒng)也可以向上傳遞物料管理、質(zhì)量保證等信息,這對物料供應、銷售服務、質(zhì)量監(jiān)控以及整車的質(zhì)量追溯等都起著非常重要的作用。
本系統(tǒng)主要功能包括車身識別、車輛跟蹤、路由控制、質(zhì)量控制、查詢、生產(chǎn)管理等。
本AVI系統(tǒng)使用ETHERNET+DEVICENET兩層網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),系統(tǒng)由一套主控PLC、1個上位監(jiān)控計算機、7個AVI讀寫站組成。主控PLC與7個AVI讀寫站之間通過Device-Net現(xiàn)場總線連接成網(wǎng)絡,同時主控PLC與涂裝積放輸送系統(tǒng)PLC之間通過Device-Net耦合器連接,在涂裝下線處進行接口信息的交換。上位監(jiān)控工控機通過以太網(wǎng)與PLC通訊,同時通過主干以太網(wǎng)與廠級的ERP系統(tǒng)接口。系統(tǒng)硬件架構(gòu)如圖1所示。
該計算機工作站位于現(xiàn)場上線處,與中央監(jiān)控系統(tǒng)集成。監(jiān)控工作站與廠級的ERP系統(tǒng)服務器的生產(chǎn)計劃模塊相通訊,這樣可使生產(chǎn)計劃系統(tǒng)知道車身當前的準確位置,掌握積放存儲區(qū)的生產(chǎn)情況。 同時,AVI系統(tǒng)設有管理現(xiàn)場計算機,來實現(xiàn)積放輸送系統(tǒng)路由規(guī)則的設定及路由指令的計算及下達;對車輛和空吊車分布情況的實時監(jiān)控,并能顯示出存儲區(qū)內(nèi)的車體的生產(chǎn)信息(如車體的類型等),上位監(jiān)控系統(tǒng)可以單獨啟動積放鏈輸送系統(tǒng)中的每個驅(qū)動,也可以聯(lián)動啟動積放鏈輸送系統(tǒng)中各驅(qū)動。輸送系統(tǒng)的啟動權(quán)限由設在積放鏈輸送系統(tǒng)的主控制盤上的選擇開關(本地/遠程),來決定由主控柜或上位監(jiān)控系統(tǒng)啟動。
采用一套AB的PLC作為AVI系統(tǒng)的控制器,該 PLC控制相關讀寫站的讀寫操作。PLC通過Device-Net耦合器與積放鏈輸送線的電控系統(tǒng)通信,通過以太網(wǎng)與焊裝調(diào)整線、涂裝工藝線等其他控制系統(tǒng)相通信。
圖1 系統(tǒng)架構(gòu)及網(wǎng)絡圖
在積放存儲區(qū)設置7個AVI讀寫站,分別設置在:
1)一號車型調(diào)整線白車身總成下線處、存儲區(qū)直通車處、存儲區(qū)倒庫處;
2)二號車型調(diào)整線白車身總成下線處、存儲區(qū)直通車處、存儲區(qū)倒庫處;
3)涂裝車間車身下件處。
HM I01-在焊裝一號車型調(diào)整線白車身總成下線處,負責寫入車身信息(包括批量,型號,車身序列號等)。
HM I02-在焊裝二號車型調(diào)整線白車身總成下線處,負責寫入車身信息(包括批量,型號,車身序列號等)。
HM I03-在涂裝下件處,可顯示庫區(qū)所有存放的車型,操作人員根據(jù)需要,進行車型的合理調(diào)度,給出要車指令。
車身識別和跟蹤主要依靠AVI系統(tǒng)安裝吊具上的載碼體和固定在積放鏈關鍵位置RFID來進行。每一個RFID為一個AVI站點,負責進行對載碼體的讀寫,并將讀到的信息通過DEVICENET傳送到PLC,對于關鍵的AVI站設置現(xiàn)場操作屏,方便故障的排除和進行一些特殊操作。積放鏈內(nèi)每個吊具上均裝有一個載碼體,載碼體中記錄著吊具上承載的車身的信息,包括車型、返修信息、車身批次號和車身序列號等等。車身的信息在積放鏈上線處,即第一號AVI站寫入載碼體,直到涂裝車間下線口或者更換吊具后才被清除。寫入載碼體的信息將被作為此臺車身信息,在車身經(jīng)過整個積放鏈的過程中被識別跟蹤。
每當車身經(jīng)過某個AVI站點,向AVI系統(tǒng)發(fā)送車身到位信號。AVI系統(tǒng)收到到位信號后,開始觸發(fā)RFID進行載碼體的讀寫,并將信息發(fā)送給PLC,PLC會將該信息送到服務器,供服務器上進行實時的畫面顯示,并將信息送到數(shù)據(jù)庫。完成讀寫操作后,AVI系統(tǒng)會向積放鏈發(fā)送車身放行信號,在某些需要進行路由選擇的AVI站,AVI系統(tǒng)還會通過AVI服務器向積放鏈發(fā)送路由信息。積放鏈收到放行信號和路由信號后,放行車身吊具。
圖2 系統(tǒng)具體控制及信息交互圖
圖3 系統(tǒng)運行圖
