胡偉平 劉威 郝軍強 張新慶 李艷芳
(安陽鋼鐵股份有限公司)
安鋼3500 mm爐卷軋機自投產(chǎn)以來,不斷進行產(chǎn)品的開發(fā),現(xiàn)已開發(fā)到X80管線鋼,鋼板的硬度和強度也在不斷增加,主傳動和主電機的設(shè)備能力已達到使用極限。日常軋制過程中的粗軋道次,主電機電流基本上都在150%以上,甚至高達最大限幅電流225%,從而導(dǎo)致電機堵轉(zhuǎn)時有發(fā)生。而且在軋機咬鋼期間,主電機電流在瞬間變化到額定電流的200%左右,電流的變化率極快,使主傳動設(shè)備功率元件處于過流和沖擊狀態(tài),對功率元件的損壞很大,嚴(yán)重影響主傳動設(shè)備功率元件的使用壽命。同時,咬鋼的大負荷沖擊也嚴(yán)重影響主電機使用壽命,危及著電機的安全。另外軋機奇偶道次轉(zhuǎn)矩不同,也嚴(yán)重制約了生產(chǎn)順行,管線鋼軋制碰到了技術(shù)難題。
以當(dāng)前產(chǎn)品的生產(chǎn)現(xiàn)狀和要求,生產(chǎn)高強板時出現(xiàn)傳動和電機等電氣設(shè)備處于頻繁過流和過載的實際使用情況,對電氣設(shè)備的使用壽命很不利,存在下列問題:
1)目前,爐卷軋機軋制高強板(Q460以上級別)特別是管線厚規(guī)格20 mm以上時,粗軋道次過流、過載頻繁,電機轉(zhuǎn)距經(jīng)常達到200%以上。該情況已經(jīng)影響到高強板的正常生產(chǎn)工藝,無法滿足高強板低溫加熱工藝要求,造成被迫提高加熱溫度去滿足軋機能力;二是無法保證正常除鱗要求,容易出現(xiàn)表面麻點;三是因粗軋負荷過流,造成精軋壓下量過大,影響高強板的板形和軋成率。
2)在軋制高強板時,經(jīng)常出現(xiàn)咬鋼瞬間傳動過流跳閘故障。
3)軋制奇偶道次轉(zhuǎn)距不均衡問題比較突出,特別是奇數(shù)道次超限問題嚴(yán)重。在此之前曾出現(xiàn)偶道次負荷超限頻繁,是由于大批量極限規(guī)格的管線鋼的軋制,使軋機主電機鐵芯磁場發(fā)生變化。經(jīng)過傳動調(diào)試參數(shù)補償后,頻繁出現(xiàn)奇數(shù)道次過載現(xiàn)象。
分析看出,導(dǎo)致以上三種問題原因為爐卷軋機主傳動總是工作在超負荷狀態(tài),長期過流保護導(dǎo)致元件性能惡化,且在出現(xiàn)一起IEGT燒損事故后,由于該元件是國外備件,存在明顯的準(zhǔn)備周期長和價格昂貴的缺點。所以對該現(xiàn)象的解決和改造刻不容緩。
安鋼爐卷主傳動采用大功率IEGT變頻器是東芝公司自行研制的3 kV 3 kA級別的高通斷能力的功率元件。系統(tǒng)頻繁導(dǎo)致過載的原因,除了存在的磁場變化引起的外,還有就是功率元件的先天不足,由于只能耐受4500 A的電流,雖然功率上能夠滿足軋機的要求,但是整個裝置的過流能力,無法滿足均方根熱效應(yīng),也就是說該裝置,耐受長期超負荷運轉(zhuǎn)的能力較差,而目前生產(chǎn)的鋼種恰恰要求工作在極限區(qū)域,經(jīng)常出現(xiàn)過轉(zhuǎn)矩現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅著元件的運行壽命。
通過采集數(shù)據(jù),先后對爐卷軋機主電機控制系統(tǒng)的設(shè)備在硬件和軟件上進行跟蹤。分別從主電機的雪橇控制功能、沖擊功能、負荷平衡功能以及生產(chǎn)中出現(xiàn)的主電機編碼器連接導(dǎo)線易受干擾系統(tǒng)等方面判斷問題產(chǎn)生的原因。
通過跟蹤和數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)主電機長時間運行在過載狀態(tài)下,電機的參數(shù)和特性有所變化,電氣的磁通曲線和轉(zhuǎn)子的矢量控制電氣角度發(fā)生了改變。在軋制過程中,出現(xiàn)了無功電流增大導(dǎo)致定子電流超限,單向道次轉(zhuǎn)矩超限,勵磁過載。在軋制的前幾道次,一般過載120% ~225%電流左右。與西門子傳動不同,西門子傳動上電后,控制柜會自動檢測轉(zhuǎn)子角度,根據(jù)電流、電壓的反饋計算出磁通,而TMEIC傳動中轉(zhuǎn)子位置檢測要通過初期現(xiàn)場調(diào)試得到,然后寫入?yún)?shù),控制柜不會自動檢測轉(zhuǎn)子位置。所以主電機長時間運行在過載狀態(tài)下,電機的參數(shù)和特性有所改變,電氣的磁通曲線和轉(zhuǎn)子的矢量控制電氣角度發(fā)生了改變,是引起主電機過轉(zhuǎn)矩勵磁過載的主要原因。
主電機過轉(zhuǎn)矩問題,特別是在軋制X70管線鋼以來,爐卷主電機奇道次過轉(zhuǎn)矩225%,而偶道次轉(zhuǎn)矩只有170%左右,奇道次轉(zhuǎn)矩大于偶道次轉(zhuǎn)矩30% ~40%,經(jīng)常造成鋼種軋廢或改判,已經(jīng)嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
由于元件的功率特性和整流柜型號限制而導(dǎo)致的不能滿足工藝要求,故把提高元件的壽命,優(yōu)化系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和重點解決磁力線糾偏作為改進設(shè)備能力的工作重點,具體實施如下:
IEGT(電子注入增強柵晶體管)變頻器是典型的三電平脈沖寬度調(diào)制(PWM)交—直—交變頻器,與普通的二電平變頻器比較:輸出相電壓電平數(shù)量增加了1個,線電壓電平數(shù)量增加了2個,這樣就使每個電平幅值相對降低,直流母線上的電壓僅為普通二電平變頻器直流母線電壓的一半。因此,在同等開關(guān)頻率的前提下,使變頻器輸出波形質(zhì)量有較大改善,輸出電壓變化率也相應(yīng)下降。直流緩沖吸收回路由于直流電容器與IEGT功率橋臂之間存在電抗,因此當(dāng)IEGT關(guān)斷和續(xù)流二極管恢復(fù)時將產(chǎn)生浪涌電壓。IEGT關(guān)斷時產(chǎn)生的浪涌電壓是在關(guān)斷瞬間流過IEGT橋臂的電流產(chǎn)生的瞬態(tài)高壓。
IEGT由一組脈沖來控制導(dǎo)通和關(guān)斷,當(dāng)該IEGT橋臂關(guān)斷時,負載電流不會立即變化,關(guān)斷時下橋臂上的電壓將上升,直到比母線電壓高出一個壓降值,上橋臂續(xù)流二極管隨后導(dǎo)通,以防止電壓進一步上升。但實際電路中存在寄生電感(LO),會產(chǎn)生增加的電壓,這個電壓與電源電壓疊加并以浪涌形式加在下橋臂IEGT的兩端,在極端情況下可能超過元件耐受反向擊穿電壓而導(dǎo)致橋臂損壞。同樣在續(xù)流二極管恢復(fù)時也會產(chǎn)生與關(guān)斷時相似的浪涌電壓而可能導(dǎo)致橋臂損壞。正常情況下,IEGT橋臂上的阻容吸收能消耗IEGT關(guān)斷時和續(xù)流二極管恢復(fù)時產(chǎn)生的浪涌電壓來保護IEGT。在另一種極端情況下,如IEGT的一個橋臂出現(xiàn)故障后,系統(tǒng)設(shè)計一般是采用高速關(guān)斷故障橋臂的同時,采用高速關(guān)斷和電源限流保護、直流緩沖吸收電路等措施來保護其他正常橋臂的IEGT。但該種情況正常橋臂上的IEGT可能還會因為電動機側(cè)或交流輸入側(cè)產(chǎn)生的瞬時過電壓而損壞。通過增加IEGT放電電阻來減少故障狀態(tài)下的過電壓,使正常橋臂的IEGT電壓在此過程中保持在IEGT能承受的額定電壓范圍內(nèi),不致于損壞正常橋臂的IEGT,以提高系統(tǒng)的可靠性。
傳動柜內(nèi)部功率單元和母線長期過流,內(nèi)部連接需要維護。并且如果單元母排聯(lián)接接觸性能低,使系統(tǒng)不可能長期穩(wěn)定運行。IEGT功率單元通過銅母排與主母排聯(lián)接,發(fā)現(xiàn)銅母排有嚴(yán)重的變色,研究其原因,考慮是否為疲勞或故障的跡象,結(jié)果是:①機械力:當(dāng)把IEGT功率單元安裝到傳動柜內(nèi)時,使用螺絲來聯(lián)接母排,在聯(lián)接過程中,壓力不規(guī)則,造成聯(lián)接松動。②銅排氧化:銅排氧化后,阻抗變化引起過熱現(xiàn)象。銅排聯(lián)接問題是系統(tǒng)長期穩(wěn)定工作的一個重要因素,為此采取以下措施優(yōu)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu):