積放鏈的操作分為自動、手動兩種操作形式,自動時全線在程序控制下自動運行;手動時,操作人員在現(xiàn)場進行操作。在道岔、升降機等動作復雜設備處應設置現(xiàn)場操作站,每個現(xiàn)場操作站即為一個現(xiàn)場總線節(jié)點,升降機帶吊具自動下降到一定位置(接近駕駛室)后,停止下降,轉(zhuǎn)為人工操作,慢速下降到正確位置,人工控制車門張開角度,確認吊具的正確位置后,按鈕操作升降機上升,轉(zhuǎn)為自動模塊控制:在每個停止器、分流道岔處設置手動控制按鈕盒。
電控系統(tǒng)采用PLC和現(xiàn)場總線為核心控制設備,采用行程開關、接近開關、光電開關、讀寫位置等檢測機構(gòu)及吊具的位置,現(xiàn)場的大部分數(shù)字量輸入信號應通過現(xiàn)場總線模塊輸入PLC,由PLC控制全線的動作,指示燈等輸出信號也應通過現(xiàn)場總線沿輸送線兩側(cè)設有動力控制柜、手動操作臺。
系統(tǒng)可以完成車體AVI數(shù)據(jù)讀寫和修改,車型等信息的讀取,可以監(jiān)控車體信息的讀取狀況,可以修改和寫入生產(chǎn)信息,并且可以對載碼體進行格式化。
通過在車間設置的AVI讀寫站點,根據(jù)計劃信息或條碼信息將該車輛的車輛屬性寫入載碼體,并在一些重要工位從載碼體讀出該車的車輛屬性,并把車輛信息反饋給廠級ERP系統(tǒng)或其他系統(tǒng)。
通過上位機的動態(tài)顯示畫面,能實時觀察到整條線體內(nèi)每個位置的車輛運行情況以及車身信息,每個決策點的當前路由決策,積放輸送主控PLC與AVI 主控PLC的通信狀態(tài)、監(jiān)控積放輸送系統(tǒng)關鍵設備的動作狀態(tài)、以及各節(jié)點的實時報警信息等。
提供現(xiàn)場操作站供質(zhì)檢工段的人員為車輛錄入質(zhì)量信息,該信息將自動存入AVI數(shù)據(jù)庫,供生成質(zhì)量報表所用,同時也可以在實時畫面上方便的查詢車間內(nèi)每輛車身的質(zhì)量情況。該功能一方面可以讓質(zhì)量管理人員方便地分析出頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題,從而對相關工藝進行更新,另一方面可以讓返修等工段的人員快速地了解車輛返修的原因,對癥下藥,并且還可以為車輛終身的質(zhì)量跟蹤提供初始數(shù)據(jù)。
復雜的路由規(guī)則(車型、批次、數(shù)量等)在上位計算機的HM I畫面上進行設定,簡單的路由規(guī)則(先進先出等)在AVI PLC上進行設定。根據(jù)生產(chǎn)計劃信息、當前積放存儲區(qū)的實際狀況以及事先設定的路由規(guī)則,計算最佳的路由路徑生成路由指令并發(fā)出指令給AVI 主控PLC,AVI 主控PLC再把路由指令發(fā)送給積放輸送系統(tǒng)的主控PLC,自主進入應選道次。
這一功能可以實現(xiàn)車輛在存儲區(qū)的自動批次編組等功能,大幅提高存儲區(qū)以后工藝段的工作效率,在混線生產(chǎn)的焊裝車間里顯得尤為重要。還大大地提高了車間的自動化水平,為企業(yè)節(jié)省大量的人力成本。
生產(chǎn)統(tǒng)計:通過采集在積放存儲區(qū)布置的車輛識別點的過點信息,計算通過該站點的不同車型的數(shù)量,并將計數(shù)信息實時發(fā)送給廠級ERP系統(tǒng)
生產(chǎn)計劃處理:接收廠級ERP系統(tǒng)的車輛特征信息,并發(fā)送車輛跟蹤信息至廠級MES系統(tǒng)。
車身生產(chǎn)調(diào)度:可以按照計劃由人工設定順序,以自動/手動方式迅速快捷地從庫存區(qū)調(diào)出所需要轉(zhuǎn)入涂裝車間的車身,并送入涂裝下線處。
AVI系統(tǒng)可以為車間ANDON系統(tǒng)提供產(chǎn)量和質(zhì)量信息。可以用以ANDON功能的顯示和ANDON報表的匯總查詢。
圖4 系統(tǒng)報表界面
自動輸出的多樣化的報表可以幫助系統(tǒng)用戶了解每個時段每種車型的生產(chǎn)情況,借助相關的分析曲線等可以讓用戶方便的了解到生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的瓶頸工段,為人員調(diào)整等提供依據(jù)。
本系統(tǒng)經(jīng)過在華菱公司新的焊裝車間生產(chǎn)線積放鏈實際應用,幫助車間減少了庫區(qū)管理調(diào)度人員,提高了生產(chǎn)效率,實現(xiàn)合理計劃、有序生產(chǎn)。通過生產(chǎn)質(zhì)量信息的采集分析,提高了質(zhì)量管理水平,為車輛的終身質(zhì)量追溯提供了依據(jù)。所以,將AVI系統(tǒng)實際應用到車間生產(chǎn)線中,提升了公司的生產(chǎn)信息自動化水平,為提高公司的市場競爭力提供了重要手段。