1)改換墊圈來獲得更好的接觸性能;
2)原聯(lián)接螺絲為鐵螺絲,換成SUS螺絲,與銅排的溫度特性一致;
3)去除銅排表面的氧化層;
4)使用化學(xué)粘合劑提高接觸性能。
改造期間在拆卸原來的母排時已經(jīng)發(fā)現(xiàn)多處發(fā)黑和麻點狀況,說明由于機械性能不夠,銅排變形,導(dǎo)致接觸電阻值增大,已經(jīng)出現(xiàn)了打火隱患。由于主傳動內(nèi)部的連接銅排螺絲孔大,電流密度不能滿足要求,根據(jù)傳動裝置的實際情況,決定將IEGT內(nèi)部連接銅排加大尺寸,以提高連接對抗變形的能力,減少螺絲孔直徑,增大電流通過密度。修復(fù)工作完成后,電氣連接接觸性能較TMEIC傳統(tǒng)的連接方式,其性能提高了300%。
由于長期大負荷運轉(zhuǎn)之后,機電性能有惡化趨勢,主軋機下輥主傳動已經(jīng)出現(xiàn)勵磁滑環(huán)粗糙的問題。雖然經(jīng)過自制的油石研磨,改用進口碳刷,但仍有繼續(xù)惡化的趨勢。
通過不斷跟蹤研究,制定出了相應(yīng)的對策。首先對爐卷軋機主電機控制系統(tǒng)的電氣參數(shù)進行了修改優(yōu)化,消除雪橇功能和負荷平衡切換對電流波動的影響。其次對電機的磁通曲線在線通過系統(tǒng)軟件進行了優(yōu)化,重新進行了調(diào)試和修改。提高轉(zhuǎn)子位置檢測和初始定位精度。最后通過現(xiàn)場工程試驗的方法,觀察和記錄主電機轉(zhuǎn)矩和軋制力,壓下量等參數(shù)的關(guān)系,現(xiàn)場多次修改主電機轉(zhuǎn)子的初始角度,逐步優(yōu)化位置參數(shù),解決了電機頻繁極限過轉(zhuǎn)矩勵磁過載的問題,為軋制薄規(guī)格和管線鋼的壓下表的優(yōu)化提供了支持。
未修改轉(zhuǎn)子初始角度,在壓下量和軋制力較小的情況下,主電機的轉(zhuǎn)矩呈現(xiàn)奇道次轉(zhuǎn)矩較大,轉(zhuǎn)矩輸出和工藝參數(shù)的關(guān)系反映不正常,電氣控制存在問題。隨著電氣參數(shù)的修改,轉(zhuǎn)矩輸出和工藝參數(shù)的關(guān)系逐步正常,呈現(xiàn)正常的工藝規(guī)律。
修改前后的前6道次軋制過程數(shù)據(jù)對比見表1,鋼種為Q460,目標(biāo)厚度20 mm。
表1 轉(zhuǎn)子初始角度修改前后軋制數(shù)據(jù)
由表1可以看出,通過改進,奇道次轉(zhuǎn)矩大的問題徹底解決,主機負荷趨于平穩(wěn)。
在傳動控制軟件升級的基礎(chǔ)上,把單項參數(shù)的摸索調(diào)試改為了自動全方位參數(shù)優(yōu)化模式,使用成功后經(jīng)過和手動調(diào)試參數(shù)的對比,特性曲線基本重合,完全滿足電機要求。重利用該方法調(diào)試找好磁力線至今,主傳動未發(fā)生過轉(zhuǎn)矩跟道次相關(guān)的不平衡情況,充分發(fā)揮了主傳動的設(shè)備能力,使得管線鋼的軋制由極限規(guī)格變成了日常規(guī)格。并為以后更高級別的鋼種調(diào)試創(chuàng)造了機會。
安鋼3500 mm爐卷軋機主傳動系統(tǒng)改進后,消除了關(guān)鍵設(shè)備的重大隱患,提升了設(shè)備整體能力,解決了品種鋼的開發(fā)中電機極限過轉(zhuǎn)矩的問題,為品種開發(fā)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了保證。
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